0 引言
目前,不良地質段圍巖超前支護的主要類型有超前小導管、超前錨桿、超前管棚、超前預注漿及掌子面全封閉等。其中,超前小導管施工設備最為簡單,靈活性最強,且針對松散軟弱巖體和含水量大的圍巖,可根據地質條件隨時變動注漿比例和密濃度,適應性更強,因此廣泛應用于水利調水工程和公路隧洞工程施工中。本文以某高速鐵路隧道項目為例,研究超前小導管的施工技術,通過優化設計參數,以期達到最優支護效果[]。
1工程概況
1.1 項目基本情況
本工程為高速鐵路隧道項目,標段正線長度 17.937km 涵蓋多座單洞雙線隧道。為保障復雜地質條件下開挖的穩定性,需采用超前支護技術控制圍巖變形。工程部分區段埋深較淺,周邊分布村莊及農田,對環保要求嚴格。施工團隊結合現場條件,重點部署小導管注漿工藝,以強化隧道初期支護效果,確保后續掘進安全高效。
1.2不良地質條件
隧址區地表廣泛出露侏羅系泥巖夾砂巖地層,巖體破碎特征明顯。泥巖風化節理裂隙密集發育,砂巖受陡傾節理切割形成不穩定臨空面,局部存在危巖落石及巖堆風險。水文地質條件復雜,第四系土層孔隙水與基巖裂隙水并存,水位受季節波動影響較大,部分地段地下水對混凝土結構具有氯鹽侵蝕性。
特殊巖土分布廣泛,包括人工棄填土、軟黏性土、膨脹巖及石膏鹽溶角礫巖,其中煤系地層存在淺層天然氣與瓦斯溢出風險。線路多次穿越河流溝谷、既有交通設施及生態敏感區,圍巖自穩能力差,施工擾動易引發變形坍塌,安全風險增加。
2小導管注漿超前支護施工要點
2.1 小導管加工與制作
小導管選用 Φ42×3.5mm 熱軋無縫鋼管,單根長度設計為3.5m或 4.0m ,小導管構造如圖1所示。嚴格依據圖紙切割鋼管,將前端加工成尖錐狀,以增強破巖能力。管身環向間隔 15cm 鉆設直徑 8mm 注槳孔,呈梅花形均勻分布,尾部保留1.0m無孔段作為止漿區。鋼管外插角預設10~15° ,確保支護范圍覆蓋隧洞拱部 120° 區域。加工時需控制注漿孔定位精度,避免損傷管體強度[2]。
圖1小導管構造

2.2測量布孔
管孔通常布置在開挖輪廓線以外 5~10cm 。采用全站儀放樣小導管位置,并在掌子面標記鉆點,再用風鉆按設計外插角鉆孔。為保證小導管有效搭接,需控制開挖進尺,確保下一循環施工順利。注槳小導管與鋼拱架配合使用,縱向搭接長度 ?1.0m 。施工時沿鋼拱架外側鉆孔安裝,不得在鋼拱架上鉆孔。
成孔后用氣水聯合法沖洗孔道,清除巖屑并檢查孔深、孔徑及傾斜度是否符合設計。清孔合格后,按從拱頂向兩側隔孔間隔的順序安裝小導管,用帶沖擊功能的風鉆或錘擊將導管頂入孔內,確保安裝牢固。導管布設后,采用水泥-水玻璃膠泥封閉孔口周邊及掌子面裂隙,為后續注漿創造密封條件。
2.3小導管注漿
2.3.1小導管注漿系統
小導管注漿系統由注漿泵、漿液攪拌站、壓力監測裝置及管路組成,小導管注漿施工示意圖如圖2。
圖2小導管注漿施工示意

