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混凝土防滲墻在六都寨水庫除險加固工程中的應用

2010-04-09 02:46:40申秀英
湖南水利水電 2010年6期
關鍵詞:混凝土施工

申秀英

(隆回縣六都寨灌區管理局 邵陽市422200)

1 工程概況

六都寨水庫位于資水支流辰水中上游,行政區劃隸屬隆回縣六都寨鎮,大壩為粘土心(斜)墻土石壩,壩頂寬8.0m,壩軸線長480.0m,壩頂高程360.5m,最大壩高72.5m,是一座以灌溉為主,兼有發電、防洪、養殖等綜合效益的大(ⅠⅠ)型水利工程。集雨面積 338km2,總庫容1.3112億m3;

六都寨水庫從1958年開始勘察規劃,1975年動工,1978年大壩填筑工程全面鋪開,大壩基本采用民工填筑方式,填筑的粘土、風化土石料,全部是肩挑、手推車運料,粘土心、斜墻用東方紅75型推土機平整碾壓,粘土墻邊用人工木錘夯壓,機械化程度低,填筑質量難以保證。水庫自1991年5月關閘蓄水以來,大壩外坡出現多處集中滲水,1995年6月30日發現在壩外坡331m高程處有集中滲透點21處,13處濕潤帶,壩后滲漏量與庫水位關系密切,并有逐年增大趨勢,最大滲漏量達87.6L/s,壩坡散浸嚴重,面積達1080m2,量水堰最大出水流量達51.57 L/s,遠遠大于設計滲流量;大壩左側老山體316.0m高程處有一特大涌水點,1997年6月14日9時至15日7時,1999年5月25日9時至26日7時,分別出現管涌,最大涌水流量為1.7L/s,水色渾濁,伴有泥沙,長此下去,會淘空壩體引起壩體滑坡。

2 混凝土防滲墻施工

六都寨水庫除險加固工程設計有高噴灌漿、混凝土防滲墻、純水泥充填灌漿等方案。經過技術、經濟比較,選擇垂直混凝土防滲墻進行壩體防滲加固,混凝土防滲墻軸線位于壩軸線上游1.0m。大壩原主河床部位基礎巖石為弱風化,透水率小于5Lu,滿足規范防滲要求,不需要進行帷幕灌漿處理;兩側基礎巖石多為強風化,透水率大于5Lu,不滿足規范防滲要求,需要進行帷幕灌漿處理。

大壩防滲墻范圍為:大壩樁號K0-165~K0+286,其中心線位于壩軸線上游1.0m。K0+016~K0+226段混凝土防滲墻厚80cm,嵌入基巖50cm,其兩側混凝土防滲墻厚度為60cm,嵌入基巖1.0m。因每年的4~9月為主汛期,不利于混凝土防滲墻的施工,而且大壩防滲墻工程量較大,為確保水庫大壩安全渡汛,六都寨水庫大壩混凝土防滲墻施工分兩期進行,即安排在兩個枯水期施工,以降低混凝土防滲墻施工強度。其中K0+091~K0+226為一期工程,K0-165~K0+091、K0+226~K0+286為二期工程,施工期為當年10月至次年3月。

為確保地下防滲墻在土壩除險加固工程中的質量,要注重以施工過程控制為主,在施工過程中充分考慮壩體的密實度和自身的穩定,從防滲墻造孔、孔形及清孔、混凝土澆筑過程等方面進行質量控制。

六都寨水庫防滲墻成槽采用液壓抓斗和沖擊鉆施工,槽孔上部30m采用液壓抓斗成槽,30m以下采用沖擊鉆成槽,采用鉆劈法成槽方案施工。

為保證成槽施工的質量,各槽孔開孔中心線位置在防滲墻軸線上、下游方向的誤差不大于3cm,槽孔壁面應平整垂直,防止偏全斜,孔斜率不得大于0.4%;含孤石、漂石地層及基巖面傾斜較大等特殊情況時,孔斜率控制在0.6%,整個槽孔孔壁應平整無梅花孔、探頭石和波浪形小墻等。一、二期槽套接孔套接厚度不小于墻厚的95%;防滲墻中心線上、下游方向偏差不大于3cm。

各段墻底應嵌入基巖(0.5~1.0)m;相鄰兩主孔終孔深度小于1.0m,其中間副孔深度與較深的主孔之差不大于相鄰兩主孔孔深之差的1/3;相鄰主孔終孔深度之差大于1.0m,其中間副孔深度應視巖料進行基巖鑒定確定,但其終孔深度與較深主孔深之差不得大于1.0m,且副孔孔底高程不得高于兩主孔高程的中間位置;槽孔澆筑混凝土時,須將導管布置在較深的主孔或副孔內。以保證防滲墻與基巖嵌接良好。墻段之間連接形式主要采用雙反弧施工法或接頭管法。

