黃桂祥
(中國建筑第七工程局有限公司,福建 廈門 361001)
灌注樁的成孔作業可采用沖孔鉆機、旋挖鉆機、反循環鉆機等設備進行施工。進行灌注樁施工時,應根據不同地質條件、成孔直徑、成孔深度、工期及質量要求,選用適宜的施工設備,并采取合理的施工工藝,進行施工過程控制。反循環鉆機是采用泵吸或抽吸等方式來進行排渣,具有排渣能力強、成孔效率高、對孔壁沖刷作用小、成孔質量相對較好等特性,在深長大直徑灌注樁施工中尤為適用。
在某深長大直徑灌注樁施工中,樁成孔深度約86~100m,直徑1500mm、1600mm。在綜合場地地質條件、工期及質量等各方因素后,選用反循環鉆機進行成孔施工。本文結合該樁施工,對深長大直徑灌注樁反循環施工質量控制進行分析。
案例工程的地質情況見表1。
表1 工程地質情況
(1)施工對深長大直徑樁的常規要求是:孔徑、垂直度、樁位中心、沉渣厚度等允許偏差應滿足規范及設計要求;入持力層深度、超灌高度、充盈系數、泥漿密度、含砂率、黏度等滿足設計及規范要求;鋼筋制安、檢測試件數量(如:混凝土試塊、鋼筋原材、接頭等)應滿足設計及規范要求。
(2)深長大直徑樁的承載力特征值普遍較大,在施工完成后無法采用常規堆載方式進行抗壓靜載檢測,而是采用自平衡檢測法檢測,為此需要預埋自平衡荷載箱。
(3)深長大直徑樁在采用取芯法進行樁端持力層及沉渣厚度驗證時,由于其有效樁長過長,采用常規取芯方式時,取芯過程中因垂直度偏差易導致鉆桿偏出樁外,無法達到進行樁端持力層及沉渣厚度驗證需求,為此需要預埋取芯管[1]。
(1)護筒埋設時應當做好樁基定位,定位偏差嚴格按照規范及設計要求進行控制,護筒頂端高程應當比地下水位高約1.0~1.5m,以保證水頭壓制,盡可能減少地下水向孔內滲流導致的孔壁穩定性問題。
(2)設備就位基礎應平穩并具有足夠的強度,避免設備施工過程中失穩,通常采用鋪設磚渣+鋼板的方式,保證施工設備基礎的穩定性。
(3)泥漿的選用是成孔質量的關鍵,通常采用高塑性黏土或膨潤土進行造漿,針對不同土層采用不同的泥漿比重。
由于成孔深度較深,豐富的地下水會對泥漿造成稀釋,因此應當結合工程地質條件進行泥漿調配,適當增加泥漿比重。
(4)終孔時對持力層的驗收,確認在充分結合地勘報告、入巖深度、現場實際巖樣性狀的基礎上,還應當對地質土層是否存在孤石、斜巖等情況進行判定,避免巖層判定錯誤或存在樁基未能全斷面進入持力層的情況發生。
(1)計算鋼筋籠的長度時,應當充分考慮接頭搭接長度、鋼筋錨固長度等。
(2)深長大直徑灌注樁的鋼筋籠重量大,且涉及預埋管較多(如:預埋后注漿管、聲測管、取芯管等),為此加工過程中不僅需要控制主筋間距、螺旋箍筋焊接以加強鋼筋籠的整體穩定性,還要做好各種預埋管的分布及加固工作。
(3)鋼筋籠吊運過程中的吊點設置應當合理,可采用多吊點設計,避免轉運過程中產生變形。
(4)鋼筋籠安裝及澆筑過程中均應當采用吊筋吊住鋼筋籠,避免因鋼筋籠過重,導致下方鋼筋彎折、鋼筋籠下沉。
(1)選擇合理的清孔方式。采用反循環施工工藝時,通常采用抽漿法進行排渣,可以有效地清除孔底沉渣。
