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選煤廠粉塵治理中余熱回收裝置的節(jié)能研究

2025-08-19 00:00:00賀慧通
能源新觀察 2025年7期
關(guān)鍵詞:煙氣流量裝置

1.工程概況

某選煤廠年處理原煤200萬(wàn)噸,廠區(qū)占地5.5萬(wàn)平方米,設(shè)有破碎、篩分、洗選等車間。破碎車間配備2臺(tái)PCZ1615型錘式破碎機(jī),單臺(tái)處理能力 550t/h ,其運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生大量粉塵。全廠配置4套脈沖布袋除塵器,單套過(guò)濾面積 800m2 ,處理風(fēng)量 25000m3/h ,運(yùn)行過(guò)程中,除塵器排出的煙氣溫度達(dá)85至 95°C ,據(jù)測(cè)算,每年散失的余熱相當(dāng)于1200噸標(biāo)準(zhǔn)煤燃燒釋放的能量,且粉塵治理系統(tǒng)能耗占全廠總能耗的28% 。因此,開(kāi)展余熱回收裝置的節(jié)能試驗(yàn),通過(guò)優(yōu)化裝置設(shè)計(jì)與運(yùn)行參數(shù),對(duì)降低選煤廠能耗、提高能源利用率、實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)具有重要意義。

2.余熱回收裝置節(jié)能設(shè)計(jì)方案

2.1余熱回收裝置設(shè)計(jì)

余熱回收裝置的管殼式換熱器外殼采用310S不銹鋼,直徑 1200mm 、長(zhǎng)度 3000mm 、壁厚 8mm ,兩端配同材質(zhì)鍛造法蘭(厚度 30mm ),密封面為榫槽式并配 5mm 厚耐高溫石墨纏繞墊片,軸向設(shè)3道 80mm×10mm (寬× 厚)加強(qiáng)圈(間距 1000mm 。換熱管選用 Φ25×2mm 紫銅管(導(dǎo)熱系數(shù) 398W/m?K) ,長(zhǎng) 2800mm (有效換熱長(zhǎng)度 2700mm ),共324根,以正三角形排列(管心距 32mm ),管板為 80mm 厚Q345R碳鋼,鉆孔直徑 25.2mm (公差 +0.1mm) ,管與管板采用 30mm 脹接加密封焊(坡口 30° )連接,以提升單位體積換熱效率。管束外層與外殼內(nèi)壁間距45mm ,設(shè)15塊316L不銹鋼折流板(厚10mm 、直徑 1180mm ),板上管孔直徑 25.5mm ,間距 200mm ,缺口高度 300mm (外殼直徑 25% ),且方向交替布置,進(jìn)一步引導(dǎo)殼程流體形成湍流,提高換熱效率,提升整體傳熱均勻性與設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。

裝置的煙氣進(jìn)口設(shè)置在外殼下部,直徑為 400mm ,傾斜角度 15° ,有利于煙氣順暢進(jìn)入裝置;空氣進(jìn)口位于裝置側(cè)面,直徑為 300mm ,與煙氣形成逆流換熱,提高換熱效率。煙氣出口在裝置上部,直徑為 350mm 空氣出口在另一側(cè)的側(cè)面,直徑為250mm 。為增強(qiáng)換熱效果,在換熱管外表面焊接高度 10mm 、厚度 0.8mm 的矩形翅片,翅片間距根據(jù)不同實(shí)驗(yàn)組設(shè)置有所調(diào)整,平均間距 8mm ,經(jīng)過(guò)計(jì)算,熱交換面積達(dá)到 65m2 ,以確保高效的熱交換效率。

本試驗(yàn)共設(shè)置4個(gè)實(shí)驗(yàn)組和1個(gè)對(duì)照組。對(duì)照組采用傳統(tǒng)的粉塵治理系統(tǒng),無(wú)余熱回收裝置。實(shí)驗(yàn)組1至4在余熱回收裝置的運(yùn)行參數(shù)上進(jìn)行調(diào)整。余熱回收裝置節(jié)能設(shè)計(jì)方案如表1所示。

2.2試驗(yàn)方法

在年處理原煤200萬(wàn)噸的選煤廠中,在破碎車間2臺(tái)PCZ1615型錘式破碎機(jī)配套的4套脈沖布袋除塵器煙氣排放端,依次安裝4組不同參數(shù)的余熱回收裝置及1組無(wú)余熱回收功能的對(duì)照組設(shè)備。在余熱回收裝置的煙氣進(jìn)出口、空氣進(jìn)出口處,分別安裝高精度溫度傳感器 (精度 ±0.5°C) )、壓力傳感器(精度 ±1Pa 和流量計(jì)(精度 ±1% ),用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)裝置運(yùn)行過(guò)程中煙氣和空氣的溫度、壓力及流量參數(shù)變化;在風(fēng)機(jī)及系統(tǒng)總電路上接入功率計(jì) (精度 ±0.5% ),以準(zhǔn)確測(cè)量風(fēng)機(jī)及系統(tǒng)整體能耗數(shù)據(jù)[]。

