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綜采工作面頂板破碎和煤壁片幫原因分析

2007-12-29 00:00:00
中國(guó)集體經(jīng)濟(jì) 2007年6期


  摘要:通過(guò)對(duì)綜采工作面頂板破碎、煤壁片幫影響生產(chǎn)分析,提出更換立柱、提高初撐力和及時(shí)支護(hù)措施,使綜采工作面達(dá)到日產(chǎn)萬(wàn)噸水平。
  關(guān)鍵詞:頂板破碎;煤壁片幫;更換立柱
  
  日產(chǎn)萬(wàn)噸綜采工作面是現(xiàn)代化煤礦中較先進(jìn)的回采工藝,但目前雙鴨山局綜采工作面的產(chǎn)量不算高,其原因是多方面的,除了地質(zhì)條件影響外,由于頂板壓力大,煤壁片幫出現(xiàn)大塊煤或冒頂?shù)默F(xiàn)象是其中的主要原因。現(xiàn)對(duì)東榮二礦綜一隊(duì)目前生產(chǎn)的南翼十七層四面做具體分析。
  
  一、工作面概況
  
  工作面走向長(zhǎng)710米,傾向長(zhǎng)194米,平均煤厚3.7米,地質(zhì)儲(chǔ)量64.2萬(wàn)噸,可采儲(chǔ)量61萬(wàn)噸。偽頂0.1-0.2米粉細(xì)砂巖,深灰色,層理發(fā)育,與上下層接觸明顯,直接頂為粉砂巖、中砂巖,膠結(jié)堅(jiān)實(shí),由上而下粒度偏粗,直接頂厚度為2.4米。老頂為細(xì)砂巖,灰白色,下部粒度偏粗,膠結(jié)堅(jiān)實(shí),厚度為1.8米。底板為黑色粉砂巖,致密堅(jiān)硬中部夾細(xì)砂巖條帶。該面與16層層間距為3—15米。且16層有一煤柱在該面101號(hào)—114號(hào)支架之間。
  該面主要設(shè)備為:運(yùn)輸機(jī):SGZ-800/800;采煤機(jī):MG400/940-QWD;
  破碎機(jī):型號(hào)PCM-200;轉(zhuǎn)載機(jī):型號(hào)SZZ-1000/400;皮帶機(jī):型號(hào)DSJ-120/160/2×200;乳化泵:型號(hào)BRW-315/31.5L/min。
  該面回采工藝為:割煤——拉架——移溜——掃浮煤;采煤機(jī)采用雙向割煤,即采煤機(jī)端頭斜切進(jìn)刀,反向割三角煤,然后上行(或下行)割煤,割透后同理斜切進(jìn)刀進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)割煤;隨采煤機(jī)上行(或下行)拉架、移溜距采煤機(jī)后滾筒分別不大于25米和不小于30米,拉架順序?yàn)殚g隔接力拉架;移溜彎曲段不小于30米,移工作面頭、尾時(shí)采煤機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
  
  二、影響生產(chǎn)的主要原因
  
  (除機(jī)械、電影響外)該面自2004年11月投產(chǎn)以來(lái),一直產(chǎn)量不高,11月份試生產(chǎn),月產(chǎn)量15.5萬(wàn)噸,12月份正常生產(chǎn),但由于煤壁片幫,大塊煤多而影響了小班產(chǎn)量,12月份產(chǎn)量16.5萬(wàn)噸,采煤機(jī)無(wú)論是上行還是下行,均有大量的大塊片幫煤現(xiàn)象,不得不進(jìn)行停機(jī)糊炮或停機(jī)人工砸碎處理,而每次處理至少得5分鐘,同時(shí)這種頻繁起動(dòng)對(duì)工作面設(shè)備極為不利,每班處理大塊煤累計(jì)影響約1—2個(gè)小時(shí),無(wú)形中產(chǎn)量減少25%左右,生產(chǎn)班的生產(chǎn)能力應(yīng)為4刀,而實(shí)際為3刀。
  