利用已安裝好的混凝土澆筑導管,采用噴射法進行二次清孔,能夠有效地解決沉渣厚度問題。需要注意的是,采用噴射法時,會對孔壁的穩定性造成一定的影響,為此清孔后應當立即進行混凝土澆筑[2]。
(2)清孔控制。灌注樁施工至設計標高后,應進行一次清孔,以便將孔內較大顆粒沉渣排出,以節省二次清孔時間,第一次清孔時泥漿比重不做調整,以免泥漿過稀導致泥漿中的顆粒沉淀加快,影響二次清孔效率。
(1)導管使用前應當進行水密性測試,避免導管接頭進水造成的夾渣、斷樁等情況。
(2)澆筑前應將隔水球放置于導管口(隔水球直徑應小于導管直徑10mm),防止混凝土進入導管后與導管中的水混合,影響混凝土質量。
(3)混凝土應當具備良好的和易性及較大的坍落度,施工時供應連續,不得中斷,避免出現堵管情況。
(4)首灌量應當統計得當,確保首次灌注后導管埋深>1.0m,應當在混凝土罐車到達現場2~3輛后開始澆筑。
(5)深長樁澆筑過程中應當做好混凝土面上升高度的測量,由于測量存在偏差,為防止因深度測量偏差導致導管一次提升高度超出混凝土面,導致的斷樁、夾渣等質量問題,施工過程中導管埋深建議控制在3~10m。
(6)混凝土超灌高度應當滿足≮1.0m的要求,避免表面浮漿、夾渣等導致的樁頭混凝土強度不足。
(1)后注漿管應當在混凝土澆筑完成后24h內采用清水通管、開塞,避免堵管。
(2)對于存在空孔的施工場地,后注漿施工前,護筒不得拔除,以免孔壁坍塌導致注漿管彎折、損壞。
(3)在混凝土滿足后注漿齡期要求后(示例項目要求2~30d期間),應當及時進行后注漿作業,避免周邊其他作業工序導致后注漿管彎折、堵管、損壞等情況發生,且能夠在后注漿作業完成后,盡早將護筒拔出、使用。
(4)注漿機的壓力表應當經過鑒定,滿足要求方可使用。
(5)后注漿作業前,應該根據水泥漿容器大小、水泥漿液水灰比要求,做好水泥漿液的調配。
(6)后注漿質量控制采用注漿量和注漿壓力雙控的方法,以水泥注入量為主,注漿終止壓力為輔進行雙控,確保后注漿質量滿足要求。
自平衡荷載箱設置于孔底約1.0m深度,固定在鋼筋籠上,自平衡箱的千斤頂尺寸較大,環形布置后導致中間預留導管下放孔洞變小,存在導管無法放置到底的隱患,進一步影響二次清孔及混凝土澆筑。
解決措施:
(1)根據導管直徑(約300mm)盡可能擴大自平衡荷載箱中間孔洞直徑,一般直徑不少于450mm。
(2)適當加密用于固定自平衡荷載箱的喇叭筋,避免導管下放時卡入側邊,并同時作為導向筋引導導管進入孔洞。
(3)鉆機就位后做好水平校正工作,盡可能減少成孔垂直度偏差,避免鋼筋籠下放時傾斜,導致自平衡荷載箱上的預留孔洞傾斜,增加導管進入難度。
預埋的取芯管通常固定于鋼筋籠內側,在樁長較長的情況下,由于鋼筋存在的扭曲、傾斜,導致取芯管的垂直度無法滿足取芯鉆機施工要求,導致預埋取芯管失效。
解決措施:
(1)在條件允許的情況下,加大預埋取芯管的孔徑,增加容錯率。
(2)確保取芯管的壁厚,避免在鋼筋籠下放過程中由于碰撞導致的管壁凹陷等情況。
(3)取芯管盡可能采用螺紋等密閉、牢固的連接方式,避免泥漿滲入,導致后期取芯工作無法進行。
