


摘?要:本文以蒲縣蛤蟆溝煤業有限責任公司某礦為研究對象,開發設計了一套以西門子smart系列PLC為核心的皮帶機集中控制系統,對全礦皮帶機進行集中控制,全面實現蛤蟆溝煤礦皮帶機智能控制,達到了降低事故率、提升生產效率、增加效益的目的。
關鍵詞:Smart?PLC;皮帶機;集中控制系統
中圖分類號:TP277
在生產領域,企業的生產效益和成本控制取決于生產經營管理的高效性、實時性、安全性。皮帶機運輸系統作為煤礦的生產主力軍,其管理和調度也應向著智能化、信息化、集中控制的方向發展,因此集控制、保護于一體的遠程調度系統應運而生。目前許多現代化的礦井都已經建成了此類系統,并取得了豐碩的直接和間接效益。
本文以蒲縣蛤蟆溝煤業有限責任公司某礦為研究對象,開發設計以西門子smart系列PLC為核心的皮帶機集中控制系統,該系統控制技術先進、合理、性能穩定可靠,擴展靈活,能夠融合原有的集控系統,全面實現蛤蟆溝煤礦皮帶機集中智能控制。
1?皮帶機概述
蛤蟆溝煤礦皮帶機生產系統由地面4條皮帶機、井下5條皮帶機和1條主斜井皮帶機組成,具體如表1所示:
2?系統設計
2.1?自動控制系統
在每部皮帶機機頭安裝使用一臺控制箱,實現對井下所有皮帶機的數據采集與集中控制。系統可以實現單機控制、檢修控制及手動控制,具備就地及遠程切換選擇,并可顯示系統內設備狀態及參數。皮帶機控制流程如圖1所示。
2.2?視頻監視系統
地面設備主要由組態運行上位軟件組成,在現場對每條皮帶機機頭及刮板機安裝攝像頭,并通過光纖上傳到集控室,可以實時監視及回放各皮帶機視頻監視點的情況。
3?系統方案
本控制系統設定了三種控制模式:集控自動順序、集控手動單機及就地單機控制。其中集控自動順序控制為系統的首選默認模式。工作時,可自由轉換三種模式,不會影響系統的整體運行狀態。
3.1?集控操作模式,可分為“手動”及“自動”兩種
(1)“手動”模式:通過計算機,結合上位機界面,對單機設備進行起停控制。根據現場需要,可自行設定或取消設備之間的聯鎖保護關系。
(2)“自動”模式:根據現場需求,先選定工藝流程,再完成設備的自動起、??刂?。自動模式下,一般都具備聯鎖保護,若在短時間內需要單獨停止某一設備的運行,可自行取消聯鎖保護。[1]
3.2?現場單機操作
現場安裝一臺本安型操作臺,完成單機設備的啟動、停止控制,用于現場單機調試、維護使用。
3.3?現場停止
停止控制設定為緊急停止,用于設備發生異常時,確保生產安全。即當設備正在運行中,按下停止按鈕,該設備立刻停止,待故障排查后,再恢復運行狀態。
3.4?流程選擇
根據現場的需求,自行選定合適的生產工藝,也可及時進行工藝流程變更。
3.5?啟動功能
該功能僅在“自動”控制方式實現,先根據現場工藝流程選定順煤流或逆煤流方向,再按順序啟動各設備,按順序啟動延時時間可以提前設定好。啟動時,若優先啟動的設備發生故障,則啟動過程暫停,并發出報警。排除故障后,再由現場操作人員決定是否結束啟動。
3.6?停止功能
該功能僅為組態功能,在“自動”控制方式實現,包括三種模式。
常規模式:在周期工作完成后,停止流程。
故障模式:當現場發生故障,在進行檢測、保護裝置動作時,設備立即停止運行,其后級設備經延時(延時時間可自行設定),待帶式輸送機上的煤運完以后,依次停止運行,防止重載啟動。
緊急模式:現場出現意外或緊急情況時,按下組態畫面上的緊急停止按鈕,所有設備立即停止運行。[2]
3.7?預告功能
該功能僅在“集控—自動”控制方式實現,預告信號采用聲光報警裝置,并可持續10~30秒鐘(可調)。啟車信號發出前,在生產系統沿線發送信號,沿線人員聽到后安全撤離,沿線設備方再按預設流程依次啟動。
3.8?保護及故障報警功能
故障報警功能包括啟車、停車以及傳感器監測點報警。報警信號顯示分為上位機界面及現場聲光報警,同時為避免故障范圍擴大,系統還可以根據報警級別自動做出對應的停車處理,并及時保存、打印故障報表。
3.9?數據采集、處理及顯示功能
本系統采用PLC及PROFIBUS總線通信網絡,實時采集現場數據,包括設備啟停時間、故障狀態、工藝流程、運行狀態及顯示參數。使用組態王軟件進行觸摸屏界面設計,顯示畫面包括運行系統監控、皮帶各項參數(報警、極限值等)設置、集控順序設置、信號顯示、報表查詢等。
