999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

100t 復吹轉爐冶煉優質硬線鋼工藝及質量控制研究

2023-12-21 08:55:50黃文歡
大科技 2023年52期
關鍵詞:工藝生產

黃文歡

(新余鋼鐵股份有限公司,江西 新余 338001)

0 引言

某硬線鋼生產期間,存在鐵水量不足的情況,廢鋼比達到20.5%,由于成分含量波動大,熱量低,導致轉爐冶煉過程中石灰加入偏少,磷無法被有效去除,鑄坯質量難以保障。廠家為解決硬線鋼生產過程中出現的問題,對生產工藝加以優化,采用底槍布置方式、造渣工藝,完成脫磷、脫氮過程,實現渣-鋼反應優化。因此,研究此項課題,具有十分重要的意義。

1 工藝流程

硬線鋼工藝生產流程分為六個部分,按照工藝流程完善工藝標準流程,實現對100t 復吹轉爐冶煉優化過程。硬線鋼生產工藝流程如圖1 所示。

圖1 硬線鋼生產工藝流程

原料準備階段,生產人員將高品質生鐵與廢鋼混合在一起,確保廢鋼的種類和比例符合生產要求。隨后將廢鋼、鐵水倒入轉爐之中,啟動風機設備和噴槍設備,利用氧氣燃燒鐵水內的硅、碳,同時加入溶劑造渣脫磷,控制冶煉過程中的溫度。在此過程中,嚴格控制氧氣和燃料的流量以及壓力,并調節爐內化學反應速度,按照升溫情況可加入一定量的燒結礦等冷料,需要嚴格控制添加時間和添加量。在轉爐冶煉過程中頂吹攪拌和底吹氬攪拌,確保冶煉反應過程良好。轉爐冶煉完成之后倒爐,確定溫度和成分合格后出鋼。再進行脫氧合金化,在鋼包內添加一定量的碳粉、硅錳,控制鋼水氧性和合金元素含量。完成之后將鋼水吊至LF 爐升溫,加入石灰造白渣,確保脫硫順利。同時軟吹氬使夾雜物更快聚集上浮。確定溫度、成分、夾雜物均合格后吊至連鑄機澆筑。鑄坯經過冷卻處理和切割處理之后,得到優質的硬線鋼方坯[1]。

2 硬線鋼生產工藝優化

2.1 底吹工藝優化

底吹工藝是在爐底位置吹入氬氣,促進鋼液攪拌,提高反應速率,減少氧氣消耗,降低終點氧性,達到最佳的冶煉效果。由于生產過程中復吹轉爐底攪拌強度比較大,底吹6 孔均勻分布在爐底,總流量參數應控制在900L/min。受冷料比和原材料中高磷、高硅的影響,為提高冶煉過程中的脫磷效率,則進一步增加底吹的強度,以確保混合時間最佳。正常煉鋼頂吹氧流量應恒定控制在23000Nm3/h。在工藝優化過程中,應嚴格控制底吹氣體的流量、壓力以及時間,并利用氣體流量計等裝置實時監測底吹氣體的相關參數,結合實際情況調整參數,以達到最佳的底吹效果。為了調節爐渣的成分以及黏度,確保脫磷成功,所使用的造渣料為石灰和白云石,并嚴格控制具體的加入量和加入時間,實現冶煉過程中的鋼渣分離。轉爐煉鋼現場如圖2 所示。