清孔是保證防滲墻體的整體性和混凝土澆筑質量的關鍵。槽孔終孔驗收合格后進行清孔換漿。清孔采用泵吸反循環法,在清孔內廢渣的同時向孔內補充新鮮泥漿。清孔換漿結束1h后。孔內沉淀物不超過10cm;二序槽孔清孔換漿結束前,應用鋼絲鉆頭刷洗槽段接頭混凝土孔壁的泥皮,接頭刷洗在套接孔采用圓形鋼絲刷子鉆頭刷洗,雙反弧孔采用液壓可張式上反弧刷子刷洗,直至刷子鉆頭不帶泥、孔底淤積不再增加。清孔換漿后4h內,澆筑混凝土,若延長時間,應測量淤積厚度,如超標,開澆前應重新清孔。清孔換漿結束后,應達到以下要求:孔底淤積厚度≤10mm,泥漿密度<1.1g/cm3。馬氏漏斗粘度<5%。

混凝土澆筑過程是保證防滲墻質量的最后一關,也是最重要的一關。澆筑導管內徑采用180mm,混凝土導管為絲扣連接。澆筑時,導管應定期進行密閉承壓試驗。安裝導管時,導管底部出口與孔底板距離不得大于25 cm,當孔底高差大于25cm時,導管中心應放在該導管控制范圍內的最低處。

混凝土入倉方式采用混凝土輸送泵入槽口儲料罐分料口入槽孔。開澆混凝土前,先在導管內設隔離球,在導管內注入適量的水泥砂漿,并準備好足夠數量的混凝土,以使導管底口的木球塞被擠壓到導管底部,將管內泥漿擠出管外,然后將導管稍微上提,使木球塞浮出,并埋住導管底端,保證后續澆筑的混凝土不致與泥漿摻混,導管開始澆筑時,先下入導注塞,將導注塞槽孔混凝土澆筑嚴格遵循先深后淺的順序,從最深的導管開始,由深到淺依次開澆,直至全槽混凝土面基本澆平以后,再全槽均衡上升。混凝土必須連續澆筑,槽孔內混凝土面上升速度不應小于2m/h,也不宜過快,并連續上升至施工平臺高程頂面;導管埋入混凝土的深度應保持在(2.0~4.0)m之間,以免泥漿進入導管內;槽孔內混凝土面應均勻上升,其高差應控制在0.5m以內,第30min測量一次混凝土面,每2h測定一次導管內混凝土面,在開澆和結尾時應適當增加測量次數;如混凝土面高差過大,易發生混凝土包裹泥漿形成質量缺陷,凡是深槽段,泥漿上浮,比重不斷增加,更易發生混凝土包裹泥漿的現象。施工中要及時繪制混凝土澆筑圖,如發現實際澆筑方量與計算方量相差較大時,要及時分析原因,是否因塌孔、壩內空洞等原因造成,避免混凝土的澆筑造成壩體破壞。在實施中要控制混凝土澆筑強度,澆筑速度過快,混凝土對壩體劈裂作用可能破壞壩體,過慢會使混凝土表面泥漿沉淀較厚,同時表層混凝土初凝,影響混凝土質量。防滲墻混凝土終凝頂部應高于設計墻頂高程50cm,頂部50cm高的墻體混凝土應予清除。澆筑過程中作好混凝土面上升的記錄,防止堵塞、埋管、導管漏漿和泥漿摻混等事故的發生。在混凝土澆筑時,按要求在出機口和槽口入口處隨機取樣,檢驗混凝土的物理力學性能指標,不合格混凝土嚴禁入槽。

一、二期槽孔間混凝土墻段連接方式采用雙反弧樁注法。在Ⅰ期槽或Ⅱ期樁達到一定強度后,在雙反弧孔位中心先用反循環鉆機配階梯鉆頭鉆進導孔至終孔深度,再用鋼性雙反弧鉆頭修孔、掃小墻,最后用液壓可張式雙反弧鉆具清洗Ⅰ期槽端孔或Ⅱ期樁柱面泥皮和殘留物后澆筑混凝土,以雙反弧斷面連接成墻。

