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采煤工作面上隅角瓦斯治理技術

2010-04-13 02:05:20孫緒志王汝
中國煤炭工業 2010年3期
關鍵詞:煤礦

文/孫緒志 王汝

江蘇宏安集團莆河煤礦為高瓦斯礦井,同時采用炮采落煤、全部垮落法處理采空區,造成上隅角和工作面瓦斯濃度嚴重超限,影響礦井的正常安全生產。

一、上隅角瓦斯積聚原因

煤礦采煤工作面多采用“U”型通風方式,上隅角容易積聚瓦斯是其存在的主要問題。由于瓦斯相對密度是0.554,比空氣密度小,常積聚在巷道的上部及高頂處,這種現象叫上隅角瓦斯積聚。而進入采空區的漏風攜帶瓦斯從上隅角流出,與主風流匯合時形成漩渦區,不能及時被主風流帶走,造成瓦斯積聚超限。

二、埋管抽放采空區瓦斯基本原理

研究表明,當采空區瓦斯涌出強度超過一定值時,必須進行瓦斯治理。在上述的上隅角瓦斯治理方法中,埋管抽放采空區瓦斯從而防止和降低上隅角瓦斯積聚的方法,是一種有效的防治技術,抽放效果最好,在工藝中已形成較為完整的一套技術方法,便于從根本上解決上隅角瓦斯積聚問題。

一般認為,煤層回采后,在其頂板形成三個受采動影響的地帶:冒落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶,在其底板則形成卸壓帶。在壓差作用下,大量由鄰近層(QL)、本煤層涌出的瓦斯流向采空區(QB),由于回采有部分瓦斯留在采空區,碎煤也有部分瓦斯散出(量相對較少)(QF),采空區內瓦斯總量:QZ=QL+QB+QF。通過機械方式使采空區與之相通的管道(巷道)產生壓差,使大量的高濃度采空區瓦斯被抽放出,減少和避免采空區瓦斯沿漏風風流涌向工作面,達到工作面上隅角瓦斯不積聚和不超限(如圖1所示)。

三、上隅角瓦斯治理

為了解決莆河煤礦瓦斯抽放中遇到的問題,采用數值模擬的方法進行解決。依據實驗數據和現場所測的數據,采用GAMBIT建立計算模型,用FLUENT進行數值模擬,研究采空區沿工作面走向、傾向和豎向三個不同方向上的瓦斯濃度的分布規律,進而對埋管抽放采空區上隅角瓦斯提供依據,運用數值模擬的方法確定瓦斯抽放距離、抽放位置和抽放量的問題。

1.首先在現場測試的基礎上,以莆河煤礦回采面采空區瓦斯為研究對象,對采空區瓦斯來源、各個部分瓦斯含量及其影響因素進行分析,并研究不同的回采速度對采空區瓦斯涌出的影響。

2.基本假設。

(1)炮采面采空區多為多空介質,在多空介質中瓦斯被視為理想氣體,其滲流過程按等溫過程處理。

(2)瓦斯在煤、巖層中的流動符合達西定律,吸附瓦斯符合朗格繆爾方程,瓦斯在空隙結構微孔中的擴散運動符合菲克定律。

3.幾何模型的建立。依據現場實際和數值模擬的需要,將莆河煤礦采空區進行一定的簡化。簡化后的模型及其尺寸如下:

(1)工作面、進風巷、回風巷、采空區均視為規則的幾何圖形,不考慮設備的情況。

(2)為區別采空區不同的孔隙率,將其劃分為裂隙帶1、裂隙帶2,冒落帶1、冒落帶2、冒落帶3。

(3)采空區走向長度取142m,傾斜長度取82m(包括進風巷和回風巷寬度);垂直高度取2.2m,其中走向長度分為三段,分別為8m、40m、94m;垂直高度分為兩段,為0.6m和1.6m。

(4)采空區孔隙率和粘性系數按照礦井鑒定材料選取。

幾何模型的主視圖和俯視圖如圖2和圖3所示。

4.按照以上的參數及邊界條件對U型通風方式進行數值模擬,入口風速取1.6m進行數值模擬,得出在采空區距工作面深2.3m、距底板垂高1.5m、距采空區煤壁1.7m處進行抽放最為有效;抽放負壓為27.79KPa、抽放量為58m3/min時抽放效果最好。

四、現場應用效果

依據數值模擬的結果對上隅角瓦斯進行抽放,雖然有效降低了上隅角和回風巷風流中的瓦斯濃度,但是仍然沒有降低到1%以下。經過現場測試分析原因,可能為上隅角采用麻袋裝滿矸石封堵效果不好;抽放泵抽放能力有限,研究決定采用以下兩個方法來解決問題。

1. 提高抽放過程的氣密性,減少漏風,提高抽放效果。在上隅角敷設瓦斯抽放管路與礦井瓦斯抽放系統連接;在上隅角切頂線處采用輕質材料砌筑可移動臨時墻。工作面上出口段的瓦斯抽放管路采用長3m、直徑219mm的聚乙烯管,后接直徑219mm鋼絲軟膠管,鋼絲軟管上接好變節,與聚乙烯管連接。將長3m的聚乙烯管伸入上隅角切頂線以內2.3m左右,吸入口用鋼紗網包好,防止破碎頂板堵塞吸入口,吸入口按照數值模擬的結果進行安放。可移動臨時墻主要采用內裝碎煤的魚鱗編織袋壘砌,頂部用雙抗網堵嚴,以提高抽放瓦斯的濃度及減少上隅角瓦斯積聚的空間。工作面每推進一個循環拉出一次鋼絲軟膠管,并進行固定封堵,采面每推進2m拆一次抽放的聚乙烯管?;夭晒ぷ髅嫔嫌缃腔亓蠒r,正常進行抽放,同時進行拆墻、砌墻工作,而隨著上隅角往外回料,抽放管往外回出一部分,始終保持抽放管在上隅角墻內2.3m,確保抽放效果。

2. 增強瓦斯抽放泵的抽放能力。現場實際上隅角瓦斯抽放采用兩臺2BEA-253型抽放泵。經現場檢測,即使瓦斯抽放泵達到其最高抽放能力,上隅角瓦斯濃度依然不能達到規定要求以下。由此可見更換抽放能力更強的瓦斯抽放泵十分必要。根據計算和現場經驗,選擇2BEA -303型抽放泵,配備電機功率為90 KW,可以滿足現場需要。

在采用了新的抽放泵和上隅角封堵方法后,上隅角瓦斯濃度明顯降低并達到0.65%以下,抽放效果達到了預期的目的。

五、結論

1. 結合莆河煤礦具體情況,由于上隅角瓦斯濃度過高,必須采用高效率的瓦斯抽放系統。

2. 通過計算機模擬研究不同的抽放距離、抽放量和抽放位置對采空區和上隅角瓦斯的影響,選取合理抽放參數,從而提高抽放效率。

3. 根據數值模擬結果提出抽放方案應用于現場試驗,并根據現場的實際情況提出改進方案,有效提高了瓦斯抽放率并將上隅角的瓦斯濃度降到規定濃度以下。

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