2.3.2水灰比及注漿量確定
漿液的水灰比要嚴格控制在0.8:1~1:1范圍內,必要時添加速凝劑調節凝結時間。施工前,需通過現場試驗校準參數,確保漿液覆蓋開挖輪廓線外 0.3~0.5m 范圍[3]。
單孔注漿量計算公式為:
Q=πR2ηL
式中: Q 為單孔注漿量, R 為漿液擴散半徑(通常取
, η 為巖層孔隙率(破碎帶取 5% ,風化巖層取 2%~3% , L 為導管有效長度。
2.3.3注漿壓力確定
注漿壓力是質量控制的核心指標,設計范圍為 0.5~ 1.0MPa 。與巖層裂隙發育程度匹配:裂隙寬度 lt; 1mm時取下限壓力 0.5MPa ,寬度1~5mm時取中值 0.8MPa ,大于5mm時取上限壓力 1.0MPa 。注漿過程采用“先邊后中、先下后上”順序,每環間隔施作以避免串漿。正漿盤采用10cm厚噴射混凝土封閉工作面,防止漿液沿掌子面滲出。注漿壓力與巖層裂隙的關系圖如圖3所示。
圖3注漿壓力與巖層裂隙的關系

2.3.4注漿過程控制
初始階段以 0.3MPa 低壓慢速注漿,觀察壓力表與管路滲漏情況,持續至漿液流出孔口。穩壓階段逐步增壓至設計值,保持壓力穩定10min,進漿速率降至初始值的1/4時終止注漿。
壓力驟升超過 1.2MPa 時立即停泵,排查管路堵塞或巖體異常。如果發生串漿時則關閉相鄰導管閥門,調整注漿序列。同時,操作人員必須穿戴防濺護具,注漿泵接地可靠,現場配備清水與中和劑應對漿液泄漏。
2.4開挖
在超前小導管注漿形成的穩定加固圈保護下,實施短循環開挖,每循環開挖進尺不超過 2.4m ,確保該進尺長度小于小導管縱向 1.0m 的搭接長度,新暴露的圍巖始終處于超前導管支護范圍內。開挖采用三臺階法分步實施:上臺階高度約為隧道總高的 1/3 ,并預留核心土增強掌子面穩定性;中、下臺階滯后上臺階約5m依次開挖,以分散圍巖應力。鉆爆施工采用微震控制技術,周邊炮眼間距加密至 40cm ,裝藥量減少 30% ,最大限度降低爆破震動對注漿加固圈的影響[4]。
開挖輪廓面形成后,立即啟動初期支護工序。在開挖面暴露后15min內完成初噴混凝土覆蓋,初噴層厚度不小于 4cm ,以快速封閉巖面新鮮裂隙,隔絕空氣并抑制風化。初噴后立即架設鋼拱架,為圍巖提供及時有力的環向支撐。通過開挖與初期支護緊密銜接,有效控制圍巖變形,為下一循環安全連續推進奠定基礎。
2.5 鋼拱架支護
鋼拱架安裝前,用全站儀在初噴混凝土面標定鋼拱架安裝位置。采用分段吊裝方式架設,相鄰拱架中心間距 0.5m 。安裝時同步調整拱架垂直度,并用激光定位儀實時監測偏斜角度,確保其與隧道軸線正交偏差 ?2° 。拱架單元間通過高強度螺栓連接板緊固,螺栓預緊力120kN ,保證節點板密貼。每榀拱架就位后,立即將超前小導管尾端與拱架腹板焊接固定,焊縫長度 ?10cm ,形成協同受力體系。
鋼拱架縱向連接采用HRB400、 Φ22 鋼筋,環向間距1.0m且交錯布置,通過液壓扳手緊固連接筋端部螺紋,使拱架群形成整體網狀結構。拱腳增設鎖腳錨管支護,采用 Φ42 鋼花管以 30° 斜角打入圍巖2.5m深,注漿壓力穩定在 0.8MPa 。架設完成后,復測拱架間距(允許誤差 ±50mm )、高程及平面位置,合格后立即噴射C25混凝土封閉,初噴厚度 ?4cm ,24h內完成全斷面覆蓋[5]。
3超前支護效果分析
3.1 有限元分析
3.1.1數值模型構建
基于MIDAS/GTS建立三維模型模擬隧洞不良地質段開挖過程。模型尺寸設定為長 100m (橫向)、寬 30m (縱向)、高 88m (豎向),圍巖采用實體單元,物理參數依據實際地質報告確定。侏羅系泥巖夾砂巖圍巖彈性模量為0.8GPa ,密度為 26kN/m3 ,泊松比為0.28;注漿加固區彈性模量提升至 3.2GPa ,黏聚力增大至 450kPa 。
超前小導管采用梁單元模擬,設計參數如下:直徑42mm ,壁厚 3.5mm ,環向間距為 0.4m/0.5m ,縱向間距2.4m ,外插角 10~15° 。鋼拱架與噴射混凝土采用殼單元,材料本構均按彈性模型計算。圍巖及支護結構參數表如表1所示。
表1圍巖及支護結構參數

