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泵站流量衰減問題分析與進水系統(tǒng)改造

2023-10-07 21:22:34白綿綿肖若富黨照姚志峰馮虎虎
人民黃河 2023年10期

白綿綿 肖若富 黨照 姚志峰 馮虎虎

:為解決某抽黃灌區(qū)樞紐泵站機組流量大幅衰減問題,采用計算流體動力學(CFD)方法對其衰減原因進行分析,提出進水系統(tǒng)改造方案,并對改造前后的進水系統(tǒng)流態(tài)進行數值模擬對比。結果表明:改造前,在箱涵進口產生明顯吸入渦,大量氣體和雜質經箱涵高速進入吸水池后,造成池內水流上下翻滾,導致水泵吸水性能極差,運行一段時間后流量迅速衰減;改造后,進水系統(tǒng)流態(tài)得到有效改善,進水池低速區(qū)變小,吸水池水流上下翻滾現(xiàn)象消失,水泵吸水性能提升較大,機組流量衰減現(xiàn)象得到明顯改善。通過實測改造前后泵站的運行流量,驗證了CFD 用于泵站內部流場模擬的可靠性;在后續(xù)對原有工程進行改造時,可先采用CFD 對原始系統(tǒng)進行流場模擬,有針對性地進行結構改造。該泵站流道改造前后效果驗證,進水系統(tǒng)設計時,應盡量保持各進水建筑物壓力流或明流相同。

關鍵詞:進水流道;吸水池;流量衰減;表面吸入渦

中圖分類號: TV222.1 文獻標志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2023.10.023

引用格式:白綿綿,肖若富,黨照,等.泵站流量衰減問題分析與進水系統(tǒng)改造[J].人民黃河,2023,45(10):126-130.

0 引言

我國大型灌區(qū)多建于20 世紀六七十年代[1] ,受當時條件限制,進水系統(tǒng)設計在很大程度上依賴規(guī)范和經驗,造成水泵在實際運行時吸水性能差、效率較低[2-3] 。某大型抽黃灌區(qū)多座泵站就存在嚴重的流量衰減問題,即機組剛開機時各項參數正常,但運行一段時間后(幾天甚至幾小時),水泵流量逐漸減小,配套電機電流隨之逐漸降低,之后穩(wěn)定在某個遠小于開機流量值運行,無法滿足灌溉高峰期用水要求,對灌區(qū)效益和社會穩(wěn)定造成一定影響[2] 。

經試驗發(fā)現(xiàn),引起流量衰減的原因為:1) 進氣。當雙吸泵吸程為正時,進氣在啟動很短時間內發(fā)生,且不太可能通過關機重啟而消失。2)表面旋渦。表面旋渦與進水池、吸水池、進水管道結構密切相關,通常伴有明顯的振動和壓力脈動。3)汽蝕。汽蝕一般發(fā)生在機組選型或泵站設計不合理時,伴有異常高頻聲音,產生大量堵塞流道的氣泡,外觀常見明顯破壞。4)流道堵塞。流道堵塞分為管道堵塞和水泵堵塞兩類,前者流量衰減前后的工作點都在水泵特性曲線上,停機重啟不易恢復;后者流量衰減前后的工作點不在水泵特性曲線上,通過關機重啟可恢復。5)其他不確定的原因。

經反復觀察,該抽黃灌區(qū)多座泵站機組出現(xiàn)流量衰減后,關機重啟就可恢復正常運行流量,排除進氣因素;葉輪運行20 多a 無明顯磨損和汽蝕破壞,排除汽蝕因素;吸水池、流道等無堵塞雜物,排除流道堵塞因素;進水池和吸水池內旋渦、回流及翻滾現(xiàn)象嚴重,初步懷疑表面旋渦等進水流場紊亂是引起該灌區(qū)機組流量衰減的主要原因。

表面旋渦分為自由表面旋渦和次表面旋渦兩種。表面吸入渦是自由表面旋渦6 個階段中的最強階段[4-5] ,旋渦從吸水池自由水面一直延伸到進水喇叭口,形成連續(xù)的空氣吸入渦,夾帶大量氣體進入水泵,會在一定程度上堵塞流道,同時,吸入渦的強旋轉特性導致水泵進口流速變得極不均勻,造成水泵出水流量減小、運行效率下降、壓力脈動和振動加劇。