4?系統配置
4.1?地面集控室
地面集控室安裝集控軟件,用以實現地面計算機的人機交互界面平臺。
正常運行工作時,操作員既可選擇預定義的皮帶機工藝流程自動控制,也可選擇自定義流程的手動控制,屏幕上會實時顯示選擇后的流程;發生異常情況時,操作員可及時對被控設備進行遠程操作。
在機房安裝一臺網絡硬盤錄像機,用于視頻存儲及回放,操作員可以通過操作員站實時監視皮帶機運行情況,同時也可以回放以前監視畫面。
4.2?礦用隔爆兼本質安全型PLC控制箱
礦用隔爆兼本質安全型PLC控制箱是集控系統的控制核心,用于實現系統傳輸信息、控制設備、采集數據等功能,采用西門子PLC、A/D(D/A)轉換模塊、開關電源、各類繼電器等元器件。操作臺根據用戶的需求開發出編制程序,最終將結果輸出到被控設備中。
4.3?皮帶機保護傳感器
控制柜中接入各類傳感器,包括煙霧傳感器、溫度傳感器、速度傳感器、壓力傳感器、煤位傳感器、縱撕保護等。設備運行中,若發生故障使傳感器被觸發,則上位機組態畫面會及時顯示并發出報警信號。
4.3.1?煙霧保護
設備運行時若皮帶打滑,易發生摩擦著火,從而產生煙霧,觸發安裝在各驅動部下風向處的煙霧傳感器動作,設備立即停車。
4.3.2?溫度保護
實時監測各皮帶滾筒、減速器軸承溫度,具有溫度曲線查詢和溫度報表查詢功能。
4.3.3?打滑保護
在實際運行中,由于多種原因,當皮帶的速度與主滾筒轉速產生差值,就會發生打滑現象。將檢測皮帶的實時速度及加速度的傳感器接入PLC,將實際反饋值與整定值進行比較,判斷是否輸出打滑信號。
4.3.4?縱撕保護
當皮帶機在卸煤過程中,有大塊的鋒利的尖狀矸石落下時,容易發生縱向撕裂,因此縱撕保護通常都安裝于輸煤系統的落煤處。本系統采用礦用本安型撕裂傳感器,當檢測到撕裂時觸發動作,皮帶機立即停車并發出報警。
4.3.5?堆煤保護
堆煤保護是指在輸煤過程中,當較大煤塊堆積在皮帶機機頭時,皮帶機能夠自動停機。煤位傳感器通常吊掛在皮帶機頭,當煤的高度超出標準范圍時,傳感器動作,皮帶機自動停車并及時報警。
4.3.6?跑偏保護
皮帶跑偏是煤礦皮帶機在運行過程中較為常見的故障現象。將跑偏傳感器固定安裝在皮帶機前后兩端支架上,當皮帶在運行發生跑偏時,傳感器的滾輪偏轉到規定角度外時,觸發開關接點從而發出報警,并使皮帶機立即停車。
4.3.7?拉線急停保護
拉線急停開關是煤礦帶式皮帶機沿線的緊急停止裝置,當輸送帶出現跑偏、打滑、撕裂等情況時,工作人員能夠及時拉動急停裝置的鋼絲繩,使皮帶機停止工作。[3]本系統采用礦用本安型智能拉線開關,分別進入PLC系統和控制回路,一旦拉線開關發生動作,系統會立即發出報警并緊急停車。
4.3.8?張緊力保護
本系統采用礦用本安型張力傳感器,檢測輸送機皮帶張緊力,當皮帶張緊程度超限時,將自動開啟張緊絞車進行調整。
5?結論
該系統遵循的設計原則要求控制系統技術先進、合理、性能穩定可靠,擴展靈活,能夠融合原有的集控系統。蛤蟆溝煤礦通過應用該系統,搭建了專用傳輸平臺、數據平臺和監控平臺,大大提高了安全系數,實現了數據共享、報警聯動功能,既保障職工人身安全,又減少由于礦井災難所造成的損失。通過煤礦管控一體化,提高了煤礦的安全生產管理調度水平,從而全面實現了蛤蟆溝煤礦皮帶機集中智能控制。
參考文獻:
[1]王國富,王勝杰.淺談西門子300PLC選煤廠集中控制系統[J].科技與企業,20150821.
[2]任杰,肖衛雄.選煤廠自動化集成平臺的設計[J].工礦自動化,20101214.
[3]張晉鋒.礦用帶式輸送機拉線急停開關故障及處理[J].機械管理開發,20200916.
[4]劉鵬濤.PLC在礦山機電自動控制中的應用[J].中國化工貿易,2019(04):110112.
[5]陳軍君.PLC在煤礦皮帶機監控系統中的應用[J].能源與節能,2019(05):151171.
基金項目:安徽水利水電職業技術學院2021年度高??茖W研究項目(XJKJ202104)
作者簡介:張雅潔(1983—?),女,漢族,安徽合肥人,碩士,講師,研究方向:控制理論與控制工程。