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凌志達煤礦15218 工作面切頂卸壓與圍巖控制技術研究

2023-11-15 08:31:38栗鵬飛
山東煤炭科技 2023年10期
關鍵詞:錨桿圍巖變形

栗鵬飛

(山西凌志達煤業有限公司,山西 長治 046606)

我國井工煤礦開采過程中,為了避免相鄰工作面回采過程中造成相互擾動,在工作面間往往留設較大的護巷煤柱,這樣造成了嚴重的煤柱資源損失[1-3]。同時,針對堅硬頂板而言,受采動應力影響,會使煤柱處于高應力擾動區,導致巷道變形嚴重,對工作面巷圍巖控制造成了極大難度,也給工作面安全高效回采帶來了風險隱患[4-6]。部分研究表明,對厚硬頂板條件,在合理留設小煤柱前提下,實施切頂卸壓方法,能夠控制圍巖變形,進而保證工作面的回采安全[7-8]。在這方面研究中,金凱強提出了堅硬頂板“深孔+淺孔”組合方式的定向爆破切頂卸壓方法與沿空巷道綜合一體化支護技術,頂板下沉量降低53%,底鼓量降低41%,兩幫移近量降低57%,實現了沿空巷道變形的有效控制[9];陳寧提出將切頂卸壓留巷技術應用到8103 運輸巷留巷中,通過布置恒阻錨索并結合W 鋼帶對頂板進行補強支護,達到降低頂板下沉量目的,頂板及巷幫變形控制在100 mm、38 mm 以內,取得較好留巷效果[10];張權為了解決工作面初采期間堅硬頂板垮落困難的難題,提出8208工作面初采深孔預裂爆破方案,通過優化爆破參數,有效縮短8208 工作面初次來壓步距和來壓強度,確保8208 工作面初采安全[11]。王輝等指出切頂可以有效減小留巷頂板懸臂長度,實現卸壓保護巷道的目的,切頂高度和切頂角度都存在一個合理的取值范圍,并非越大越好[12]。本文以凌志達煤礦15218 工作面為工程背景,在對合理煤柱尺寸進行理論研究基礎上,確定了合理的切頂卸壓參數及其方法,以保證沿空巷道的穩定,實現工作面安全高效開采。

1 工程概況

15218 工作面主采15#煤層,煤層平均厚4.22 m,傾角4°~10°。煤層頂板為6.78 m 厚的K2 灰巖,f=14~16,屬于典型的厚硬頂板條件;底板主要為泥巖和細粒砂巖。工作面采用綜采技術。15218 工作面北側為15220 工作面,南側為15216 工作面采空區,巷道斷面尺寸為寬×高=5.4 m×4.0 m。工作面布置情況見圖1。以往的工作面中間留設20 m煤柱,資源浪費嚴重。為此,研究堅硬頂板條件下15218工作面小煤柱切頂卸壓方法與圍巖控制技術,對實現工作面安全高效回采至關重要。

圖1 工作面位置關系圖

2 工作面煤柱留設寬度確定

合理煤柱寬度的確定需要綜合其煤柱本身的承載能力,過大的煤柱尺寸導致大量煤炭損失,過小的煤柱尺寸不能滿足有效支撐要求,需要合理確定煤柱留設尺寸。小煤柱寬度B理論計算式如下[13]:

式中:X1為采空區側煤體塑性區寬度,m;X2為煤柱幫錨索有效長度,5.0 m;X3為煤柱有效承載厚度,m。

其中X1確定方法如下:

式中:M為采高,4.22 m;A為側壓系數,0.35;C為內聚力,4.5 MPa;φ為內摩擦角,30°;K為應力集中系數,2.5;H為煤層埋深,550 m;Pz為支架阻力,0.55 MPa;γ為容重,21 kN/m3。

將數據帶入公式(2)得,X1=1.84 m,煤柱有效承載厚度X3=(0.15~0.3)(X1+X2),將數據帶入公式(1)得,B=7.9~8.9 m。

根據理論分析,小煤柱的合理寬度應在7.9~8.9 m 范圍內。因此,根據理論計算結果,初步確定15218 回采工作面小煤柱留設寬度為9 m。

3 切頂參數確定數值模擬分析

3.1 數值模型構建

切頂高度與切頂角度是影響切頂卸壓效果的主要參數,為得到合理切頂參數,采用FLAC3D數值軟件對厚硬頂板切頂參數的合理值進行分析。數值模型尺寸為長×寬×高=250 m×250 m×150 m,模型底部及四周進行位移約束,上部施加載荷等效上覆巖層自重,巖體力學參數見表1。

