王潤平 楊岳鵬 曹建峰
渤海鉆探第四鉆井工程分公司
天然氣脫水工藝是油氣田集輸過程中的核心環節,通過脫水處理,可以降低管輸過程中水合物的生成和堵塞問題,減緩天然氣中酸性物質對管材及設備的腐蝕速率,降低壓縮機的動力能耗,但脫水工藝會消耗大量的能源[1-2]。目前,以三甘醇(TEG)為代表的溶劑吸收法是油氣田系統應用最為廣泛的脫水工藝。因此,在保證脫水工藝適應和滿足現場需求的前提下,對TEG 工藝進行能耗分析和參數優化顯得至關重要。
迄今為止,已有許多學者對TEG 工藝的參數優化進行了研究,陳賡良對TEG 的再生工藝進行了完善,對比了惰性汽提、局部冷凝、減壓蒸餾和Drizo 工藝等對TEG 貧液質量分數和露點降的影響[3];楊東磊等為減少閃蒸氣和再生氣對環境的影響,從廢氣回收、TEG 富液高壓汽提、TEG 富液低壓汽提等方面進行了工藝優化,在滿足露點的條件下,降低了再沸器能耗[4];李天斌等分析了TEG 循環量、再沸器溫度和汽提氣流量對露點降的影響,得到了最佳操作點參數[5]。目前研究主要集中在工藝流程改進和系統能耗分析方面[6-7],但脫水工藝涉及的影響因素較多,以上研究只選取了部分因素進行優化,未涉及主控因素,且干氣露點和能耗的變化趨勢通常相悖,如何實現多目標函數的優化也是函待解決的問題。基于此,采用ASPEN Hysys 軟件模擬天然氣脫水工藝流程,根據實際運行參數對脫水系統影響的強弱篩選優化參數,利用響應曲面法設計實驗方案并建立多目標回歸函數,采用第二代自適應非支配遺傳算法(NSGA-II)對函數進行求解,以期實現脫水深度和綜合能耗的有效平衡。
以某氣田集氣站為例,其TEG 脫水工藝流程如圖1 所示。濕天然氣經過濾分離器分離出液體和固體雜質,氣田水進入污水處理系統;之后原料氣進入吸收塔底部,與頂部進入的TEG 貧液充分接觸,進行氣液傳質,脫除氣體中的水分;脫水后干氣進入干氣/貧液換熱器升溫,再經產品分離器分離后外輸。TEG富液從吸收塔底部流出,經過濾器過濾后進入再生塔頂部盤管加熱,然后進入閃蒸罐降壓,分離出的閃蒸氣去原料氣罐,閃蒸后的TEG富液從罐底流出,進入貧/富液換熱器,與再生塔底部流出的TEG 貧液換熱升溫,而后進入再生塔頂部。在再生塔中,TEG富液經精餾、提餾,在塔底重沸器的作用下將富甘醇中的水分蒸出。從重沸器流出的貧TEG 經貧液汽提柱汽提后溢流至TEG緩沖罐,再經換熱器降溫后進入循環泵,加壓至吸收塔頂部完成循環。

圖1 TEG脫水工藝流程Fig.1 TEG dehydration process flow
該TEG 工藝中加入了汽提塔對貧液進行再次提純,提高了流程中TEG 的質量分數,降低了重沸器出口溫度,有利于脫水深度的增加,因此在我國應用較為廣泛,屬于典型脫水工藝流程,具有一定的代表性。
由于ASPEN Hysys 軟件在油氣處理、天然氣凝液回收及液化方面均有較高的準確性,因此以Hysys軟件為平臺建立脫水工藝流程,采用PR方程計算氣液兩相熱力學參數,流程見圖2。

圖2 Hysys工藝流程Fig.2 Hysys process flow
現場隨機選擇一組運行數據輸入已建立的Hysys 模型中進行穩態求解,結果見表1。對比可知,出口干氣露點滿足設計要求(露點≤-10 ℃),與實際值的相對誤差為0.27%,貧TEG 進吸收塔溫度的相對誤差為2.77%,重沸器溫度的相對誤差為1.56%。造成誤差的原因一是該Hysys 模型為理想狀態的吸附-再生模型,二是現場測試參數存在一定的人工誤差。但總體看相對誤差較小,說明所建模型的合理性和可靠性較強,可以用于后續研究。

