張子斌 姜永豐
(本溪鋼鐵(集團)礦業有限責任公司歪頭山鐵礦)
碎磨作業是選礦廠基建投資大、生產能耗及鋼耗高的生產環節。對于新建選礦廠來說,采用節能高效的碎磨工藝極為重要,是實現選礦廠節能降耗的關鍵。
在碎磨流程中應用高壓輥磨機能夠充分體現多碎少磨的節能理念。目前,高壓輥磨機已廣泛應用于鐵礦、銅礦、金礦、金剛石、水泥和石灰石等礦山[1],作為選礦廠的細碎或超細碎設備。高壓輥磨機開路破碎產品P80可達8 mm 左右,閉路破碎產品P80可達3 mm 左右,甚至更低。目前,高壓輥磨機與孔寬3 mm篩子閉路篩分多為濕篩。近年來,隨著弛張篩或微粉篩等干式篩分技術的發展,高壓輥磨機3 mm 閉路干篩的應用日益增多,尤其是在采用干選拋廢工藝的鐵礦山。高壓輥磨機作為細碎或超細碎設備的優點主要為碎礦產品粒度細、單位礦石碎磨耗電量低、設備處理能力大且運轉率高[2-3]。
為踐行“多碎少磨、能拋早拋”理念,本鋼歪頭山鐵礦針對采場礦石開展了輥磨—干式磁選工藝研究,旨在通過提前拋掉合格尾礦,提高入磨品位、降低入磨量,達到節能減排、提高資源綜合利用率、減少濕尾外排的目的。
本鋼歪頭山鐵礦石中的主要鐵礦物為磁鐵礦,假象赤鐵礦、赤鐵礦、菱鐵礦、(磁)黃鐵礦等少量,非金屬礦物主要有石英,其次是陽起石、綠簾石、方解石、滑石等。礦石中的鐵礦物呈中細粒結構,條帶狀和致密塊狀構造,平均嵌布粒度在0.07~0.12 mm。礦石主要化學成分分析結果見表1,鐵物相分析結果見表2。

從表1 可知,礦石中有價成分為鐵,伴生成分均未達到綜合回收標準,有害成分S、P含量不高。
從表2 可知,礦石屬原生貧磁鐵礦石,宜采用磁選工藝回收鐵。
現場細碎產品(20~0 mm)干選試驗采用GTG 型永磁干式筒式磁選機,試驗流程為1次干選流程。
2.1.1 磁場強度試驗
磁場強度試驗固定含水率為2.5%,試驗結果見表3。

從表3 可以看出,隨著磁場強度的提高,尾礦磁性鐵含量降低,精礦全鐵品位降低、全鐵回收率升高、磁性鐵回收率變化不大。綜合考慮,確定適宜的拋尾磁場強度為238.85 kA/m。
2.1.2 含水率試驗
含水率試驗固定磁場強度為238.85 kA/m,試驗結果見表4。

從表4可以看出,礦石含水率對尾礦產率影響較大,含水率升高會顯著降低拋廢率,惡化拋廢指標,故生產中應嚴格控制礦石含水率。
2.1.3 干式磁選拋尾擴大試驗
為了驗證工業設備的分選效果,按照GTG1024型雙筒干式磁選機的處理能力(300 t/h)進行模擬生產試驗,磁場強度為238.85 kA/m,試驗結果見表5。

從表5 可以看出,一段拋廢擴大試驗拋尾率為22.14%,尾礦TFe品位為8.95%,TFe損失率為7.12%,磁性鐵含量為0.69%,磁性鐵損失率為0.66%;精礦產率為77.86%、TFe 品位為33.21%、TFe 回收率為92.88%,磁性鐵品位為29.49%、磁性鐵回收率為99.34%,產品TFe品位提高5.37個百分點。
將干選精礦(20~0 mm)用高壓輥磨機閉路輥壓至3~0 mm,然后采用GTG1225型細粒智能分選機進行干選拋廢,試驗結果見表6。
從表6可以看出,現場細碎產品干選精礦經過高壓輥磨機閉路輥壓,3~0 mm 產品經過細粒智能分選,最終可拋出作業產率為25.43%,TFe 品位為7.49%、作業損失率為5.90%,磁性鐵品位為0.41%、作業損失率為0.34%的尾礦;獲得TFe 品位為40.71%、作業回收率為94.10%,磁性鐵品位為39.41%、作業回收率為99.66%的精礦,該作業提高產品TFe 品位8.45個百分點。

根據條件試驗結果進行了全流程試驗,試驗結果見表7。

從表7 可以看出,細碎產品(20~0 mm)采用1 次粗粒干選、干選精礦高壓輥磨機閉路輥壓,3~0 mm產品細粒粉礦干選,全流程拋廢率為42.43%,尾礦TFe 品位為8.62%、損失率為13.13%,磁性鐵品位為0.71%、損失率為1.30%;精礦TFe 品位為42.01%、回收率為86.87%,磁性鐵品位為39.62%、回收率為98.70%,產品TFe品位提高14.17個百分點。
(1)本鋼歪頭山鐵礦石屬原生貧磁鐵礦石,礦石中的主要鐵礦物為磁鐵礦,非金屬礦物主要有石英,有價成分為鐵,有害成分S、P 含量不高;礦石中的鐵礦物呈中細粒結構,條帶狀和致密塊狀構造,平均嵌布粒度在0.07~0.12 mm。
(2)現場碎礦產品(20~0 mm)的GTG1024 型雙筒干式磁選機干選拋廢擴大試驗拋廢產率為22.14%,尾礦TFe 品位為8.95%、損失率為7.12%,磁性鐵含量為0.69%、損失率為0.66%;精礦TFe 品位為33.21%、回收率為92.88%,磁性鐵品位為29.49%、回收率為99.34%,產品TFe品位提高5.37個百分點。
(3)現場碎礦產品干選試驗精礦閉路輥壓產品(3~0 mm)的GTG1225 型細粒智能分選機干選拋廢試驗可拋出作業產率為25.43%,TFe 品位為7.49%、作業損失率為5.90%,磁性鐵品位為0.41%、作業損失率為0.34%的尾礦;獲得TFe 品位為40.71%、作業回收率為94.10%,磁性鐵品位為39.41%、作業回收率為99.66%的精礦,該作業提高產品TFe 品位8.45 個百分點。
(4)現場細碎產品(20~0 mm)采用1 次粗粒干選、干選精礦高壓輥磨機閉路輥壓,3~0 mm 產品細粒粉礦干選,全流程拋廢率為42.43%,尾礦TFe 品位為8.62%、損失率為13.13%,磁性鐵品位為0.71%、損失率為1.30%;精礦TFe 品位為42.01%、回收率為86.87%,磁性鐵品位為39.62%、回收率為98.70%,產品TFe品位提高14.17個百分點。