梅 升
(馬鞍山萬能達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽馬鞍山 243051)
馬鞍山萬能達(dá)發(fā)電公司現(xiàn)有4臺300 MW機(jī)組,鍋爐由東方鍋爐廠制造,爐型為燃燒無煙煤、自然循環(huán)煤粉鍋爐,設(shè)計技術(shù)為美國CE公司技術(shù),爐膛壓力要求微負(fù)壓控制、通過兩臺引風(fēng)機(jī)入口靜葉擋板進(jìn)行引風(fēng)機(jī)吸風(fēng)量調(diào)節(jié)來控制爐膛壓力。對于煤粉爐來說,爐膛壓力是一個波動十分頻繁的控制量,這就導(dǎo)致執(zhí)行機(jī)構(gòu)因頻繁的調(diào)節(jié)而發(fā)生損壞,嚴(yán)重影響機(jī)組正常運行,因此需要對引風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。
鍋爐運行要求:爐膛負(fù)壓達(dá)到±250 Pa將進(jìn)行爐膛壓力異常報警,并同時將爐膛壓力控制切至手動運行,以避免爐膛壓力進(jìn)一步波動造成爐內(nèi)燃燒工況惡化,甚至造成鍋爐熄火引發(fā)鍋爐主燃料跳閘保護(hù)動作。鍋爐燃料是由可調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的給粉機(jī)給入一次風(fēng)量,由一次風(fēng)送入爐內(nèi)燃燒,每臺鍋爐共有16臺給粉機(jī),分4層布置。近年來由于機(jī)組參與調(diào)峰越來越頻繁,機(jī)組負(fù)荷大幅變動變成常態(tài)的要求、而這幾年電煤的緊缺造成電廠鍋爐燃燒煤種變化很大,給鍋爐燃燒調(diào)整帶來了極大的困難,也加劇了爐膛壓力波動的幅度,引風(fēng)機(jī)入口靜葉也因頻繁的大幅度調(diào)節(jié)而經(jīng)常損壞,嚴(yán)重干擾了機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)運行。
該系統(tǒng)主要存在以下問題:(1)引風(fēng)機(jī)入口靜葉擋板卡澀嚴(yán)重,特別是在上、下限位置附近;(2)驅(qū)動入口靜葉擋板的電動執(zhí)行器故障頻繁;(3)電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的減速箱渦輪蝸桿損壞現(xiàn)象時有發(fā)生。以上問題的發(fā)生給鍋爐安全穩(wěn)定運行帶來了極大影響,統(tǒng)計表明在整個機(jī)組模擬量調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,爐膛壓力控制是發(fā)生故障最多同時也是維護(hù)量比較大的系統(tǒng)。
針對以上情況,對執(zhí)行機(jī)構(gòu)采取了很多種改造辦法,以提高整個調(diào)節(jié)系統(tǒng)的可靠性,但收效甚微,要從根本上改變該狀況,目前比較好的辦法是將爐膛壓力控制由入口靜葉擋板控制改為引風(fēng)機(jī)電機(jī)變轉(zhuǎn)速控制,也即引風(fēng)機(jī)電機(jī)變頻控制。變頻器是應(yīng)用微型電子計算機(jī)原理和技術(shù)設(shè)計的,但受環(huán)境適應(yīng)能力、抗干擾能力和可靠性及容量等因素限制,致使其在大型電機(jī)上的應(yīng)用未得到推廣,近年來隨著電子器件和控制技術(shù)的迅速發(fā)展,變頻器的價格不斷下降,可靠性不斷增強(qiáng),且模塊化的設(shè)計使其容量幾乎不受限制,相應(yīng)的高壓大容量變頻器也逐步在國內(nèi)開始大量應(yīng)用。從2008年開始該公司首先在2#爐開始了引風(fēng)機(jī)的變頻技術(shù)改造。
2.2.1 電氣一次系統(tǒng)
設(shè)計方案是對2#爐A、B引風(fēng)機(jī)作了“一拖一”的變頻改造,變頻器型號為 DHVECTOLDI03150/06,生產(chǎn)廠家為成都東方日立。其電氣一次系統(tǒng)圖如圖1所示。

圖1 電氣一次系統(tǒng)
2.2.2 DCS系統(tǒng)與變頻器的接口方案設(shè)計
變頻器自身控制邏輯由變頻器內(nèi)的可編程邏輯控制器(PLC)控制,具有較好的與分散控制系統(tǒng)(DCS)接口的能力。根據(jù)引風(fēng)機(jī)的運行特性要求及變頻器控制的具體要求,確定采用如下DCS與變頻調(diào)速系統(tǒng)的接口及控制方案。