  三、頂板破碎、煤壁片幫原因分析
  
  造成工作面頂板破碎、煤壁片幫其直接原因?yàn)轫敯鍓毫Υ螅@有兩方面原因,一是上部有十六層煤柱(局部),二是支架支承能力不足。該面16層煤柱段在工作面104—114號(hào)支架附近,不會(huì)造成整個(gè)工作面的影響,而采場(chǎng)支架的受力,是上覆巖層運(yùn)動(dòng)的結(jié)果,支架受力值的大小始終是與其所支撐的運(yùn)動(dòng)巖層范圍相一致的,當(dāng)煤壁推進(jìn)或放頂造成支架支撐的巖層范圍超過(guò)承載能力后,支架將通過(guò)自身的沉縮擺脫其影響,將超出的部分巖重移至煤壁和空區(qū)矸石兩端支承上,因而造成了煤壁處壓力值增大的現(xiàn)象,應(yīng)力主要集中在煤壁,造成控頂范圍內(nèi)頂板破碎,煤壁被壓疏,易片幫、大塊煤增加,進(jìn)而直接影響生產(chǎn)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)立柱的初撐力及工作阻力,發(fā)現(xiàn)支架立柱有一半自泄現(xiàn)象,壓力值為0的有66個(gè),占總的12%,在1—10Mpa的有19個(gè),占所有立柱4%,而壓力值在10—19Mpa的有252個(gè),占所有立柱48.9%,平均值為17.2Mpa。
  另一方面,支架的初撐力低也是造成煤壁片幫的一個(gè)原因,現(xiàn)場(chǎng)看到乳化泵壓為25Mpa,而實(shí)際應(yīng)為30Mpa以上,由于初撐力低,所以支架只能在“等壓”,在“等壓”的同時(shí)也就將上覆巖層的力傳到了煤壁上,從而造成了煤壁始終是壓力高峰區(qū),而出現(xiàn)大塊煤片幫現(xiàn)象,也正是煤壁向外卸壓和表現(xiàn)。
  正是由于支架的初撐力低,再有大部分支架立柱密封不好,竄液,使支架的初撐力及工作阻力均達(dá)不到正常要求,就不可能使支架在頂板大面積運(yùn)動(dòng)前保持高承壓的工作狀態(tài),這種情況下,老頂不能及時(shí)切斷,從而將應(yīng)力傳遞到了煤壁承載,因而煤壁被壓疏,出現(xiàn)片幫,向外卸壓。
  
  四、改進(jìn)措施及效果
  
  通過(guò)以上分析,為了解決綜采工作面梁端距頂板破碎、片幫煤增多的現(xiàn)象,從而保證綜采工作面正常生產(chǎn),我們采取了更換立柱,提高初撐力和及時(shí)支護(hù)措施,確保了支架對(duì)頂板的支撐能力,從而控制了頂板下沉,減輕了煤壁處的頂板壓力,而不出現(xiàn)大塊片幫煤和梁端距冒落現(xiàn)象,改進(jìn)后觀測(cè)立柱壓力值如下表,平均為31.4Mpa。
  
  由于支架工作正常,在生產(chǎn)過(guò)程中不用像以往那樣經(jīng)常停機(jī)糊炮處理大塊,同時(shí)工作面各種設(shè)備也不用頻繁起動(dòng),生產(chǎn)處于良性循環(huán)狀態(tài),提高了日循環(huán)數(shù),達(dá)到了日產(chǎn)萬(wàn)噸的水平,于05年元月9日創(chuàng)造了日產(chǎn)10050噸,目前仍具備日產(chǎn)萬(wàn)噸能力,若運(yùn)輸及提升系統(tǒng)正常,該面將真正達(dá)到日產(chǎn)萬(wàn)噸水平。
  (作者單位:雙鴨山礦業(yè)集團(tuán)東榮二礦)

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