3.1.2超前小導管支護影響分析
數值模擬基于實際工程參數開展,對比分析有無超前小導管支護條件下的圍巖響應,圍巖變形對比如表2所示。由表2可知,無支護時,隧道拱頂沉降達 247mm 掌子面水平位移達 435mm 。采用小導管支護后,拱頂沉降降至 193mm ,降幅 21.9% ;掌子面位移減至 243mm ,降幅44.1% 。這表明,小導管支護明顯抑制了開挖松弛效應,提升了圍巖自承能力。此外,水平收斂與拱底隆起變化不明顯,說明支護壓力主要傳遞至拱腰及基底。
表2圍巖變形對比

為進一步驗證支護效果,進行地表沉降監測。地表沉降監測結果如圖4所示。由圖4可知,無支護時,地表最大沉降 17.3mm ,位于隧道軸線正上方;采用小導管后沉降值降至 16.3mm ,降幅 5.8% 。由此說明,注槳加固對淺層土體擾動有限,沉降控制主要依賴掌子面穩定性提升,與數值結論一致。
3.2施工效率與經濟性分析
施工效率方面,小導管支護單循環耗時約6h,其中鉆孔布設2h、注漿3h、混凝土封閉1h,較傳統大管棚支護縮短8h。優化注漿參數后,工序銜接緊密,月均進尺達 45~60m ,較無支護段提升 60% 。
經濟性方面,熱軋無縫鋼管單價120元/m,注漿水泥漿成本80元/ in3",單延米綜合成本約800元。相較管棚支護單延米成本2400元,節約費用 67% ,工期縮短22d/km ,人工與機械費用減少15萬元/km。超前支護方案效率與經濟性對比如表3所示。
表3超前支護方案效率與經濟性對比

4結束語
小導管注漿技術通過形成0.3~0.5m的漿液擴散加固圈,明顯改善了圍巖自穩性。數值模擬表明,拱頂沉降降幅達 21.9% ,掌子面位移減少 44.1% ,地表沉降降低5.8% ,有效抑制了淺埋段變形坍塌風險,保障超大斷面隧洞施工安全。相較于傳統大管棚支護,小導管技術單循環耗時縮短 57% (僅6h),月均進尺提升 60% ,材料成本降低 67% 。工期節約 22d/km ,綜合成本減少15萬元/km,實現了安全、效率與經濟性的協同優化。
圖4地表沉降監測結果

參考文獻
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[2]孫安培.隧道工程中的超前支護施工技術要點探討[J].科技與創新,2025(9):139-141+145.
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[4]彭生輝,徐松,徐長節,等.超大斷面隧道進出洞預支護方案比選研究[J].科技通報,2025(3):64-69+81.
[5]錢亦媛,徐建,周聯英,等.復雜地質市域電力管廊隧道頂管法機械超前清障技術[J].浙江建筑,2025(2):41-44.