




摘" " " 要:針對裂縫、低孔低滲儲層鉆進過程中,鉆井液膠體堵塞裂縫和孔隙,導致膠體無法有效返排,影響后期油氣田的產能恢復。采用接枝共聚法,以玉米淀粉為原料、苯乙烯磺酸鈉(SS)、二烯丙基二甲基氯化銨(DMDAAC)和N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)為接枝單體制備了一種抗溫低黏度降濾失劑JL-HT,通過紅外光譜、表面形貌對其結構進行分析,并與關鍵處理劑復配配制出無固相儲層保護鉆井液體系。結果表明,抗溫基團、剛性基團可有效提高降濾失劑的熱穩定性。通過降濾失劑的加量、抗氧化劑來控制無固相鉆井液熱穩定性,滿足鉆井需求。鉆井液膠體在巖心中長時間靜置,可有效熱分解,解決了常規無固相鉆井液漏失到裂縫性儲層或堵塞孔隙而造成膠體返排困難的問題。
關" 鍵" 詞:水基鉆井液; 儲層保護; 酸解淀粉; 無固相
中圖分類號:TE254+.1" " "文獻標識碼: A" " "文章編號: 1004-0935(2023)06-0791-04
隨著工業迅速發展,國內能源消耗逐年上漲,為了保障國家能源安全,需要增大油氣鉆探與開采力度,同時保證油氣有效開采效率[1-3]。提高單井產能往往采用水平井裸眼完井方式,但該技術對儲層保護要求極高,傳統鉆井液中的固相(重晶石、膨潤土)對儲層的傷害是難以清除,導致油氣產量顯著下降[4-5]。為了解決上述問題,儲層鉆進中采用無固相鉆井液,但對于裂縫性碳酸鹽儲層,鉆井液沿著裂縫進入深部后進而堵塞儲層裂縫通道,影響后期油氣田的產能恢復[6]。另外,對于低孔低滲油氣藏,鉆井液中聚合物處理劑堵塞近井地帶的孔隙與微裂縫,由于毛細管壓力作用下使膠體返壓難點增大,即便采用酸化等增產作業,仍無法有效恢復儲層滲透率[7]。目前所研究的無固相鉆井液具有井壁穩定、耐泥巖污染、易降解、生物毒性低等特點,其缺點為鉆井液膠體堵塞儲層裂縫、孔喉,不易自動破膠,使膠體返排困難,影響儲層保護以及后期油氣田產能[8-10]。無固相鉆井液在裂縫、低孔低滲儲層中自動降解性能研究相關報道甚少,本文采用功能單體改性酸解淀粉,制備具有低黏度效應降濾失劑,通過改變降濾失劑加量、抗氧化劑來調整無固相鉆井液的穩定性以及可降解性能。
1" 實驗部分
1.1" 主要原料和儀器
玉米淀粉,工業級,上海鼓臣生物技術有限公司;苯乙烯磺酸鈉(SS)、N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)、二烯丙基二甲基氯化銨(DMDAAC)、過硫酸銨、乙醇,分析純,國藥集團化學試劑公司;NaOH、HCl、Na2CO3,分析純,天津市大茂化學試劑廠;HCOOK,工業級,濟寧棠邑化工有限公司;羥丙基淀粉(HPS)、羧甲基淀粉(CMS),工業級,河北茂源化工有限公司;流型調節劑AH-HT,抗氧化劑YH-1,聚合物高溫穩定劑GH-HT,工業級,荊州嘉華科技有限公司。
Nicolet710傅里葉變換紅外光譜儀,美國Nicolet公司;S4800冷場發射掃描電子顯微鏡,日本Hitachi公司;GW300高溫滾子加熱爐,青島恒泰達機電設備有限公司;GJSS-B12K變頻高速攪拌機,青島同春石油儀器有限公司;JHDS高溫高壓動失水儀、LDY50-180型巖心流動實驗儀,南通儀創實驗儀器有限公司;ZNN-D6六速旋轉黏度計、SD3中壓濾失儀,青島創夢儀器有限公司。
1.2" 降濾失劑JL-HT的制備
淀粉的預處理:分別取100 g玉米淀粉、75 mL稀鹽酸(濃度為0.3 mol/L)依次加入裝有攪拌器的圓底燒瓶中,水浴加熱至50 ℃,恒溫條件下攪拌7 h,得到粗產物,通過抽濾、干燥得到酸解淀粉。
改性淀粉降濾失劑JL-HT的制備:稱取40 g上述酸解淀粉以及適量的去離子水加入裝有攪拌器、冷凝管的三口圓底燒瓶中,依次加入10 g 苯乙烯磺酸鈉(SS)、5 g N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)、5 g 二烯丙基二甲基氯化銨(DMDAAC),采用NaOH調節溶液的pH至7,水浴加熱至70 ℃,通氮氣0.5 h后加入少量引發劑過硫酸銨,恒溫攪拌條件下反應4 h后,通過乙醇提純、抽濾干燥,最終得到改性淀粉降濾失劑JL-HT。
1.3" 降濾失劑JL-HT結構分析
取適量樣品與KBr按1∶100研磨混合均勻,壓片制樣,通過紅外光譜儀對其結構進行表征。采用掃描電子顯微鏡對改性淀粉JL-HT的表面形貌進行表征,觀察其改性前后表面形貌的變化。
1.4" 無固相儲層保護鉆井液性能評價
