楊學碩
(唐山唐鋼氣體有限公司, 河北 唐山 063000)
空分純化系統的加熱器一般有蒸汽加熱器或電加熱器。某公司制氧設備為1 臺2 200 m3/h 空分裝置,其空分純化系統加熱部分配置了2 臺電加熱器,采用全負荷、全調功本地控制,加熱時調節過程耗時長,且控制回路相對老舊,控制邏輯存在一些問題,有必要對電加熱器控制部分進行優化改造。
某公司制氧設備為1 臺2 200 m3/h 的空分裝置,其空分純化系統配置了2 臺816 kW 電加熱器,一備一用,且2 臺電加熱器定期切換使用,空分純化系統電加熱器再生工藝流程圖如圖1 所示。

圖1 空分純化系統電加熱器再生工藝流程
系統配置2 臺吸附器,工作時,原料空氣經過預冷處理先送至1 臺吸附器,經加壓,其中的水、CO2等被吸附器吸附,飽和后切換閥切換另一臺吸附器工作。飽和吸附器經卸壓,引入約180 ℃的污氮加熱吸附器床層,吸附其中的水、CO2等成分,經升溫,被解析出來,在熱氣體的推動下,排出吸附床。加熱解析過程完成后,對吸附床層吹冷,使其溫度恢復為正常值,再一次開始吸附,這一過程即為吸附器的再生[1]。
空分純化系統的2 臺電加熱器,每臺配置220 V 8 kW 的不銹鋼直行加熱管102 根。加熱管共分三組:288 kW、288 kW 和240 kW。電加熱器控制方式為全負荷全調功控制[2],由于采用全調功,調功柜調節過程需要一定的時間。因此,電加熱器每次加熱至所需溫度都需要較長時間,耗費電能,并且嚴重影響生產效率。此外,電加熱器工作采用本地控制,加熱過程由人工操控,效率較低。
改全調功加熱為2 組固定加熱(288 kW、288 kW)、1 組(240 kW)調功加熱,設計電加熱器的PLC 控制系統,啟動、停止及狀態提示采用PLC+觸摸屏實現,可由空分DCS 控制系統遠程控制,也可本地控制。具體見圖2。

