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高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)適應(yīng)性改造探討

2010-01-01 00:00:00化玉榮汪春蕾

摘要:本文通過(guò)分析萊鋼股份煉鐵廠3#750m3高爐爐頂頂采用PW緊湊型串罐式無(wú)料鐘爐頂,研究高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)適應(yīng)性改造,以提高高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。

關(guān)鍵詞:液壓故障 改進(jìn) 系統(tǒng)校核

0 引言

3#750m3高爐爐頂采用PW緊湊型串罐式無(wú)料鐘爐頂,由一套液壓控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)爐頂上料柱塞閥、上密封閥、料流調(diào)節(jié)閥、下密封閥、均壓閥以及均壓放散閥的開(kāi)關(guān)動(dòng)作,完成高爐裝料作業(yè)。由于生產(chǎn)節(jié)奏的加快,高爐利用系數(shù)提高,該系統(tǒng)在工作過(guò)程中出現(xiàn)的液壓故障嚴(yán)重制約了高爐的穩(wěn)定生產(chǎn)。通過(guò)對(duì)其增加備用控制系統(tǒng),以及柱塞閥油缸適應(yīng)性改造,液壓系統(tǒng)的重新校核驗(yàn)算及優(yōu)化完善,來(lái)提高液壓系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。

1 爐頂液壓系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用中的缺點(diǎn)

爐頂液壓系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中,暴露出諸多問(wèn)題,故障排查時(shí)間長(zhǎng),影響爐頂設(shè)備的正常運(yùn)行,造成高爐控風(fēng)作業(yè)甚或休風(fēng),嚴(yán)重制約了高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。液壓系統(tǒng)運(yùn)行中,常發(fā)生以下故障:

1.1 料流調(diào)節(jié)閥液控單向閥閥芯斷裂故障;

1.2 液壓控制系統(tǒng)電磁閥換向閥線圈燒損故障;

1.3 上下密節(jié)流閥閥芯彈簧失效故障,節(jié)流閥閥芯斷裂故障;

1.4 柱塞閥多次打不開(kāi)或關(guān)閉動(dòng)作慢故障等。其中柱塞閥打不開(kāi)故障表現(xiàn)的相當(dāng)突出,自2006年以來(lái)共計(jì)有36次打不開(kāi)故障。

2 高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)改進(jìn)過(guò)程

液壓系統(tǒng)故障均表現(xiàn)在閥組在線使用時(shí),故障排查時(shí)間是制約生產(chǎn)的關(guān)鍵因素,因此需要考慮如何實(shí)現(xiàn)閥組的離線檢修而不影響生產(chǎn);柱塞閥故障表現(xiàn)尤為突出,高爐強(qiáng)化冶煉后,生產(chǎn)節(jié)奏加快,料批重量增加,柱塞閥油缸提升能力受限,需要增大其提升能力。在爐頂30m液壓站增加一套備用控制閥臺(tái),滿足高效生產(chǎn)組織要求。備用閥臺(tái)液壓閥選用在線使用原控制閥臺(tái)閥類規(guī)格型號(hào),保證備件的統(tǒng)一性、互換性,便于備件管理和減少備件儲(chǔ)存量。爐頂液壓控制閥臺(tái)一用一備,可實(shí)現(xiàn)故障狀態(tài)下的快速切換,滿足高爐爐頂正常裝料要求,同時(shí)為故障排查贏得了時(shí)間。

2.1 提高柱塞閥油缸的提升能力

2.1.1 提高系統(tǒng)壓力 現(xiàn)爐頂工作壓力為16MPa,提高系統(tǒng)工作壓力可相應(yīng)提高柱塞閥的提升力。由于原系統(tǒng)選用恒壓變量柱塞泵A10VSO28DFR1/31R-PPA-12N00,該泵額定壓力28MPa。要提高系統(tǒng)壓力,按照最大連續(xù)工作壓力為額定壓力的70%考慮,系統(tǒng)壓力可調(diào)整到20MPa。

2.1.2 對(duì)柱塞閥油缸進(jìn)行適應(yīng)性改造,進(jìn)行重新選型設(shè)計(jì),提高油缸提升能力 原柱塞閥油缸設(shè)計(jì)工作能力是高爐裝料料批15-17噸/批(按批重17噸計(jì)),柱塞閥油缸選用Z1103d-702-11(125/70×800)。隨著高爐冶煉強(qiáng)度的提高,增大了高爐裝料料批重量,料批增至25-27噸/批(按批重26噸計(jì))。

2.2 對(duì)原液壓系統(tǒng)關(guān)鍵備件重新校核

2.2.1 液壓泵的校核

液壓泵配置:A10VSO28DFR恒壓變量柱塞泵2臺(tái)(一用一備),額定流量26L/min。

柱塞閥油缸改進(jìn)后,開(kāi)啟與關(guān)閉流量計(jì)算如下:

按柱塞閥開(kāi)啟與關(guān)閉時(shí)間不變,即速度V1、V2不變,

柱塞閥開(kāi)啟時(shí),有桿腔進(jìn)油

A開(kāi)改/A開(kāi)原=3.14×(D改2/4-d2/4)/[3.14×(D原2/4-d2/4)]

=3.14×(0.152/4-0.072/4)/[3.14×(0.1252/4-0.072/4)]

=1.64

柱塞閥關(guān)閉時(shí),無(wú)桿腔進(jìn)油

A關(guān)改/A關(guān)原=3.14×(D改2/4)/[3.14×(D原2/4)]

=3.14×(0.152/4)/[3.14×(0.1252/4)]

