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隧道襯砌混凝土拌合物高流動性優(yōu)化設計研究

2024-03-19 04:05:22任瑞剛RENRuigang
價值工程 2024年6期
關鍵詞:混凝土

任瑞剛 REN Rui-gang

(中鐵上海工程局集團第一工程有限公司,蕪湖 241000)

0 引言

混凝土因成本適中施工方便效率高的特點,普遍用于山嶺隧道、墩梁承臺、高層建筑等工程。作為圬工結構最后一道防線,大多因工藝及泵送需要,要求具有較大流動性,對拌和物性能要求高。高性能減水劑和礦物摻合料是現(xiàn)混凝土兩大物質基礎,是“低水泥用量、低水膠比、低單位體積用水量”的前提,流動、粘聚、保水、包裹、坍損5 個指標之間制約關系是配制鐵路混凝土首要難題。本文闡述了隧道襯砌泵送混凝土性能要求、原材料特性及高泵送設計方法,通過設計實例驗證依據該設計方法得出的泵送混凝土配合比適用性。

1 隧道施工拌合物工作性常見問題

①襯砌施工空間小環(huán)境相對封閉,實體外觀質量差,強度離散度較大。②襯砌施工結構部位和下料方式分布要求不同,共用一個配合比不合理。③受工裝設備影響,混凝土工作穩(wěn)定性差且離散,與提質量、增效益、節(jié)成本目標偏離較大。

2 原材料性能特性及解決措施

2.1 原材料性能分析

①水泥特性。采用亞泰山泉牌P·O42.5 水泥,通過南京工業(yè)大學江蘇省材料化工工程重點實驗室X 射線熒光分析/XRD 物相定量分析,堿含量按Na2O+0.658K2O 計算值為0.77%,其他質量指標如表1、表2 所示。

表1 水泥化學成分分析(X 射線熒光分析法)

表2 水泥礦物相定量分析(XRD)

由表1、表2 數(shù)據可見,脫硫石膏雜質較多,易造成水泥產品性能波動,無水石膏含量較高,雖最終能生成足夠多SO42-,但溶解速度最慢,不足以匹配析出足夠量SO42-抑制C3A 早期水化。水泥不斷水化反應,消耗漿體中大量自由水,同時生產大量Ca(OH)2和C-S-H(水化硅酸鈣)覆蓋在未水化的水泥顆粒表面,將吸附的減水劑分子包埋失效,靜電斥力、空間位阻作用消失或減弱,影響與外加劑相容性和混凝土凝結時間,造成混凝土坍落度損失大。

②粉煤灰特性。采用白山熱電F 類Ⅱ級粉煤灰,粉煤灰密度2300kg/m3,細度28%,燒失量5.0%,需水量比105%,28 天活性較差。數(shù)據可見細度對強度有一定影響,顆粒愈細強度增長愈高,混凝土漿體體積和粘聚性能更好。需水量和燒失量較大,主要為未燃燒碳顆粒碳顆粒含量較多,需水量高對減水劑有效成分吸附越大,對氣的吸附更明顯,引氣困難且氣損較大造成減水母液和保坍母液應相應增加。

③骨料特性。采用白山市冉盛新型建筑材料廠碎石、機制砂,控制細度模數(shù)3.2 以下且顆粒級配0.15mm 及以下顆粒含量為15%~30%。

④外加劑特性。采用沈陽依力達建筑外加劑廠聚羧酸系高性能減水劑,為提高與水泥的適應性,采用快吸附高分散穩(wěn)定性好的綜合母液富漿,引入三萜皂苷加聚醚引氣復合方案,產生大量均勻分布、閉合穩(wěn)定微小氣泡,適當增加保坍成份,提高拌合物和易性、保水性和黏聚性。

2.2 原材料性能調整

①水泥調整方案。根據水泥C3A 較高SO42-較少特性,適當提高SO3含量,以增加水泥CaSO4·2H2O 含量與C3A匹配反應;控制Na2O、K2O 含量,使水泥含堿量低于0.6%,避免發(fā)生堿骨料反應;控制f-CaO 含量,其間接反映了熟料燒成情況,過高的f-Ca0 影響到水泥漿體流動性。調整后堿含量按Na2O+0.658K2O 計算值為0.60%;C3A 含量6.9%;SO3含量2.63%,二水石膏含量3.8%;半水石膏含量0.1%;無水石膏含量0.0%;f-Ca0 含量0.4%,調整后水泥凈漿流動度經時損失大幅度減小,如表3 所示。

表3 C3A 含量/堿含量與凈漿流動度關系評價

②外加劑調整方案。

由于水泥水化后溶液呈較強堿性,減水劑分子在強堿溶液中易出現(xiàn)分子側鏈脫落或減水劑分子分解,減水作用失效或減弱,造成流動度損失。減水劑根據調整后水泥特性進行分子結構設計,采用快吸附高分散WPJ601 減水母液、穩(wěn)定性好WPJ412 綜合母液復合以減弱C3A 含量高對外加劑分散作用破壞。更換緩凝劑種類ATMP 并適當提高緩凝、保坍劑緩釋組分用量,以延緩C3A 水化過快造成自由水不足引起混凝土流動性過快損失。根據調整前后與凈漿流動度關系,在減水劑中補入3%硫代硫酸納等含硫組分,輔助生成足夠多SO42-以適應C3A 遇水即水化特性,匹配反應形成三硫型水化硫鋁酸鈣,以平衡C3A 水化過快SO42-不足,造成自由水不足引起流動性過快損失,如表4所示。(圖1、圖2)

