999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

泡沫輔助減氧空氣驅采出液脫水及消泡特性研究*

2023-12-02 12:37:50王晗梁惠萍柳英明白劍鋒賀禹銘高維蔚
油氣田地面工程 2023年11期
關鍵詞:界面

王晗 梁惠萍 柳英明 白劍鋒 賀禹銘 高維蔚

1長慶工程設計有限公司

2中國石油長慶油田分公司第二采油廠

3中國石油大學(北京)油氣管道輸送安全國家工程實驗室·城市油氣輸配技術北京市重點實驗室

泡沫驅油技術是繼水驅、化學驅之后近年來發(fā)展迅速的新型三次采油技術,其中空氣減氧驅泡沫驅因具有優(yōu)良高效的油藏驅油特性,是提升原油采收率的重要方式[1-3]。國外較早開始了泡沫驅油的研究與應用,在美國Siggins油田進行的泡沫驅特性試驗發(fā)現(xiàn),采出液的水油比得到一定程度的降低[4]。在北海油田進行了長時間的泡沫驅油試驗,結果表明表面活性劑吸附程度、泡沫耐油性等因素對泡沫驅效果具有較大影響[5]。國內在多個油田進行了泡沫驅油技術試驗。大慶薩北油田驅油試驗表明,氮氣泡沫驅替液能有效抑制注入水沿高滲透部位的突進,提高驅油效率[6]。勝利孤島油田通過泡沫復合驅相關實驗與數(shù)值模擬研究,表明泡沫復合驅可有效改善蒸汽波及狀況,進而提高稠油采收率[7-8]。克拉瑪依油田開展了注氮氣輔助吞吐的礦場試驗,注氮氣后可有效延長生產時間,提高稠油熱采開發(fā)效果[9]。

當前,氮氣泡沫驅油工藝也存在現(xiàn)場應用標準體系尚未成型、采出液藥劑殘留、氮氣泡沫復合驅與環(huán)境間相互作用、泡沫驅采出液處理困難等問題。這些問題還會造成對地面油水分離與消泡的影響[10-12]。隨著泡沫驅的推廣,采出液中的泡沫驅藥劑殘留量逐步上升,對地面油水分離與消泡的影響研究亟待開展。本文以泡沫驅采出液為研究對象,分析發(fā)泡劑、穩(wěn)泡劑殘留對脫水及消泡的影響,為實際生產提供理論與技術基礎。

1 實驗方法

1.1 實驗介質

脫水原油在35 ℃條件下,黏度為13.6 mPa·s、密度為853.2 kg/m3、析蠟點為26.0 ℃。泡沫驅所用發(fā)泡劑為脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鹽,穩(wěn)泡劑為陰離子型聚丙烯酰胺(相對分子質量700 萬~800 萬)。基于采出液殘留藥劑濃度,選取一定濃度的發(fā)泡劑與穩(wěn)泡劑制得水樣,并制備采出液油水混合液樣(含水率65%),開展后續(xù)脫水及消泡評價分析。

1.2 測試方法

采用SVT-20N 旋轉滴測量儀測定油水界面張力。采用TA DHR-2流變儀同軸圓筒模塊測定體相黏度。依照Q/SH 0236—2008《原油破乳技術要求》制備油水乳狀液,依照SY/T 5281—2000《原油破乳劑使用性能檢測方法(瓶試法)》開展破乳脫水分析。

采出液消泡分析采用泡沫測試分析裝置開展(圖1),主要包含氣瓶(模擬減氧空氣)、泡沫特性測試儀等,定量分析采出液消泡時間的特點。

圖1 消泡測試分析裝置Fig.1 Defoaming test and analysis device

實驗步驟:將準備好的試樣加入泡沫測試分析儀中,待溫度達到實驗溫度后,打開氣瓶調節(jié)氣體流量(取0.16 L/min)。從通氣開始計時,待泡沫層穩(wěn)定后將此刻時間記錄為t1;關閉氣閥停止通氣后,泡沫層高度隨時間的變化由高變低逐漸消泡,將泡沫層消泡趨于穩(wěn)定的時間記為t2;消泡時間即為Δt=t2-t1。