DCS與變頻器之間的信號共有31個:其中開關(guān)量信號27個,模擬量信號4個。每臺引風(fēng)機(jī)變頻器開關(guān)量信號包括:DI,故障報警、工頻運行狀態(tài)、變頻運行狀態(tài)、請求運行狀態(tài)、高壓合閘允許狀態(tài)、遠(yuǎn)方控制狀態(tài)、變頻器輕故障狀態(tài)、充電中狀態(tài)、變頻器重故障狀態(tài)、高于最低轉(zhuǎn)速狀態(tài)、變頻輸入開關(guān)已合閘信號、變頻輸入開關(guān)已分閘信號、變頻輸出開關(guān)已合閘信號、變頻輸出開關(guān)已分閘信號、變頻旁路開關(guān)已合閘信號、變頻旁路開關(guān)已分閘信號、工頻變頻切換失敗信號;DO,緊急停機(jī)指令、運行變頻器指令、停止變頻器指令、復(fù)位變頻器指令、聲報警復(fù)位指令、工頻切變頻指令、變頻切工頻指令、工頻起動指令、工頻停機(jī)指令、用戶高壓開關(guān)已合閘信號。模擬量包括:AI,運行頻率、電機(jī)電流、運行轉(zhuǎn)速;AO,給定頻率。
通過對上述信號在DCS中的定義邏輯組態(tài),實現(xiàn)變頻控制。
2.3.1 信號處理
A、B引風(fēng)機(jī)現(xiàn)分別有工頻、變頻兩種控制方式,以下幾個信號為邏輯判斷的合成信號。
(1)工頻運行信號:由引風(fēng)機(jī)電源開關(guān)合閘、變頻器旁路開關(guān)合閘,兩信號相與產(chǎn)生;
(2)變頻運行信號:由引風(fēng)機(jī)電源開關(guān)合閘、變頻器輸入開關(guān)合閘、變頻器輸出開關(guān)合閘,三個信號相與產(chǎn)生;
(3)引風(fēng)機(jī)運行信號:在主電源合閘的情況下、引風(fēng)機(jī)處于變頻或工頻運行方式時,視為該引風(fēng)機(jī)運行;
(4)引風(fēng)機(jī)停止信號:引風(fēng)機(jī)處于非工頻及非變頻運行時、或者主電源開關(guān)分閘時的兩種情況下視為該引風(fēng)機(jī)停運。所有保護(hù)、自動需涉及的引風(fēng)機(jī)運行/停止信號均取自該信號。
2.3.2 操作方式
增加了A、B引風(fēng)機(jī)變頻控制、工頻控制操作器,以及A、B引風(fēng)機(jī)變頻順起、變頻順停、工頻順起、工頻順停邏輯。在各邏輯中,按設(shè)備運行要求相應(yīng)增加了對變頻器的操作;另外,增加了變頻器緊急跳引風(fēng)機(jī)電源開關(guān)邏輯和事故按鈕跳變頻器硬接線。
“引風(fēng)系統(tǒng)”操作畫面上增加了A、B引風(fēng)機(jī)變頻控制、工頻控制操作器,以及A、B引風(fēng)機(jī)變頻順起、變頻順停、工頻順起、工頻順停按鈕,緊急停機(jī)按鈕、復(fù)位變頻器按鈕、聲報警復(fù)位按鈕、工頻方式/變頻方式選擇按鈕,以及變頻器在遠(yuǎn)方/就地指示、變頻器輕故障、變頻器重故障、變頻器請求運行狀態(tài)、聲報警等指示。
2.3.3 自動控制
引風(fēng)變頻器有變頻運行、工頻運行兩種方式,正常情況為變頻控制,在變頻控制故障情況下,由運行人員手動切至工頻控制。所有都有相應(yīng)變頻軟手操、靜葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)軟手操控制。引風(fēng)變頻器轉(zhuǎn)速控制范圍為0~745 r/min。
爐膛負(fù)壓控制有引風(fēng)靜葉控制和變頻控制兩種方式,正常情況下爐膛負(fù)壓改由引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制。爐膛負(fù)壓控制有以下三種方式:兩臺變頻控制方式;一工頻、一變頻運行方式;兩臺工頻控制方式。在引風(fēng)機(jī)處于變頻控制并投自動運行時,相應(yīng)引風(fēng)靜葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)超馳開至90%,此時該靜葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)處于手動不可操作狀態(tài)。另外,每臺引風(fēng)機(jī)變頻、工頻自動相互閉鎖,既同一時刻只能有一種方式處于自動方式。兩種控制方式分別由獨立的PID調(diào)節(jié)器進(jìn)行控制、不產(chǎn)生相互耦合。在一臺工頻、一臺變頻運行工況下,為了防止出現(xiàn)A、B引風(fēng)機(jī)出力不一致的情況,將處于變頻運行的引風(fēng)機(jī)指令通過函數(shù)與處于工頻運行的引風(fēng)機(jī)指令相比較,超差過大時閉鎖相應(yīng)變頻器轉(zhuǎn)速及靜葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
