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鞍鋼2 號3200 m3 高爐降料線停爐大修及開爐快速達產實踐

2023-08-15 02:16:50邵思維楊長亮李林春姜喆劉炳南
鞍鋼技術 2023年4期

邵思維,楊長亮,李林春,姜喆,劉炳南

(1. 海洋裝備用金屬材料及其應用國家重點實驗室,遼寧 鞍山 114009; 2. 鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009; 3. 鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021)

鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠2 號高爐(3200 m3)于2020 年3 月4 日降料線停爐大修,重新砌筑爐缸。通過采取前期物理洗爐、富氧降料線、合理殘鐵口位置計算等措施,并應用柔性電偶和鐵口泥套整體澆注等新技術,壓縮了停爐大修工期;通過科學合理的開爐配料計算及組織操作,實現了高爐開爐72 h 快速達產,本文對此做一介紹。

1 停爐大修

1.1 降料線準備及操作

高爐于2020 年2 月10 日開始物理洗爐,生鐵[Si]含量由0.40%提至0.60%,鐵水測溫>1 510 ℃,至3 月2 日預休風前入爐堿度降低至1.44,3 月2 日預休風,減輕焦炭負荷20%,入爐焦比580 kg/t,輕負荷料裝至爐腰下沿,終渣堿度控制在0.99,預休風控制料線在10 m,布蓋面焦20 t[1]。

3 月3 日18:15 開始送風降料線,采取先快后慢策略,前期大風量加至4 900 m3/min,19:00 富氧12 000 m3/h 以加快降料線進度。 高爐休風出鐵情況見表1。 20:30 出第1 次鐵,累計出3 次鐵,共計856 t。

表1 高爐休風出鐵情況Table 1 Tapping of BF during Blowdown

高爐降料線參數變化情況見圖1。 3 月3 日22:00 停止送氧,22:21 出現第一次較明顯爆震。3 月4 日4:10 開始放散,停止回收煤氣,風壓維持在30 kPa,目的是燃燒焦炭,減少扒爐缸工作量[2];8:18 休風結束,共計14 h,合計打水2 290 t。 頂溫先期按照≤300 ℃控制,后期按照≤400 ℃控制,實際全程頂溫未超過300 ℃,未出現強烈爆震;頂壓極值控制在160 kPa 以下,總體高效安全地完成了降料面至風口區域的目標。 但由于安裝水槍水量缺少精確調節裝置,且非霧化水槍打水量偏大,更易發生爆震,限制了風量大小和降料線的速度。 國內一些企業安裝霧化水槍,打水量可控制在1 000 t 左右,進而能夠維持更大風量,加快降料線進程[3]。

圖1 高爐降料線參數變化情況Fig. 1 Changes of Parameters for Dropping Stock Line at BF

1.2 殘鐵口的選擇及出殘鐵實績

高爐爐底采用五層滿鋪超微孔炭磚+二層陶瓷墊結構。 經計算,爐底侵蝕程度較輕,陶瓷杯墊仍剩余280~300 mm,因此本次殘鐵口位置選在東南方向1#鐵口下方一層陶瓷杯與五層滿鋪炭磚上表面之間,考慮燒鐵口上傾200 mm,殘鐵口標高為5 995 mm。

殘鐵理論量計算公式[4]為:

式中,P為殘鐵量,t;K為殘鐵系數;D為爐缸直徑,m;H為爐底侵蝕深度,m;δ為鐵水密度,t/m3,取7.0 t/m3。K一般為0.4~0.6,侵蝕嚴重的爐底取上限,較輕取下限,本次取0.4。 鐵口中心線到五層滿鋪炭磚上部為2 805 mm,陶瓷杯底侵蝕500 mm,合計為3 305 mm,計算殘鐵量為0.4×0.785×12.42×3.305×7.0=1 116 t。

