方竹堃,何賓賓,牛司江
(云南磷化集團(tuán)有限公司,云南 昆明 650600)
飼料級磷酸二氫鈣(MCP)是一種高效、優(yōu)良的磷酸鹽類飼料添加劑,用于給水產(chǎn)動物和禽畜補(bǔ)充磷、鈣等礦物質(zhì)營養(yǎng)元素,具有含磷量高、水溶性好、吸收率高的特點(diǎn),是目前生物學(xué)效價(jià)最高的一種飼料級磷酸鈣鹽[1-3]。2017年我國飼料級磷酸二氫鈣產(chǎn)量在82萬t左右。由于國家產(chǎn)業(yè)政策的限制,飼料級磷酸氫鈣(DCP)逐漸退出市場,將會為飼料級磷酸二氫鈣讓出更多的市場。盡管目前整個(gè)行業(yè)存在一定的產(chǎn)能過剩,但是隨著在禽畜幼崽飼料領(lǐng)域應(yīng)用增多以及生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)一步改進(jìn),飼料級磷酸二氫鈣還會進(jìn)一步發(fā)展[4]。
云南磷化集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)的飼料級磷酸鈣裝置2010年建設(shè)時(shí)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為50萬t/a,包含25 萬t/a DCP/磷 酸 二 鈣(MDCP)、15 萬t/a MDCP/MCP 2條直接法生產(chǎn)線和1條10萬t/a MCP料漿法生產(chǎn)線。
料漿法MCP 的生產(chǎn)工藝:將脫氟磷酸和鈣乳液按比例添加到反應(yīng)槽中進(jìn)行反應(yīng);生成的反應(yīng)料漿用高壓柱塞泵送到噴霧干燥塔頂部的霧化噴頭中,經(jīng)霧化后噴出,下落過程中與底部進(jìn)入的熱空氣進(jìn)行逆流換熱;干燥后的粉料從噴霧干燥塔底部用耙子卸到皮帶機(jī)上輸送出來,再用裝載機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)到熟化庫中進(jìn)行堆存熟化;熟化后烘干、篩分,篩下物作為產(chǎn)品包裝,篩上物進(jìn)入破碎后再循環(huán)。
10 萬t/a MCP 生產(chǎn)線由于自主開發(fā)生產(chǎn)技術(shù)軟件包存在缺陷,在試生產(chǎn)過程中,雖然通過業(yè)主、設(shè)計(jì)方、總包方等共同努力,打通了工藝流程,生產(chǎn)出合格的粉狀MCP產(chǎn)品,但裝置生產(chǎn)能力未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,不具備72 h性能考核條件。
10 萬t/a MCP 生產(chǎn)線存在的主要問題:(1)干燥塔生產(chǎn)能力未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,正常日產(chǎn)能只能達(dá)90~100 t,年產(chǎn)能3 萬t;(2)干燥塔出口物料經(jīng)熟化后,水分未達(dá)設(shè)計(jì)要求,須占用15 萬t/a 生產(chǎn)線進(jìn)行二次干燥才能生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,造成2條生產(chǎn)線不能獨(dú)立生產(chǎn),在進(jìn)行MCP二次干燥時(shí),15萬t/a生產(chǎn)線只能停車,影響了裝置產(chǎn)能的正常發(fā)揮。
50 萬t/a 飼料級磷酸鈣裝置10 萬t/a MCP 料漿法生產(chǎn)線,未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,需要對裝置進(jìn)行必要的技改。技改擬達(dá)到的目標(biāo)如下。
(1)徹底解決15 萬t/a、10 萬t/a 2 條生產(chǎn)線不能獨(dú)立生產(chǎn)的問題,釋放2條生產(chǎn)線的獨(dú)立產(chǎn)能,進(jìn)一步降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本。
(2)將飼料級磷酸鈣裝置產(chǎn)量從33 萬t/a 提升到43 萬t/a,隨著市場開拓、培育及生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累,通過對3 條生產(chǎn)線進(jìn)一步挖潛改造最終裝置產(chǎn)量將達(dá)到50 萬t/a,與上游磷酸產(chǎn)量較好匹配。
(3)調(diào)整“835”(80 萬t/a 硫黃制硫酸、30 萬t/a濕法磷酸及凈化、50 萬t/a 飼料級磷酸鈣)項(xiàng)目裝置產(chǎn)品結(jié)構(gòu),新增粉狀MDCP 產(chǎn)品。能在新建7萬t/a MCP 生產(chǎn)線上靈活切換生產(chǎn)粒狀/粉狀MCP,產(chǎn)量達(dá)到7萬t/a;也能切換生產(chǎn)粒狀/粉狀MDCP產(chǎn)品,產(chǎn)量達(dá)到10萬t/a。
2017年根據(jù)公司安排及市場需求,結(jié)合50萬t/a飼料級磷酸鈣裝置特點(diǎn),利用25 萬t/a、15 萬t/a2條生產(chǎn)線,采用直接法工藝試生產(chǎn)出粒狀MCP 產(chǎn)品。生產(chǎn)實(shí)踐證明,這2條生產(chǎn)線都能生產(chǎn)出質(zhì)量滿足市場要求的粒狀MCP 產(chǎn)品,裝置運(yùn)行較為穩(wěn)定,2017年共生產(chǎn)2萬多噸粒狀MCP。在生產(chǎn)粒狀MCP時(shí),15萬t/a生產(chǎn)線產(chǎn)量為180~200 t/d,25萬t/a 生產(chǎn)線產(chǎn)量為360 ~ 400 t/d,由于生產(chǎn)時(shí)間較短,裝置生產(chǎn)技術(shù)控制水平還有待提高。
