王晉鵬
(山西煤炭運銷集團首陽煤業有限公司,山西 晉城 048400)
刮板輸送機作為煤礦生產的關鍵機械裝備,其安全、可靠的運轉對回采工作面煤矸運輸效率有著決定性的影響。在回采過程中,因輸送機安裝技術和操作水平的差別,回采層產層和地質情況的差別,導致了輸送機作業過程中易發生上下跳躍,導致了煤矸石的輸送效果明顯降低;同時也會對刮刀輸送機的安全操作產生一定的不利作用。針對山西煤炭運銷集團某煤礦4317 工作面,對工作面在運行過程中出現上躥下跳的的影響因素進行研究。
山西煤炭運銷集團某煤礦4317 工作面在3 號煤層一橫四盤區北側的西邊。工作面地面海拔范圍為969~1093 m,煤層底板海拔范圍為523~555 m,工作面的開采區域為走向長度318.9m、傾斜長度195.0m,煤層厚度的最大值為6.12 m[1]。
4317 工作面開采的3 號煤層,該煤層厚度最大值為6.12 m,厚度最小值為5.84 m,煤層的平均厚度為6.09 m。煤層老頂是一種薄砂巖,厚7.40 m,呈淡灰色,中間質,主要成分是石英,其次為長石,含有石屑,硅泥質,薄層夾泥巖條;普式硬度、單向抗壓強度、單向抗拉強度的均值分別為8.12、81.47 MPa、3.62 MPa。采用泥質巖石直接頂板,其厚度為5.17 m,特征為黑色,凹凸形斷裂,縱向節理,內表面有劃傷,含有石母和許多植物的礦物。結果表明:普式硬度、單向抗壓強度、單向抗拉強度的均值分別為3.53、0.84 MPa、35.41 MPa。
4317 工作面綜采一體化機械化開采技術,采煤機采用的型號為上海煤機MG450/1020-WD,刮板輸送機采用的型號為山東煤機生產的SGZ880/2×525kW,支架由金鼎煤炭機械造,ZF7200/17/33.5 型中間架125 架,ZF7200/17/33.5 排頭排尾架7 架,利用操縱閥門裝置對支座的運動進行了控制,截至到現在,工作面已經開采了252 m。
SGZ880/2×525 kW 皮帶運輸機前端由1 個電動機帶動,尾部1 個電動機帶動,全部使用525 kW 的變頻式一體電動機,額定工作條件下電壓為3300 V。在開采初期,由于刮板輸送機的上竄下跳,不但會影響到采場的安全開采,也會降低運輸效率,還會增加設備的維護成本。查閱統計部門對4317 工作面的故障情況統計,在回采的過程中,累計出現9 次刮板運輸機上下跳動的現象,造成4 次皮帶鏈斷裂,造成電機損壞1 臺,刮板斷裂4 節,經濟損失達52.4 萬元,既造成了巨大的經濟損失,同時也影響了開采的效率。
2.2.1 煤層傾角影響
1)4317 工作面回采煤層為3 號煤層,其傾角平均值為7°,在回采過程中,因受煤層傾斜角度的影響,刮板輸送機會出現滑落現象,且下滑方向指向傾角小的方向,經實地觀測,發現其滑動量隨煤層傾角增加而增加;在采煤斜度為15°的情況下,需要在刮板輸送機上設置防滑機構;在煤層傾斜度低于3°的情況下,刮板輸送機是比較穩定的。
2)在考慮到煤體傾斜角度的情況下,使用液壓托架推進式推拉器推進式刮刀轉速送機過程中,推拉桿在水平方向上會對刮板輸送機造成一個斜向下的橫向分動力,并隨傾斜角度和推進速率增大;4317 采區初期開采時,采煤速度12 m/d,采煤速度高,使用液壓推拉分力對輸送帶的影響很大,很可能發生滑移。
2.2.2 管理不到位
1)4317 采空區刮板式輸送機在滑移后,使其尾端的煤粉積累較多,在啟動的一剎那,載荷會在短時間內快速提升,由此造成了剩余鏈條的跳動異常。
2)由于采場刮板鏈的維修保養工作不到位,刮板鏈在長時間的負載下磨損嚴重,刮板鏈拉長,造成刮板鏈張緊力達不到規定值,出現松弛的問題,容易在刮板運輸過程中出現刮板的上下跳動。
2.2.3 斜切進刀方式影響
4317 采煤機為平底斜切刀片,在采煤機斜切進刀時,由采煤機逆推作用于刮板輸送機,其推力稱為F1和F2;分力F1的方向垂直于刮板輸送機,F2的方向與刮板輸送機平行且與輸送機的運行方向相對。當F1的數值較大時,刮板式輸送機和采煤機上會出現上跳現象,在F2比傳送帶的摩擦力大的情況下,傳送帶會發生下滑。
前半段上的機座上的橫箱橫梁傾斜到機頭方向,刮板要下降;前半段的機架將移動箱的橫梁傾斜到機尾方向,刮板輸送機要上移;同時,由刮板驅動的托架也會使其與煤墻產生一個角度。
在轉載機與巷幫等間距的情況下,若不能與末端卸車刮片相連接,說明刮片機上竄,否則為滑動。側卸刮刀和鏟斗機尾占據井巷的安全通道,說明刮刀往下滑動,否則為上竄。
由于工作面兩個出口底板標高的變化,特別是在回順底板高度平整度較差的情況下,運輸巷標高差將會相對增加。即隨著工作面斜率的增大,刮刀滑移的可能性增大,反之往上爬的可能性就越大。
綜采工作面刮板輸送機在運轉18 h 后,應停機進行一次全面的檢修,重點是針對刮板鏈松弛、刮板變形、機頭移動等問題,一旦發現問題,應立即進行整改。
在推拉刮板輸送機上,由于存在偽斜度,由于刮板式運輸機和液壓機構之間存在一定的角度,在斜面上不可避免出現力的作用,所以通過對綜放區的假傾斜進行調節,可以有效地防止其滑移。現場觀察、研究了在工作面出現正、偽斜的條件下,采用增加前部的回采率,并及時進行假斜,在采場發生正、偽斜后,對機首段提前尾區5~6 m進行了治理,可以有效地預防設備的滑落。
利用兩條隧道的出口高度差進行滑移控制,在現場作業中有著最廣泛的應用,同時操作的便捷性較高。公式如下:
式中:HA為運輸巷在工作面出口處標高,m;HB為回風巷在工作面出口處標高,m。
應注意的是,僅靠前距來控制刮板機上竄滑是遠遠不夠的,應采取綜合措施加以控制。由于理論上的超前距離只有在刮板很平坦、無高低不平的情況下才會出現。在實際生產中,受多種影響,工作面坡度也會隨之改變。按“不割砰只割煤”的準則,在沿著煤體切割后,如果底面發生上下波動,將會對刮片的上躥和滑動產生一定的不利作用。為避免出現假傾角,采取調架、上行推溜等措施。不然,刮板不僅不向上移動,還會不斷地向下滑行,如圖1 所示。