gt;gt;表1:余熱回收裝置節(jié)能設(shè)計(jì)方案。
gt;gt;表2:余熱回收裝置節(jié)能效果分析。

試驗(yàn)期間,保持2臺(tái)破碎機(jī)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,單臺(tái)處理能力達(dá) 550t/h ,確保除塵器處理風(fēng)量穩(wěn)定在 25000m3/h 使煙氣溫度維持在85至 95°C 區(qū)間。每個(gè)實(shí)驗(yàn)組連續(xù)運(yùn)行72小時(shí),每間隔1小時(shí)記錄一次溫度、壓力、流量及能耗數(shù)據(jù),并同步記錄選煤廠的原煤處理量等生產(chǎn)數(shù)據(jù)。每次記錄數(shù)據(jù)時(shí),均重復(fù)測(cè)量3次取平均值,以減少誤差。試驗(yàn)結(jié)束后,通過(guò)計(jì)算余熱回收效率(回收熱量/煙氣總熱量 ×100% )、節(jié)能率(對(duì)照組能耗-實(shí)驗(yàn)組能耗/對(duì)照組能耗 ×100% )、單位能耗產(chǎn)熱量(回收熱量/系統(tǒng)總能耗)等指標(biāo),系統(tǒng)分析煙氣流量、空氣流量、翅片間距等參數(shù)對(duì)余熱回收裝置性能的影響,為選煤廠余熱回收裝置運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。

gt;gt;表3:系統(tǒng)穩(wěn)定性分析。

3200kJ/kWh,說(shuō)明適當(dāng)增加空氣流量有助于提升換熱效果。實(shí)驗(yàn)組2提升煙氣流量至 3200m3/h ,節(jié)能率和余熱回收效率進(jìn)一步提高,分別為 22% 和 72% 單位能耗產(chǎn)熱量達(dá) 3500kJ/kWh ,表明煙氣流量的增加對(duì)提高余熱回收效率有積極作用。實(shí)驗(yàn)組3在空氣流量增加到 2400m3/h 、翅片間距減小到6mm的情況下,節(jié)能率達(dá)到最高的 25% 余熱回收效率 75% ,單位能耗產(chǎn)熱量3800kJ/kWh,成為最優(yōu)實(shí)驗(yàn)組。較小的翅片間距增大了換熱面積,同時(shí)高空氣流量強(qiáng)化了熱交換,二者協(xié)同作用實(shí)現(xiàn)了最佳節(jié)能效果。而實(shí)驗(yàn)組4雖然進(jìn)一步提升了煙氣和空氣流量,但因翅片間距增大到 12mm ,削弱換熱效果,節(jié)能率和單位能耗產(chǎn)熱量反而有所下降。而實(shí)驗(yàn)組3在各參數(shù)組合上達(dá)到最佳平衡,為選煤廠余熱回收裝置的運(yùn)行提供了可參考的優(yōu)化方向。

3.2系統(tǒng)穩(wěn)定性分析

因流量相對(duì)較小。風(fēng)機(jī)平均負(fù)荷同樣隨流量增加而上升,實(shí)驗(yàn)組4負(fù)荷達(dá)88% ,較大流量使風(fēng)機(jī)需克服更大阻力輸送氣體,耗能增加;實(shí)驗(yàn)組1負(fù)荷 75% ,處于較低水平。而實(shí)驗(yàn)組3運(yùn)行溫度波動(dòng)最小,僅 ±2.8°C ,因其翅片間距小、空氣流量適中,形成高效穩(wěn)定的熱交換環(huán)境,熱量傳遞均勻。實(shí)驗(yàn)組4波動(dòng)范圍 ±5.3°C 最大,較大翅片間距削弱換熱效果,流量增加帶來(lái)的熱量沖擊難以快速平衡。同時(shí),實(shí)驗(yàn)組3的設(shè)備累計(jì)磨損率僅 0.7% 穩(wěn)定的熱交換過(guò)程使設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),減少因工況劇烈變化產(chǎn)生的磨損。而實(shí)驗(yàn)組4磨損率 1.5% 最高,高流量和不穩(wěn)定換熱過(guò)程,使設(shè)備長(zhǎng)期承受較大壓力和溫度沖擊,加劇部件損耗。整體而言,參數(shù)的合理搭配對(duì)余熱回收裝置的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,其中實(shí)驗(yàn)組3在節(jié)能與系統(tǒng)穩(wěn)定間取得良好平衡,為選煤廠余熱回收裝置運(yùn)行提供了優(yōu)化方向。

4.結(jié)束語(yǔ)

本圍繞選煤廠粉塵治理中余熱回收裝置運(yùn)行的研究,經(jīng)分析可知,合理調(diào)配參數(shù)能顯著提升節(jié)能效果與回收效率,實(shí)驗(yàn)組3將空氣流量設(shè)為2400m3/h 、翅片間距減小至6mm時(shí),節(jié)能率達(dá) 25% ,余熱回收效率 75% 單位能耗產(chǎn)熱量 3800kJ/kWh ,效果最佳。能

3.試驗(yàn)結(jié)果分析

3.1節(jié)能效果分析

余熱回收裝置節(jié)能結(jié)果,如表2所示。實(shí)驗(yàn)組1通過(guò)增加空氣流量至 2200m3/h ,節(jié)能率達(dá)到 18% ,余熱回收效率 68% ,單位能耗產(chǎn)熱量為

系統(tǒng)穩(wěn)定性分析結(jié)果如表3所示。從實(shí)驗(yàn)組1到實(shí)驗(yàn)組4,裝置進(jìn)出口壓力差呈現(xiàn)遞增趨勢(shì),相比對(duì)照組,各實(shí)驗(yàn)組均因余熱回收裝置的介入產(chǎn)生壓力差。實(shí)驗(yàn)組4壓力差達(dá) 155Pa 為最大,主要因?yàn)槠錈煔夂涂諝饬髁看?,流體在裝置內(nèi)流動(dòng)阻力增加;而實(shí)驗(yàn)組1壓力差最小,為 120Pa

參考文獻(xiàn):

[1]高亮、張寧濤。選煤廠原煤篩分破碎車間粉塵治理工程實(shí)踐[J].陜西煤炭,2024,43(08):160-163.作者單位:唐山森普工程設(shè)計(jì)有限公司

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