資丹[6] 采用耦合Level-set 和VOF 方法對表面旋渦的產生機制進行了研究,認為主導渦量分量為垂直渦量,而流向速度沿展向的波動是垂直渦產生的原因;流向進水管的主流將垂直渦輸送到進水管附近,在進水管上方區(qū)域的垂直渦被拉伸,其強度隨著拉伸而增大,當增大到一定值時,空氣會被垂直渦吸入到水下或進水管中。多位學者通過數值模擬,研究了進水系統(tǒng)幾何形狀、參數與進水流場的關系,并提出多種改善進水流態(tài)的措施。賈君德等[7-11] 研究了箱形、簸箕形、開敞式等不同形式進水部分的水力特性,通過對長度、寬度、高度、擴散角、底坡等系列參數進行分析,認為各參數之間存在最優(yōu)比。朱紅耕等[12-16] 對進水部分進行了整流優(yōu)化研究,提出設置底坎、導流墩、消渦板等多種控制渦流的措施和“八”字形導流墩+“川”字形導流墩+“十”字形消渦板的組合控渦方案。陸林廣等[17]通過物理模型試驗,驗證了數值模擬的準確性。針對情況更為惡劣的低水位工況,Moller 等[18-21] 提出在吸水池設置導流臺+水下消渦板+W 形后墻導流墩的組合整流方案,并采用三維模擬和模型試驗對整流效果進行了驗證,結果表明,該組合整流方案可以完全消除吸水池表面旋渦,吸水池內水流流態(tài)和水泵進口的軸向速度分布都得到了明顯改善。

然而,目前沒有對泵站流量衰減與進水流場之間的具體相關性研究。筆者針對上述表面旋渦等進水流場紊亂導致的流量衰減問題,結合某抽黃灌區(qū)樞紐泵站(以下簡稱某泵站),對進水部分進行計算流體動力學(CFD)數值模擬,分析流場特點,研究造成流量衰減的原因,通過改造進水流道來降低流量衰減率;并通過現(xiàn)場試驗,對CFD 模擬結果和改造效果進行了驗證。

1 研究對象及存在問題

某泵站于1997 建成運行,安裝8 臺1200 LW-60型立式離心泵,單泵設計流量4.05 m3 / s、設計揚程60.3 m。泵站進水采用單機單池單流道形式,自上級渠道引水,水流先后通過進水渠道、進水池、壓力箱涵進水流道、吸水池,進入水泵吸入口(見圖1),其中壓力箱涵進水流道相關參數為底寬B×高度H = 2.5 m×2.0 m、長18.7 m、縱坡比1 ∶ 5.86(壓力箱涵出口與橢圓形吸水池底部連接)。

測點設置在水泵出口與電動檢修閥之間,流量計型號ADM6725,測量原理為時差相關原理,測量精度±0.5%,分辨率0.025 cm/ s。

2.2 CFD 模型及邊界條件

以7#、8#機組為例,考慮設計水位為382.5 m 時雙機運行工況,對其進水系統(tǒng)進行真實尺寸的數值模擬。原始流道計算模型包括進水渠道、進水池、壓力箱涵進水流道、吸水池及進水管路(見圖2)。

湍流模型采用Realizable k-ε 湍流模型,有關研究表明該模型能較好地模擬表面旋渦和附壁渦,且預測的旋渦位置和強度與模型試驗較為吻合,在進水系統(tǒng)流動模擬中具有一定優(yōu)勢[5,11,17] 。

對流項采用二階迎風格式進行離散,源項和擴散項采用中心插分格式進行離散,采用SIMPLEC 算法進行求解。邊界條件設置:1)進口邊界為進水池上游進水渠道60 m 處斷面,給定流量;2)出口邊界為進水管路出水斷面,給定壓力;3)進水渠道和進水池頂部采用鋼蓋假定;4)吸水池水面給定大氣壓力;5)其他壁面為無滑移壁面。

采用四面體的非結構化網格,在各部位銜接處(進水渠道與進水池銜接處、進水池與進水流道銜接處、進水流道與吸水池銜接處以及吸水池與進水管路銜接處) 等流動變化劇烈的位置對網格進行局部加密,并進行網格無關性檢查,最終選用網格單元數為500 萬個,其中進水渠道124 萬個、進水池173 萬個、進水流道24 萬個、吸水池165 萬個、進水管路14 萬個。

3 原進水系統(tǒng)內部流動分析

圖3 為原始流道進水系統(tǒng)流線圖。從圖3 可以看出,以進水池靠近箱涵進口處為分界點,前后流場截然不同。分界點前的進水渠道和進水池前半段,流線整體較為平順,流速在進入進水池后平面擴散逐漸減小;分界點后流線紊亂,尤其在進水池靠近箱涵進口處和吸水池內流線更加混亂,壓力箱涵內流速較吸水池高,水泵進口處流速最高。4 為原始流道進水系統(tǒng)流場細節(jié)圖,進水池內流速均值為5.5 m/ s,流速在垂直方向從池底到水面自下而上逐漸提高,且底部流速梯度較大,最底部流速為0.1 m/ s;自上游至下游流速均勻部分占比越來越小;在末端靠近箱涵進口處,形成了一個流速小于0.2 m/ s 的低速旋渦區(qū),容易造成泥沙淤積;進入箱涵后,流速迅速提高至9.3 m/ s,挾帶表面吸入渦的水流從箱涵進水流道中高速流出,快速進入吸水池。吸水池流場縱向明顯分為3 部分,最底部小區(qū)域流速低,往上比箱涵高度較低處流速高,再往上流速又變低;由于下部為高速流動區(qū)、上部為低速流動區(qū),因此大的流速差造成下部水流自內圈流向上部,再在重力作用下自外圈向下流動,形成翻滾式流道,造成水泵吸水性能下降。

