張 榮
(蘇州依斯倍環保裝備科技有限公司,江蘇 蘇州 215000)
隨著工業的快速發展,高鹽廢水日益增加,對水體的污染也日漸嚴重,如果這部分廢水不進一步的利用或妥善處置,直接排放至環境中,勢必會產生諸多不利影響。如何將工業廢水處理達標或減量排放,并最大限度地實現水資源的循環利用,成為困擾工業企業的一大難題。因此,在大力提倡水資源節約利用和環境保護的大環境下,工業廢水零排放應運而生。
零排放,并不是只要水達到循環利用,在整個廢水處理工程中,如果不對最終的濃縮液或結晶鹽進行處理,勢必又產生了新的污染物。在很多環評報告中雖然描述為廢水零排放,但實際應用中,只有少數企業能真正實現零排放。比如,部分行業的含鹽廢水組分比較單一,無其他雜鹽,只要通過常規的反滲透膜濃縮、蒸發濃縮等工藝,便可以做到真正的零排放,因為通過此工藝可以得到比較純的固體結晶鹽,該鹽可以作為副產品外銷,另外,蒸發產生的蒸餾水水質較好,也能夠全部再回收利用[1]。但對大多數企業,生產線上產生的廢水成分都比較復雜,不但含有多種鹽和其他雜物,而且COD含量也很高,這種廢水僅僅依靠單純的蒸發工藝實現零排放是很困難的,最終產生的雜鹽及部分母液也都被當做固體廢物進行處置。當今國內處理固體危廢的成本普遍在四五千元/噸左右,這個處置成本是非常昂貴的。因此,零排放只是理想的工藝,現實中企業要講成本,污水處理必須做到技術和經濟兩方面都可行,相對而言,更實際的操作應該是實現最大限度的“污染物減量化”。
例如,某汽車公司現有廢水處理裝置,每年排放大量廢水,因大環境影響,新建廢水站需在原有工藝基礎上進行改造實現部分廢水零排放,最終實現污染物減量化。
廢水水量、水質如表1、表2所示。

表1 廢水水量一覽表

表2 廢水水質一覽表
該廠原有廢水系統,所有廢水全部達標排放,現生產線擴產,廢水量增加,為滿足國家環保控制要求,該廠新建廢水站含鎳及含鉻廢水需實行零排放,即廢水回用量為43.5噸/天,年回用量達287 100噸,采用反滲透對廢水進行回用的同時產生濃水,濃水經蒸發器濃縮后產生濃縮液。企業回收利用這部分廢水并做經濟效益分析,做到最終污染物減量化的同時經濟和環境效益顯著。
(1)含鎳廢水預處理工藝流程如圖1所示。

圖1 含鎳廢水預處理工藝流程
經收集的廢水通過提升泵輸送至反應槽,調節pH值,投加NaClO進行破絡反應,再調節pH值,同時投加PAC、PAM進行混凝絮凝反應,通過重力沉降實現泥水分離,將金屬離子、SS、COD等污染物轉移到沉淀污泥內,最終沉淀池出水至生化系統。
(2)含鉻廢水預處理工藝流程如圖2所示。

圖2 含鉻廢水預處理工藝流程
收集池中廢水通過提升泵輸送至pH值調節池,調節pH值,投加還原劑將Cr6+還原成Cr3+,然后再調節pH值,同時投加PAC、PAM進行混凝絮凝反應,通過重力沉降實現泥水分離,將金屬離子、SS、COD等污染物轉移到沉淀污泥內,最終沉淀池出水至生化系統。
(3)含鉻含鎳廢水經預處理后進入生化系統,生化處理系統工藝流程如圖3所示。

圖3 生化處理系統工藝流程
生化系統由水解酸化池、好氧池和MBR池組成,進一步降解廢水中的有機污染物。
(4)生化處理系統出水進入回用系統,回用系統工藝流程如圖4所示。

圖4 回用系統工藝流程
回用系統主要由碳濾、RO系統、蒸發系統組成,碳濾主要去除水中余氯及部分有機物,RO系統的主要作用是脫鹽,去除原水中約98%的鹽類和有機物,RO濃水通過蒸發系統進一步脫鹽,RO產水直接回用,蒸發系統產生的鹽泥委外處置,蒸餾水去生化池進一步處理。
(5)物化污泥及生化污泥通過泵泵入污泥濃縮池,污泥系統工藝流程如圖5所示。

圖5 污泥系統工藝流程
沉淀池底部沉淀的污泥和生化污泥由污泥泵提升至污泥處理系統。污泥進入板框壓濾機進行壓濾處理,壓濾機出來的污泥委外處置。
根據業主要求,本項目綜合廢水處理后達標排放,含鉻、含鎳廢水處理后回用,回用水標準限值:電導率:≤20 uS/cm,pH值:6.5~8.5,回用水量:42.5 m3/d
本文僅對含鉻及含鎳廢水零排放進行相關分析,企業在做到部分廢水回用的同時,也考慮最終固廢的委外處置量的問題,委外固廢除了污泥之外,還有蒸發濃縮液。
本項目含鎳和含鉻分別單獨處理后進入生化系統、回用系統。回用系統主要采用反滲透膜進行濃縮,反滲透濃液進入后續蒸發器,考慮減量化,蒸發器采取MVR蒸發器及刮板蒸發器結合的形式,最終以鹽泥的形式委外處置[2]。針對配套的刮板蒸發器做以下運行成本分析,如表3所示。

表3 刮板蒸發器運行成本分表
本項目針對反滲透濃水直接采用MVR蒸發器蒸發,蒸發器濃縮液委外處置,并在MVR蒸發器的基礎上再配置一套刮板蒸發器,兩者結合使用,鹽泥委外處置,做了以下盈虧分析表,如表4所示。

表4 盈虧分析表
從表4可知,即投入一套刮板蒸發器后,設備運行第三年左右可回刮板蒸發器設備投資成本。
如表5所示為減量化分析表,即反滲透濃水直接使用MVR蒸發器進行濃縮后的濃縮液年委外量及采用MVR蒸發器配套刮板蒸發器,對MVR產生的濃縮液進一步的干化,最終以鹽泥形式委外的年委外量進行對比分析。

表5 減量化分析
從表5可見,增加一套刮板設備后,已經實現最大限度的污染物減量化,隨著年份的遞增,固廢呈減量趨勢[3]。
通過刮板蒸發器這套設備的實施,不僅降低了整個系統的運行成本,而且提高了整個廢水處理系統水資源的利用效率,減少了固廢的委外量,有效實現固廢的減量化,若該系統運行狀況穩定,各項運行參數正常,對企業來說有效地實現了經濟效益與社會效益。隨著國家和環保行業對節能減排的日益重視,傳統的水處理工藝的節水經濟型逐漸受到挑戰,所以要不斷的應用新工藝及新技術,才能進一步降低運行成本,同時提高水資源利用效率,減少環境污染。