辛國升, 張永波, 鄭 旭
(1.諸城威仕達(dá)機(jī)械有限公司, 山東 諸城 262200;2.日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電工程系, 山東 日照 276826;3.日照市科技中等專業(yè)學(xué)校, 山東 五蓮 262300)
圖1所示為某車型流水槽,為左右對(duì)稱零件,圖示為左件。零件形狀為細(xì)長型,長度約1 442 mm,屬于易扭曲回彈、質(zhì)量穩(wěn)定性較差的零件。該零件同時(shí)與側(cè)圍、頂蓋、后圍搭接,周邊搭接關(guān)系復(fù)雜,如圖2 所示,還需要安裝鉸鏈、背門限位器、密封條等關(guān)鍵部件,因此其成形質(zhì)量影響整車的外觀、密封等,對(duì)其沖壓工藝方案提出更高的要求[1]。

圖1 流水槽

圖2 流水槽周邊搭接關(guān)系
零件因安裝在側(cè)圍后部的后背門下方(見圖3),后背門打開后即可看到,屬于二級(jí)外觀件,要求不能起皺和開裂,并且四周均需焊接或安裝其他零件,對(duì)搭接面尺寸要求較高,尤其是與側(cè)圍焊接部位要求較為嚴(yán)格。同時(shí)該零件具有流水功能,對(duì)密封及耐腐蝕要求也較高。

圖3 流水槽在車身位置
零件料厚為0.7 mm,材質(zhì)為DC56D-Z,是汽車覆蓋件中常用的冷軋成形鋼,具有較好的剛度,成形性能好,且表面為鍍鋅涂層,具有防腐蝕特點(diǎn),材料參數(shù)如表1所示[2-5]。

表1 材料參數(shù)
由于零件為左右對(duì)稱件,從提高材料利用率方面考慮,采用左右件合模生產(chǎn),由1 片板料生產(chǎn)2 個(gè)零件,模具制造成本也會(huì)相應(yīng)降低[6]。結(jié)合零件造型確定沖壓方向,確定2 個(gè)零件的對(duì)接方式,如圖4所示。

圖4 左右件工藝布置
根據(jù)沖壓設(shè)備數(shù)量及客戶要求,零件采用5 道工序成形,分別為拉深、修邊側(cè)修邊沖孔、修邊側(cè)修邊沖孔分離、翻邊上整形、沖孔側(cè)沖孔。
根據(jù)零件形狀特點(diǎn)及性能要求,結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn),密封條安裝面需單獨(dú)下翻邊,如圖5 所示,與后圍焊接面需上整形,其余部位全部在拉深工序成形到位。

圖5 翻邊方案
拉深工藝初次采用四周封閉形式,四周設(shè)置拉深筋,最大拉深深度為84 mm左右,拉深工藝補(bǔ)充設(shè)計(jì)為中間深兩端淺的樣式,具體造型如圖6所示。

圖6 拉深造型
3.2.1 拉深分析
利用Autoform R8 進(jìn)行拉深分析[7],輸入客戶提供的材料參數(shù),優(yōu)化壓邊力及拉深筋參數(shù)后,獲得最優(yōu)拉深分析結(jié)果,如圖7所示,由成形性云圖和成形極限圖可知,95%以上零件區(qū)域都能得到充分拉深,無起皺和開裂區(qū)域,滿足客戶要求[8]。
3.2.2 回彈分析
常規(guī)的流水槽長度在600~800 mm,長度較短,發(fā)生扭曲回彈的可能性較低或回彈量小。但該零件長度為1 442 mm,寬度小,屬細(xì)長零件,易發(fā)生回彈扭曲現(xiàn)象,且每個(gè)搭接面都會(huì)影響零件的回彈,因此對(duì)零件回彈量以及成形后回彈穩(wěn)定性的控制較為關(guān)鍵。
在拉深分析確定后,從修邊和翻邊整形后2 個(gè)部分分別計(jì)算回彈,如圖8 所示。修邊后回彈量最大值在右側(cè)與頂蓋搭接位置,約1.5 mm,其余85%區(qū)域回彈均在0.5 mm 以內(nèi),基本符合要求;翻邊整形之后,回彈量明顯加大,最大處約3.1 mm,且有50%以上區(qū)域回彈數(shù)值在1 mm 以上,不能滿足要求。從回彈趨勢(shì)看,與修邊后回彈不一致,說明翻邊整形對(duì)零件的回彈產(chǎn)生了巨大的影響。

圖8 零件回彈云圖
零件翻邊高度為15 mm,高度較高,翻邊輪廓為不規(guī)則弧形,如圖9中A、B、C處,翻邊時(shí)存在翻邊面伸長的可能。圖6中Ⅰ處放大圖翻邊采用完全展開方式,零件從翻邊前的平面通過模具翻成豎直的邊。同時(shí)翻邊輪廓面為弧形面,A、B 兩處弧面半徑較小,C 處弧面半徑較大,都存在翻邊伸長的狀態(tài),造成翻邊內(nèi)應(yīng)力較大,在翻邊完成后內(nèi)應(yīng)力釋放,造成回彈;又因零件細(xì)長,在應(yīng)力的作用下產(chǎn)生扭曲現(xiàn)象。

