田寶剛,邱 偉
(中國石化中原石油工程有限公司井下特種作業公司,河南濮陽 457164)
四川盆地海相地層五峰組-龍馬溪組頁巖氣資源量巨大。近年來,逐漸建設了涪陵、長寧-威遠、昭通等國家級頁巖氣開發示范區,實現了埋深在2 500~3 500 m頁巖氣的商業化開采,但3 500 m 以深的丁山、威遠、永川、瀘州等深層頁巖氣田[1-2],由于其埋深導致壓裂施工難度及成本遠大于淺層頁巖氣,使得深層頁巖氣還未實現大規模效益開發。
川南瀘州陽101 井區前期殼牌公司累計完成12口水平井壓裂施工,測試產量(1.70~43.00)×104m3/d,平均14.43×104m3/d,單井壓后產量差異較大,壓后產量遞減快。主要因地質條件復雜、水平應力差異大、施工泵壓高、縫寬窄等原因,導致加砂困難,壓后的裂縫復雜程度和改造體積有限,壓后產氣量低,并且衰減快、長期穩產難[3]。為此,針對該區塊改造難點,以提高裂縫復雜性、導流能力和分段分簇改造充分性為思路,配套針對性體積壓裂工藝技術措施[4-6],在2 口井中成功應用,實現了商業突破,為瀘州陽101 井區頁巖氣田的開發奠定了堅實的技術基礎。
川南瀘州陽101 井區深層頁巖氣目的儲層位于五峰組-龍馬溪組地層,埋深3 600~4 200 m,其中五峰組-龍馬溪組一段1~4 小層儲層厚度大,其中Ⅰ+Ⅱ類儲層厚度為35~40 m,巖性主要為黑色泥頁巖、灰黑色碳質泥頁巖。測井解釋孔隙度在4.5%~5.9%,平均4.9%;有機碳含量為2.5%~5.7%,平均3.5%;總含氣量4.8~8.1 m3/t,平均6.7 m3/t,底部含氣量明顯高于中上部。表明該區域具有良好的資源前景,具備較大的勘探開發潛力。
采用全巖礦物X 射線衍射對五峰組-龍馬溪組目的層取心巖石進行分析,優質頁巖層段五峰組-龍馬溪組一段石英礦物含量47.9%~61.3%,平均56.4%;碳酸鹽巖礦物含量10.6%~17.9%,平均13.8%;黏土礦物含量11.2%~26.0%,平均18.4%。整體脆性礦物含量較高,在72.0%~88.0%,而且自上到下(龍馬溪組-五峰組一段1~4 小層)黏土含量逐漸降低,脆性礦物逐漸上升,見表1。

表1 Y101H1-2 井深層頁巖礦物組成 單位:%
對目的層取心并進行楊氏模量、泊松比及三軸應力測試。結果(表2)表明,優質頁巖龍馬溪組一段1~4小層楊氏模量在40.5~47.2 GPa,泊松比在0.26~0.27,最小水平主應力在87.0~89.2 MPa,最大水平主應力在99.9~102.1 MPa,水平主應力差為12.6~12.9 MPa,差異系數0.14。由于其最小水平主應力絕對值就高達88.0 MPa,再加上壓裂時需要形成較高凈壓力條件下,天然裂縫較大程度的開啟,說明該深層頁巖氣施工難度及形成復雜裂縫的難度極大。