圖2 接觸器控制、調功柜控制的加熱管主電路
PLC 控制系統根據電加熱器出口溫度設定值對加熱系統進行控制,并對系統的運行狀態進行監控,系統主要由PLC 控制器、觸摸屏、溫度傳感器、調功柜和低壓電器元件等組成。電路設計中,主要完成電源部分、輸入、輸出部分和控制邏輯的設計。電源部分主要包括動力電源、控制電源、PLC 電源和傳感器電源等。輸入、輸出部分主要包括啟動、停止等控制命令的輸入/輸出、反饋信號輸入和控制信號輸出等。邏輯控制包括工作流程和其他故障報警等功能。
以自動控制為例,當空分純化系統進入加熱階段時,空分裝置DCS 系統遠程啟動電加熱器PLC 控制系統,按設計邏輯啟動3 組電加熱器開始加熱,同時,實時監測溫度傳感器反饋的溫度信號,調功柜可根據偏差調節加熱功率,最終使實際溫度達到設定值。
軟件設計包括系統初始化程序、遠程或本地控制程序以及故障報警等程序的設計。以遠程自動控制為例,當空分純化系統進入加熱階段,系統自動啟動初始化控制器各項數據,包括溫度值、PID 參數值等,避免運行出錯。將DCS 系統的設定溫度值發送至PLC系統進行處理,PLC 系統根據設定溫度值對加熱系統做出相應控制,并且實時監控系統運行狀態,對異常或故障狀態進行報警及處理。
對全調功電加熱器系統進行改造設計,改為2 組(288 kW、288 kW)固定加熱和1 組(240 kW)調功加熱。再生工作需要加熱器出口溫度為180 ℃,2 組固定加熱電熱器可加熱至140 ℃左右,3 組同時工作,最高溫度可達210 ℃左右。
系統到空分加熱環節時,空分DCS 系統遠程啟動電加熱器PLC 控制系統,系統根據設定溫度依次啟動兩組固定加熱組,首先啟動一組,溫度升至約70 ℃,再啟動另一組,升至約140 ℃左右,之后再啟動調功柜加熱組,調功柜調節加熱功率穩定加熱至180 ℃后,加熱器停止加熱。根據生產經驗可知,每組加熱過程均有相應的時間范圍,因此,每組加熱過程均有時間值和溫度限制,任何數值異常系統均會發出報警提示。系統設上限溫度值為190 ℃,當溫度達到上限值,溫度傳感器會將超限信號反饋至系統,系統將立即切斷加熱回路并發出報警。此外,PLC 控制系統還會在運行時循環檢測各電器元件工作狀態,對過流、過壓、欠壓和斷相等故障均能做出處理并發出報警提示。
對改造的電加熱系統進行試用,為期6 個月。期間,發生過兩次停機故障。一次是在3 組電加熱器全部啟動后,溫度上升至140 ℃后不再上升,直至加熱時間到達限值發出報警并停機,溫度一直保持在約140 ℃。檢修人員首先檢查了溫度傳感器,確認完好后,又檢查了電加熱器,由于固定加熱組加熱時并無異常,因此,鎖定調功柜出現問題。在測量晶閘管時,發現控制極G 與陰極K 之間電阻值無窮大,導致周波控制器不能觸發,調功柜無法調節加熱器加熱。更換晶閘管后,系統恢復正常。另一次是加熱至上限190 ℃報警停機時,系統設有自動停止功能,2 組已停機,1 組仍在加熱。未停止工作的加熱組判斷是本身元器件出現了故障。經檢查發現,控制啟停的接觸器發生粘連、無法斷開,從而導致無法停機。更換元器件后,系統恢復正常工作。
試用期間,無論是本地人工控制,還是遠程DCS控制,電加熱器PLC 控制系統均能快速做出動作,加熱過程穩定迅速,實時監測顯示的運行數據及狀態都比較準確。此外,對于運行的異常故障也能及時發出報警提示,具有良好的應用價值。
相較于原控制方案,采用PLC 控制的電加熱器工作時,從開始加熱到溫度達設定值的時間明顯減小,原方案加熱過程基本在2 h 左右,PLC 控制下,2組固定加熱器可迅速升溫至一個較高水平,然后,再經調功加熱至設定值,加熱時間加快、調節時間減少,整個過程約1.3 h。2 臺吸附器切換使用,約4 h 切換加熱一次,每天加熱6 次,每天節約加熱時間為(2-1.3)h×6=4.2 h。
采用PLC 控制后,實現了上級控制系統遠程控制電加熱器的功能。因此,對崗位人員作了優化調整,由原來的3 人減少至2 人,每人每年成本按8 萬元計算,則每年可節約8 萬元人工成本。總計節約成本如表1 所示。

表1 節約成本統計表
此外,由于PLC 控制系統設計了全面的保護電路,可及時對運行異常或故障做出報警處理,能防止故障擴大,在一定程度上降低了設備損耗及維護成本,并且保證了產品合格率。
PLC 電加熱器控制系統的設計與應用,每年至少可節約生產成本59.4 萬元,具有較好的經濟效益。
介紹了某公司空分純化系統的配置及工藝流程,分析了當前電加熱器工作中存在的問題。提出電加熱器PLC 控制方案,改變原有全調功控制方法,將加熱管分為3 組,2 組固定加熱,1 組調功加熱,采用PLC控制器設計電加熱器控制系統,實現本地控制及DCS遠程自動控制,并且設計完善的保護功能。實際應用表明,系統可以較好地融入空分DCS 系統中,實現遠程自動控制,對運行過程中的異常和故障也能及時作出報警和處理。此外系統還具有良好的經濟性,每年至少可節約電費及人工成本59.4 萬元。