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SCR脫硝系統在危廢焚燒煙氣處理中的應用研究

2024-04-29 00:00:00馬振
中國資源綜合利用 2024年3期
關鍵詞:煙氣催化劑系統

摘要:選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)是危廢焚燒企業廣泛應用的煙氣處理工藝。某危廢焚燒處置項目SCR脫硝系統位于煙氣處理的濕法脫酸工藝后端,SCR反應器設計溫度為260 ℃,升溫過程需要消耗大量天然氣加熱煙氣。因此,有必要優化工藝方案設計,開展經濟效益分析,明確SCR脫硝系統運行風險,提出應對措施。經設計,采用兩級煙氣換熱系統,濕法脫酸后的煙氣與袋濾房出口煙氣一次換熱,再與SCR反應后的煙氣二次換熱,兩次加熱升溫后煙氣溫度達到220 ℃,然后煙氣進入SCR反應器。與天然氣直接加熱方式相比,該工藝可明顯減少天然氣消耗量,每年可節省天然氣費用約530萬元,具有很好的環境效益與經濟效益。

關鍵詞:危廢焚燒;煙氣處理;選擇性催化還原(SCR)脫硝;煙氣-煙氣換熱器;氨逃逸

中圖分類號:X701 文獻標識碼:A 文章編號:1008-9500(2024)03-0-04

DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2024.03.048

Abstract: Selective Catalytic Reduction (SCR) is a widely used flue gas treatment process in hazardous waste incineration enterprises. The SCR denitrification system of a hazardous waste incineration disposal project is located at the rear end of the wet acid removal process for flue gas treatment, and the design temperature of the SCR reactor is 260 ℃, and the heating process requires a large amount of natural gas to heat the flue gas. Therefore, it is necessary to optimize the design of the process plan, conduct economic benefit analysis, clarify the operational risks of the SCR denitrification system, and propose countermeasures. After design, a two-stage flue gas heat exchange system is adopted, the flue gas after wet deacidification undergoes primary heat exchange with the outlet flue gas of the bag filter room, and then undergoes secondary heat exchange with the flue gas after reacting with SCR, after two heating cycles, the flue gas temperature reaches 220 ℃, and then enters the SCR reactor. Compared with the direct heating method of natural gas, this process can significantly reduce natural gas consumption, saving about 5.3 million yuan in natural gas costs annually, and has good environmental and economic benefits.

Keywords: hazardous waste incineration; flue gas treatment; Selective Catalytic Reduction(SCR) denitrification; flue gas to flue gas heat exchanger; ammonia escape

近年來,國家及地方危廢焚燒煙氣排放標準對氮氧化物(NOx)的要求逐漸提高。根據《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB 18484—2020),危廢焚燒企業NOx排放濃度限值為250 mg/m3,而根據地方危廢焚燒煙氣排放標準,山東省等地危廢焚燒企業NOx排放濃度限值低于100 mg/m3。上海市某危廢焚燒項目廢料處置量超過3萬t/a,可回收處置《國家危險廢物名錄(2021年版)》中的24大類廢料,重點回收處置化工制藥、機械加工等行業廢料。未來,NOx排放要求逐漸提高,而本項目接收的危廢存在大量的高有機氮含量廢料,危廢焚燒煙氣處理常用的選擇性非催化還原(Selective Non-Catalytic Reduction,SNCR)系統脫硝效率僅為30%~50%,可能導致尾氣處理無法滿足NOx的排放要求。因此,本項目需要在煙氣處理中增加脫硝設施,提高焚燒線煙氣NOx去除能力。

NOx多來源于各類廢液中含氮化合物的分解轉化和空氣中氮氣的高溫氧化,較高的爐溫會導致熱力型NOx的產生[1]。NOx會帶來環境污染風險,造成光化學煙霧、酸雨等問題[2]。NOx成分主要為NO和NO2。在沒有催化劑的條件下,煙氣中的NOx和NH3可以發生化學反應,但只能在較高溫度條件下進行(930~1 090 ℃)[3]。如果應用合適的催化劑,可有效降低反應溫度,提升反應效率。選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)是目前應用比較廣泛的煙氣脫硝技術之一,在環境溫度200~400 ℃的條件下,在催化劑的作用下利用還原劑選擇性地將煙氣中的NOx還原,生成對環境無害的氮氣和水[4]。經過多年應用和改進,該工藝已發展較為成熟[5]。SCR工藝具有高效、穩定等優點,脫硝效率可超過90%。經設計,本項目采用選擇性非催化還原(SNCR)+SCR的二級脫硝方式,以提高脫氮效率[6],除了余熱鍋爐上部原有的SNCR脫硝系統,考慮在濕法脫酸工段后增加SCR工藝。本項目采用濃度20%的氨水作為還原劑,氨水暫存在焚燒線附近的儲罐內,泵送至焚燒線SCR反應器中。通過SNCR和SCR兩級脫硝處理,NOx去除率可超過94%。SCR脫硝反應為

