雷銀貴,何春云,張 燕
(云南云天化紅磷化工有限公司,云南 開遠(yuǎn) 661600)
蒸汽是磷復(fù)肥企業(yè)生產(chǎn)過程中常用的熱源,其在各用汽設(shè)備中釋放冷凝潛熱后產(chǎn)生冷凝水,而蒸汽熱量約有20%存在于冷凝水中。隨著國家對節(jié)能降耗政策的持續(xù)推進(jìn),如何高效利用能源,降低能源成本成為磷復(fù)肥企業(yè)需要重視的課題之一。
云天化紅磷化工股份有限公司(以下簡稱紅磷化工)各濃縮裝置、熔硫裝置生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量蒸汽冷凝水,通過集中收集、處理后作為鍋爐給水,循環(huán)使用[1]。在處理過程中,前端需將收集的蒸汽冷凝水通過管殼式冷卻器,降溫至 50 ℃ 以下后進(jìn)行脫鹽水工藝處理;后端又需使用蒸汽,將脫鹽水由 50 ℃ 加熱至 98 ℃ 進(jìn)行除氧處理,作為鍋爐補(bǔ)水用。
在蒸汽冷凝水循環(huán)回用的過程中,體現(xiàn)出前端降溫,后端加熱,兩端均耗能的現(xiàn)象;隨著紅磷化工產(chǎn)能的提升,蒸汽冷凝水的回收量已高達(dá) 150 m3/h 以上,能耗問題日益突出。因此,如何回收蒸汽冷水低溫?zé)崮埽_(dá)到降低前端、后端的能耗已變得十分迫切。
紅磷化工正常生產(chǎn)過程中蒸汽冷凝水產(chǎn)生量見表1。

表1 蒸汽冷凝水產(chǎn)生量統(tǒng)計(jì)表
結(jié)合紅磷化工全廠熱平衡,在蒸汽冷凝水循環(huán)回用的過程中,先將冷凝水用于氨蒸發(fā)器蒸氨,回收冷凝水中的低溫?zé)崮埽刂评淠隹跍囟仍?80 ℃ 左右;后引入高溫混床新技術(shù),處理 80 ℃ 左右的冷凝水;處理后的冷凝水轉(zhuǎn)變?yōu)槊擕}水,溫度在 70 ℃ 左右,送入除氧器除氧后作為鍋爐補(bǔ)水用。
根據(jù)上述技改路線可實(shí)現(xiàn):①前端低溫?zé)崮芑厥?;②通過引入高溫混床新技術(shù),使進(jìn)入除氧器的脫鹽水溫度由技改前的 50 ℃ 提高到 70 ℃,降低了除氧器蒸汽消耗。
1)設(shè)置氨蒸發(fā)器
在紅磷化工液氨站設(shè)置氨蒸發(fā)器1臺,將收集的蒸汽冷凝水引入氨蒸發(fā)器,換熱蒸氨。根據(jù)紅磷化工全廠熱平衡,控制冷凝水出口溫度在80℃左右。
氨蒸發(fā)器的設(shè)置實(shí)現(xiàn)了充分、有效利用冷凝水低溫?zé)崮堋0闭舭l(fā)器相關(guān)參數(shù)如下:
外殼材質(zhì),Q245R;換熱列管及管板材質(zhì),316L不銹鋼;液氨蒸發(fā)量,8 t/h;液氨壓力,1.0~1.1 MPa;液氨溫度,5~20 ℃ 氣;氣氨出口溫度,30~60 ℃;加熱介質(zhì),蒸汽冷凝水;蒸汽冷凝水進(jìn)口溫度,~100 ℃。
氨蒸發(fā)器使用至今運(yùn)行效果良好,能有效回收蒸汽冷凝水熱量達(dá)到蒸氨效果。
2)設(shè)置高溫混床
①設(shè)備基本參數(shù)。材質(zhì),316L不銹鋼;外型尺寸,Φ2220 mm×4610 mm;額定處理能力,200 m3/h。
②裝填樹脂參數(shù)。樹脂裝填高度,1500 mm;樹脂型號及裝填量:陽樹脂(規(guī)格型號SQD-053G),2.3m3;陰樹脂(規(guī)格型號SQD-253G),4.6 m3。樹脂技術(shù)性能參數(shù)[2]見表2。