設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司50 萬t/a 飼料級磷酸鈣裝置生產(chǎn)運(yùn)行狀況、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及料漿法MCP 生產(chǎn)主要存在問題等,先后提出料漿法和直接法兩套不同的工藝改造方案。
采用直接法生產(chǎn)粒狀MCP 每生產(chǎn)1 t 產(chǎn)品需干燥420 kg 水,采用料漿法生產(chǎn)MCP 每生產(chǎn)1 t 產(chǎn)品需干燥980 kg 水,可得出采用直接法生產(chǎn)MCP 比料漿法產(chǎn)品煤耗低120~130 kg/t。
分析2017 年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出,直接法工藝生產(chǎn)的MCP 產(chǎn)品水溶性磷占比較料漿法工藝生產(chǎn)的MCP 產(chǎn)品高,游離酸含量也相應(yīng)偏低,這說明采用直接法工藝對原料磷酸的適應(yīng)性較好,可適當(dāng)降低對原料磷酸MER值的要求。
通過對料漿法和直接法在工藝成熟度、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品能耗、裝置產(chǎn)品適應(yīng)性、排污、投資、施工期間對生產(chǎn)的影響等方面的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行全面對比,確定采用直接法工藝生產(chǎn)MCP。
詳細(xì)技改措施:利用現(xiàn)有25 萬t/a DCP/MDCP裝置的碳酸鈣乳液槽和配酸槽,新增磷酸泵、碳酸鈣乳液泵、預(yù)混器、反應(yīng)槽、造粒機(jī)、干燥機(jī)、破碎機(jī)、篩分機(jī)、冷卻機(jī)、包裝機(jī)以及配套的返料、收塵、尾洗等物料輸送設(shè)備管線。工藝路線如圖1所示。

圖1 直接法MCP生產(chǎn)工藝路線
本技改方案是在充分總結(jié)公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的,具有完全自主知識產(chǎn)權(quán);充分利用10萬t/a、15萬t/a裝置現(xiàn)有廠房及設(shè)備(不需新建廠房),項(xiàng)目實(shí)施過程中不影響現(xiàn)有裝置正常生產(chǎn)。采用直接法生產(chǎn)粒狀MCP,不需要料漿反應(yīng)結(jié)晶槽和噴霧干燥塔,生產(chǎn)過程不需要熟化,節(jié)省了噴霧塔、熟化庫等的占地空間。新工藝流程短,不需要二次造粒和二次烘干,降低了產(chǎn)品能耗,提高了產(chǎn)品產(chǎn)量。技改設(shè)備總投入低,生產(chǎn)操作簡單,容易控制,裝置產(chǎn)能高。
改造后飼料級磷酸鈣裝置各生產(chǎn)線產(chǎn)能見表1。項(xiàng)目建成后可生產(chǎn)粒狀、粉狀MCP,也可根據(jù)市場需求生產(chǎn)粒狀、粉狀MDCP。

表1 改造后飼料級磷酸鈣裝置各生產(chǎn)線產(chǎn)能
“835”項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資206 000 萬元,項(xiàng)目投入生產(chǎn)后,由于裝置折舊、人工工資、期間費(fèi)用等固定費(fèi)用較高,如裝置不能在短期內(nèi)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),會使裝置產(chǎn)品沒有市場競爭力,不利于公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展。2017 年公司“835”裝置共生產(chǎn)了MDCP 16.94 萬t 和MCP 3.55 萬t,裝置折舊、人工工資、期間費(fèi)用3 項(xiàng)費(fèi)用攤銷為:MDCP 754.68 元/t,MCP 802.97 元/t,由于“835”項(xiàng)目裝置產(chǎn)能未能較好發(fā)揮,產(chǎn)品成本較高,造成公司嚴(yán)重虧損。
技改后,隨著各套裝置逐漸正常運(yùn)行,飼料級磷酸鈣產(chǎn)量上升,電、水和煤的消耗比技改前明顯下降。技改后每月產(chǎn)品平均產(chǎn)量增加了13 100 t,每噸產(chǎn)品能耗成本降低5.2 元,裝置折舊、人工工資、期間費(fèi)用3 項(xiàng)費(fèi)用攤銷平均每噸下降210 元。綜合后每噸產(chǎn)品費(fèi)用降低215.2 元,每年按生產(chǎn)10個(gè)月計(jì)算,技改后每年可多生產(chǎn)產(chǎn)品13.1 萬t,全年可減少支出2 819.12萬元,為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益。
通過近3年的市場開拓和培育,公司已培育出較多產(chǎn)品的市場客戶,技改前“835”項(xiàng)目裝置產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)難以滿足市場客戶需求。通過直接法粒狀MCP 生產(chǎn)裝置技改后,一方面提升了裝置飼料級磷酸鈣產(chǎn)能,在生產(chǎn)經(jīng)營中可盡量少銷售低附加值的磷酸產(chǎn)品,多生產(chǎn)高附加值MDCP/MCP 產(chǎn)品;另一面增加了粉狀MDCP產(chǎn)品,可更好地服務(wù)市場客戶,提升裝置經(jīng)濟(jì)效益。