王宏穎,朱成俊
WANG Hong-ying, ZHU Cheng-jun
(河南工業職業技術學院,南陽 473009)
數控機床液壓系統內部情況觀察不到,一般較難直接判斷出產生故障的主要原因。本文從液壓系統振動和噪聲、液壓系統的沖擊、液壓系統的爬行、液壓系統的卡緊、液壓系統的溫升五個方面闡述了液壓系統的常見故障。
故障分析:一般石油基液壓油在大氣壓力和室溫下,通常能吸收大約9%(按體積計算)的空氣。溶解的空氣并不改變流體的粘性。溶解于流體中的空氣量與流體表面接觸的空氣壓力有關。液壓泵工作時,如果吸油管路阻力很大,油液來不及填充泵腔,造成局部真空,形成低壓。當壓力低到油的“空氣分離壓”時,工作油液內溶解的空氣就大量分解出來,游離成氣泡。如果形成的壓力極低,達到油的飽和蒸汽壓時,則油的蒸汽和空氣一起大量析出,形成油的沸騰現象。隨著泵的運轉,這種混在油中的氣泡一起被帶進高壓區。由于高壓作用,氣泡被擊破,然后迅速縮小、溶解和消失。在氣泡被擊破的瞬時,局部范圍產生幅值很大的高頻沖擊力,有時可高達150~200Mpa,還伴隨有局部高溫。這種高頻液壓沖擊作用,一方面要對元件的金屬表面引起破壞作用,產生金屬剝落、麻點等所謂“氣蝕”現象,另一方面使泵產生很大的壓力波動,激發成高頻噪聲。
排除方法:
1)增加吸油管直徑,減少或避免吸油管道的彎曲,以降低吸油速度,減少管道阻力;
2)選用適當的吸油濾油器,并且要經常檢查清洗,避免阻塞;
3)液壓泵的吸入高度要盡量小 (<500mm);
4)避免因油的粘度過高而產生吸油不足;
5)使用正確的配管方法。
故障分析:液壓泵的吸空主要是指泵吸進的油中混有空氣。這種現象的發生不僅容易引起氣蝕,增加噪聲,而且還影響液壓泵的容積效率,使工作油液容易變質,所以這是液壓系統中不允許存在的現象。產生吸空現象的原因還有:油箱中的油液不足;吸油管浸入油箱太淺;吸油泵吸油位置太高;油液粘度太高;液壓泵的吸油口通流截面過小,造成吸油不暢;濾油器表面被污物阻塞;管道泄漏或回油管沒有浸入液面以下而造成大量空氣進入油液中。
排除方法:
1)液壓泵本身及吸油管連接處要嚴格密封。
2)油箱中要設置隔板,延長氣泡從油中分離的時間。回油管要以 的斜切口面朝箱壁并盡可能遠離液壓泵吸入并靠近箱壁插入油中。回油流速不應太高。
3)吸油管一定要浸入油箱的2/3深度處,盡量縮短吸油管長度,有效地防止過量空氣浸入。
當換向閥移到中間位置時,壓力油液突然與液壓缸切斷,此時由于運動部件及液流的慣性作用,使液壓缸一端油腔中的油液受到壓縮,壓力突然升高,而另一端油腔中壓力下降,形成局部真空。因此液流換向時便產生液壓沖擊。為此,換向閥閥芯控制邊作成錐角,或開軸向三角槽,錐角一般可取 ~ ,錐長視密封邊長度而定,使換向閥換向時,液流運動狀態逐漸改變。
1)液壓端部緩沖 內圓磨床工作臺換向緩沖結構設置在工作缸的一端,當工作臺移到端點時,緩沖柱塞進入端蓋的柱塞孔內,使孔內油液經節流槽回油箱,使工作臺逐漸制動。當緩沖柱塞外與端蓋柱塞孔因磨損而配合間隙過大時,制動錐或制動三角緩沖槽不起緩沖作用,便會形成較大的液壓沖擊。對此應修復或研配緩沖柱塞,可根據柱塞孔的實際尺寸,確定其配合間隙,在將緩沖柱塞磨圓后,鍍一層硬鉻,再磨至所需尺寸精度。