3 月5 日9:30 開始燒殘鐵口眼,11:30 出鐵,殘鐵口深度約800 mm。 鐵水溫度適宜、流動性良好,13:30 鐵水流變小,13:50 鐵水見渣,14:10 堵殘鐵口眼,歷時2 h40 min,累計出殘鐵量669.01 t。從最后扒爐缸結果看,爐內仍殘余厚度約600~800 mm 的渣鐵混合物,重量約428 t,采取挖掘機清理,歷時5 天。

1.3 首次應用于大修的新技術

(1)應用柔性熱電偶和環形光纖。 更換全部爐缸炭磚和陶瓷杯,共安裝497 個獨立柔性熱電偶,同時在二層至四層環炭交界處的搗料之間安裝3 圈環形光纖,實現對象腳部位的360°溫度監控。

(2)高爐鐵口泥套整體澆注(見圖2)。采用預制件和澆注料直接整體澆注出泥套形狀,提高泥套強度的同時,降低爐前作業強度,尤其減少開爐后的鐵口噴濺。

圖2 鐵口泥套整體澆注Fig.2 Integrated One-piece Pouring for Taphole Mud Sleeves

(3)鐵口孔道煤氣導出管由澆注料改用新型炮泥填充,在高溫烘爐條件下保證鐵口孔道完整性,并促進開爐第一次堵炮時新炮泥與原有孔道內炮泥的融合。

2 開爐準備

2.1 熱風爐及高爐烘爐

熱風爐烘爐18 天,烘爐曲線見圖3。高爐烘爐采取風口間隔安裝16 個Φ108 mm 烘爐加熱管方式,加熱管布局為一根伸到爐缸中心6.2 m 處,其余等分為兩環,分別距爐缸內襯2 m 和4 m,縱向距爐底上層保護磚1 m。 烘爐風量控制在4 000~4 600 m3/min,以頂溫不超過300 ℃為準,追求最大風量。高爐烘爐完畢后留4 根烘爐導管,以快速加熱爐缸;同時在4 個鐵口安裝煤氣導出管[5]。

圖3 烘爐曲線Fig. 3 Curves on Furnace Drying

2.2 爐缸填充和開爐料計算

合理的多段開爐配料方案,需兼顧開爐初期的渣鐵流動性和熱狀態[6];本次開爐爐缸采用凈焦和枕木進行填充。爐缸底部凈焦填150 t,枕木填充至風口下沿0.3 m 處。開爐料全爐焦比取3.5 t/t,正常料取750 kg/t,焦炭批重取18 t,凈焦裝至爐腹1/2 處,爐身1/8 以下為空料,以上為正常料。 裝入品種和數量、O/C 相同的料批稱為一段,本次選擇15 段。 高爐開爐料各段焦炭負荷見表2。

表2 高爐開爐料各段焦炭負荷Table 2 Coke Load of Furnace Burden at Each Stage during Blowing-in of BFt/t

正常爐料結構為“70%燒結礦+30%球團礦”,配加石灰石、硅石、菱鎂石、錳礦調劑。開爐料計算遵循渣比1 000 kg/t 原則,提高球團礦比至46%。

2.3 送風參數的選擇

高爐采用局部堵風口方式開爐,共計32 個風口,風口直徑120 mm,全風口面積0.361 7 m2。 根據出鐵鐵口方位開26 個風口送風(堵6 個風口),風口長度全部采用620 mm,實際點火送風面積為0.293 9 m2,采用高風溫點火,確保高爐點火送風后風溫在700 ℃以上。

