張 俊,黃 琴,孟憲偉,鄭 舉,李 彪
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
CO2具有良好的注入性和驅油效果,目前已成為最有效的提高低滲油藏采收率的方法之一[1]。但在低滲油藏CO2驅油效果評價中,前人對宏觀上易觀察的影響因素進行了具體分析,且比較成熟,如注入速度、注入壓力、注入PV 數、采油速度、不同組分和各種注入方式等[2]。對于微觀上難于觀察的影響因素也做了定性描述分析,但對CO2驅油過程中原油滲流規律中的階段劃分并不明確[3]。
因此,以長巖心CO2驅替室內實驗為基礎,以低滲油藏CO2驅油過程中的驅油規律為研究對象,采用室內實驗與數值模擬分析相結合的研究方式進行研究。首先通過長巖心CO2驅替室內實驗分析CO2的驅油過程;其次以室內實驗為基礎,建立一維CO2驅油的數值模擬模型,對生產過程進行分析和擬合確定其相關性,進而通過數值模擬分析不同階段巖心中含油飽和度的分布規律。
實驗儀器:巖心夾持器,ISCO 電子泵,回壓閥,壓力傳感器,活塞容器,分離器,氣體流量計以及數據記錄電腦,實驗流程見圖1。實驗巖心:采用低滲油藏長巖心做CO2驅替實驗,巖心總長度為978.5 mm,滲透率調和平均值為3.27×10-3μm2,平均直徑為25.4 mm,總孔隙體積為45.02 cm3,巖心按布拉法則排序。實驗流體:地層油(密度為0.86 g/cm3,黏度為12.2 mPa·s),地層水,CO2。實驗方案:長巖心CO2驅替采出過程和驅替效率實驗研究。

圖1 長巖心CO2 驅替實驗流程示意圖
(1)首先按巖心排列順序裝好巖心,對巖心系統抽空,隨后注地層水飽和巖心,在實驗溫度和壓力條件下穩定一段時間,使巖心得到充分飽和后,記下飽和量;
(2)由于地層飽和原油黏度高,水黏度低,地層滲透率低,實驗采用配制好的飽和油樣驅替巖心中的水,以建立地層原始油水分布;
(3)在地層溫度和壓力條件下,進行長巖心驅替實驗;
(4)實驗中記錄好驅替時間、泵讀數、注入壓力、注入速度、環壓和回壓,監測分離出的油量、氣量和水量;為了測試低滲儲層的啟動壓力,以出口處開始出現第一滴油滴為起點進行PV 的記錄;
(5)每組實驗結束后清洗巖心:先用石油醚和無水酒精清洗巖心,接著用氮氣吹,烘干巖心系統,然后重復(1)~(2)步驟,形成原始狀態后,進行下一組實驗。
長巖心CO2驅替實驗選取的巖心測試基本參數見表1。

表1 巖心參數表
注入端以0.5 mL/min 的速度向長巖心中注入CO2氣體,生產井在實驗過程中始終保持開井狀態,采油速度曲線和累計產油量曲線見圖2、圖3。

圖2 生產時間和采油速度關系曲線圖

圖3 生產時間和累計產油量關系曲線圖
從圖2 可以看出,注氣前期采油速度迅速上升,在實驗進行到55 min 時,采油速度達到峰值0.170 g/min。實驗進行到200 min 時,采油速度降低到0.001 g/min以下。
從圖3 可以看出,當時間達到200 min 后,累計產油量上升幅度很小。當時間達到600 min 時,采油速度基本為零,累計產油量基本趨于平衡。累計產油量為10.73 g,采出程度為38.96%。
采用CMG 油氣藏模擬軟件中的GEM 模塊進行模擬,巖心和流體參數均以真實所測的參數為基礎。對于實驗的長巖心采用水平放置的一維長方體模型,模型設計時將每塊巖心平均分成5 個網格,共計建立110個網格的一維模型。其中,設置兩口井為注入井位于第1 個網格;生產井位于第110 個網格。在模型的基礎上對巖心驅替實驗進行歷史擬合,累計產油量曲線擬合結果見圖4,壓力曲線擬合結果見圖5。

圖4 累計產油量擬合曲線圖

圖5 壓力擬合曲線圖
從圖4、圖5 可以看出,剛開始注入CO2氣體時,在巖心啟動壓力的作用下實驗曲線和擬合曲線均向后推移了0.020 d。而實驗過程中,CO2的突破時間比模擬的時間靠前,在0.021 d 達到突破時間。注入氣體突破后,巖心壓力以及模型壓力均逐漸下降,說明隨著CO2的突破,巖心和模型中含油量均下降,含油飽和度降低,CO2在巖心以及模型中的流動阻力降低,流動加快,壓力減小。
實驗和模擬中發現,在生產過程中,注入CO2達到啟動壓力需要的時間為30 min,然后開始產油,油的產出主要分為三個階段(圖6):純油生產階段、CO2與油混合生產階段和CO2攜帶的輕質組分原油生產階段。

圖6 驅替實驗生產階段劃分圖
第一階段:當實驗進行到t=0.038 19 d 時,模型中含氣飽和度與含油飽和度的分布見圖7。在該時刻,CO2已經驅替到第80 個網格,注入井附近40 個網格含氣飽和度超過了40.00%,CO2注入巖心的速度較快,由實驗數據可以看出,此刻產油速度達到峰值。從含油飽和度分布圖上可以看出,CO2注入過程中,油相被壓縮成段塞,在壓差作用下向生產井流動。從注入井到生產井方向,含油飽和度分布由1.42%上升到最大值76.88%而后降低到生產井附近的65.27%。

圖7 驅替過程不同階段的油氣飽和度分布圖
第二階段:當模擬進行到t=0.069 44 d 時,模型中含氣飽和度與含油飽和度的分布見圖7。此刻,CO2在生產井附近的飽和度已經超過了35.00%。說明模型中可動油的含量已經很低,生產潛力變小,生產主要靠氣帶油。從實驗結果可以看出,當t=0.069 44 d 時,累計產油量上升幅度很小;從采油速度可以看出,在該時刻采油速度降低到0.076 g/min,巖心中幾乎沒有可動油存在。
第三階段:當模擬進行到t=0.250 00 d 時,模型中含氣飽和度與含油飽和度的分布見圖7。在該時刻,含氣飽和度在整個巖心中的分布均超過45.00%,注入井附近更超過了70.00%。從采油速度曲線上可以看出,采油速度幾乎為零,產出的油為CO2攜帶的輕質組分原油。
(1)低滲油藏采用CO2驅替有較好的開發效果,實驗結果表明采出程度可達38.96%。
(2)低滲油藏CO2驅替過程中,油的產出主要分為三個階段:純油生產階段、CO2與油混合生產階段和CO2攜帶的輕質組分原油生產階段。
(3)低滲油藏CO2驅替過程中,產油主要在第一階段和第二階段,因此,對于低滲油藏的合理開發,建議注重此階段的開發管理。