蓋曉朋,郭磊
中車石家莊車輛有限公司 河北石家莊 050400
遷車臺在我公司貨車生產中擔負重要任務,是將貨車及其配件運送到指定工位的移動裝備。傳統遷車臺大車、牽引動作都采用凸輪控制器控制,電動機采用繞線型異步電動機,通過改變電動機轉子串聯電阻值實現調速功能。首先,在使用過程中,凸輪控制器觸頭因電流大而經常損壞,易造成電動機缺相運行;其次,各擋位電阻值恒定,電動機調速性能差[1],直接起動轉矩大[2],增加了機械部件的損耗;再者,傳統遷車臺需2~3人才能完成牽調工作。為了降低故障率、提高遷車臺效率且達到優員增效的效果,從電氣元件、控制程序和綜合調試等幾方面入手,制定了完備的升級改造方案,提升了遷車臺的性能,使其在公司貨車生產過程中發揮出更高的效率。
在電氣元件選型時,由于既要考慮功能需求,還要考慮工作環境因素,所以在設計電氣控制系統時,電氣元件必須具備抗振動、抗干擾和通信功能強大等要求,綜合以上要求,選擇臺達ES2可編程控制器(PLC)+MCGS觸摸屏的方案。ES2系列PLC指令功能齊全、抗干擾抗振動及故障自診斷優勢明顯,配備了1組RS232、2組RS485通信端口,可以與任何符合MODBUS通信格式的產品進行數據傳輸。有模擬量輸入輸出的專用擴展模塊;MCGS TCP1061Ti觸摸屏是CPU主頻達300MHz的高性能嵌入式一體化觸摸屏,抗振性能強,耐高低溫、高濕度,適合戶外設備應用;具有串口通信和以太網接口,滿足與PLC、變頻器的通信功能。
為了提升遷車臺自動化程度,實現大車自動對道、遷車臺單人操作等功能,采用觸摸屏+PLC+變頻器+無線控制系統。將操作按鈕繪制在觸摸屏上,通過操作觸摸屏界面控制PLC程序,再根據PLC模擬量輸出控制變頻器驅動電動機運轉[3]。加裝無線裝置,可以遠程控制遷車臺運行。根據遷車臺的運行工藝,將程序分為大車控制和牽引控制兩部分。
1)大車控制設置了手動、自動程序。當手動程序控制時,大車按照選定速度在規定范圍內運行;當自動程序控制時,大車運行可實現自動對道。為了達到大車自動對道的效果,在大車輪附近安裝從動輪,使其與軌道緊密貼合;在從動輪上安裝編碼器,使其跟隨從動輪同步轉動。將大車開到起始位置,并設置為原位。測算從動輪轉動一周大車運行的距離;將所有軌道設置編號,再測量各軌道與原位之間的距離;大車運行前,選定目標軌道編號,系統根據目標軌道位置與大車編碼器數值,自動計算大車位置與目標軌道之間的距離,然后大車向目標軌道運行,編碼器計數,實時顯示大車運行距離,當到達目標軌道范圍內時變為低速運行,到達設定位置停止運行。
2)為了優化人員配置,在設計牽引動作控制時,加裝一套無線控制系統。以往牽調作業時,一人負責控制牽引電動機,還需要另一人拉拽牽繩,需雙方緊密配合。加裝無線控制系統后,牽引動作無需在控制臺操作,操作人員可在拉繩時同時操控遙控器就能使牽引電動機動作,并根據牽引速度設置不同擋位,可實現牽車、運料單人操作。
3)為了方便操作人員使用,在遷車臺4個角都加裝了控制箱,可在不同位置操作。為了加強系統安全性,設置東南方向控制箱為主站,其余3個控制箱為子站。為了提高系統的穩定性,主站采用臺達DVP系列PLC專用子設備,轉發信號采用Modbus TCPIP數據轉發設備。子站作為信號轉發站,全部采用標準Modbus TCPIP數據轉發設備與主站各子設備對應。
(1)校準大車坐標 大車自動控制時,靠編碼器定位來確定大車位置。但在調試過程中發現:因為編碼器安裝在從動輪上,所以在大車運行過程中,編碼器會因車輪打滑、振動等問題造成定位偏差,導致對道不精準。
為了消除偏差,改進對道方式如下。在車身安裝感應開關,并在每條軌道對應地面設置定位裝置,確定每個定位裝置坐標。大車運行前期高速行駛,每到達一個定位裝置時,感應開關檢測到定位裝置后,系統會將此定位裝置坐標寫入大車定位系統,替換掉編碼器所測量數值,以固定坐標來校準大車位置,這樣每經過一個定位裝置,系統就會校準一次大車位置,確保了編碼器誤差不會累積,最大程度上確保了大車位置的準確性,消除了編碼器偏差影響。
當大車到達目標軌道設定范圍內時改為低速運行,停車不再單純依靠編碼器數值,同時檢測感應開關與定位裝置對應位置,只有當感應開關與定位裝置持續對應達到3s時,大車才算完成對道,否則大車會繼續執行對道程序,直至對道完成。大車自動對道流程如圖1所示。用坐標數值加感應開關兩種方式相結合來完成自動對道,保證了精準對道的可靠性。

圖1 大車自動對道流程
(2)手動控制保護 大車手動控制時,遷車臺起動頻率過高、加減速時間較短會造成遷車臺晃動,影響行車安全性。為了使遷車臺平穩運行,除了調整變頻器加減速時間外,還在程序中限制了大車起動時間與起動頻率。
在大車起動時,先以較低頻率運行5s,5s后方可切換頻率改變速度;為防止大車高速運行時點動操作,大車突然降低運行頻率造成遷車臺晃動,設置大車高速運行保護:每隔0.5s采集一次編碼器定位數據,根據兩次所采集數據差值計算運行速度,當速度達到0.5m/s時,判定大車高速運行,此時點動大車,大車以選定頻率運行;當速度低于0.5m/s時,判定大車低速運行,此時再點動大車,大車按起動程序低速運行。
(3)抗干擾措施 較大功率變頻器所產生的干擾,會造成控制回路電源不穩、諧波大及DC24V開關型信號混亂不受控,抗干擾能力強的串口通信都會無法正常工作。
抗干擾措施包括:變頻器兩個接地點可靠接地(接地點遠離控制系統接地點);在控制電源側加裝電源濾波器,有效消除諧波;所有通信線采用屏蔽線,屏蔽層可靠接地等。
遷車臺作為我公司貨車生產環節必不可少的裝備,其應用范圍廣、使用頻率高,遷車臺工作效率直接影響了貨車生產節拍。此次系統化升級改造提升了遷車臺自動化程度,實現了多地控制、大車自動對道等功能的實際應用,完成了遷車臺單人操作功能試驗,同時降低了設備的故障率,保障了公司貨車生產進度,也為相關裝備的升級改造提供了思路。