=1.44

由Q=VA得:

柱塞閥開(kāi)啟流量Q開(kāi)=1.64Q原=1.64×81=133(L/min)

柱塞閥關(guān)閉流量Q關(guān)=1.44Q關(guān)=1.44×118=170(L/min)

因柱塞閥油缸連接回路為差動(dòng)回路,因此Q差動(dòng)關(guān)=170-133=37(L/min)

2.2.2 蓄能器組的校核

3#750m3高爐爐頂液壓系統(tǒng)原泵站配置:

蓄能器組:采用1個(gè)25L的活塞式蓄能器配4個(gè)50L的氮?dú)馄俊?/p>

蓄能器的作用:蓄能器在液壓系統(tǒng)中是用來(lái)儲(chǔ)存、釋放能量的裝置。其主要用途為:作為輔助液壓源在短時(shí)間里提供一定數(shù)量的壓力油,在高峰時(shí)刻應(yīng)用,以便選用較小的泵。用較小的泵,即可實(shí)現(xiàn)在瞬間提供大量液壓油,平穩(wěn)保持液壓系統(tǒng)中一定的流量和壓力,滿足系統(tǒng)對(duì)速度、壓力的要求,減小系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)功率降低系統(tǒng)溫升;可實(shí)現(xiàn)液壓缸的保壓;緩沖、吸收液壓沖擊、降低壓力脈動(dòng)等。

當(dāng)系統(tǒng)不需要大量油液時(shí),可以把液壓泵輸出的多余壓力油液儲(chǔ)存在蓄能器內(nèi),需要時(shí)由蓄能器快速釋放給系統(tǒng)。

3#750m3高爐爐頂液壓活塞式蓄能器由油液部分和氣體部分構(gòu)成,活塞用作氣體密封隔離件。氣體部分預(yù)充有氮?dú)猓后w部分與液壓回路相通。因此壓力升高時(shí)氣體被壓縮,油液被吸入活塞式蓄能器,壓力下降時(shí),氣體膨脹,從而把油液壓入系統(tǒng)回路。

考慮到爐頂液壓系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,上料柱塞閥開(kāi)啟需要補(bǔ)充較多能量。上料柱塞閥油缸由125/70×800改為150/70×800,閥門開(kāi)啟所需流量由81L/min變?yōu)?33L/min,需要蓄能器所補(bǔ)充的能量:

原油缸需蓄能器提供量:(81-26)×5/60=4.58(L)

改造后油缸需蓄能器提供量:(133-26)×5/60=8.92(L)

通過(guò)理論計(jì)算,由于油缸的改進(jìn),原蓄能器提供的量5.32L已經(jīng)小于改造后油缸所需要的量8.92L。

2.2.3 綜合泵與蓄能器組的校核 攻關(guān)小組在增大泵的流量與蓄能器組的數(shù)量上進(jìn)行了比較。如若增大泵的流量,從閥門啟閉流量圖可以看出,僅柱塞閥開(kāi)啟時(shí)需要大流量,這樣將會(huì)造成大量無(wú)效能耗,轉(zhuǎn)化成熱量,使油溫升高,過(guò)高的油溫會(huì)導(dǎo)致液壓油粘度下降,零件配合間隙增加,密封損壞,導(dǎo)致系統(tǒng)泄露增加。從經(jīng)濟(jì)及效果方面綜合評(píng)定,確定增加一組活塞蓄能器組來(lái)滿足系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)。

具體配置:泵站保留原泵站配置,另配置一組活塞蓄能器組,為25L活塞式蓄能器25L+4×50L氮?dú)馄俊?/p>

選用活塞式蓄能器,因?yàn)榛钊叫钅芷饔幸韵聝?yōu)點(diǎn):㈠預(yù)充氣壓力和最高工作壓力之間的高壓縮比。②低壓差時(shí)使用補(bǔ)償?shù)獨(dú)馄浚?jīng)濟(jì)性高。③流量可以很大。④液壓設(shè)備效率高。⑤氣體密封性好,不泄露。⑥密封磨損時(shí)無(wú)突發(fā)性泄氣。

3 高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)改造后的效果

3.1 爐頂液壓控制備用系統(tǒng)啟用后,液壓故障系統(tǒng)能夠快速實(shí)現(xiàn)備用系統(tǒng)的切換功能,實(shí)現(xiàn)了液壓控制系統(tǒng)零影響的離線檢修,滿足了高爐高效生產(chǎn)組織的要求。

3.2 柱塞閥油缸及蓄能器的系列改進(jìn),適應(yīng)了高爐強(qiáng)化冶煉,快節(jié)奏組織生產(chǎn)的要求,提高了液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性。

3.3 爐頂泵站用并聯(lián)的兩套蓄能器來(lái)保證柱塞閥啟閉瞬間大流量的需求,彌補(bǔ)了泵流量的不足,減少了功率消耗,降低了系統(tǒng)溫升,各閥門啟閉時(shí),系統(tǒng)壓力變化平穩(wěn)。閥門開(kāi)啟時(shí)間調(diào)整范圍加大,有利于生產(chǎn)方組織生產(chǎn)。

高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)的適應(yīng)性改進(jìn),有效降低了爐頂液壓控制系統(tǒng)故障對(duì)生產(chǎn)的影響,符合高爐高效生產(chǎn)組織要求,可推廣應(yīng)用至其它750立級(jí)高爐爐頂液壓控制系統(tǒng)。

參考文獻(xiàn):

[1]劉延俊.液壓系統(tǒng)使用與維修.—北京.化學(xué)工業(yè)出版社.2006.214-215.

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