摘要:文章對旺村水利樞紐工程帷幕灌漿施工工藝和技術措施的分析,經施工處理后取得了良好的效果,保證了水庫有效蓄水和電廠正常運行。
關鍵詞:壩基;帷幕灌漿;旺村水利樞紐
中圖分類號:F426文獻標識碼:A
文章編號:1674-1145(2009)12-0154-02
一、工程概況
旺村水利樞紐是一座以發電為主,結合航運,兼顧其他綜合利用的水電樞紐工程,壩址位于桂江下游梧州市長洲區旺村附近,距上游京南水利樞紐壩址41.35km,距桂江河口24km,為桂江開發的最末一個梯級。壩址以上控制集雨面積18261km2,多年平均流量580m3/s,多年平均徑流量182.9億m3,設計洪水流量19400 m3/s(P=2%),校核洪水流量27100 m3/s(P=0.2%),多年平均懸移質年輸沙量246.7萬t,水庫正常蓄水位18.5m,相應庫容1.078億m3;右岸廠房右岸船閘樞紐總體布置方案(16孔溢流壩,堰頂高程6m),電站裝機3×2MW,年利用小時數3957h,多年平均發電量237.4GW·H;船閘按通航1+2×120t級船隊及300T單船設計;本項目帷幕灌漿工程分布在右岸接頭土壩段、門庫壩段、一期溢流壩段、河床式水利樞紐主機間、安裝間和航運工程閘首和閘室等部位,帷幕灌漿工程量3320m。
二、工程地質概況
壩址區地貌為侵蝕~剝蝕低山地貌,右岸為一級階地。河谷呈寬“U”字型,兩岸地形不對稱。土壩布置在右岸沖積一級階地及剝蝕的低山丘陵坡地上,壩肩發育有一條沖溝橫切山坡;壩基地質構造簡單,未發現有圈套的斷裂構造分布,沖積粉質黏土或砂礫石層均能滿足壩基承載力要求;壩基滲漏主要表現沖洪積層滲漏、中等透水巖體的一般滲漏和沿裂隙密集帶的集中滲漏。廠房地基在2#背斜的核部,巖體較為破碎,構造裂隙發育,但規模較小,主要為短小的裂隙,為弱~中等透水。通航建筑物的上引航道渠底大部分位于一級階地上,階地厚11.5~19.8m;上閘首地質構造復雜,處在2#背斜的核部,巖層產狀變化較大,裂隙較發育。閘室及下閘首地質構造簡單,巖層呈單斜結構,裂隙較發育,但規模較小,延伸不長。下引航道地質構造較復雜,處在2#向斜的核部,巖層產狀變化較大,裂隙較發育。
三、灌漿試驗
灌漿試驗選在土壩的上游段,試驗段長7m,混凝土厚度2.6m~3.3m,該段壩前水深2m,共布置5個灌漿鉆孔,孔距分別為2m及1.5m,分為3序次采用孔口封閉循環灌漿法施工,孔口管埋入混凝土1.5m。灌漿段長度:第1段2m,第2段3m,第3段及以后均為5m最后一段可適當加長,但不超過8m~9m。由于壩基巖體軟弱、風化、節理裂隙發育,壩前水深小,灌漿壓力為0.2MPa~0.5MPa。
Ⅰ序孔的平均透水率為30.8Lu,單米注入水泥量為2.714kg/m。Ⅱ序孔的平均透水率為10.7Lu,為Ⅰ序孔的34.7%,單米注入水泥量為90.7kg/m,為Ⅰ序孔的41.7%。Ⅲ序孔的平均透水率為6.13Lu,為Ⅱ序孔的57.3%,單米注入水泥量為32.7kg/m,為Ⅱ序孔的36%,符合基巖灌漿的一般規律。檢查孔位于透水率大、吸漿量大多次冒漿、串漿的第11、12號鉆孔之間,混凝土與基巖接觸面有水泥結石,厚3mm~5mm,膠結緊密。壓水試驗共作10段,透水率為0.4Lu~1.8Lu,全部達到設計要求。
試驗段灌漿成果表明,壩基的巖體風化較強烈,節理裂隙較發育,透水率大。Ⅰ序孔孔深38m~48m,透水率達11Lu~34Lu,≤5Lu的深度大為增加;混凝土與基巖接觸面透水率大、吸漿量大、多次冒漿。試驗成果資料表明:(1)孔距2m是合適的,能達到設計要求;(2)防滲帷幕應適當加深;(3)首先進行混凝土以下2m接觸段的首段灌漿,達到灌漿結束標準后,下入孔口管,用水泥固結,待凝48h,再進行以下段灌漿,效果較好。
四、帷幕灌漿施工工藝流程

五、帷幕灌漿施工
依照設計及《水工建筑物水泥灌漿施工技術規范》,并考慮本工程的特點,帷幕灌漿采用自上而下分段鉆進,分段灌漿,孔內循環的灌漿方法。混凝土與基巖接觸段巖石段長≤2m,單獨灌漿并待凝,以下灌漿段長5~6m。在斷層、破碎帶地質條件地區縮短灌漿段長并待凝。