圖2 轉爐煉鋼現場

2.2 脫磷工藝優化

脫磷的目的是降低鋼液中的磷含量,以滿足產品質量要求。考慮到實際冶煉生產過程中冷料的成分波動比較大,且鐵水之中的磷含量比較高,達到0.13%,為了實現脫磷工藝的優化,相關技術人員確保前期材料盡快化渣,并在中期控制爐渣反干過程,在冶煉過程中增加攪拌以實現脫磷的目的。在調整槍位的同時,底吹的流量也進一步調整,提高熔池內材料的攪拌效率,實現快速升溫和快速冷料熔化的目的。基于上述基本工藝理念,在脫磷過程中,使用倒雙渣工藝。該工藝是指在吹煉200s 硅反應結束后倒一次渣,減少渣中硅含量,提高后續渣的堿度,以確保脫磷效果最佳。前期倒渣操作能夠減少鋼液中的溶解磷含量,減少已經脫除的磷重新溶解到鋼液之中。在完成前期倒渣操作之后,選擇石灰作為工藝生產過程中的主要脫磷材料,通過頂吹投入轉爐中[2]。在轉爐冶煉過程中,石灰與鋼液中的磷發生化學反應,生成易于分離的含磷化合物,實現磷物質的脫除。在此過程中,技術人員應嚴格調整爐渣的成分以及溫度,控制爐渣的黏度,確保磷化物與爐渣之間能夠實現有效分離,隨后實施渣液脫水、渣液精煉的操作方法,以確保鋼液的質量符合標準要求。在脫磷工藝之中,脫磷劑的投加量、投加時間和投加位置的控制,是實現脫磷工藝的質量的關鍵。模型參數輸入如表1所示,物料投入預測結果如表2 所示。

表1 硬線鋼轉爐物料-熱平衡靜態模型參數輸入

表2 硬線鋼靜態模型計算預測結果輸出 單位:m3/t

2.3 工藝生產效果

在工藝優化的基礎上,開展生產試驗,以確保工藝生產效果良好。原材料鐵水中的Si 含量為0.45%,Mn含量為0.32%,P 含量為0.139%,S 含量為0.0179,鐵水溫度為1320℃。生鐵塊中的Si 含量為0.98%,P 含量為0.175%。生產過程中,波動比較大,但磷相對而言比較穩定,生鐵之中的磷含量比較多,對整個生產工藝提出了更高的要求。技術人員設置的具體硬線鋼冶煉工藝參數如表3 所示。

表3 冶煉工藝操作控制

硬線鋼生產過程中,控制總裝入量為121t,出鋼量則為113t/爐,控制生產過程中的鐵水比例,平均值為860kg/t。在前期一次倒爐之后,吹煉終點C 含量為0.1%,P 含量為0.011%,Mn 含量為0.13%,T.Fe 含量為12.55%。復吹轉爐工藝優化之后,使得終點控制水平得到了進一步的提升,脫磷效果大幅改善。

3 硬線鋼生產工藝要點

3.1 一倒磷控制

在生產過程中,雙渣倒爐磷含量的控制是核心關鍵,由于生產過程中所使用的原材料中冷料比較高,且磷含量較大,在終點控制上需要重點解決的問題就是脫磷問題。雙渣倒爐磷波動范圍在0.08%~0.12%,控制一倒時間能有效將磷控制在0.08%以下,為后續脫磷創造良好條件,才能確保達到終點命中率的基本要求。技術人員在冶煉生產過程中,需要考慮一倒磷含量波動較大問題的原因,原料成分波動,是導致磷含量波動較大的原因,如果原料中的磷含量波動較大,會直接影響到鋼液中的磷含量。石灰投加不均勻也是導致磷含量出現波動的因素之一,脫磷劑投加量、投加時間和投加位置的不準確或不一致,會導致脫磷劑與鋼液中的磷反應不均勻。同時倒渣時間也是一重要原因,倒渣過早硅未反應完全,磷與石灰未得到反應,脫磷效果差。因此,針對生產過程中的一倒磷含量波動較大的問題,應重點把握工藝要點,明確工藝具體參數。在原料選擇上,對原料做化驗分析,及時調整原料配比,以減少原料中的磷含量波動,脫磷劑施加過程中,使用自動控制系統監測和調節脫磷劑的投加參數,保證脫磷劑均勻分布在鋼液中。在放鋼階段,渣液中的磷化物和爐渣的分離不徹底,或者渣液的脫水處理不完善,渣放入鋼水中均會導致磷化物重新溶解到鋼液中,增加鋼液中的磷含量。應采用合適的渣液脫水和擋渣工藝,提高渣液的質量[3]。