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

NO2+NO+2NH3→2N2+3H2O

1 工藝方案設計

SCR反應器需要同時考慮NH3反應溫度及催化劑適宜溫度[8-9],煙氣經過洗滌在高溫環境中與氨水發生反應,進而去除NOx。本項目需要將SCR反應器溫度控制在260 ℃,但SCR反應器在中和塔后端,中和塔出口煙氣溫度偏低,無法滿足SCR反應器運行要求,若直接采用天然氣加熱方式升溫,則將消耗大量天然氣,運行成本較高。本項目設計考慮引入其他熱量,以滿足SCR反應器運行要求。煙氣處理中,袋濾房出口煙氣溫度為170 ℃,而后端進入酸洗塔前需要急冷降溫;SCR反應完成后的煙氣溫度為260 ℃左右,在沒有熱量回收的情況下,高溫煙氣將直接通過煙囪排放至大氣中,造成熱量浪費。經綜合考慮,本項目中和塔凈化后的煙氣利用焚燒線其他高溫煙氣熱量,經過兩級煙氣-煙氣換熱器(Gas Gas Heater,GGH)升溫,再利用SCR內置燃燒器加熱升溫至260 ℃(SCR反應溫度)。煙氣-煙氣換熱過程如圖1所示。

本設計一級煙氣-煙氣換熱器(GGH1)利用袋濾房出口煙氣進行一次換熱,然后在二級煙氣-煙氣換熱器(GGH2)中利用SCR出口煙氣進行二次換熱,通過高溫煙氣熱量回收利用,減少燃料使用量。分別在袋濾房出口和SCR反應器下方增加煙氣-煙氣換熱器,中和塔出口煙氣G1溫度為66 ℃,袋濾房出口煙氣G2溫度為170 ℃,煙氣G1與煙氣G2首先進行一級GGH換熱,煙氣G1通過一級GGH加熱后,出口煙氣G3溫度為140 ℃。SCR出口的高溫煙氣G4溫度為260 ℃,煙氣G3與煙氣G4在二級GGH進行第二次換熱,煙氣G3經過二級GGH加熱后,出口煙氣G5溫度為220 ℃,然后煙氣進入SCR反應器。SCR反應器前端設置燃燒器,煙氣最后通過天然氣加熱升溫至260 ℃。而SCR反應后的煙氣經過二級GGH降溫后通過排氣筒排放。

由于GGH1換熱器中的高溫煙氣未經過脫酸處理,煙氣中S、Cl元素含量較高,且煙氣溫度為170 ℃左右,可能存在低溫露點腐蝕問題,因此,GGH1換熱器在較高腐蝕性環境下運行。本項目GGH1換熱器采用聚四氟乙烯(PTFE)材質,耐酸堿腐蝕。GGH2換熱器位于脫酸裝置后,煙氣中S、Cl元素含量很低,可采用常規金屬換熱器。兩種換熱器進出口煙氣技術參數如表1所示。

煙氣反應溫度是SCR反應器的重要設計參數,另外,SCR反應器的外形結構、煙道尺寸、導流板布置、煙道轉彎半徑等設計對于后續運行的穩定性也非常重要。若SCR反應器設計不當,則會導致塔內煙氣濃度與溫度分布不均。本項目SCR脫硝系統導流裝置如圖2所示,根據脫硝系統結構及設備布置方案,建立從加熱器出口至脫硝反應器出口的SCR脫硝系統的三維模型,然后通過數值模擬對脫硝裝置內流場進行計算分析。結果顯示,裝置催化劑入口煙氣流向偏差為7.56°,增設導流裝置方案的催化劑入口最低溫度為526.71 K,最高溫度為538.85 K,平均溫度為533.38 K,增設導流裝置方案的催化劑入口NH3/NOx(摩爾比)偏差為0.12%,均滿足基本設計及運行要求。

2 經濟效益分析

如果僅依靠SCR脫硝系統的燃燒器加熱升溫,將煙氣從66 ℃加熱至260 ℃,煙氣流量以86 000 kg/h計,煙氣比熱容以1.1 kJ/(kg·℃)計,則天然氣消耗量為516.5 m3/h。本項目焚燒線SCR反應器的年運行時間以3 700 h計,工業燃氣價格以3.5元/m3計,則每年天然氣消耗費用為669萬元。