圖1 工作面偽斜及兩巷超前距示意圖(單位:mm)
如在圖2 中用虛線表示的那樣(虛線表示回采煤層頂底板,實線表示原煤層頂底板),終端機座的基座仍然保持原狀,3~4 個機座的基座升高100~200 mm,5~10 個機座的基座被切割為一個圓弧,把滑座的滑移力分成了向下的滑動力和滑移阻力,從而減緩了滑移。

圖2 工作面機頭底板割成弧形防滑示意圖(單位:mm)
回風巷裝有帶錨鏈的液壓缸或卷揚機牽引的刮刀。單側割,設備向下切頂,不推滑,上側掃尾;每次推入刮刀機頭后,將其傾斜于刮板和頂部,然后將其上滑;前車支架為單體傾斜支撐,下部調油缸,側護板,單體輔助,每一架都要調整,使得支架與煤壁垂直,并有1°~3°的迎山角,或先拉動機尾,反復推拉,并以機頭為基準進行調架,以減少刮板的滑落。
從圖3 可以看出,在不能采用綜放法而采用綜采法的情況下,在掘進時,應從機頭巷道沿著頂板開挖,機尾巷在底板上開挖;切割機首設在頂板上,尾部設在底板上,人為地減小了斜率,減緩了刮板的滑動,缺點是存在較多遺煤,燃燒率大。

圖3 厚煤層工作面“調度數”布置防滑示意圖
為了防止刮板式運輸車出現上竄打滑的問題,可以調整推拉刮板式運輸車的方位,在刮板輸送機沿機頭滑下時,由前向后拖拽輸送機,并由后向后進行拉架;這樣可以確保刮板輸送機的滑行方向與上竄方向相反。
較大時選用端卸式,而較小的采用側卸式。它是采用了末端卸料和裝載機分開的優點,將鏟車尾部向上或向下與刮片設備搭邊,從而克服了打滑頂巷幫不能移動或上跳后出煤的難題。
V 形轉采法,機頭運動較少,尾部運動較多。轉采頭可以縮短,不能擴大。設置為虛中心的偽斜調采,以1∶4 的比例將機頭和尾部均勻地分割,“先短后長,后通全刀”,對下滑進行控制。
在工作面刮板輸送機發生上竄下滑的情況時,可以采用單體支撐,在工作面上,每間隔10 個支撐加設單個立柱,單個立柱的底部支撐著刮板輸送機,上部支撐著一個液壓支架的頂梁,并且可以在刮板輸送機的下行方向(前面或后面)上設置一個旋轉的絞盤,并且把提升機的纜繩和刮片傳送器相連,從而避免其滑動。
在刮板式運輸機出現跳動故障時,應在其上增設刮板溝槽,使其長度提升,從而使其品質得到改善,同時增加了與基材的黏合強度,避免了刮刀輸送帶的上升和滑動。
由于鏈條的松緊性不滿足要求,不僅會對運輸的效果產生不利的影響,而且很容易發生斷裂、漂鏈等問題,特別是在受拉時,容易產生滑鏈上跳,當受到的拉力較大時則容易發生斷裂。因此,可以在前端設置一組張緊監控設備,它包括滑動齒輪、控制器、滑道、齒輪嚙合傳感器等部件。當刮板鏈條松脫或不能充分嚙合時,由傳感器向控制器發送信號,由控制器控制動作帶動滑輪運動,從而達到拉緊刮板鏈條的功能。因此,避免了由于滑輪鏈條的松脫而導致的上下跳。
山西煤炭運銷集團某礦4317 工作面早期開采過程中,由于刮板輸送機經常發生上下竄的情況,結合生產現場觀測,對其產生的原因進行了探討,并給出了相應的防治措施,從實際使用結果來看,通過對該工藝的改進,皮帶運輸車的上下跳情況大為改觀,利用該技術后,設備的故障率降低了82%,全年的維修費用減少了27.8 萬元,確保了礦井后期的安全高效的開采,對同類礦井具有實際借鑒意義。