謝美芳, 熊 濤,2, 黃會春,2, 任祥君,2
(1.贛州金環磁選科技裝備股份有限公司,江西 贛州 341001; 2.昆明理工大學國土資源工程學院,云南 昆明 650093)
錳被廣泛用于金屬冶煉行業、電子工業、航天工業及醫藥農業領域,是國民經濟發展必不可少的金屬之一[1-2]。 具有開采價值的錳礦主要是菱錳礦(MnCO3)、軟錳礦(MnO2)、褐錳礦(Mn2O3)、黑錳礦(Mn3O4)等[3-4]。 錳礦伴生礦石性質復雜,存在類質同象、容易泥化等現象,錳礦高效開發利用一直是個難題[5-7]。
云南盈江地區錳礦性脆、易泥化,含錳品位低且含鐵、磷高,屬于難選錳礦石,一直未能開發利用。 本文在對其進行原礦性質研究后,開展了選礦工藝研究,包括實驗室SLon-100 周期式脈動高梯度磁選機小型探索試驗以及SLon-500 立環脈動高梯度磁選機半工業試驗,以期獲得理想的選礦指標,為大規模開發此類型的錳礦石提供科學依據。
云南盈江某錳礦石肉眼觀察主要呈黑色、褐黑色、灰白色,粒度小于1 mm。 原礦化學多元素分析結果如表1 所示。 從表1 可知,該礦中具有回收價值的元素為錳,銅、鉛含量均小于0.005%,有害元素Fe、P 含量較高,對提高錳精礦產品質量有較大影響。 其他有價金屬含量不高,綜合利用價值不大。

表1 原礦化學多元素分析結果(質量分數)%
原礦錳化學物相分析結果如表2 所示。 從表2 可知,該礦石中錳主要以碳酸錳形式存在,是錳礦石的主要回收對象,其次以硅酸錳形式存在,碳酸錳和硅酸錳兩者占總錳的97.32%。

表2 錳化學物相分析結果
對原礦進行了粒度分析,結果如表3 所示。 從表3可知,該礦中-0.019 mm 粒級含量超過了50%,該粒級TMn 分布率也達到了46.17%,主要原因是該錳礦性脆、易泥化;+0.074 mm 粒級含量僅21.71%,而占錳物相84.97%的碳酸錳易泥化,所以后續的選別作業中必須避免原礦過磨現象,這對提高該錳礦回收率、降低生產成本至關重要。

表3 原礦粒度分析結果
該礦石中錳主要以碳酸錳和硅酸錳形式存在。 碳酸錳比磁化系數約(50~250) ×106cm3/g,硅酸錳比磁化系數小于15×106cm3/g。 基于此,擬采用脈動高梯度磁選機對碳酸錳和硅酸錳進行回收。 實驗室試驗使用SLon-100 周期式脈動高梯度磁選機,半工業試驗使用SLon-500 立環脈動高梯度磁選機。 為了防止較大顆粒在分選過程中對SLon 型脈動高梯度磁選機磁介質造成堵塞,對原礦進行了1.2 mm 預先篩分。
該錳礦粒度較細,為提高錳精礦回收率,研究了一粗一掃磁選過程中背景磁感應強度、磁介質尺寸、給礦流速、脈動沖程和沖次等條件對錳精礦指標的影響,得到SLon-100 周期式脈動高梯度磁選機分選該錳礦的適宜參數為:粗選背景磁感應強度1.5 T,磁介質Φ2 mm,給礦流速5 cm/s,脈動沖程8 mm,脈動沖次150 次/min;掃選背景磁感應強度1.5 T,磁介質Φ1.5 mm,給礦流速6 cm/s,脈動沖程8 mm,脈動沖次175 次/min。 該錳礦經SLon-100 周期式脈動高梯度磁選機一次粗選一次掃選,可以獲得產率39.69%、TMn 品位15.25%、回收率89.25%的錳精礦。
SLon-100 磁選機實驗室試驗結果為后續SLon-500立環脈動高梯度磁選機半工業試驗奠定了基礎。
3.2.1 粗選磁感應強度試驗
磁感應強度是SLon-500 立環脈動高梯度磁選機的關鍵參數,也是影響錳精礦品位及回收率的關鍵因素。 磁感應強度高,勵磁線圈消耗的功率大,單位處理成本增加。 轉環轉速2 r/min、磁介質Φ2 mm、給礦流速5.5 cm/s、脈動沖程18 mm、脈動沖次150 次/min,進行了粗選磁感應強度試驗,結果見表4。 從表4 可以看出,隨著粗選磁感應強度增加,錳精礦產率不斷增加,精礦品位呈現下降趨勢,錳精礦回收率先大幅度提升后逐漸趨緩。 粗選磁感應強度超過1.5 T 后,錳精礦產率增加很少,而錳連生體及其他非磁性礦被夾帶進錳精礦,造成錳精礦品位大幅度下降。 磁感應強度1.5 T 時,可獲得回收率65.08%、品位17.02%的錳精礦。