本項目兩級GGH工藝利用燃燒器將煙氣從220 ℃加熱至260 ℃,天然氣消耗量為106.5 m3/h。每年天然氣消耗費用為138萬元。因此,本項目應用兩級煙氣換熱系統,每年可節省天然氣費用約530萬元,而增加的兩級換熱器和相關管配件的投資成本為500萬元左右,則一年內即可收回投資成本。

3 SCR脫硝系統運行風險

3.1 GGH1換熱器堵塞泄漏風險

本系統中,GGH1換熱器采用耐酸堿腐蝕的PTFE材質,設備尺寸大,換熱器內列管道壁厚僅為1 mm。運行過程中,若結鹽或灰塵顆粒物凝結造成換熱管道堵塞,則會引起管道內壓力增高,甚至導致列管管壁破損,管內高溫煙氣外溢至殼程。換熱器管程為袋濾房出口未脫硫的高溫煙氣,殼程為酸洗塔出口脫酸處理后的低溫煙氣,因此可能造成排放煙氣中SO2等酸性氣體超標。建議在換熱器進出口端適當位置增加壓差計,及時反饋換熱器管道堵塞故障情況并報警。

3.2 NH3逃逸風險

煙氣處理中,SNCR脫硝系統和SCR脫硝系統均采用濃度20%的氨水作為還原劑,會有少量氨逃逸。SNCR反應器位于余熱鍋爐上部,逃逸的氨氣隨煙氣進入后續處理裝置,大部分可被兩級洗滌塔吸收,而SCR反應器作為煙氣處理過程的最后步驟,逃逸的氨氣可能造成超標排放,因此要考慮SCR設備氨逃逸的應對措施。SCR反應器設置自動噴射控制系統,根據入爐廢料含氮量的變化控制氨水的噴射量,減少氨過量的可能性。在處理廢料時,盡量減少同一時間段內進料中氮含量的波動,通過合理配伍將氮含量控制在較為穩定的平均水平,實現SCR系統的平穩運行。

本項目SCR反應器設置在煙氣處理系統末端,煙氣經過凈化處理后,污染物濃度較低,銨鹽不易堵塞催化劑和預熱器,有助于控制氨逃逸量。設置SCR反應器層間壓差變化監控系統,壓差可以間接反映反應器內催化劑的堵塞程度,若催化劑存在污染、中毒或堵塞的情況,則會導致還原能力下降,氨逃逸增多。運行階段,定期吹灰,減少層間壓差,必要時增加吹灰頻次,提高催化劑有效性,從而控制氨逃逸量。

4 結論

煙氣處理是危廢焚燒處置的核心環節,本項目SCR反應器設計溫度為260 ℃,相應脫硝系統需要引入煙氣加熱工藝。經設計,采用兩級煙氣-煙氣換熱器加熱升溫,充分利用高溫煙氣熱量。該工藝可明顯減少天然氣消耗量,每年可節省天然氣費用約530萬元,具有很好的環境效益與經濟效益。根據SCR反應器的外形結構、煙道尺寸和導流板布置,進行流場計算分析,脫硝系統結構設計滿足基本要求。另外,本項目綜合采取多種應對措施,解決系統運行過程的NH3逃逸、GGH1換熱器堵塞等問題,這對同類項目SCR脫硝系統設計具有一定的參考意義。

參考文獻

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2 劉顯麗.燃煤電廠SCR煙氣脫硝技術及應用研究[J].新型工業化,2021(3):27-28.

3 張 凱.富氧燃燒煙氣低溫SCR脫硝的實驗研究[D].天津:河北工業大學,2014:11-12.

4 張 峰.選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝技術在城市生活垃圾焚燒發電廠的應用分析[J].工程建設與設計,2017(22):132-133.

5 張 楊,楊用龍,馮前偉,等.燃煤電廠SCR煙氣脫硝改造工程關鍵技術[J].中國電力,2015(4):32-35.

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7 滿 雪,高維恒.SCR脫硝催化劑的研究現狀及展望[J].廣州化工,2008(6):22-24.

8 謝春帥,閻占海,王 濤,等.燒結煙氣CFB脫硫+中溫SCR脫硝工藝研究及展望[J].山西冶金,2023(5):79-81.

9 王 盛.蜂窩SCR脫硝與蓄熱式換熱一體化研究[D].武漢:武漢科技大學,2022:11-12.

收稿日期:2024-01-03

作者簡介:馬振(1990—),男,河南開封人,博士,工程師。研究方向:工業廢棄物處置及資源化利用。

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