2 結果分析

2.1 采出水界面特性分析

現(xiàn)場采出液在35 ℃下油水界面張力為17.5 mN/m,采出水體相黏度為0.871 mPa·s。油水界面張力受發(fā)泡劑的影響較大,發(fā)泡劑濃度越高,油水界面張力越低。基于此,可以通過油水界面張力對減氧空氣泡沫驅采出液中發(fā)泡劑的殘留濃度進行預估。

以去離子水為溶劑,溶解不同濃度的發(fā)泡劑,并測試35 ℃條件下油水界面張力,如表1 所示。從實驗結果可以看出油水界面張力隨著發(fā)泡劑的濃度增加而減小,穩(wěn)泡劑對油水界面張力影響不大;由此推測出采出液的發(fā)泡劑殘留質量濃度(以下簡稱濃度)在10 mg/L 左右。

表1 油水界面張力測量結果(35 ℃)Tab.1 Measurement results of oil-water interfacial tension(35 ℃)mN/m

隨著油田開發(fā)的進行,減氧空氣驅采出液中藥劑的殘留量存在一定的波動。當采出液中發(fā)泡劑與穩(wěn)泡劑的濃度上升,其水相黏度增大,更多藥劑分子吸附于油水界面膜上,形成更加穩(wěn)定、剛性更強的油水界面膜,很大程度上會降低消泡速率,延長脫水時間。為保障地面集輸流程中的消泡、脫水工藝正常運行,需進一步探究更高濃度的發(fā)泡劑與穩(wěn)泡劑對采出水界面特性的影響,在采出水中繼續(xù)添加發(fā)泡劑與穩(wěn)泡劑,進行油水界面張力隨發(fā)泡劑濃度變化的測試,結果如圖2所示。

圖2 發(fā)泡劑、穩(wěn)泡劑濃度增加對油水界面張力的影響Fig.2 Effect of increasing the concentration of foaming agent and stabilizing agent on oil-water interfacial tension

從測試結果可以看出,隨著發(fā)泡劑濃度的增大,油水界面張力大幅下降,當發(fā)泡劑濃度增加200 mg/L 時,油水界面張力從17.5 mN/m 降低至4.73 mN/m。隨著穩(wěn)泡劑濃度的增大,油水界面張力降低至一定區(qū)間,這是由于陰離子型聚丙烯酰胺分子結構中存在親水性的氨基、離子基團和疏水性的碳長鏈也具備吸附于油水界面的能力,具有一定的表面活性,但降低幅度遠小于發(fā)泡劑的作用。

2.2 脫水分析

針對泡沫驅采出液,開展了不同脫水溫度、破乳劑(YT-100)濃度下的采出液脫水破乳實驗分析,測試上層采出液中含水率隨時間的衍化規(guī)律(圖3)。由于現(xiàn)場含水率(65%)已超過該油水體系反相點,未形成均一穩(wěn)定的乳狀液,按照測試標準進行脫水實驗,初始階段包含預熱過程,所以存在不同破乳條件下初始計時時刻上層油相含水率不一的現(xiàn)象。脫水實驗結果表明,提高溫度、延長脫水時間均起到降低含水率的作用,在所評價的破乳劑濃度范圍內(100~200 mg/L),脫水效果隨破乳劑濃度的增加而有所提升。由圖3可知,在脫水時間為60 min 時,脫水溫度為55 ℃,破乳劑濃度為150 mg/L條件下采出液脫水后含水率低于0.5%,以此為該采出液的優(yōu)選脫水條件。

圖3 不同溫度、破乳劑濃度下采出液含水率Fig.3 Water content of produced liquid at different temperatures and demulsifier concentrations