3.2 終點氧含量控制

轉爐過程中,脫碳屬于升溫過程,但由于受脫磷的影響,轉爐終點通常會采用拉低碳的方案。該過程中,終點碳越少,則氧含量越高,用于脫氧過程中所需要添加的合金含量越大,同時氧化夾雜物增加。在吹煉階段,提高鋼水純凈度尤為重要。終點氧控制是指在轉爐冶煉過程中,通過控制氧槍的供氧量,使熔池中的氧化性氣氛達到一定的水平,以實現對鋼水成分和溫度的控制。在此過程中,應預先確定好目標的成分以及溫度,設置氧槍的參數,并實時監控熔池的狀態,控制冶煉過程中氧化性氣氛。在優質硬線鋼生產過程中,需要控制鋼水中碳、硅、錳等元素的含量有一定的范圍,同時要求鋼水的溫度在一定的范圍內。在氧槍參數控制方面,則需要嚴格控制氧槍的參數,氧槍參數的設定需要考慮轉爐內的氣氛、鋼水溫度、氧化性氣氛的擴散速度等因素。當鋼水成分和溫度達到目標值,且氧化性氣氛達到預期水平時,結束吹氧控制。此時,轉爐內的鋼水可以進行下一步的處理,如合金化、脫氧等[4]。

4 硬線鋼生產工藝質量控制措施

4.1 嚴格控制原材料

由上文可知,影響硬線鋼生產工藝和生產質量的核心因素為原材料。優質鋼生產過程中所需要投入的材料包括鐵水、廢鋼、造渣劑、石灰等。原材料中的鐵水應為優質鐵水,含有較低的雜質和含氧物質,其Si 含量應控制在0.30%~0.60%,Mn 含量應控制在0.30%~0.50%,P 含量應控制在0.13%以下,S 含量應控制在0.03%以內,C 含量應控制在3.50%~4.50%,鐵水溫度應控制在1250~1350℃。廢鋼應為優質廢鋼,預先經過分類和清潔處理,去除大部分雜質。其參數應滿足Si 含量小于0.30%,Mn 含量小于0.30%,P 含量小于0.04%,S含量小于0.03%,C 含量在0.10%~0.30%的基本要求。選擇使用的造渣劑應具有良好的脫硫和吸收雜質的能力。造渣劑中的CaO 含量應超過50%,SiO2含量應在5%以內,Al2O3含量控制在5%以下,MgO 含量在5%以內,FeO 含量在5%以內[5]。

4.2 加強生產過程監測

為了確保硬線鋼生產過程中的各項參數良好,應做好生產過程中各項指標的檢測,以確保產品的生產質量和生產效率。在該過程中可引入自動化技術,實現對溫度的科學監測。例如,技術人員使用煙氣分析儀器實時測定煙氣CO 含量,確定反應狀態好速度。使用紅外線測溫儀實時監測轉爐內部和鋼液的溫度變化,并利用自動化控制系統,將溫度數據反饋給操作人員,實時了解溫度變化。同時在接近吹煉終點時進行投彈副槍操作,準確測定鋼水溫度和碳含量,越來越更精確控制終點時機。生產人員也要注重對氧含量、渣液處理過程、倒爐過程中相關參數的監測,安裝倒爐過程監測系統,通過傳感器實時監測倒爐過程中的溫度、氧含量、氣體流量等參數。例如,在生產過程中,技術人員通過取樣分析,實時檢測爐渣的堿度、氧化性等相關參數,并對其進行檢驗,根據爐渣檢測結果,及時調整造渣劑的加入量和時機,優化爐渣的性能。在冶煉過程中,技術人員定期從轉爐中取樣,對鋼水成分、溫度、氣體含量等參數進行分析,結合分析結果調整工藝。同時在放鋼過程使用下渣檢測系統,避免鋼渣進入鋼水中回磷。

4.3 優化轉爐操作過程

在復吹轉爐冶煉操作過程中,轉爐操作對硬線鋼的質量影響較大。相關技術人員應明確轉爐操作過程中的關鍵環節,以確保整個工藝質量符合標準要求,滿足優質硬線鋼生產的需要。例如,在吹煉控制過程中,技術人員需要嚴格控制吹煉槍位、流量、時間,控制吹煉反應速度和反應終點。吹煉速度過快,可能導致鋼水溫度降低,影響鋼水質量;吹煉時間過長可能導致氣體含量增加,影響鋼水成分。在造渣過程中,適時加入造渣劑,如石灰、白云石等。同時,在轉爐操作過程中,技術人員需要嚴格控制鋼水溫度。溫度過高可能導致鋼水氧化性氣氛增加,影響脫磷效果,影響鋼水質量;溫度過低可能導致鋼水中的雜質難以去除,同時鋼渣分離效果變差。因此,相關技術人員應嚴格控制轉爐操作過程,以確保生產質量符合要求。