3 施工中遇到的主要技術難題及處理方法

槽段孔壁的失穩問題:在施工前期的鉆孔過程中,多次發生孔壁不穩和塌孔現象,處理工作量大,處理時間長,嚴重影響了工程進度。如在工程初期對部分槽段的成槽統計中,塌孔處理時間占整個成槽時間的33%,占各類成槽事故的62.8%;槽孔穩定與地層情況、槽段長度、泥漿性能等諸多因素有關,泥漿的粘度、密度和失水量是其控制重點。粘度的增加可在孔壁形成泥皮,密度的增加可保證槽壁的穩定性,失水量的減少可降低泥漿中的水滲透入土體,減少對孔壁穩定性的破壞。經過多次試驗,最后選用了澧縣生產的造漿率較高的膨潤土,并添加了外加劑(聚丙烯胺)來增加泥漿粘度。槽段越長,可以減少槽段的接頭數,增加防滲墻的防水性和整體性,槽段過長又會降低孔壁的穩定性,縮短槽長可以增加槽壁的抗剪強度,有利于孔壁的穩定,而且單槽成槽時間不能太長。經過反復試驗和計算,最終確定各槽段的劃分長度一般在(6.0~6.4)m。通過上述措施的控制,收到了良好的效果。

塌孔發生在成槽快要結束的時候,如果塌孔后不影響鉆機的正常施工,可以用水泥摻拌粘土槽內靜止一段時間后再施工,這樣可以使槽內的泥漿粘度和泥漿密度增加,增加槽壁的穩定性。若槽孔坍塌后,導墻底部懸空,則下部應采用粘土回填到導墻下部(2~3)m后,把槽內上部泥清除,用混凝土將上部塌空部分回填密實,待混凝土有一定強度后再重新開孔成槽。塌孔后,如果鉆機平臺或棄渣平臺已塌空,導墻已發生斷裂,使得鉆機無法繼續施工,可把該槽段兩側地基加固后,采用合適的工字鋼將鉆機平臺或棄渣平臺架空,重新形成一個導向槽支架,從而減少槽壁上部的均布荷載。在施工32號槽時,由于導墻發生斷裂,當時槽段已成槽且冬季天氣特別寒冷,在槽內回填粘土和澆筑混凝土已經不現實,最后用了兩根12m長的工型鋼將鉆機平臺和棄渣平臺架空,再繼續施工,最后順利地完成了該槽段。

巖層“卡鉆”問題:在施工上部時由于粘土質量好,粘性高經常出現糊住鉆頭造成卡鉆;在施工至下部巖層時,也多次出現鉆頭被卡在基巖面上無法提起的事故。經過分析,施工中出現的卡鉆大多有以下三種情況:一是施工時槽孔上部掉石頭,出現塌孔,將鉆頭埋住;二是施工中鉆頭被卡在下部巖石中;三是由于上部心墻粘土質量較好,糊住鉆頭造成卡鉆。針對以上三種情況采取的相應措施是:施工中使用合格的漿液,防止槽孔坍塌;在下部基巖鉆過時重復利用舊鉆頭鉆孔,新補焊的鉆頭不能直接用于下部的基巖鉆進,以免出現新鉆進的基巖孔徑大于上部孔徑,形成卡鉆的條件;心墻上部30m部位采用洛陽鏟錯孔干打法,嚴格控制干打法成槽深度,及時摻加固壁泥漿,并迅速組織沖擊鉆繼續進行施工,確保成槽安全,一旦遇到雨、雪天氣堅決不能采用干打法,以免由于雨水浸泡造成塌孔來達到預防卡鉆的目的。

通常由于下部基巖較硬,經常補焊鉆頭,由于補焊的鉆頭直徑比原來鉆進基巖的鉆頭直徑大,結果被卡在基巖面上。鉆頭無法被提起來,在施工15號槽段時在40m左右深度時被卡住。要將鉆頭處理上來,須將鉆頭周圍的巖石砸碎,但巖石較硬且孔又深,普通的工具效果不大。通過分析研究,加工了一個大的擴孔器,內徑剛好能套住鉆頭。布置一個長1.5m、直徑80cm、重0.5t的鋼桶,同時再在擴孔器上補焊了2t的Φ32mm螺紋鋼進行加固。加工后的擴孔器,重量2.5t,外徑83cm,內徑81cm,長度3.0m。

卡鉆處理時,將加工好的擴孔器沿著鉆頭鋼絲繩下到孔底,將鉆頭套住,由于擴孔器內徑比鉆頭稍大一點,擴孔器可以上下活動,然后根據沖擊鉆進原理,將鉆頭周圍的巖石扎碎,使鉆頭能夠活動,從而成功處理孔內卡鉆的問題。

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