2.3.4 保護(hù)控制
在負(fù)荷180 MW以上時,引風(fēng)輔機(jī)快速切負(fù)荷工況(RB)產(chǎn)生條件:兩臺引風(fēng)變頻運行,一臺運行中跳閘,RB發(fā)生;兩臺工頻運行時,一臺運行中跳閘,RB發(fā)生;一臺工頻一臺變頻運行時,一臺運行中跳閘,RB發(fā)生。在一臺工頻、一臺變頻運行時,發(fā)生RB工況,則另一臺運行變頻器(或靜葉執(zhí)行機(jī)構(gòu))超馳開至RB前一刻開度的兩倍。
在鍋爐主燃料跳閘保護(hù)(MFT)發(fā)生后,引風(fēng)機(jī)靜葉、變頻器同時執(zhí)行超弛關(guān)20 s(超弛量的大小為引風(fēng)變頻指令減去送風(fēng)機(jī)動葉指令)、保持20 s、再用20 s時間向MFT前開度靠近,以維持爐膛壓力穩(wěn)定,防止鍋爐內(nèi)爆。
在2008年4月份,利用機(jī)組A級檢修機(jī)會,對2#機(jī)組進(jìn)行了引風(fēng)機(jī)變頻改造,并在軟件設(shè)計結(jié)束后進(jìn)行了靜態(tài)調(diào)試,通過調(diào)試對發(fā)現(xiàn)的邏輯設(shè)計方面的缺陷進(jìn)行了及時修改。在機(jī)組起動前將送、引、一次風(fēng)機(jī)全部運轉(zhuǎn)起來,將系統(tǒng)投入自動運行以進(jìn)行冷態(tài)調(diào)試,并進(jìn)行冷態(tài)PID參數(shù)整定,通過這一過程發(fā)現(xiàn),引風(fēng)機(jī)變頻控制爐膛壓力時十分靈敏,原有靜葉調(diào)整時整定的PID調(diào)節(jié)參數(shù)顯得過快;同時進(jìn)行了冷態(tài)RB試驗,確認(rèn)了在RB時跳閘風(fēng)機(jī)變頻器轉(zhuǎn)速指令下降較慢,只能同時關(guān)閉跳閘風(fēng)機(jī)的入口靜葉以維持爐膛壓力的穩(wěn)定。在機(jī)組正常運行后進(jìn)行了熱態(tài)參數(shù)整定,以及分別在210 MW、270 MW負(fù)荷時進(jìn)行了引風(fēng)機(jī)RB試驗,結(jié)果表明引風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)和靜葉擋板調(diào)節(jié)兩種方式下發(fā)生RB時,爐膛壓力波動范圍相近,都在700 Pa左右。
經(jīng)過了靜態(tài)、冷態(tài)、熱態(tài)調(diào)試后確認(rèn)了該項技術(shù)改造的可靠性,隨之投入了正式運行,并利用機(jī)組檢修機(jī)會陸續(xù)對1#、3#機(jī)組引風(fēng)機(jī)電機(jī)控制進(jìn)行了變頻改造。
采用變頻控制后,爐膛壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)響應(yīng)速度明顯變快,爐膛壓力波動幅度明顯減小,整個調(diào)節(jié)系統(tǒng)維護(hù)量大大減少,而變頻改造后的引風(fēng)機(jī)入口靜葉調(diào)節(jié)執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩年來沒有發(fā)生損壞。尤其是在調(diào)節(jié)響應(yīng)速度上明顯加快,另外基本消除了以前使用靜葉調(diào)節(jié)時執(zhí)行器固有的死區(qū)大的毛病。使用變頻調(diào)速技術(shù),由于變速調(diào)節(jié)沒有了入口靜葉擋板,節(jié)流損失明顯減小,獲得了顯著的節(jié)能效果,特別是在低負(fù)荷運行情況下,節(jié)電效果十分顯著。根據(jù)該公司相關(guān)部門統(tǒng)計,平均每臺風(fēng)機(jī)每天節(jié)電5 000 kWh。改造投運一年多以來,以其優(yōu)異的調(diào)整性能和顯著的節(jié)電效果,為300 MW機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運行提供了可靠的技術(shù)保障;同時減少了發(fā)電成本,提高了機(jī)組競價上網(wǎng)的競爭能力。
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