評價無固相鉆井液熱滾前后的流變性、濾失性,具體參考GB/T 16783.1—2014《石油天然氣工業 鉆井液現場測試 第1部分:水基鉆井液》;評價無固相鉆井液體系的儲層保護性能,具體參考SY/T 6540—2002《鉆井液完井液損害油層室內評價方法》,通過六速旋轉黏度計測試無固相鉆井液靜置后的表觀黏度,來表征無固相鉆井液降解性能。
2" 結果與討論
2.1" 結構表征
采用紅外光譜儀測試降濾失劑JL-HT的外紅光譜見圖1。
從圖1可知,1 710 cm-1處出現磺酸基的振動吸收峰;1 202 cm-1處出現淀粉醚鍵的特征峰;1 378 cm-1處出現季銨鹽中C-N鍵的伸縮振動吸收峰; 1 015 cm-1處出現苯環上碳骨架振動吸收峰;2 905 cm-1處出現苯環上C-H特征吸附峰;1 448 cm-1出現剛性五元環的特征吸收峰;3 350 cm-1處出現強而寬的-OH伸縮振動吸收峰。這說明三種聚合單體改性酸解淀粉成功,合成產物即為目標產物。
2.2" 表面形貌分析
采用掃描電子顯微鏡分別對酸解淀粉、改性淀粉JL-HT顆粒形貌進行分析,其SEM圖見圖2。
從圖2可知,酸解淀粉的顆粒狀態分布比較松散,且淀粉表面較為圓滑;而改性后的淀粉JL-HT表面變得十分粗糙,受多功能單體接枝,顆粒之間聚集在一起,其原因為接枝單體改變淀粉顆粒的表面性能,在淀粉分子中引入了親水基團(磺酸基、季銨基團),大量的親水基團容易吸水溶脹而堵塞濾餅的孔隙,有利于提高改性淀粉的降濾失性能[11]。
2.3" 無固相儲層保護鉆井液基礎性能評價
無固相儲層保護鉆井液基礎配方:淡水+0.3%NaOH+0.3%Na2CO3+4%降濾失劑+2.0%流型調節劑AH-HT+3%高溫穩定劑GH-HT+ HCOOK(加重劑),體系密度為1.30 g/cm3。體系中改變降濾失劑種類,測試該體系在170 ℃條件下熱滾前后流變性、濾失量,實驗結果見表1。
從表1可知,由酸解淀粉配制無固相鉆井液熱滾前后黏度、切力變化最大,經過高溫熱滾后,酸解淀粉基本分解,導致鉆井液濾失量顯著增大;羥丙基淀粉HPS和羧甲基淀粉CMS分別配制的無固相鉆井液熱滾后具有一定的黏度,但濾失量仍大于10 mL,難以滿足鉆井需求。改性淀粉降濾失劑JL-HT配制的無固相鉆井液熱滾前后黏度、切力變化小、濾失量小,說明酸解淀粉引入剛性基團(雜環、苯環)可以提高分子鏈的剛性,增加分子在高溫下的運動阻力,以及引入抗高溫基團,使改性淀粉具有良好的抗高溫性能[12]。
2.4" 降濾失劑加量對無固相鉆井液穩定性影響
無固相儲層保護鉆井液在裂縫、孔隙中的降解性能對鉆井完井周期以及儲層保護效果影響甚大。因此,通過改變降濾失劑JL-HT加量影響鉆井液膠體熱穩定性。采用旋轉黏度計測試鉆井液黏度來表征其降解性能。將降濾失劑分別按照上述基礎配方配制無固相鉆井液,裝入老化罐中置于溫度為170 ℃恒溫干燥箱中,靜置不同時間后測其黏度,實驗結果見圖3。
從圖3可知,在不加降濾失劑JL-HT的無固相鉆井液170 ℃下靜置1 d后,其表觀黏度僅為4 mPa·s,表明該鉆井液基本上全部降解。由4%降濾失劑JL-HT配制的鉆井液靜置4天后降解完成,將JL-HT加量增加至6%,可使鉆井液降解時間延長至7 d。從圖3數據分析,鉆井液中降濾失劑含量增大,可提高流型調節劑與其的協同效應,使鉆井液膠體熱穩定性增強,且對鉆井液黏度影響小,避免了鉆井過程中造成激動壓力不利于井壁穩定。降濾失劑分子中抗高溫基團、雜環結構使鉆井液熱穩定性提高,延長鉆井液自降解時間。通過上述分析,可將無固相鉆井液定時降解性能控制在4~7 d。
2.5" 抗氧化劑對無固相鉆井液穩定性影響
對于水平井儲層鉆井作業時,鉆井周期長,需延長鉆井液降解時間。通過在鉆井液中加入抗氧化劑,降低鉆井液中的溶解氧,避免生成過氧化物破環聚合物分子鏈,提高鉆井液網架結構的穩定性。按照上述基礎配方配制無固相鉆井液,加入抗氧化劑YH-1,裝入老化罐中置于溫度為170 ℃恒溫干燥箱中,靜置不同時間后測其黏度,評價抗氧化劑對鉆井液熱穩定的影響,實驗結果見圖4。從圖4可知,抗氧化劑YH-1加入可提高無固相鉆井液的熱穩定性,使鉆井液在170 ℃高溫下靜置10 d后基本上全部降解,延長了鉆井液降解時間。其原因為抗氧化劑YH-1加入消耗了鉆井液中的溶解氧,抑制了在高溫下產生烷基自由基與溶解氧所形成的過氧化物,從而達到保護鉆井液膠體的目的。
2.6" 無固相鉆井液儲層保護性能
參照石油天然氣行業標準SY/T 6540—2002《鉆井液完井液損害油層室內評價方法》評價無固相鉆井液體系的儲層保護性能,采用高溫高壓動態污染的方式用無固相鉆井液體系(配方為: 淡水+0.3%NaOH+0.3%Na2CO3+6%JL-HT+2.0%AH-HT+3%GH-HT+HCOOK(加重劑),體系密度為1.30 g/cm3)污染人造巖心,170 ℃持續污染0.5 d和7 d,并采用直接返排的方式測試滲透率恢復率(巖心污染端不進行切面處理或完井處理),評價鉆井液在降解時間與儲層保護的關系,實驗結果見表2。
