杜春龍 趙偉濤 蔡文超 唐巖
(大慶輸油氣分公司,黑龍江 大慶 163458)
化工生產過程中經常出現儀表故障現象,由于檢測與控制過程中出現的故障現象比較復雜,正確判斷、及時處理生產過程中儀表故障,不但直接關系到化工生產的安全與穩定,同時,也涉及到化工產品的質量和消耗,而且也最能反映出儀表維護人員的實際工作能力和業務水平,也是儀表維護人員能否獲得工藝操作人員信任,彼此配合密切的關鍵。
2.1 溫度檢測故障處理
21.1 溫度指示為零
工藝過程:溫度指示系統,采用熱電偶作為測溫元件,用溫度變送器把信號轉變成標準的4-20mA信號送給DCS顯示。
故障現象:DCS系統上溫度顯示為零。
分析與判斷:首先對DCS系統的模塊輸入信號進行檢查,測得輸入信號為4mA,這說明溫度變送器的輸出信號為4mA。為了進一步判斷故障是出在溫度變送器,還是在測溫元件,對熱電偶的mv信號進行測量,從測得mv信號得知,測溫元件沒有問題,這說明溫度變送器存在故障。由于溫度變送器存在故障致使溫度變送器的輸出為4mA,致使溫度在DCS系統上顯示值為零。
處理方法:找到問題,其處理方法就是把溫度變送器送檢修理,如送檢后不能修復,唯一的方法就是更換一臺溫度變送器。
2.1.2 控制室溫度指示比現場溫度指示低
(1)工藝過程:溫度指示調節系統,采用熱電偶作為測溫元件,除熱電偶外,在裝置上采用雙金屬溫度計就地顯示。(2)故障現象:控制室溫度指示和現場就地溫度指示不符,控制室溫度指示比現場溫度指示低50℃。(3)分析與判斷:雙金屬溫度計比較簡單、直觀,首先從控制室溫度指示入手。在現場熱電偶端子處測量熱電勢,對照相應溫度,確定偏低,說明不是調節器指示系統有故障,問題出在熱電偶測溫元件上。抽出熱電偶檢查,發現在熱電偶保護套管內有積水。積水造成下端短路,一則熱電勢減小,二則熱電偶測量溫度是點溫,即熱電偶測溫點的溫度,由于有積水,積水部分短路,造成熱電偶測量點變動,引起測量溫度變化。(4)處理方法:就是將保護套管內的水分充分擦干或用儀表空氣吹干,熱電偶在烘干后再安裝。重新安裝后,要注意熱電偶接線盒的密封和補償導線的接線要求,防止雨水再次進入保護套管內。
2.1.3 溫度指示不會變化
(1)工藝過程:硫酸焚硫爐溫度指示,共有三點溫度分別來測量爐頭、爐中、爐尾溫度,用熱電偶作為測溫元件,信號直接送DCS系統顯示。
(2)故障現象:三點溫度中有一點溫度指示不會變化,而其它兩點溫度指示正常。
(3)分析與判斷:三點溫度同時測量焚硫爐溫度,其中兩點正常,而另外一點示值不會變化,說明該點溫度的示值確實存在問題。首先在盤后測量該點溫度的mv信號,從測得的值來看,熱電偶不存在問題,在對現場的熱電偶進行檢查,也沒有發現問題,為了進一步確認,把該點溫度接至顯示正常的另外兩點溫度的通道上,溫度指示正常。這說明該點溫度的測溫元件沒有問題,問題出在模塊輸入通道或系統組態上。在隨后對系統組態檢查時,發現該點溫度的組態模塊輸出參數處于手動狀態。由于組態模塊輸出參數處于手動狀態,致使模塊輸出值一直保持不變,導致該溫度指示值不會變化。
(4)處理方法:找到問題,處理方法就比較簡單了,把組態模塊輸出參數置于自動狀態,問題得到解決,溫度指示恢復正常。2.2物位檢測故障處理
2.2.1 鍋爐汽包液位指示不準
工藝過程:鍋爐汽包液位指示,采用差壓變送器檢測液位,同時在汽包另一側安裝玻璃板液位計。
故障現象:開車時,差壓變送器輸出比玻璃板液位計指示高很多。