5 結語

綜上所述,本文闡述復吹轉爐硬線鋼生產的基本工藝流程,結合實際案例分析了冶煉過程中應注意的問題。冶煉過程中雙渣倒磷和終點氧控制問題應高度重視,為了達到優質硬線鋼的生產要求,也應做好原材料控制、轉爐過程控制,并引進自動化技術,實現對硬線鋼冶煉過程中,質量最佳。

猜你喜歡
工藝生產
用舊的生產新的!
“三夏”生產 如火如荼
轉爐高效復合吹煉工藝的開發與應用
山東冶金(2019年6期)2020-01-06 07:45:54
5-氯-1-茚酮合成工藝改進
世界農藥(2019年2期)2019-07-13 05:55:12
S-76D在華首架機實現生產交付
中國軍轉民(2017年6期)2018-01-31 02:22:28
一段鋅氧壓浸出與焙燒浸出工藝的比較
銅業工程(2015年4期)2015-12-29 02:48:39
FINEX工藝與高爐工藝的比較
新疆鋼鐵(2015年3期)2015-11-08 01:59:52
安全生產重于泰山
Сварочное Проμзвоσсmво(《焊接生產》)2012年第5期要目
絡合鐵脫硫工藝在CK1井的應用
主站蜘蛛池模板: a级毛片免费网站| 一级爱做片免费观看久久| 在线观看欧美精品二区| 无码综合天天久久综合网| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 一区二区三区国产| 91麻豆国产视频| 欧美全免费aaaaaa特黄在线| 国产麻豆精品手机在线观看| 一本色道久久88综合日韩精品| 国产成人福利在线| 免费看a级毛片| 国产成在线观看免费视频 | 熟妇丰满人妻av无码区| 永久在线播放| Jizz国产色系免费| 人妻中文久热无码丝袜| 丰满人妻中出白浆| 女人毛片a级大学毛片免费| 国产精品亚洲欧美日韩久久| 亚洲欧美成人综合| 天堂成人在线| 久久99热这里只有精品免费看| 黄色国产在线| 欧美午夜在线播放| 蜜桃视频一区二区| 亚洲综合久久一本伊一区| 国产丝袜一区二区三区视频免下载| 人妻免费无码不卡视频| 啦啦啦网站在线观看a毛片| 国产国语一级毛片在线视频| 99国产在线视频| 亚洲天堂网2014| 免费毛片a| 国产门事件在线| 国产成人夜色91| 免费欧美一级| 亚洲丝袜中文字幕| 乱人伦99久久| 伊人色综合久久天天| 亚洲综合色吧| 亚洲一级色| 国产午夜一级毛片| 国产精品人成在线播放| 国产国产人成免费视频77777| 久久久成年黄色视频| 亚洲第一网站男人都懂| 国产精品亚洲综合久久小说| 9啪在线视频| 黄色网页在线播放| 波多野结衣在线一区二区| 久草视频中文| AV网站中文| 国产日韩丝袜一二三区| 欧美一区精品| 国产人免费人成免费视频| 91色在线观看| 亚洲AⅤ无码国产精品| 国产高潮视频在线观看| 国产69精品久久| 亚洲天堂区| 国产91熟女高潮一区二区| 精品一区二区三区水蜜桃| 国产精品成人久久| 色有码无码视频| 一本大道在线一本久道| 青青青视频91在线 | 亚洲一级毛片免费看| 国产精品妖精视频| 露脸真实国语乱在线观看| 88国产经典欧美一区二区三区| av无码久久精品| 亚洲天堂首页| 亚洲日韩高清无码| 国产亚洲欧美另类一区二区| 免费一级α片在线观看| 2021亚洲精品不卡a| 国产一区二区三区夜色| 日韩久久精品无码aV| 欧美日一级片| 欧美成人aⅴ| 无码乱人伦一区二区亚洲一|