圖9 翻邊伸長部位
為控制回彈,應(yīng)減小翻邊內(nèi)應(yīng)力,更改翻邊處拉深造型,采用圖10 所示的過拉深形式,將原平直面翻邊工藝更改為類似整形的翻邊形式。由于拉深過程中提前成形10 mm 深的臺(tái)階,通過臺(tái)階形式將零件固定,有利于修邊后零件回彈的控制以及減小翻邊時(shí)的內(nèi)應(yīng)力。

圖10 過拉深造型
按上述修改拉深造型,其他參數(shù)不變,再次進(jìn)行拉深CAE 驗(yàn)證,結(jié)果如圖11 所示,由成形性云圖和成形極限圖可知,97%以上零件區(qū)域都能得到充分拉深,無起皺和開裂區(qū)域,滿足客戶要求。

圖11 整改后拉深工藝模擬成形性云圖及成形極限圖
在拉深分析穩(wěn)定后再次進(jìn)行后工序回彈分析,結(jié)果如圖12 所示,修邊后回彈明顯減小,回彈最大值由原來1.5 mm 減小到1.0 mm,存在個(gè)別點(diǎn)位超差。從圖12(a)可知,零件的整體扭曲得到了有效控制,且回彈量也大幅度下降,最大回彈位置僅在局部搭接面,后期容易完成回彈補(bǔ)償。

圖12 整改后零件回彈云圖
比較修邊和翻邊后的回彈,回彈趨勢(shì)沒有改變,說明整改后方案準(zhǔn)確可行,翻邊對(duì)零件的回彈未產(chǎn)生較大影響,達(dá)到預(yù)期效果,滿足設(shè)計(jì)要求,可以按照該方案進(jìn)行下一步工作。
模具制造及調(diào)試按照設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行,拉深中的壓邊力、拉深筋等均與設(shè)計(jì)參數(shù)一致,并在調(diào)試后將現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量拉深件材料流入量與CAE 分析流入量(見圖13)進(jìn)行對(duì)比,確?;疽恢潞笤龠M(jìn)行下一步調(diào)試工作。最終調(diào)試后拉深工序件無開裂起皺等缺陷,如圖14所示。

圖13 材料流入量

圖14 拉深零件
后工序零件調(diào)試完成后進(jìn)行白光掃描檢測(cè),并采用GOM軟件進(jìn)行對(duì)比,對(duì)比結(jié)果如圖15所示。

圖15 樣件掃描對(duì)比
將翻邊零件掃描回彈云圖(見圖15)與CAE 分析回彈云圖(見圖12)進(jìn)行對(duì)比,同時(shí)對(duì)15個(gè)檢測(cè)點(diǎn)回彈數(shù)值進(jìn)行對(duì)比(見表2),與模具沖壓方向相同為負(fù),反之為正。其中7 個(gè)點(diǎn)實(shí)際零件回彈數(shù)值小于理論分析數(shù)據(jù),7 個(gè)點(diǎn)實(shí)際零件回彈數(shù)值大于理論分析數(shù)據(jù),1 個(gè)點(diǎn)數(shù)據(jù)相同;從對(duì)比數(shù)據(jù)差值分析,最大差值在13點(diǎn)位置處為1.14 mm,超過0.5 mm的差值僅有4 個(gè)點(diǎn)。由表2 可知,回彈方向相反的點(diǎn)存在2個(gè),結(jié)合圖12與圖15預(yù)估理論與實(shí)際一致性達(dá)到80%左右,由此驗(yàn)證了設(shè)計(jì)工藝方案的準(zhǔn)確性和可行性。最終經(jīng)過對(duì)局部回彈進(jìn)行補(bǔ)償和模具整改得到合格零件,如圖16所示。

表2 理論與實(shí)際差值對(duì)比 mm

圖16 最終成形零件
通過分析流水槽形狀和性能要求以及搭接關(guān)系,再結(jié)合材料和模具成本的控制要求,確定合理的沖壓工藝方案。利用Autoform R8 技術(shù)進(jìn)行全工序分析,對(duì)拉深造型進(jìn)行合理優(yōu)化,獲得穩(wěn)定性高、回彈量小的數(shù)據(jù),減少回彈補(bǔ)償?shù)墓ぷ髁?,提高調(diào)試成功率。
運(yùn)用白光掃描技術(shù)和GOM 軟件對(duì)樣件進(jìn)行掃描,得到零件的面差云圖,直觀展現(xiàn)了零件的回彈狀況,對(duì)零件回彈補(bǔ)償整改提供了參考依據(jù),減少了整改次數(shù)與調(diào)試成本。將零件掃描云圖與CAE分析回彈云圖對(duì)比,驗(yàn)證了理論與實(shí)際的一致性,但回彈數(shù)值局部存在較大差別,對(duì)以后類似零件的開發(fā)提供了理論依據(jù)。