從表2可知,鉆井液在短時間污染巖心后,由于其黏度仍然較高,近井地帶(污染段)存在污染,直接返排滲透率恢復率僅為85%左右,存在一定程度污染。而高溫靜置7 d后,鉆井液膠體熱降解后,對儲層影響較小,其滲透率恢復率超過95%,解決了常規無固相鉆井液漏失到裂縫性儲層以及堵塞孔隙而造成膠體返排困難的問題,提高后續完井作用效率。
3" 結 論
1)基于接枝共聚法,以酸解淀粉為原料,苯乙烯磺酸鈉(SS)、二烯丙基二甲基氯化銨(DMDAAC)和N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)為接枝單體制備了一種抗溫低黏度改性淀粉降濾失劑JL-HT,引入抗溫基團、剛性基團可提高降濾失劑的熱穩定性。在淀粉分子中引入了親水基團(磺酸基、季銨基團),大量的親水基團容易吸水溶脹而堵塞濾餅的孔隙,有利于提高改性淀粉的降濾失性能。
2)在無固相鉆井液中,提高降濾失劑加量,可增強流型調節劑與其的協同效應,使鉆井液膠體熱穩定性增強,且對鉆井液黏度影響小,避免了鉆井過程中造成激動壓力不利于井壁穩定,提高抗氧化劑加量,消耗了鉆井液中的溶解氧,提高鉆井液的熱穩定性,延長了鉆井液降解時間。
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Abstract: In the process of drilling in fractured, low-porosity and low-permeability reservoirs, drilling fluid colloids blocked cracks and pores, so that colloid could not flow back effectively, which affected the productivity recovery of oil and gas fields in the later stage. A temperature-resistant and low-viscosity fluid loss reducer JL-HT was prepared by graft copolymerization using corn starch as raw material, sodium styrene sulfonate (SS), diallyl dimethyl ammonium chloride (DMDAAC) and N-vinylpyrrolidone (NVP) as graft monomers. The structure was analyzed by infrared spectrum and surface morphology. And solid-free drilling fluid system for reservoir protection was prepared by mixing with key treatment agents. The results showed that the thermal stability of the fluid loss reducer was effectively improved by the anti-temperature group and the rigid group. The thermal stability of solid-free drilling fluid was controlled by adding fluid loss reducer and antioxidants to meet drilling requirements. The colloid of drilling fluid could be effectively thermally decomposed by standing in the core for a long time, which solved the problem of colloid flowback caused by conventional solid-free drilling fluid leakage into fractured reservoirs or plugging pores.
Key words: Water-based drilling fluid; Reservoir protection; Acid hydrolysis starch; Solid free