表2 樹脂技術(shù)性能參數(shù)表
投用一年多來,高溫混床運(yùn)行效果良好。
1)水處理產(chǎn)能操作彈性大
高溫混床設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 150 m3/h,在實(shí)際運(yùn)行過程中,可穩(wěn)定在100~200 m3/h。
2)高溫樹脂運(yùn)行效果穩(wěn)定
產(chǎn)水量穩(wěn)定,出水溫度穩(wěn)定在70~75℃,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
通過引入高溫混床新技術(shù),使進(jìn)入除氧器的脫鹽水溫度由 50 ℃ 提高到 70 ℃,降低了除氧器蒸汽的消耗。
來自濕法磷酸濃縮裝置、溫度約 100 ℃ 的蒸汽冷凝水,首先經(jīng)氨站氨蒸發(fā)器蒸氨降溫,水溫降至 80 ℃ 左右回收了部分低溫?zé)崮芎螅M(jìn)一步送入脫鹽水處理裝置實(shí)施技改新增的高溫混床進(jìn)行精處理,高溫混床采用耐高溫陽、陰樹脂(SQD-053G、 SQD-253G)進(jìn)行離子交換,維持進(jìn)水溫度約 70 ℃ 產(chǎn)出成品脫鹽水供至除氧器使用。見圖1。

圖1 蒸汽冷凝水低溫?zé)崮芑厥展に嚵鞒虉D
高溫混床運(yùn)行失效、樹脂再生期間,蒸汽冷凝水則按原方式采取循環(huán)水進(jìn)一步降溫至 50 ℃ 左右后送入脫鹽水處理裝置一級水箱或原水箱,有待進(jìn)入下工序進(jìn)行精處理。
通過技改,紅磷化工實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目標(biāo)。節(jié)能效益主要體現(xiàn)在兩方面:
1)前端低溫?zé)崮芑厥?/p>
通過設(shè)置氨蒸發(fā)器,前端可回收冷凝水中的低溫?zé)崮躘3],技改前后對比:技改前,蒸汽冷凝水經(jīng)循環(huán)水換熱降溫后供脫鹽水處理裝置使用,沒有回收熱能;技改后,將蒸汽冷凝水用于蒸氨,冷凝水溫度由 100 ℃ 降至 80 ℃,每噸冷凝水蒸氨回收熱量為 8.36 MJ,按每小時(shí)150噸冷凝水用于蒸氨計(jì)算,前端冷凝水每小時(shí)節(jié)能量為 1254 MJ,折標(biāo)煤為 0.0428 t/h。
2)后端低溫?zé)崮芑厥?/p>
冷凝水通過高溫混床處理,水溫維持在 70 ℃ 左右,降低了除氧器蒸汽消耗,技改前后對比:技改前,每噸蒸汽冷凝水送除氧器從 40 ℃ 加熱至 100 ℃,需消耗蒸汽 0.1186 t;技改后,每噸蒸汽冷凝水送除氧器從 70 ℃ 加熱至 100 ℃,需消耗蒸汽 0.0593 t。
技改后,每噸蒸汽冷凝水的循環(huán)回用可節(jié)約加熱蒸汽約 0.0593 t,按高溫混床每小時(shí)處理150噸冷凝水計(jì),則后端每小時(shí)節(jié)約低壓蒸汽 8.895 t,折標(biāo)煤0.818t/h;按硫酸余熱鍋爐蒸汽成本65元/t計(jì)算,則回用1噸冷凝水可節(jié)約蒸汽成本3.854元。
截至2022年8月,紅磷化工冷凝水低溫?zé)崮芑厥占几耐哆\(yùn)滿1年,共回收利用蒸汽冷凝水約55萬噸。與技改前相比,回收的冷凝水低溫?zé)崮芗俺跫訜嵴羝嫌?jì)44.99萬噸標(biāo)煤;節(jié)約除氧加熱蒸汽成本212余萬元(僅計(jì)算后端)。
紅磷化工通過技改,較好地實(shí)現(xiàn)了冷凝水低溫?zé)崮艿幕厥眨瑢?shí)現(xiàn)了較好的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益,可供行業(yè)內(nèi)大型磷復(fù)肥企業(yè)參考借鑒。