分析與判斷:采用差壓變送器檢測密閉容器液位時,導壓管內充滿冷凝液,用100%負遷移將負壓室內多于正壓管內的液柱遷移掉,使差壓變送器的正負壓力差△P=r*h,h為液位高度,r為水的密度。差壓變送器的量程就是Hr,H為汽包上下取壓閥門之間的距離。調校時,水的密度取鍋爐正常生產時沸騰狀態的值,r=0.76。鍋爐剛開車時,鍋爐內溫度、壓力沒有達到設計值,此時水的密度r=0.98,雖然h不變,但h*r的值增大,△P=r*h,差壓變送器的壓差增大,變送器輸出增加。玻璃板液位計只和h有關,所以它指示正常,從而出現差壓變送器指示液位高度大于玻璃板液位計高度。
處理方法:這種情況是暫時現象,過一段時間鍋爐達到正常運行時,兩表指示就能達到一致,所以不必加以處理。但要和工藝操作人員解釋清楚。在這里,要注意一點,由于儀表人員解釋不清楚這個現象產生的原因,而工藝操作人員又堅持要兩表指示一致,為了達到一致,儀表人員將差壓變送器零位下調,直至兩表指示一致。待鍋爐運行一段時間后,要記住將變送器的零位調回來,否則,就會出現差壓變送器的測量值指示偏低。
2.2.2 電極點水位計顯示儀表少數指示燈常亮
工藝過程:電極點水位計測量鍋爐汽包液位。
故障現象:顯示(二次)儀表出現少數指示燈常亮故障。
分析與判斷:電極點水位計是利用被測介質液相(水)和氣相(蒸汽)導電率差異大的特點,使得汽包測量筒上的電極在浸入氣相 (蒸汽)中對筒體的阻抗發生數量級的變化,從而將被測容器的液位轉化為電量信號,再經放大處理后,由指示儀表上一串指示燈的“亮”或“滅”來指示液位高度范圍。
處理方法:應先判斷是指示儀表故障還是電極故障所引起的。斷開指示儀表上常亮指示燈所對應的接線,若指示燈繼續常亮,則故障應在指示儀表,否則應檢查電極回路;若斷開指示儀表上常亮指示燈對應電極的接線,指示燈滅,說明電極回路存在問題,則首先可以對電極點測量筒沖先排污,排除電極絕緣端子因沾污物而發生的故障。若故障還未消除,則可在停運測量筒的情況下拆下電極,檢查電極內外極之間的絕緣電阻,一般屬于絕緣電阻太低引起的故障,需重新更換電極。更換電極時,電極的額定工作壓力、工作溫度和長度應與鍋爐汽包水位測量筒設計參數相符,電極太長或太短使電極的內電極與測量筒壁距離太近,可能導致該點對應的指示燈常亮。
2.2.3 合成氨銅塔液位波動大(時高時低),指示不穩
工藝過程:由一臺核液位計與控制室控制系統組成銅塔液位調節系統。
故障現象:在生產過程中,銅塔液位指示不穩,時高時低,導致調節系統失調,影響了工藝的正常操作。
分析與判斷:銅塔液位控制系統是保證銅塔液位控制在有效范圍,如果液位高于控制范圍高限,將引起壓縮機帶液,液位低于控制范圍低限,那么高壓氣體進入低壓系統,后果將不堪設想。工藝要求該液位調節系統必須靈、準、穩,如果銅塔液位不穩,則不能達到系統正常控制的目的。根據故障判斷思路進行檢查,首先把調節系統打在手動位置進行手動調節,看液位是否能穩定下來,從而來判斷到底是液位計故障,還是調節器或調節閥故障。通過手動調節,液位逐漸穩定,沒有再出現波動。這說明核液位計及調節閥沒有問題,液位出現波動是由于調節系統的PID參數設置不當所引起的。
處理方法:把調節系統打在手動位置進行調節,待工藝狀況及液位指示穩定后,對調節系統的PID參數重新整定,然后,把調節系統恢復到自動控制,通過觀察記錄曲線看PID參數的設置是否合理。通過對調節系統PID參數的整定,該問題得到解決。
通過對化工生產過程中儀表故障故障處理措施的分析,說明了怎樣在生產過程中檢查和處理儀表的故障,對怎樣處理和判斷儀表常見故障提供了一種工作思路和方法。由于儀表檢測與控制過程中出現的故障現象比較復雜,正確判斷、及時處理生產過程中儀表故障,是儀表維護人員必須具備的能力。只有在工作實踐中不斷的學習、不斷的總結經驗,這樣才能提高自己的工作能力和業務水平。
[1]尚璠.石油化工行業自動化儀表故障分析及處理[J].科協論壇(下半月),2009-07-25.