表4 粗選磁感應強度試驗結果
3.2.2 粗選轉環轉速試驗
轉環轉速一方面直接影響設備處理能力,另一方面影響礦物在分選區停留的時間。 磁感應強度1.5 T,其他條件不變,進行了粗選轉環轉速試驗,結果見表5。 從表5 可以看出,隨著轉環轉速提高,錳精礦產率及回收率都增加,錳精礦品位降低。 轉環轉速小于2.0 r/min 時,磁介質在分選區停留時間太長,在礦漿脈動作用下,微細粒級錳礦物大量損失在尾礦中。轉環轉速2.5 r/min 時,可獲得回收率66.64%、TMn 品位17.12%的錳精礦。

表5 粗選轉環轉速試驗結果
3.2.3 粗選脈動沖次試驗
錳礦性脆,易泥化,脈動機構對錳精礦品位及回收率影響很大。 轉環轉速2.5 r/min,其他條件不變,進行了粗選脈動沖次條件試驗,結果見表6。 從表6 可以看出,隨著脈動沖次提高,錳精礦產率降低,錳精礦品位單調上升,錳精礦回收率先提高后降低。 提高脈動沖次,增大了作用在弱磁性錳礦物上的競爭力,也增加了礦粒與磁介質碰撞的次數,精礦產率降低,在一定范圍內精礦回收率提高。 分選該錳礦適宜的脈動沖次為150 次/min,此時可獲得TMn 品位17.08%、回收率64.51%的錳精礦。

表6 粗選脈動沖次試驗結果
3.2.4 半工業全流程試驗
從條件試驗結果來看,SLon-500 半工業試驗與SLon-100 實驗室試驗精礦品位還有一定差距,可能是因為SLon-100 磁選機分選試驗是在相對理想條件下進行的,特別是SLon-100 磁選機分選時間要比SLon-500磁選機分選時間更長,能獲得更高的精礦品位及回收率。 半工業試驗可采用一粗一掃、掃選精礦精選作業以保證錳精礦品位及回收率。
半工業全流程試驗中,原礦先進行隔渣以防大顆粒礦物堵塞磁介質。 主要技術參數為:粗選磁感應強度1.5 T、磁介質Φ2 mm、沖次150 次/min、沖程18 mm、轉環轉速2.5 r/min;掃選磁感應強度1.5 T、磁介質Φ1.5 mm、沖次150 次/min、沖程18 mm、轉環轉速3.0 r/min;掃選精礦再精選磁感應強度1.5 T、磁介質Φ2 mm、沖次175 次/min、沖程18 mm、轉環轉速2.0 r/min。 試驗流程見圖1,結果見表7。 在原礦TMn品位6.55%時,經SLon-500 立環脈動高梯度磁選機一粗一掃、掃選精礦一次精選,獲得了產率34.21%、TMn品位16.77%、回收率87.61%的錳精礦。

圖1 半工業全流程試驗流程

表7 SLon-500 半工業全流程試驗結果
1) 云南盈江某低品位菱錳礦Mn含量為6.72%,錳是具有回收價值的主要元素,有害元素Fe、P 含量較高,對提高錳精礦產品質量有較大影響。 原礦-0.019 mm粒級含量超過了50%,有效回收該粒級錳礦物是分選的關鍵。
2) SLon-500 立環脈動高梯度磁選機半工業試驗結果表明,采用“一粗一掃、掃選精礦一次精選”的磁選流程,可以獲得TMn 品位16.77%、回收率87.61%的綜合錳精礦。 高梯度磁選具有成本低、無污染等優勢,是有效利用該錳礦石的適宜方法。