表2 Y101H1-2 井深層頁巖力學特征
通過對螞蟻體裂縫解釋分析可知,Y101H1-2 井的1 500 m 水平井段中126 m 裂縫較發育,1 120 m 距離天然裂縫較近,說明瀘州區塊深層頁巖天然裂縫相對發育。
(1)儲層兩向水平應力差異較大,形成復雜縫網難度較大。水平主應力差為12.6~12.9 MPa,差異系數0.14,在較高的裂縫延伸下,再進一步提高較高的施工凈壓力很難,會導致天然裂縫開啟難,裂縫的復雜程度低。
(2)瀘州區塊頁巖氣儲層埋藏深,具有“三高一變”的儲層特性,即高破裂壓力,高停泵壓力,高閉合壓力,頁巖塑性變強。因此,導致施工壓力高,壓裂縫寬小,加砂難度大。Y101H1-2 井前七段壓裂過程中出現多次砂堵,地層對砂比敏感,整個加砂砂比較低(綜合砂液比小于3.0%),加砂量偏低(單段加砂量為40~60 m3),難以獲得較高的導流能力。
(3)增加套管變形的風險,嚴重耽誤工期,減少壓裂改造段數,影響產能。初步統計表明,套管變形及破損問題在瀘州區塊較為普遍,已進行壓裂施工的井中,發生明顯套管變形的井有7 口,套管變形率為78.5%,如何預防在壓裂施工中套管變形是亟待解決的問題。
針對前述壓裂改造面臨的難點,并借鑒國內外頁巖氣水平井的壓裂經驗和最新發展趨勢,以提高裂縫的復雜性和增大裂縫導流能力為核心目標。通過采用“密切割分段分簇+暫堵轉向”等技術來提高裂縫的復雜性,采用低砂比連續加砂增加加砂強度,提高裂縫導流能力,提升壓裂改造效果。具體為:
(1)加強地質和工程甜點結合優化分段分簇和射孔參數,采用“密切割分段分簇+暫堵轉向”壓裂工藝并采用投球縫口暫堵+暫堵劑縫內暫堵復合轉向工藝,保障各段簇的充分改造。
(2)采用多粒徑支撐劑適當增加小粒徑支撐劑用量,保障分支縫的有效支撐;采用低砂比長段塞加砂模式,盡量提高加砂強度至2.0~2.5 t/m。
(3)優化壓裂液體系,采用變黏滑溜水體系,其中,施工前期采用低黏滑溜水,盡可能的溝通天然裂縫,后期采用高黏滑溜水,以保障提高壓裂液的攜砂能力。
為了克服較大的水平主應力差形成復雜裂縫,須采用大排量施工以提高裂縫內凈壓力。Y101H1-2 井140 MPa 的套管、壓裂井口及大功率電動壓裂泵車,施工限壓達到120 MPa、施工排量達到16~18 m3/min。
暫堵轉向可分為投球縫口暫堵和暫堵劑縫內暫堵。
投球縫口暫堵是通過一次或多次向井段內投送可溶性暫堵球,封堵射孔炮眼,迫使后續壓裂液進入未壓開的射孔簇,促使新縫的產生,最終提高改造段的縫覆蓋率。通過投球實現簇口暫堵轉向壓裂,并將壓裂一段1 級提升為一段2~3 級。均勻改造每條裂縫,提高射孔每簇的壓裂有效率。
暫堵球粒徑:暫堵球粒徑(13.5 mm)稍大于射孔孔眼直徑(10.0 mm)。
暫堵球數量:暫堵球數量為射孔孔數的50%~60%。
暫堵球加入時機:在施工的中間時段投球,促使投球前后2 級裂縫均有效及充分延伸。
暫堵劑縫內暫堵是采取添加暫堵劑顆粒對縫內進行暫堵,提高縫內凈壓力,從而開啟新裂縫或轉向裂縫,增加整體改造體積,主要是針對頁巖氣天然裂縫發育的井段。
暫堵劑顆粒粒徑:2.0~3.0 mm。
暫堵劑數量:300~400 kg。
暫堵劑加入時機:在施工的中間時段加入,促使加入前后2 級裂縫均有效及充分延伸。
一般射孔位置的優選原則有:(1)優選脆性高、含氣量高、破裂壓力低的甜點區進行射孔;(2)將物性參數、地應力差異小、固井質量相當的井段劃為一段進行壓裂改造;(3)對地質評價較好的井段,適當減少段間距,加密段數,增加改造規模。在射孔參數優化方面,可增加射孔簇數(射孔簇數由2~3 簇/段增加到5~8 簇/段)、縮短簇間距(由20~35 m 縮短至10~15 m)、減小單簇射孔長度(由1.0~2.0 米/簇減至0.3~0.6 米/簇),利用簇間干擾,集中液體能量,提高多簇射孔孔眼開啟率,提高裂縫的復雜程度。而且在針對深層頁巖氣應力差異大,不利于縫網形成的客觀條件下,可增加裂縫條數,同樣提升改造體積。
易誘發套管變形井段(螞蟻體裂縫追蹤顯示裂縫相對發育)控制施工規模和施工排量;采用階梯降排量停泵模式,緩解局部應力加載。若發生套管變形,根據套管變形情況,若變形程度較小,采用滿足該地層溫度條件下的小直徑橋塞,若小直徑橋塞都無法正常下入,則利用連續油管對套管變形影響段進行射孔,射孔完畢后采用投球暫堵轉向壓裂。
采用等孔徑射孔、加強酸預處理、加強粉陶段塞等技術措施降低破裂壓力和近井效應,降低加砂難度;提高液體黏度,采用高黏滑溜水,確保攜砂及造縫性能;適當增加小粒徑支撐劑用量,保障分支縫的有效支撐;優化泵注程序,采用長段塞連續加砂模式,砂比4.0%~10.0%,提高加砂量和改善裂縫鋪置剖面,確保裂縫導流能力。
4.1.1 裂縫半長優化 采用Meyer 壓裂軟件,輸入地質參數,模擬了裂縫半長220、240、260、280、300 m 時累計產氣量,模擬結果發現(圖1),累計產氣量隨裂縫半長增加而增大。當裂縫半長大于280 m 時累計產氣量增長速度減緩,綜合考慮最優裂縫半長為280 m 左右[5]。