原始流道進水池靠近箱涵進口處出現(xiàn)典型的表面吸入渦[6] ,水流在水面背離軸線(順水流方向)自外向內旋轉,水平向隨旋轉半徑變小速度逐漸提高,豎直向整個旋渦自水面向下尺寸越來越小、速度越來越高,直至高速進入壓力箱涵,隨水流一直延伸到進水喇叭口。吸水池內多處水流上下翻滾,水流在翻滾中心自下而上流動,又沿著翻滾外緣自上而下流動。實拍照片(見圖5)與CFD 模擬結果一致,證實數值模擬可靠,可用來指導下一步進水系統(tǒng)改造。

4 流道改造及流動分析

4.1 進水流道改造

原始進水流場特征表明,某泵站流場紊亂的源頭在進水池靠近箱涵進口處,即明流變壓力流處。本次改造擬將整個進水系統(tǒng)流態(tài)統(tǒng)一變?yōu)槊髁骰驂毫α鳌S捎诔M水流道外其余進水建筑物皆為明流,考慮投資最省,因此將原來的壓力箱涵進水流道改造為明渠進水流道,整個進水系統(tǒng)變?yōu)槊髁鳎ㄒ妶D6)。改造后明渠橫斷面為矩形,底寬B 為1.2 m,明渠之間采用塊石混凝土填筑,底坡維持1 ∶ 5.86 不變。

4.2 流道改造后進水系統(tǒng)內部流動分析

為研究進水流道改造前后流態(tài)差異,對7#、8#機組在設計水位雙機運行工況下進行模擬。由進水系統(tǒng)流線圖(見圖7)看出,隨著進水流道由壓力箱涵改為明渠,進水池與流道銜接處流線也由紊亂變得極為平滑;從圖8 可以看出,進水流道、進水池中水流速度較為均勻,與原始流道相比,改造后進水池靠近流道進口處底部的低速流動區(qū)域明顯縮小,不到改造前的1/7,泥沙淤積現(xiàn)象減輕。在進水流道底部出現(xiàn)了一部分低速區(qū),但此處淹沒深度較大,不會對進水系統(tǒng)的整體流動產生較大影響。

由圖9、圖10 可知,流道改造后,吸水池沿縱向流速基本一致,上下翻滾式流動消失;然而,池內仍存在較為明顯的吸入渦,原因可能是帶入空氣或者雜質到進水管路中,導致水泵吸水性能變差,流量衰減現(xiàn)象雖然有所改善,但沒有完全消除。

5 流道改造前后試驗對比

為進一步研究流道改造效果,對流道改造前后的實測數據進行對比,驗證了數值模擬的準確性(見表2)。流道改造后,水泵開機流量增大,流量衰減速度變慢,運行7 d 后流量衰減率由改造前的33%減小到20%,衰減幅度變小,衰減率降低了39%,衰減問題大幅改善。但是,由于吸水池內還可能存在其他引起流場紊亂的因素,因此流量衰減并沒有完全消除。

6 結論

針對已建泵站進水系統(tǒng)流態(tài)紊亂引起的機組流量衰減問題,采用CFD 模擬和試驗測試相結合的方法,對某抽黃灌區(qū)樞紐泵站進水系統(tǒng)流態(tài)進行研究,提出將進水流道由壓力箱涵改造成明渠的方案,從而將整個進水系統(tǒng)流態(tài)統(tǒng)一變?yōu)槊髁鳎档土髁克p率。

1)改造前,在進水池靠近箱涵進口處出現(xiàn)明顯低速區(qū),在明流變壓力流的箱涵進口產生明顯的吸入渦,帶入大量氣體和雜質隨著箱涵內壓力流高速進入吸水池,造成吸水池內水流上下翻滾,降低水泵吸水性能,隨開機時間延長,流量衰減嚴重。

2)將進水流道由壓力箱涵改為明渠后,進水系統(tǒng)流場較改造前平穩(wěn)。進水池低速區(qū)明顯變小,進水流道底部出現(xiàn)一部分對整體流動影響較小的低速區(qū)。吸水池內翻滾式流動消失,水泵吸水性能有明顯提高。

3)通過對流道改造前后開機流量和運行7 d 后流量實測數據進行對比,驗證了數值模擬的正確性。流道改造后,開機流量變大,流量波動幅度變小,流量衰減現(xiàn)象明顯改善,運行7 d 后流量衰減率由改造前的33%降低到20%,衰減率降低39%。

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【責任編輯 簡 群】

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