表1 實際運行值與Hysys模擬值對比Tab.1 Comparison between actual running values and Hysys simulated values
通過對工藝流程進行分析,發現脫水系統的主要耗能設備為貧液循環泵(Q-100)、再生塔塔底重沸器(Q-101)和汽提氣加熱器(Q-102)。結合前人研究的脫水工藝影響因素[8-9],在表1 中運行參數的基礎上進行定量分析和篩選優化參數。從Q-100 的能耗看,貧液循環泵的能耗隨原料氣溫度、再生塔底壓力的增加而降低,隨TEG 循環量、汽提氣量和重沸器溫度的增加而增加,隨原料氣壓力的增加先增后減再增。原料氣溫度較高時會使水蒸氣在TEG 溶液中的溶解度降低,進而影響吸收效果和能耗;原料氣壓力較高時會引發吸收塔內氣液接觸不充分,進而增加塔板壓降,影響脫水效果,但壓力對貧液循環泵能耗的影響較小(圖3)。以無量綱化處理后的參數為自變量,以貧液循環泵能耗為因變量,得到敏感性分析結果(圖4)。斜率越大表示該參數的敏感性越強,故影響貧液循環泵能耗的關鍵參數為TEG 循環量,循環量每增加1 kmol/h,能耗增加約950 kJ/h。

圖3 運行參數對貧液循環泵的能耗影響Fig.3 Influence of operating parameters on energy consumption of lean liquid circulating pump

圖4 貧液循環泵能耗敏感性分析Fig.4 Sensitivity analysis of lean liquid circulating pump energy consumption
從Q-101 的能耗看,重沸器的能耗隨汽提氣量、再生塔底壓力的增加而降低,隨原料氣壓力、TEG循環量和重沸器溫度的增加而增加,隨原料氣溫度的增加先緩慢下降后快速下降最后保持穩定(圖5)。同理,以無量綱化處理后的參數為自變量,以重沸器能耗為因變量,得到敏感性分析結果(圖6)。影響重沸器能耗的關鍵參數為重沸器溫度,溫度每增加2 ℃,能耗增加約14 900 kJ/h。

圖5 運行參數對重沸器的能耗影響Fig.5 Influence of operating parameters on energy consumption of reboiler

圖6 重沸器能耗敏感性分析Fig.6 Sensitivity analysis of reboiler energy consumption
從Q-102的能耗看,汽提氣加熱器的能耗隨原料氣溫度、TEG 循環量和重沸器溫度的增加而降低,隨原料氣壓力、汽提氣量和再生塔底壓力的增加而增加(圖7)。同理,以無量綱化處理后的參數為自變量,以汽提氣加熱器能耗為因變量,得到敏感性分析結果(圖8)。影響汽提氣加熱器能耗的關鍵參數為汽提氣量,氣量每增加0.1 kmol/h,能耗增加約740 kJ/h。

圖7 運行參數對汽提氣加熱器的能耗影響Fig.7 Influence of operating parameters on energy consumption of stripping gas heater

圖8 汽提氣加熱器能耗敏感性分析Fig.8 Sensitivity analysis of stripping gas heater energy consumption
通過上述分析可知,耗能設備中重沸器的能耗占比最大,且能耗與脫水效果呈正比,即脫水深度越深,能耗越高。為保證結果科學有效,將三個設備的能耗進行歸一處理,引入等量功的概念進行衡量[10]:
式中:Weq為等量功,kJ/h;η為渦輪機效率,取0.85;Qreb為重沸器能耗,kJ/h;Wpump為貧液循環泵能耗,kJ/h;Whot為汽提氣加熱器能耗,kJ/h。
以TEG 循環量x1、重沸器溫度x2和汽提氣量x3為自變量,建立以等量功Weq和出口干氣露點Tdew的多目標優化函數,借助Design Expert 軟件進行三因素分布分析(表2),采用BBD 法構建實驗設計方案,并利用Hysys軟件得到模擬結果(表3)。