(4)取芯管應當采用焊接固定于鋼筋籠主筋上,固定間距不大于2.0m。
反循環鉆機的成孔記錄:(1)過程多次抽測,泥漿比重處于1.10~1.20之間。(2)成孔深度約92.0m,入巖前反循環施工效率平均約6.5m/h,在相對“軟弱土層”中(如:粉質黏土、淤泥、中砂等)進尺速度達到約13.8m/h。(3)終孔進行孔深測量時,孔底沉渣極少,能夠較為明顯地感受到孔底持力層的撞擊。
為確保深長大直徑灌注樁反循環鉆機施工成孔質量,在終孔后采用超聲成孔成槽檢測儀進行成孔質量檢測,發現存在孔底沉渣堆積、縮徑、擴徑等問題。
4.3.1 孔底沉渣堆積
反循環鉆機能夠較好地完成排渣工作,但是由于其終孔后需要進行導管提升、鋼筋籠安裝、混凝土澆筑、導管下放等工作。根據成孔深度不同,在深長樁施工中,上述流程需要8.0~10.0h,在此過程中泥漿未能有效循環,導致沉積。由于成孔后約6h進行成孔質量檢測,導致孔底堆積著較厚的沉渣。
解決措施:
(1)工序的銜接應當合理、緊湊,盡可能縮短成孔后至混凝土澆筑的時間[3]。
(2)采用混凝土澆筑導管進行二次清孔,做好時間規劃,混凝土運輸車輛到場與二次清孔滿足要求時間,二次清孔沉渣厚度滿足要求后,停止清孔工作,立即進行混凝土澆筑。
(3)確保混凝土的首灌量,首灌時要求儲料斗內應有足夠的混凝土量,以增大混凝土對孔底殘余沉渣的沖擊力,使孔底沉渣在不間斷的沖擊下順利排出孔外,首灌混凝土應確保導管埋入混凝土面以下1m,首灌時應當有后備混凝土車,以確保混凝土持續澆筑。
采取上述措施后,成效顯著,在檢測孔底沉渣厚度時發現,沉渣厚度基本控制在20mm以內。
4.3.2 縮徑、擴徑
根據成孔檢測發現,孔徑在淤泥層中存在一定的縮徑,在雜填土及卵石層中存在局部塌孔擴徑情況,整體孔徑基本滿足要求。
產生的原因為反循環鉆機在軟弱土層中的鉆進速度過快,孔壁土體張力未能完全釋放、泥漿無法及時形成護壁,導致孔壁收縮。在卵石層中因泥漿比重不足導致局部塌孔情況發生。
解決措施:
(1)控制反循環鉆機在軟弱土層中的鉆進速度≯8m/h。
(2)適當擴大成孔直徑,根據試樁情況,將成孔直徑擴大約5%。
(3)調整泥漿比重以滿足卵石層護壁要求。
通過在混凝土澆筑過程中跟進測量孔內混凝土面上升情況(每澆筑10m3抽測一次),并進行數據統計分析,上述措施能夠有效地解決局部縮徑及擴徑所存在的問題。
案例項目的深長大直徑灌注樁在施工中加強了質量控制,質量核驗結果如下:
(1)自平衡靜載在最大荷載作用下,荷載箱上下段位移量均小于40mm,且沒有明顯位移增大的現象。
(2)全數采用低應變法進行樁身完整性檢測,I類樁占比>95%,其余為II類樁,無II類以下樁基。
(3)隨機抽取30%采用聲波檢測進行樁身完整性核驗,100%為I類樁。
(4)采用取芯法進行孔底沉渣及持力層驗證,檢測結果均符合要求。
(5)利用取芯孔洞進行孔內成像核驗,持力層及沉渣厚度,結果均符合要求。
通過采取各種檢測手段對成樁質量進行核驗,檢測結果均滿足設計及規范要求,且達到優質工程標準。充分證明了深長大直徑灌注樁在采取上述質量控制措施后,施工質量得到了很好的把控,為項目建設打下良好的基礎。