當采出液中所殘留發(fā)泡劑、穩(wěn)泡劑濃度進一步增大后,將進一步影響脫水分離的效果。因此,本文進一步研究了發(fā)泡劑、穩(wěn)泡劑濃度增加對破乳脫水條件的適應性影響。在上述優(yōu)選破乳條件下,繼續(xù)增加發(fā)泡劑與穩(wěn)泡劑的濃度,開展脫水測試。由圖4 可知,繼續(xù)添加5 mg/L 發(fā)泡劑或繼續(xù)添加50 mg/L 穩(wěn)泡劑,脫水后含水率仍低于0.5%;但當繼續(xù)添加10 mg/L發(fā)泡劑或繼續(xù)添加5 mg/L發(fā)泡劑+100 mg/L穩(wěn)泡劑時,脫水后含水率高于0.5%,此時不滿足外輸含水率要求。說明當采出液發(fā)泡劑、穩(wěn)泡劑殘留增加至一定濃度時,需提高破乳溫度或增加破乳劑濃度,以滿足原油含水率要求。

圖4 繼續(xù)添加發(fā)泡劑、穩(wěn)泡劑后的采出液含水率(溫度55 ℃、破乳劑濃度150 mg/L)Fig.4 Water content of produced liquid after continuously adding foaming agent and foam stabilizing agent(temperature:55 ℃,demulsifier concentration:150 mg/L)

2.3 消泡分析

為掌握泡沫驅采出液的消泡規(guī)律,開展了不同溫度、繼續(xù)添加發(fā)泡劑及穩(wěn)泡劑后采出液的消泡實驗分析。結果表明,在未繼續(xù)添加發(fā)泡劑條件下消泡較為迅速,消泡過程在幾十秒內完成,當采出液發(fā)泡劑與穩(wěn)泡劑殘余濃度上升時,其消泡時間逐漸增長。繼續(xù)添加50 mg/L 發(fā)泡劑后觀察到消泡時間明顯增加(圖5),單純繼續(xù)添加穩(wěn)泡劑對消泡時間影響較小(圖6),說明消泡時間主要受發(fā)泡劑濃度影響。同時,對比45 ℃與55 ℃下消泡時間的差異可知,溫度的增加將有利于采出液的消泡。

圖5 繼續(xù)添加發(fā)泡劑后的消泡時間Fig.5 Defoaming time after continuously adding foaming agent

圖6 繼續(xù)添加穩(wěn)泡劑后的消泡時間Fig.6 Defoaming time after continuously adding foam stabilizing agent

選取繼續(xù)添加150 mg/L發(fā)泡劑為分析對象,分析了兩種藥劑協(xié)同作用對消泡時間的影響。結果表明,在發(fā)泡劑與穩(wěn)泡劑協(xié)同作用下,相比于單獨添加發(fā)泡劑的條件下,采出液的消泡時間呈現(xiàn)增加的趨勢,說明兩者協(xié)同作用將不利于消泡過程(圖7)。同時,驗證了溫度增加對消泡的促進影響。

圖7 繼續(xù)添加發(fā)泡劑、穩(wěn)泡劑后的消泡時間Fig.7 Defoaming time after continuously adding foaming agent and foam stabilizing agent

3 結論

通過開展泡沫輔助減氧空氣驅采出液的界面張力測試、脫水實驗和消泡實驗,得出了泡沫驅藥劑對采出液破乳脫水和消泡特性的影響規(guī)律,可為現(xiàn)場泡沫輔助減氧空氣驅采出液的脫水和消泡提供參考。

(1)泡沫驅采出液的油水界面張力主要受發(fā)泡劑濃度的影響,油水界面張力隨發(fā)泡劑濃度增大而降低,并測定了采出液的發(fā)泡劑殘留濃度在10 mg/L左右。

(2)發(fā)泡劑和發(fā)泡劑+穩(wěn)泡劑都對泡沫驅采出液的破乳脫水有不利影響,部分條件(發(fā)泡劑濃度為10 mg/L或5 mg/L發(fā)泡劑+100 mg/L穩(wěn)泡劑)時采出液脫水后油相含水率高于0.5%。