表2 因素分布Tab.2 Distribution of factors

表3 BBD實驗方案和模擬結果匯總Tab.3 Summary of BBD experimental scheme and simulation results
將實驗數據采用多元二次回歸方程擬合,得到等量功Weq和出口干氣露點Tdew的回歸函數:
對回歸模型進行方差分析(表4)可知。兩個參數的模型p值均小于0.01,說明回歸模擬的擬合精度較高;信噪比均大于4,說明模型的可靠性和顯著性較強;三個相關系數均較大,說明模型預測值與實際值的吻合性較好,誤差不顯著。

表4 回歸方程方差分析結果Tab.4 Results of regression equation variance analysis
NSGA-Ⅱ算法是帶有精英保留策略的自適應非支配多目標遺傳算法,可保證找到的最優解不會被拋棄,提高了算法收斂性和潛在并行解的搜索性能,算法耗時較短[11]。當等量功Weq達到最優時,出口干氣露點Tdew往往無法達到最優,即兩個目標函數存在相互沖突,不可能有唯一確定解,因此得到折衷方案,此時的解稱為Pareto 集,將Pareto 集構成的曲面稱為Pareto 前沿。對公式(2)和(3)進行多目標優化求解,就是采用NSGA-Ⅱ算法對其中的Pareto集進行求解。
算法步驟如下:①在決策變量的范圍空間內,產生隨機數,形成參數初始值;②輸入目標函數,計算種群個體的適應度,對個體進行快速非支配排序,計算種群的擁擠程度,進行交叉和變異操作,得到下一代種群個體;③以總的進化次數為限制條件,判斷輸出結果是否滿足終止條件,如不滿足,返回步驟①,如滿足,輸出Pareto前沿。
設置種群為100,進化次數10000,交叉因子0.8,得到最佳的Pareto前沿(圖9)。圖中的紅點A為當前操作工況,由Pareto 前沿可以得到該工況下的優化操作點B 和C,以及對應的運行參數和目標函數值(表5)。在保持與當前水露點接近的條件下,Weq降低了8373.19 kJ/h,與優化前相比降低了4.18%;在保持與當前等量功接近的條件下,Tdew降低了1.92 ℃,與優化前相比降低了17.47%。在實際的生產中,可根據圖6 選擇不同的解集以滿足不同工況需求。

表5 優化前后的最優解Tab.5 Optimal solutions before and after optimization

圖9 Pareto前沿Fig.9 Pareto frontier
為驗證NSGA-Ⅱ算法的科學性,利用Hysys 軟件自帶的優化器求解,根據上述條件建立目標函數、決策變量和約束條件,采用Box(黑箱)和Mix(混合)算法求解,兩種算法的適用范圍見表6,決策變量的步長取0.5,優化結果見表7。經過優化,TEG循環量和汽提氣量均有所減小,但重沸器溫度未得到優化,Weq有所降低,同時Tdew有所上升,但能耗優化結果不及NSGA-Ⅱ算法。綜上可見,NSGA-Ⅱ算法在能耗降低及參數優化上具有優越性,3 個運行參數均得到優化,說明NSGA-Ⅱ算法得到是全局最優解。

表6 優化算法適用范圍Tab.6 Application scope of optimization algorithm

表7 Hysys自帶優化器的優化結果Tab.7 Optimization results of Hysys built-in optimizer
以Hysys 軟件為平臺,建立了天然氣地面脫水系統模型,對影響脫水系統的運行參數進行了篩選,引入等量功和干氣露點作為目標函數,通過BBD 實驗設計和NSGA-Ⅱ算法實現了工藝參數的多目標優化求解,得到如下結論:
(1)影響貧液循環泵能耗、重沸器能耗和汽提氣加熱器能耗的關鍵參數分別為TEG 循環量、重沸器溫度和汽提氣量。
(2)在保持與當前工況水露點接近的條件下,Weq降低了8373.19 kJ/h,降低了4.18%;在保持與當前工況等量功接近的條件下,Tdew降低了1.92 ℃,降低了17.47%。
(3)采用Hysys 軟件自帶的優化器求解時,TEG循環量和汽提氣量均有所減小,但重沸器溫度未得到優化;NSGA-Ⅱ算法在能耗降低及參數優化上具有優越性,可以得到全局最優解。