




摘要:隨著變頻空調能效標準的提高,能效升級越來越被重視。變頻控制器作為變頻空調的重要組成部件,降低其損耗是提高空調能效的有效方法之一。在不變更硬件的基礎上降低變頻控制器的損耗,理論分析了電子元器件和控制器參數的損耗模型,并通過模型分析,提出了梯度下降動態迭代尋優算法,得到最優效率控制器參數。最終通過實驗驗證,應用該算法后,控制器損耗降低了1.40%,空調全年能源消耗效率(AnnualPerformanceFactor,APF)提升了0.02。
關鍵詞:變頻空調器控制器控制參數損耗迭代尋優算法
中圖分類號:TP302
MinimumLossOptimizationAlgorithmBasedonControllerParametersLossModelofVariableFrequencyAirConditioning
ZHANGJienan
GuangdongMideaRefrigerationEquipmentCo.,Ltd.,Foshan,GuangdongProvince,528311China
Abstract:Withtheimprovementofenergyefficiencystandardofvariablefrequencyairconditioning,energyefficiencyupgradesareincreasinglybeingvalued.Asanimportantcomponentofvariablefrequencyairconditioning,reducingitslossesisoneoftheeffectivemethodstoimprovetheenergyefficiencyofairconditioning.Inordertoreducethelossesofthevariablefrequencycontrollerwithoutchangingthehardware,atheoreticalanalysiswasconductedonthelossmodelsofelectroniccomponentsandcontrollerparameters.Throughmodelanalysis,agradientdescentdynamiciterativeoptimizationalgorithmwasproposedtoobtaintheoptimalefficiencycontrollerparameters.Finally,theapplicationofthisalgorithmwasexperimentallyverifiedtoreducecontrollerlossesby1.40%andimproveAnnualPerformanceFactorofairconditioningby0.02.
KeyWords:Variablefrequencyairconditioning;Controller;Controlparameters;Loss;Iteration;Optimizationalgorithm
據彭博新能源2018年研究顯示,中國住宅和商業空調用電量已超過美國達全球第一。在此背景下,2020年7月實施了《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB21455—2019)[1],將一級能效門檻由4.5提升至5.0,提升了11%。對于空調能效的提高,其中壓縮機、換熱器和節流裝置提升能效的研究較多[2],也較成熟,而控制器的研究多是從空調運行狀態層面,設計算法提升能效,如神經網絡控制[3]、模糊控制[4]、比例積分微分(ProportionalIntegralDerivativeControl,PID)控制[5]等。而本文將從空調運行狀態出發,從控制器損耗層面,通過優化控制參數來提升控制器的效率,提高空調能效。
1變頻空調控制器損耗模型
圖1為常見的變頻空調控制器拓撲,由整流電路,功率因數校正電路(PFC電路)和逆變電路組成。其中與控制參數相關的為PFC電路和逆變電路。
1.1PFC電路損耗模型
1.1.1電感
電感損耗分為銅損和鐵損。銅損由電感電流iLrms及內阻RL決定的,令PFC電路輸入電壓為Uin,輸出電壓為Uo,輸出功率為Pout,效率?為0.9,則銅損PL,Cu為:
鐵損由渦流損耗和磁滯損耗組成,采用不同磁芯材料,其鐵損不同,本系統采用鐵硅磁芯,磁損計算如下:
(2)
式(2)中:Pcv為磁芯單位體積損耗;Ae為有效磁芯截面積;N為電感匝數;fs為開關管工作頻率;Ve為電感磁芯體積。
1.1.2IGBT
IGBT損耗包含開關損耗和導通損耗,開關損耗由電壓、電流決定,導通損耗由電流和器件參數決定[6]。IGBT開通時,承受的電壓Uo,電流為ID=Pout/(?Uin)-UinD/(Lfs),開通上升時間為tr,關斷上升時間為tf,占空比為1-Uin/Uo,則開關損耗為:
IGBT導通損耗由導通壓降VQce決定,令流過IGBT的電流為IQ,則導通損耗Pon為:
1.1.3快恢復二極管FRD
FRD損耗分為反向恢復損耗和導通損耗,反向恢復損耗由開關頻率和電壓決定,導通損耗由電流和器件參數決定。
反向恢復過程中,二極管兩端電壓為Uo,反向恢復電流為Irm,反向恢復時間為Trr,則反向恢復損耗PDr為:
與IGBT導通損耗類似,FRD的導通壓降為VF,流過FRD的電流為IDm,FRD的導通損耗PDon為:
1.2逆變電路損耗模型
逆變模塊IPM損耗分為動作損耗和導通損耗。動作損耗由開關管開通、關斷損耗和二極管反向恢復損耗組成。本系統中,采用的IPM規格書中給出了其損耗曲線:在電壓300V,電流10A時,開關管的單次開通損耗為640μJ、關斷損耗為510μJ、反向恢復損耗為110μJ。令壓縮機峰值電流為is,其與壓機輸出功率Pcpout和壓機轉速ωe相關,根據壓縮機經典控制方法有(Ψf為壓機永磁體磁鏈):Is=2Pcpout/(3ωeΨf)。根據損耗曲線擬合,則IPM的開關損耗Psw為(fc為逆變器的開關頻率):
IPM導通損耗與其導通壓降和電流有關,令導通壓降為Vipmce,則逆變模塊導通損耗為:
1.3控制器總損耗模型
通過前面的損耗分析,對本文系統中器件參數確認如下。電源電壓:Uin=311V;電感參數:RL=10mΩ,Ae=1cm2,N=56匝,Ve=12.6cm3,L=300μH;IGBT參數:tr=21ns,tf=12ns,VQce=1.6V;FRD參數:trr=55ns,Irm=6.7A,VF=1.15V;IPM參數:Vipmce=1.6V;壓縮機電機參數:Ψf=0.196V/(rad/s),壓縮機電機效率約為94%。
將上述參數代入式(1~8),系統總損耗Ploss為:
2控制器參數與損耗關系分析
根據式(9),Ploss=f(Pout,ωe,fs,Pout,ωe),其中Pout、ωe為系統狀態,Uo、fs、fc為可調參數,故存在最優Uo、fs、fc使Ploss最小,但效率最優點又與Pout和ωe密切相關。式中,Ploss對fc是正比關系,fc越小,Ploss越小。根據實際情況,將壓縮機載頻設為6k。對于輸出電壓和功率取最小311V和50W時,載頻fs在35~50k內,dPloss/dfs是恒大于零,故Ploss=f(fs,Pout,ωe)在定義域內為增函數,fs取值越小越好,故將PFC載頻設為35k。
對于輸出電壓,將式(9)對Uo求導,得:
(10)
當壓縮機頻率分別為70Hz時,把功率50~1800W和輸出電壓311~400V,帶入dPloss/dUo,得微分曲面如圖2所示。從圖中看出,dPloss/dUo存在穿過零平面的點,說明Uo在其范圍內損耗有極小值,有最優的輸出電壓,使Ploss最小。
3梯度下降動態迭代尋優算法
根據前面分析,壓縮機載頻和PFC載頻,按最小設計,效率最優。而輸出電壓存在效率最優值,下面設計了梯度下降動態迭代算法進行輸出電壓尋優,使系統損耗最小,如圖3所示。
(1)計算系統電壓初始值,并控制PFC電路輸出電壓Uo;系統運行一定時間后,計算損耗Ploss0、輸入功率Pin0,獲取壓機頻率ωe0;然后控制Uo上升ΔU,進入步驟2。
(2)系統運行一定時間后,計算損耗Ploss1、輸入功率Pin1,獲取壓機頻率ωe1;如果|Ploss0-Ploss1|<δ(δ損耗波動閾值),則進入步驟3,否則,進入步驟4。
(3)如果|Pin0-Pin1|>δin(δin輸入功率波動閾值)或|ωe0–ωe1|>δwe(δwe頻率變化閾值),則返回步驟1,否則,進入步驟5。
(4)如果Ploss0>Ploss1,則控制Uo保持上次迭代方向(即上次為上升ΔU則繼續上升,上次為下降ΔU則繼續下降);否則,控制Uo改變上次迭代方向(即上次為上升ΔU則改為下降,上次為下降ΔU則改為上升);進入步驟5。
(5)參數傳遞,Ploss0=Ploss1,Pin0=Pin1,ωe0=ωe1,返回步驟2。
應用該算法,能夠實時監控空調的輸入功率和壓機頻率變化,在系統狀態變化后,自動調節輸出電壓,再次進入損耗最小狀態。通過該算法,使系統一直工作在效率最優狀態,實現了空調能效的提升。
4實驗結果
本項目采用美的1.5P變頻空調進行了溫升和外機功耗對比測試。
實驗一:室外側環境溫度43℃,室內側環境溫度27℃,壓機頻率70Hz,在不同的輸出電壓和尋優算法計算的電壓下,測試控制器溫度,結果如圖4所示。由圖可知,當采用尋優算法后,計算出最優母線電壓為367V,在該輸出電壓下,控制器損耗最小,器件溫升最低,同時還提高了控制器的熱可靠性。
實驗二:根據國標《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB21455—2019)中額定制冷,額定制熱,中間制冷,中間制熱的實驗要求,用同一空調分別采用傳統算法和尋優算法,對比測試空調外機的功耗,結果如表1所示。當采用尋優算法后,空調外機功耗在4個項目中分別降低了6.7W、1.2W、18.4W、1.6W。依據標準中APF計算方法,采用尋優算法后,空調的APF提升了0.02。
通過以上兩個實驗驗證,本文提出的梯度下降動態迭代JuuPxs4aArDU00FkagBjog==算法能夠在空調運行在不同的工況下,都能夠進行控制器參數尋優,找到系統損耗最小的參數,從而提高控制器效率,提升了空調能效。
5結語
變頻控制器作為變頻空調的重要組成部件,其效率提升越來越受關注。本文通過建立控制器參數與器件損耗模型,并分析設計了梯度下降動態迭代尋優算法,實時跟蹤變頻空調系統運行狀態、自適應調節輸出電壓,使空調控制器全程工作在損耗最小狀態。最終通過實驗論證,控制器損耗降低了1.40%,空調APF提升了0.02,實現了控制器參數設計層面上的空調能效提升。
參考文獻