(3)泡沫驅采出液的消泡時間主要受發(fā)泡劑濃度影響,隨發(fā)泡劑濃度的增加消泡時間明顯增加,且發(fā)泡劑與穩(wěn)泡劑兩者的協(xié)同對消泡時間的影響更為顯著,而提高溫度有利于采出液的消泡。

猜你喜歡
界面
聲波在海底界面反射系數(shù)仿真計算分析
微重力下兩相控溫型儲液器內氣液界面仿真分析
國企黨委前置研究的“四個界面”
當代陜西(2020年13期)2020-08-24 08:22:02
基于FANUC PICTURE的虛擬軸坐標顯示界面開發(fā)方法研究
西門子Easy Screen對倒棱機床界面二次開發(fā)
空間界面
金秋(2017年4期)2017-06-07 08:22:16
鐵電隧道結界面效應與界面調控
電子顯微打開材料界面世界之門
人機交互界面發(fā)展趨勢研究
手機界面中圖形符號的發(fā)展趨向
新聞傳播(2015年11期)2015-07-18 11:15:04
主站蜘蛛池模板: 97se亚洲| 日本道综合一本久久久88| 一级毛片免费的| 亚洲第一区精品日韩在线播放| 日韩午夜片| 午夜欧美理论2019理论| 亚洲狼网站狼狼鲁亚洲下载| 成人午夜福利视频| 国产一区二区三区精品久久呦| 色综合激情网| 福利一区在线| 国产中文一区二区苍井空| 久久久久中文字幕精品视频| 四虎影视库国产精品一区| 亚洲水蜜桃久久综合网站| 97久久精品人人做人人爽| 国产无人区一区二区三区| 五月天丁香婷婷综合久久| 91青草视频| 国产不卡网| 久草视频一区| 午夜精品久久久久久久无码软件 | 久久亚洲国产视频| 亚洲,国产,日韩,综合一区| 欧美亚洲激情| 亚洲无线一二三四区男男| 色妞www精品视频一级下载| 欧美中文字幕一区| 国产高清在线丝袜精品一区| 日本不卡在线播放| 老司机久久99久久精品播放| 国产色婷婷| 久久久久中文字幕精品视频| 精品国产免费观看| 日本不卡在线| 一级做a爰片久久毛片毛片| 日韩欧美中文在线| 一级爆乳无码av| 国产高清又黄又嫩的免费视频网站| 精品综合久久久久久97超人| 青青青伊人色综合久久| 国内精品伊人久久久久7777人| 中文字幕久久波多野结衣 | 国产亚洲一区二区三区在线| 白丝美女办公室高潮喷水视频| 欧美在线伊人| 色精品视频| 四虎影视8848永久精品| 综合天天色| 国产国产人成免费视频77777| 久久久成年黄色视频| 亚洲一区毛片| h网址在线观看| 国产欧美精品专区一区二区| 在线精品欧美日韩| aⅴ免费在线观看| 精品久久久无码专区中文字幕| 97国产在线播放| 欧美成人午夜影院| 人妻丰满熟妇αv无码| 国产欧美一区二区三区视频在线观看| 国产成人亚洲无码淙合青草| 在线观看欧美精品二区| 国产成年无码AⅤ片在线| 久无码久无码av无码| 亚洲三级电影在线播放| 欧美激情综合一区二区| 亚洲一区波多野结衣二区三区| 呦系列视频一区二区三区| 大陆国产精品视频| 波多野结衣国产精品| 天堂岛国av无码免费无禁网站| 午夜免费视频网站| 性喷潮久久久久久久久| 亚洲中文精品人人永久免费| 欧美精品成人| 免费A∨中文乱码专区| 老司机精品久久| 91久久国产成人免费观看| aⅴ免费在线观看| 午夜福利亚洲精品| 日韩123欧美字幕|