3 開爐實績

3.1 送風點火和參數恢復

2020 年5 月8 日0:58 高爐正式點火送風。送風初始狀態,風量2 000 m3/min,風容比0.625,風壓0.050 MPa,初始風溫過低僅550 ℃。 為了提高風溫,打開8 個風口視蓋,至風溫升至700 ℃,陸續關閉全部風口視蓋[7]。1:20 焦炭開始燃燒,至1:40 送風風口全部變亮。 送風同時進行人工煤氣取樣,連續兩次煤氣檢測的O2含量<0.5%,開始接收煤氣。 4:50 第1 批料入爐,初始上料入爐焦比750 kg/t,入爐堿度1.05,用錳礦1.4 t。 開爐制度為點火6 h 以后,爐頂煤氣中CO2含量逐步上升,壓差逐步上升,表明礦石開始還原軟化,至點火12 h 以后軟熔帶形成,此時要注意壓差的控制。軟熔帶形成后風量逐步提高至正常風量的70%~80%[8]。

點火18 h 出鐵后,風量隨即恢復至正常風量的90%。 5 月9 日恢復全風狀態,風量5 500 m3/min,風壓0.37 MPa,中心及邊緣兩股氣流趨于穩定,制度調整為。 風口打開4 個,余下2 個風口未打開。 5 月11 日7:30送氧3 500 m3/h,至5 月13 日風口全開。入爐焦比降至330 kg/t,[Si]含量降至0.7%~0.9%。 期間焦炭負荷的提升和堿度的提升按預設目標實施,高爐開爐72 h 各項參數恢復進度見圖4。

圖4 高爐開爐72 h 各項參數恢復進度Fig. 4 Recovery Progress of Various Parameters on BF after Blowing-in for 72 h

3.2 出鐵組織和造渣制度

開爐出鐵的難易取決于爐缸的加熱溝通,本次開爐4 個鐵口均安裝煤氣導出管點火后一直燃燒,加熱爐缸的同時溝通鐵口與風口[8];出鐵時機的選擇:通過實時計算渣鐵面位置,在不憋風、不危及風口的情況下選擇最佳出鐵時間[5]。高爐出鐵情況見表3。

表3 高爐出鐵情況Table 3 Tapping Situation of BF

點火18 h 后,上料共計78 批(礦石批重45 t)出第1 次鐵,終渣堿度按0.95 配料并配加錳礦,實現第1 次鐵順利走砂口,20:00 堵炮。 鐵量共計240 t,但爐溫較低,[Si]含量為0.35%,[S]含量為0.400%。 出第2 次鐵后及時調整為對角出鐵,并及時倒換,有利于爐缸渣鐵環流,促使爐缸均勻活躍[9]。 高爐開爐后爐缸各層熱電偶溫度圓周方向偏差很小。 出第3 次鐵恢復正常爐溫。

3.3 快速達產實績

高爐開爐順利,軟熔帶形成期間高爐未出現大減風和崩料爐況,合理送風布局選擇堵風口6 個,均勻分布,開風口時也以均勻打開為原則,利于爐缸均勻活躍。 高爐開爐期間主要參數見表4。

表4 高爐開爐期間主要參數Table 4 Main Parameters on BF during Blowing-in

高爐開爐18 h 出鐵、開鐵口一次性成功,創造了鞍鋼大型高爐的開爐記錄。高爐實現了開爐48 h恢復全風,72 h 達產,利用系數達到2.0 t/(m3·d),且開爐5 天后日產基本穩定在7 500 t 水平。

4 結語

鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠2 號高爐停爐大修采用空料線爐頂打水方法,采取物理洗爐、富氧降料線方法使降料線過程縮短至14 h。打水霧化及風量的控制是降料線速度及控制爆震的關鍵。停爐期間采用鐵口泥套整體澆注,解決普遍存在的新開高爐鐵口噴濺。 抑制新開爐鐵口竄潮氣,為后續及時出凈渣鐵、快速提升冶煉強度創造條件;同時通過殘鐵口位置的精準選擇、 合理的分段式配料、良好的爐缸溝通操作。實現點火18 h 出鐵,48 h 恢復全風,點火72 h 利用系數達到2.0 t/(m3·d)。高爐降料線停爐、開爐恢復順利并快速達產,值得參考和借鑒。

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