表1 巖體力學參數

3.2 數值結果分析

1)切頂高度模擬結果

在留設9 m 厚小煤柱條件下,對切頂高度分別為8 m、9 m 與10 m 時進行分析。不同切頂高度下的巷道應力及位移變化情況如圖2。隨著切頂高度的增加,巷道煤柱幫應力及頂板位移呈現降低趨勢。當切頂高度為8 m 時,巷道煤柱內存在明顯的應力集中區,應力峰值為41.2 MPa,巷道頂板垂直位移為288 mm,頂板下沉量較大,說明這一切頂高度不利于巷道的穩定;當切頂高度為9 m 時,煤柱內應力峰值為39.8 MPa,垂直應力降低明顯,此時巷道頂板垂直位移為232 mm,頂板下沉得到有效控制,在一定程度上保證了巷道的穩定。值得注意的是,當切頂高度由8 m 增加至9 m 時,巷道應力及位移整體下降趨勢顯著;當切頂高度由9 m 增加至10 m時,巷道應力及位移下降趨勢較緩慢,整體變化較小。說明當切頂高度為9 m 時,變形已趨于穩定,此時頂板垂直位移為232 mm。綜合鉆孔施工成本考慮,確定合理切頂高度為9 m。

圖2 不同切頂高度模擬結果

2)切頂角度模擬結果

在9 m 切頂高度下,選取切頂角度分別為10°、15°與20°進行分析。不同切頂角度下的巷道應力及位移變化情況如圖3。隨著切頂角度的增加,巷道煤柱幫應力及頂板位移呈現先降低后增加趨勢,表明較大的切頂角度并不能產生較好的切頂效果。當切頂角度為10°時,巷道煤柱內垂直應力峰值為41.3 MPa,巷道頂板最大垂直位移為277 mm,巷道煤柱內垂直應力及頂板下沉量較大,說明這一切頂高度不利于巷道的穩定;當切頂角度為15°時,巷道煤柱內垂直應力峰值為38.6 MPa,巷道頂板最大垂直位移為235 mm,巷道煤柱內垂直應力及頂板下沉量下降明顯,巷道變形得到了一定控制;當切頂角度為20°時,巷道煤柱內垂直應力峰值為39.5 MPa,巷道頂板最大垂直位移為268 mm,巷道煤柱內垂直應力及頂板下沉量再一次顯著增加,不利于巷道的穩定。對比分析可見,切頂角度15°時巷道所受應力及位移整體較小,由此確定合理切頂角度為15°。

圖3 不同切頂角度模擬結果

4 切頂卸壓巷道圍巖控制方法

4.1 爆破切頂技術方案

當工作面頂板屬于堅硬頂板條件時,如果不能確保頂板順利垮落,頂板所承受的應力將持續施加在巷道煤柱側及回采幫側,巷道頂板及兩幫圍巖在高應力作用下將發生嚴重變形。通過對工作面堅硬頂板適時實施切頂卸壓,通過定向預裂爆破方式將工作面頂板與巷道頂板分隔,切斷頂板應力傳遞路線,在合理范圍內確保巷道頂板的穩定性,這是切頂卸壓的內涵所在。如果頂板無法順利垮落,高應力會沿著頂板作用于巷道幫側,導致的最終結果就是使相鄰工作面巷道變形嚴重。以切頂卸壓為核心的原理在于將工作面頂板與巷道頂板有效分離,切斷或減弱巷道上覆頂板壓力傳遞。

通過合理優化切頂卸壓參數,采用雙向聚能爆破預裂方法,是達到最佳切頂卸壓效果的重要保證。該爆破預裂方法首先采取特定的裝藥方式,將藥卷填充在聚能裝置中,作用在于進行爆破作業后,預裂孔周圍圍巖可以承受均勻壓力,利用巖石本身受壓不受拉的特點使裂縫按照要求形成,聚能裝置也可以對圍巖形成一定的保護作用,降低爆破擾動對圍巖的損傷程度。該爆破方法施工方便,有效減少炸藥單耗,使巖石在爆破作用下產生集中應力,保證預裂炮孔能夠沿著聚能方向順利擊穿,產生較好的預裂面,實現對巷道頂板的有效保護。