(一)鉆孔
采用SGZ-III型回轉鉆機鉆孔,鉆孔孔徑為Φ110mm;灌漿孔孔位與設計孔位的偏差小于0.1m。
鉆孔過程中,遇巖層、巖性變化,發生掉鉆、塌孔、失水、涌水等異常情況,做好鉆孔記錄。鉆孔若遇洞穴、塌孔或掉塊難以鉆進時,先進行灌漿處理固結后,再進行鉆進;發現集中漏水或涌水,查明情況、分析原因,經處理后再繼續鉆進。終孔段孔底沉渣控制不超過0.2m。
鉆孔必須進行孔斜測量,終孔后采用JXC-I測斜儀每10m進行1次孔斜測量。垂直或頂角小于5°的帷幕灌漿孔,其鉆孔底偏差值應符合表1要求。對于頂角大于5°和深度大于60m的帷幕灌漿孔,其孔斜根據施工圖紙要求或監理工程師的指示執行。

孔深大于60m 時,孔底最大允許偏差值不大于孔深的2.5%。發現孔斜超過設計規定值,需采取移位或砂漿回填固結后重新鉆孔;鉆孔過程中,嚴格控制孔深20 m 內的鉆孔偏差值。
(二)鉆孔沖洗及裂隙沖洗
鉆孔沖洗擬采用單孔沖洗。裂隙沖洗至回水澄清后10min結束,且總的時間要求不少于30min,串通孔不少于2h,底殘渣不超過20cm。
(三)壓水試驗
壓水試驗在裂隙沖洗后進行,壓入流量穩定標準:壓水壓力均為灌漿壓力的80 %。簡易壓水時間為20 min,每3~5 min 測讀1 次壓入流量,取最后的流量作為計算流量。
灌漿前結合裂隙沖洗進行簡易壓水,壓水壓力為該段灌漿壓力的80 % ,且不大于1 MPa 。簡易壓水的成果按下式計算:
q = Q/ PL (1)
式中:q——試段透水率,Lu;
Q——壓入流量,L/min ;
P——作用于試段內的全壓力,MPa;
L——試段長度, m。
先導孔采用單點法進行壓水試驗,壓入流量的穩定標準:在穩定的壓力下每5min測讀1次壓入流量,連續4次讀數中最大值與最小值之差小于最終值的10%,或最大值與最小值之差小于1L/min時,取最終值作為計算值。壓水壓力為該段灌漿壓力的80%,且不大于1MPa。
單點法壓水試驗的成果計算同(1)式。
(四)灌漿
帷幕灌漿采用自上而下分段灌漿法時,在規定壓力下,當注入率不大于0.4L/min時,繼續灌注60min,或不大于1L/min時,繼續灌注90min,灌漿即可結束。而采用自下而上分段灌漿法時,繼續灌注時間相應減少為30min和60min,灌漿即可結束。灌漿過程中,隨時測量進漿和回漿比重,當回漿變濃時,換用與進漿相同比級的新漿液進行灌注。若效果不明顯,延續灌注30min,即可停止灌注。
(五)封孔
灌漿結束采用全孔灌漿封堵法封孔:全孔灌漿結束后,用0.5:1的水泥漿置換孔內漿液并取出所有灌漿管后,用0.5:1的水泥漿純壓30min,壓力為最大灌漿壓力,并做好灌漿記錄。
六、灌漿質量檢查
帷幕灌漿效果檢查以分析檢查孔壓水成果為主,結合鉆孔、取巖芯資料、灌漿記錄和測試成果等進行綜合評定。檢查孔數量為灌漿孔總數的10%,一個單元工程內至少布置一個檢查孔。采用地質鉆機金剛石鉆頭進行鉆孔,鉆孔孔徑Φ76 mm。鉆孔過程中分段壓水,巖芯裝箱編號、描述、拍照、繪制鉆孔柱狀圖;終孔后按帷幕灌漿要求自下而上分段灌漿及封孔。
壓水試驗檢查在灌漿結束14d后進行,采取自上而下分段檢查,壓水壓力為該段最大灌漿壓力的80%。
帷幕灌漿壓水試驗結果表明:混凝土與基巖接觸段及其下一段的合格率為100%,再以下各段的合格率為90%以上,灌漿質量可認為合格。
七、結語
旺村水利樞紐防滲工程經帷幕灌漿處理后,下層灌漿洞洞壁基本保持干燥,未發現有嚴重的滲水現象,灌漿質量較好。為提前蓄水、按時發電作出了應有貢獻。
參考文獻
[1]盧廣寧,趙瑞斌.東大龍口水庫壩基帷幕灌漿效果分析[J].山西建筑,2007,(36).
[2]高一軍.江蘇龍珠水庫大壩基礎帷幕灌漿[J].水利水電施工,2007,(2).
[3]耿衛清,王建平.峽口拱壩基礎帷幕灌漿施工控制[J].水利水電施工,2006,(1).
作者簡介:趙改名,男,廣東省源天工程公司工程師,研究方向:水利建筑。