圖1 不同裂縫半長對累計產氣量的影響圖
4.1.2 裂縫導流能力優化 在設定裂縫半長為280 m時,模擬了裂縫導流能力在2.00、4.00、6.00、8.00、10.00 D·cm 時累計產氣量,模擬結果發現(圖2),累計產氣量隨裂縫導流能力增加而增大。當導流能力大于6.00 D·cm 時累計產氣量增長速度減緩,綜合考慮最優裂縫導流能力為6.00 D·cm 左右[7]。

圖2 不同裂縫導流能力對累計產氣量的影響圖
4.2.1 規模優化 采用Meyer 壓裂軟件模擬施工液量為1 600、1 800、2 000、2 200、2 400 m3時裂縫半長,結果表明,隨著施工液量的增加,裂縫半長不斷增加,但增加的趨勢逐漸減緩,當施工液量為2 200 m3時,裂縫半長為285 m,滿足最優裂縫半長的要求。綜合考慮單段壓裂最優施工液量為2 200 m3左右。
4.2.2 加砂量優化 采用Meyer 壓裂軟件模擬支撐劑規模60(平均砂比2.7%)、80(平均砂比3.7%)、100(平均砂比4.5%)、120(平均砂比5.4%)、140 m3(平均砂比6.3%)時裂縫導流能力,當支撐劑規模在100~120 m3時,裂縫導流能力在5.70~7.16 D·cm,即能獲得最優裂縫導流能力。
形成的川南瀘州區塊深層頁巖氣Y101H1-2 井及Y101H4-5 井,施工成功率100%。單井最大注入液量63 007 m3,單井最大加砂量3 316 t,壓后測試產量分別為46.80×104m3/d、35.60×104m3/d(表3),在瀘州陽101 井區取得重大商業突破。

表3 瀘州陽101 井區頁巖氣井壓裂測試參數表
(1)采用多段多簇密切割,縮短縫間距,裂縫越密集,越有利于提高裂縫滲流面積,實現“全”可采,不留死區。Y101H1-2 井、Y101H4-5 井2 口井的簇間距較常規的25~30 m 縮短至12~20 m,應用G 函數分析2口井多裂縫特征明顯[8]。
(2)提高70/140 目小粒徑支撐劑用量(Y101H1-2井、Y101H4-5 井使用70/140 目支撐劑占比達到40%~50%),在更好地溝通微裂縫/微裂隙的基礎上,又能夠起到縫內轉向的目的,提高裂縫復雜程度[9]。
(3)深層頁巖氣層閉合應力大,裂縫長期導流能力衰減快,采用長段塞連續加砂模式,增加加砂強度,可提高裂縫長期導流能力和有效支撐裂縫體積。Y101H4-5 井在加砂壓力平穩,加砂順暢的情況下不斷提高加砂強度,加砂強度達到2.5~3.0 t/m,為壓后的高產奠定了基礎。
(4)采取加入暫堵球、暫堵劑轉向技術,促使形成復雜縫網,確保儲層有效改造體積。由Y101H1-2 井第5 段壓裂裂縫監測可知,暫堵前事件點集中在井筒西側連續響應,添加暫堵劑后,微地震事件點集中在井筒東側響應,暫堵效果明顯。
(1)瀘州陽101 井區頁巖氣氣藏物性、含氣量、脆性礦物含量中等偏上,可壓性較好。但其埋藏深、地應力高、水平主應力差異大、天然裂縫發育一般,裂縫起裂及延伸壓力高,導致施工泵壓高,加砂困難,難以形成復雜縫網。
(2)針對瀘州陽101 井區深層頁巖氣井壓裂改造的難點,形成了“多段多簇密切割+高強度長段塞連續加砂+暫堵轉向、大排量、大液量”主體壓裂工藝,以增加裂縫的改造體積和導流能力。
(3)該壓裂工藝在目標區塊2 口頁巖井得到成功應用,壓后測試均得到高產工業氣流,拉開了瀘州區塊深層頁巖氣大規模商業開發的序幕。