4.2 切頂卸壓方法

15#煤層基本頂為灰巖,巖性堅硬,結合礦山實際,采用乳化炸藥規格為Φ35 mm×200 mm/卷。單個切縫卸壓爆破孔裝藥量按下式確定:

式中:W為單孔裝藥量,kg;L為切縫孔深,取9 m;μ為裝藥系數,取0.8;ρ為裝藥密度,取0.3 kg/(孔·m)。

將數據帶入公式(3),計算得單孔裝藥量為2.16 kg/孔。為便于裝藥、保證爆破效果,采用聚能管直徑為42 mm,長度為1.5 m,爆破孔口采用炮泥封孔。采用逐孔裝藥爆破方式,在預裂鉆孔內布置4 根聚能管,布置順序即由里到外分別是1.5 m、1.5 m、1.5 m、1.5 m,裝藥方式為“4+3+3+2”,裝藥方式見圖4。

圖4 聚能爆破裝藥結構圖

為防止吹孔,炮孔的封泥長度不小于3 m(若切頂預裂爆破出現瞎炮,封泥可試用紅膠泥:黃土:水=6:3:1;若切頂后留下部分炮窩,建議掛網噴漿修復)。由于切頂孔的深度會遇地質變化,故切頂時必須根據地質變化確保切斷基本頂。

4.3 巷道支護方法

1)頂板支護

巷道頂板采用“錨桿+金屬網+錨索”聯合支護。頂錨桿參數為Ф20 mm×2400 mm,每排布置5根,間排距為1200 mm×1400 mm,靠近巷幫的頂板錨桿與頂板成15°角,距幫部300 mm;巷道頂部鋪設Ф2.6 mm 勾花菱形鐵絲網,網片規格1100 mm×10 000 mm,網片搭接長度為100 mm,用16#鐵絲每200 mm 綁扎一道。頂錨索參數為Ф17.8 mm×5300 mm,每排1 根錨索,排距1600 mm,錨索預緊力不低于180 kN。錨索須采取防斷射措施,防止錨索崩斷傷人及損壞設備。

2)兩幫支護

兩幫采用“錨桿+金屬網+鋼筋梯子梁+錨索”聯合支護。回采幫錨桿參數為Ф20 mm×2000 mm,每排4 根錨桿,間排距為1000 mm×1200 mm,錨桿與巷幫垂直布置。在打設錨桿區域布置兩道縱筋,縱筋間距150 mm,鋼帶壓網;煤柱幫每排補打兩根Ф17.8 mm×4500 mm 錨索,間排距為1600 mm×2000 mm;巷道幫部采用鐵絲網鋪設,鋪設Ф2.6 mm 勾花菱形鐵絲網,用16#鐵絲每200 mm 綁扎一道。巷道加強支護斷面如圖5。

圖5 巷道加強支護斷面圖

5 工程實踐效果

針對15218 工作面厚硬頂板實施留設小煤柱切頂卸壓及圍巖控制技術后,可多回收11 m 寬區段護巷煤柱,延長了礦井服務年限。方案實施前后巷道圍巖變形情況監測結果如圖6。方案實施前,巷道變形穩定后頂板最大下沉量446 mm,兩幫移近量523 mm;方案實施后,巷道變形穩定后頂板最大下沉量為221 mm,兩幫移近量為228 mm。與實施前相比,頂板下沉量降低了50.4%,兩幫移近量降低了56.4%,沿空巷道頂板變形得到了有效控制。

圖6 巷道變形監測結果

6 結論

1)通過理論分析,確定15218 工作面合理煤柱留設寬度應在7.9~8.9 m 范圍內,考慮巷道有效維護與煤柱資源高效回收因素,確定合理煤柱尺寸為9 m。

2)通過數值模擬分析,當切頂高度由9 m 增加至10 m 時,巷道應力及位移下降趨勢較緩慢,表明巷道變形趨于穩定;當切頂角度為15°時,巷道所受應力及位移整體較小,由此確定合理切頂高度與角度分別為9 m 與15°。

3)研究提出了以“4+3+3+2”裝藥方式為主的聚能爆破切頂卸壓方法,結合“錨桿+金屬網+鋼筋梯子梁+錨索”支護方法,可保證堅硬頂板巷道的穩定。

4)針對堅硬頂板條件提出的小煤柱切頂卸壓與圍巖控制技術,通過礦山現場實際應用,頂板下沉量減小了50.4%,巷道兩幫變形量減小了56.4%,巷道變形得到了有效控制。

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