2) 帶節流閥的緩沖裝置 在組合機床所使用的液壓缸常帶節流閥的緩沖裝置。當活塞移動到行程終點時,活塞上的緩沖柱塞與液壓缸端蓋上的柱塞孔配合間隙較小,無緩沖油液通過,使緩沖柱塞端的油液經端蓋小孔回油,而在小孔的通路上設置可調節的節流閥,以使活塞運動緩沖。如果調節不當或堵塞,也會產生液壓沖擊。類似的緩沖裝置在磨床上也常用。
3)電動換向閥換向沖擊 為了消除電動換向閥換向動作快而產生的換向沖擊,可改換成電液換向閥組,使換向時有過渡過程,以減小換向沖擊。
“爬行”是液壓傳動中經常出現的不正常運動狀態。輕微地“爬行”使運動件產生目光不易覺察的振動,顯著的“爬行”使運動件產生大距離地跳動。“爬行”現象是很有害的,因此消除“爬行”現象對于改善液壓系統穩定性和提高機床加工精度是非常重要的。
故障分析:空氣進入油液中后,一部分溶于壓力油液中,其余部分就形成氣泡浮游在壓力油中。因為空氣有壓縮性,使液壓油產生明顯的彈性,造成驅動剛性差而引起 “爬行”。空氣混入液壓系統中的原因是:
1)在往復運動的零件之間,需要有一定的配合間隙,空氣易從這些間隙混入。
2)液壓管接頭松動或密封不嚴,空氣由此進入系統中。
3)液壓元件的精度差,密封件性能不良而造成各種泄漏。
4)吸油管設置不當而吸入空氣,或因被污物堵塞而形局部真空。
5)油箱中油液不足或吸油管插入深度不夠造成吸油時吸入空氣。
6)液壓系統中局部壓力低于空氣的分離壓力,使溶于油液中的空氣分離出來。
7)系統設計不合理,在機床停止工作時,液壓缸左、右腔互通并通回油路,油液在位能作用下流回油箱,在系統中形成局部真空,空氣從各個渠道進入系統。針對上述故障排除方法:
1)在制造和修配零件時,應嚴格達到公差要求,裝配保證配合間隙。
2)緊固各管道連接處,防止泄漏。
3)均勻緊固各接合面處的連接螺釘,密封墊應均勻,不允許用多層紙墊。
4)油箱中進出油管應保持一定的距離,也可增加隔板使之隔開。
5)清除附著于濾油器上的臟物,應采用容量足夠的濾油器。
6)油箱要保證足夠油液,使之不低于油標指示線。
7)為了保證系統中各部分能經常充滿油液應在泵出口處安裝單向閥,在回油路上設置背壓閥。
8)改進液壓系統,設法防止系統中出現局部真空,并設置必要的排氣塞或放氣閥。
3.2.1 運動件低速運動引起的“爬行”
運動件低速運動時,一旦發生干摩擦,阻力增加。這時要求液壓泵提高壓力,但由于液壓泵間隙大而嚴重漏油,不能適應執行元件因阻力的變化而形成的壓力變化而產生“爬行”。此時應修復或更換液壓泵內的零件,保證裝配要求的間隙,以減少液壓泵的泄漏。
3.2.2 控制閥失靈引起的“爬行”
各種控制閥的阻尼孔及節流口被污物堵塞,閥芯移動不靈活等,使壓力波動大,造成推力或流量時大時小而產生 “爬行”。因此要經常保持油液清潔,定期清洗并更換,加強元件的維護保養,以防液壓油污染。
3.2.3 元件磨損引起的“爬行”
由于閥類零件磨損,使配合間隙增大,部分高壓油與低壓油互通,引起壓力不足。另外液壓缸活塞與缸體內孔配合間隙因磨損而增大,發生內泄漏,使液壓缸兩腔壓差減小,以致推力減小,致使在低速時因摩擦力的變化而產生 “爬行”。具體措施是認真檢驗配合間隙,研配或重做元件,保證配合間隙,并更換已損壞的封件。