圖1 C3A 含量/堿含量與凈漿流動度經時損失

表4 WJJ 調整前后與凈漿流動度關系評價

2.3 優(yōu)化配合比設計

2.3.1 原設計

混凝土設計等級C40,水膠比0.37,外加劑摻量1.0%,用水量163kg/m3。水泥密度3060kg/m3,粉煤灰密度2280kg/m3,外加劑密度1063kg/m3,碎石表觀密度2840 kg/m3,河砂表觀密度2680kg/m3。根據機制砂品質和漿體比限值,砂率按水膠比和碎石最大粒徑查表選取質量砂率βs=41%,按體積法設計。經計算得到體積砂率Sv=42%;Vs,g=1-0.35=0.65m3;ms=0.65×42%×2680=732kg;mg=0.65×(1-42%)×2840=1071kg;漿體體積=362/3.06+91/2.28+163/1=118.3+39.9+163=321.2L;理論計算容重2420kg/m3與現(xiàn)場實測容重2480kg/m3相差較大;同時通過實拌發(fā)現(xiàn)該配合比漿體體積雖滿足標準規(guī)定,拌和物砂率過大較粘稠流速慢,不符合實際現(xiàn)場施工需要。

2.3.2 優(yōu)化設計方法1

優(yōu)先調整減水劑品質和體積砂率,降低骨料整體孔隙率。砂率過高對體積穩(wěn)定性不利,漿骨比合適并更多使用骨料及控制漿體和用水量,確保工作性穩(wěn)定是力學性與耐久性的前提。①采用分散能力強敏感度低的富漿母液,在流動、保水、粘聚最佳狀態(tài)和含氣量3.2%±0.2%時,考察砂率是否適當。微小氣泡均勻分布在水泥漿中增加漿體體積并依附在骨料上,含氣較小,狀態(tài)堆積碴散,此時提高含氣量,懸浮趨勢隨之變大。規(guī)范規(guī)定含氣量宜2%~4%,不足以證明對工作性改善作用空間關系,必須在合適狀態(tài)下選取砂率。②砂率無數(shù)據化定量計算證明方法,需結合骨料空隙率、細度模數(shù)、級配以及施工工藝綜合確定,根據試拌結果選取合適砂率以降低骨料整體空隙率,漿體填充空隙后有一定富余,起潤滑和流動作用。同時減少過多漿體體積形成骨架密實結構,提高體積穩(wěn)定性,較大幅度提高混凝土工作性、密實性等基本要求,如表5 所示。

表5 同水膠比含氣量與砂率對拌和物工作性影響關系

2.3.3 優(yōu)化設計方法2

根據混凝土骨架密實空隙率最小原則,在調整減水劑功能和體積砂率,降低骨料整體空隙率基礎上,①提高摻合料取代量獲得漿體量提升增加漿體量來調整漿體體積(粉煤灰密度低于水泥,同用量情況下漿體積提升)。②降低漿體需求量以滿足基本流動性與可泵性。③經調整得到體積砂率Sv=40%;Vs,g=1-0.355=0.645m3;ms=0.645×40%×2680=691kg;mg=0.645×(1-40%)×2840=1099kg;漿體體積=317/3.06+136/2.28+163/1=103.6+59.6+163=326.2L;實測含氣量3.5%,容重2475kg/m3,如表6 所示。

表6 單方混凝土材料用量(kg/m3)

2.4 統(tǒng)一混凝土流變性與狀態(tài)評判標準

新拌混凝土具有較高流動性、可泵性、抗離析性、保塑性及低放熱性,硬化后高強度、高耐久性、高體積穩(wěn)定性。即:漿體顏色內外一致,無大氣泡泌出,表面無碳析出物,漿體柔和有光澤,混凝土粘性適中有彈性,流動剪切力大于氣泡的表面張力,氣泡破裂后殘留孔洞因粘性和流動性自然復原,骨料均勻分布,坍落度損失小,粘結力高,力學性和耐久性也較好,如表7 所示。

表7 調整前后工作性、力學性和耐久性評價

2.5 優(yōu)化混凝土工地實踐

經新緣隧道二襯施工驗證,實測含氣量3.5%;容重2480kg/m3;坍落度230mm;擴展度580mm;混凝土拌和物出機至澆筑完成用時約1.5h,拌和物不泌不滯損失可控;現(xiàn)場制件頂面漿體厚度0.5cm,10 天標養(yǎng)強度46.9MPa;56 天標養(yǎng)強度63.9MPa;對應取芯強度66.2MPa。

3 結語

混凝土采用大砂率高含氣摻加保水增稠等錯誤技術措施,出現(xiàn)泌水、損失大、包裹流動差等施工困難,給工作性能帶來嚴重影響,膠材與減水劑適應性是現(xiàn)階段技術性能調整關鍵。將砂率由41%調整至39%,粉煤灰含量由20%放寬至25%(夏季30%),外加劑根據水泥特性更改快吸附、高分散的WPJ-601 減水母液、穩(wěn)定性好的WPJ-412綜合母液復合,減弱C3A 含量高對水泥顆粒分散作用破壞,通過試驗選取最優(yōu)因素組合以節(jié)約成本滿足二襯混凝土質量要求。后續(xù)宜隨施工進度每1 個月進行隨機取芯試驗,驗證優(yōu)化后實體勻質性,以便多方查找問題,為后續(xù)持續(xù)優(yōu)化提供依據。

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