趙冬梅 劉建芳
[摘要]我廠磨煤機潤滑油站,自投產以來由于在設計、安裝和制造工藝等方面的原因,存在諸多問題。嚴重地影響磨煤機的正常運行,給機組安全運行帶來重大隱患。針對這些問題提出解決的辦法,現場實施后取得良好的效果。
[關鍵詞]潤滑油壓 聯鎖 遠程 PLC
中圖分類號:TQ53文獻標識碼:A文章編號:1671-7597(2009)0510019-01
由于工程設計時間短,磨煤機潤滑油壓低聯鎖保護控制系統在邏輯設計中存在一些問題。經過不斷的研究,并參照同類型機組的運行經驗,對我廠磨煤機潤滑油壓低聯鎖保護控制系統邏輯進行了修改和完善。改造后系統運行穩定。
一、存在問題
在機組的運行過程中,我廠磨煤機潤滑油站控制系統由于基建安裝、邏輯設計、調試和元器件本身原因存在的缺陷主要集中在以下幾個方面:
1.高壓潤滑油泵無法實現遠程啟動;
2.DCS畫面中潤滑油壓顯示與就地壓力表顯示偏差大;
3.集控室DCS畫面中顯示磨潤滑油壓低,但是低壓油泵未聯啟;
4.磨煤機跳閘而高壓油泵不聯啟;
5.磨潤滑油壓低Ⅱ值而磨煤機未跳閘等幾項重大缺陷。
二、優化方案
1.對高壓油泵控制加裝由DCS控制的自保持回路。如下圖:

代號名稱代號名稱
Ka3 遠程切換開關SB5 #1高壓油泵停止
SB6 #1高壓油泵啟動SB7 #2高壓油泵停止
SB8 #2高壓油泵啟動
2.在DCS中還需要對DEVICD模塊的輸出點連接上RSFIP模塊,如下圖:

由上兩圖可知,當DCS即DEVICE的OUT1發出指令時J3和J4動作,使KM3和KM4動作,那么#1、#2高壓油泵啟。
改造后實現了高壓油泵的遠控啟停。緩解了運行人員的勞動強度。
(1)實地測量變送器與壓力表安裝位置的高度差,差值為9.6米,當潤滑油溫在40℃時,ρ=876kg/m2;
則:?=ρgh=876*9.8*9.6=0.082Mpa;
F=F'+?.所以,變送器量程遷移了+0.082Mpa。
(2)實施DCS監測點壓力遷移,對模擬量輸入功能塊XAI的BIAS參數進行設置,值為0.082MPa。從而糾正了由于存在壓差而引起的較大偏差。
3.4.5.確定磨煤機跳閘條件為:
(1)在制粉系統聯縮投入的情況下,排粉機跳閘,聯跳同側磨煤機;
(2)當磨油站控制柜來磨油站故障信號時,停磨煤機;
(3)磨油站潤滑油壓低于0.1MPA時,停磨煤機;
(4)MFT動作時停磨煤機。
同時將DCS中“磨煤機保護”組態邏輯頁中FIRST功能塊參數NUM修改為數值1。如圖所示:

由上圖可知,Z1、Z2、Z3、Z4為上述4個跳閘條件,任意滿足一個時磨煤機跳閘。從而保證了磨煤機跳閘聯鎖的準確無誤。
三、結束語
經過這些改造措施,烏海熱電廠磨煤機油站控制系統的故障率明顯降低,提高了控制系統的安全穩定性。控制邏輯能夠完全滿足機組安全穩定運行的需要。
參考文獻:
[1]XDPS工程師手冊,上海新華控制技術有限公司.
作者簡介:
趙冬梅,女,內蒙古人,畢業于內蒙古工學院,工程師,現從事電廠熱控檢修工作。