3.3.1 潤滑油不良引起的“爬行”
潤滑不充分或潤滑油選用不當會引起“爬行”。因此應調節潤滑油的壓力與流量,油的流量應適當,否則會使運動件上浮而影響加工精 。
3.3.2 液壓缸出現故障引起的“爬行”
液壓缸中心線與導軌不平行,活塞桿局部或全長彎曲,缸筒內圓被拉毛刮 ,活塞與活塞桿不同軸,缸筒精度達不到技術要求,活塞兩端油封調整過緊等因素會引起“爬行”。采取措施是逐項檢驗液壓缸的精度及損傷情況,并進行修復或更新。液壓缸安裝精度應符合技術要求。
3.3.3 導軌引起的“爬行”
機床導軌精度達不到規定要求,局部金屬表面直接接觸,油膜破壞,出現干摩擦或半干摩擦。由于修刮或配磨,使金屬面接觸不良,油膜不易形成。這種情況常出現在新機床或刮研導軌的機床中。另外多導軌出現接頭不平,導軌油槽結構形式不合理,也易產生“爬行”。具體措施是重新修復導軌。在修刮導軌前,應校正機床安裝水平。若兩導軌面接觸不良,可在導軌接觸面上均勻地涂上一層薄薄的氧化鉻,手動對研,以減少刮研點所引阻力,對研后必須清洗干凈,并加上一層潤滑油。
3.3.4 導軌結構故障引起“"爬”
當導軌間隙的楔鐵或壓板調得太緊或彎曲,也易造成 “爬行”。應當重新調整,配刮,使運動件無阻滯現象。
液壓系統中產生液壓卡緊,一般是指當閥芯停止運動一段時間 (大約2~5min)后,產生很大阻力,致使閥芯重新移動十分困難。這種現象容易增加滑閥的磨損,降低元件的使用壽命,同時會使系統運行產生不良后果。
在產生液壓卡緊之后,由于油液中的極性分子的吸附作用,使液壓卡緊現象會在稍長的時間才會消失。
油液中雜質楔入間隙也會形成液壓卡緊。因此應在閥芯上開有環形平衡槽,又稱均壓槽,以減小徑向不平衡力。同時應嚴格控制閥芯與閥孔的制造精度,配合間隙要合理,過大會增加泄漏,過小則會在溫度過高時,閥芯會因熱膨脹卡死。另外要精密過濾油液,保證油液的潔凈度。
液壓滑閥副幾何形狀誤差和同軸度變化引起徑向不平衡的液壓力,是產生液壓卡緊的主要原因。
1)液壓系統設計不合理
液壓系統在工作過程中有大量壓力損失而使油溫過高,諸如液壓元件規格選用不合理;系統中存在多余的元件和回路;節流方式不當;系統在非工作過程中,無有效的卸荷措施,使大量的壓力油損耗而使油液發熱。因此可針對上述不合理設計,給予改進完善。
2)壓力損耗大使壓力能轉換為熱能最常見的是管路設計、安裝不合理,致使壓力損失加大管路保養清洗不及時所造成。應在調試、維護時給予改善。
3)容積損耗大而引起的油液發熱
應在液壓泵、各連接處、配合間隙等處,防止內外泄漏、減少容積損耗。
4)機械損耗大而引起的油液發熱
機械損耗經常是由于液壓元件的加工精度和裝配質量不良,安裝精度差、密封件安裝不當而造成的。特別是密封件松緊調整要合理,使得密封裝置密封性能良好,主要從改進密封結構,并按規定的壓縮量調整,以減少摩擦阻力。
5)壓力調整過高而引起的
不能在不良的工況下,采用提高系統壓力來保證正常工作。這樣會增加能量損耗,使油液發熱。
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