摘要:為了簡化地面工藝流程,節約投入成本,2007、2008年第三油礦新投產的三次加密井全部采用掛線和環的方式。這兩種工藝都能節約投產費用和減少無效摻水循環引起的能量損失。但在近兩年現場管理過程中,發現該工藝存在一些弊端,使量油、熱洗、摻水等工作受到影響。本文通過對不同的工藝進行對比分析,摸索出合理的掛線方式。
關鍵詞:掛線合理 異常井 回壓
1、問題的提出
六區一隊目前共有8組環井,每組環有3口井,有110口掛線井,掛線井主要有3種,最少的2口井走一條回油、摻水管線,最多的4口井走一條回油、摻水管線,由于工藝的特殊性,在生產運行中出現了與以往不同的狀況,在生產管理中出現一些影響生產的難題,如量油、熱洗、摻水等。本文通過對掛線井的各項參數進行摸索,找出影響掛線井運行的問題。
2、異常井狀況
六區一隊有53組掛線,共計110口,其中50組是2口掛接的,2組3口掛接,1組4口掛接。掛線距離在10-450米之間。
2.1 2口一組的掛線井平均每組摻水量為0.8m3/h,平均回壓0.38MPa,平均回油溫度34℃,總產液在10-80t/d(異常井未計算在內),有一組井偶爾出現回壓高現象(X6-D3-142、X6-31-S746),其他未出現回壓升高現象。
2.2 3口一組的掛線井平均每組摻水量為1.6m3/h,平均回壓0.55MPa,平均回油溫度38℃,總產液在50-105t/d,有一組井有時出現回壓高現象(X6-1-A35、X6-11-646、X6-11748],沖洗干線周期為20天,另外一組回壓正常,但摻水波動大,冬季經常凍井。
2.3 4口一組的掛線井平均每組摻水量為2.7m3/h,平均回壓0.71MPa,平均回油溫度40℃,摻水量和摻水溫度過低時經常出現回壓高現象(X6-30 644、X6-D3 144、X6-21-S747、X6-30-747),沖洗干線周期為15天。這組井冬季經常出現不摻水現象,導致凍井。
從生產狀況上分析,2口一組的掛線井數最多,但較少出現回壓升高現象,4口井一組掛線井經常出現回壓升高現象,沖洗干線周期較短。
3、量油問題
投產的三次加密油井由于油層自身發育條件差,投產后出現單井產液量低、產氣量大、間歇出油等現象,同時由于掛線井流程特殊性,給量油工作帶來一些問題。問題主要集中在量油方式和準確性上。這類井多口井走一條回油管線,量油必須停井,同時計量間量油方式多數為流量計量油,量油時間較長,停機影響產量。多口井走一條回油管線,即使停機也會影響量油結果,特別是部分新井產量在10噸以下,當發生泵況問題時,量油波動較小,不能及時發現。
針對量油問題采取了多種辦法,首先是量油組合上,如“停新量老”、“停老量新”、“不停合量”等組合。其次是量油方式上進行摸索,如“流量計量油”、“玻璃管量油”、“功圖量油”等方式,但效果都不是很好,需要多種方式組合才能得到準確的結果。
在量油問題上各種方式的掛線井都存在管理困難的問題,2口、3口掛線的相對較容易管理,但4口掛線的井比較難管理。
4、熱洗效果
對這三種掛線方式的熱洗效果進行了摸索:
4.1 2口一組的掛線井,一口井倒通熱洗流程時,對另外l口井摻水有影響,但波動不大,在非熱洗井正常摻水情況下1可以保證熱洗井達到5m3/h的瞬時水量,洗井壓力也可達到規定要求。統計的110口井中。未出現蠟卡作業井,檢泵時也未發現桿管結蠟現象,熱洗效果較好。兩口井摻水分流現象較輕。
4.2 3口一組的掛線井,一口井倒通熱洗流程時,對另外2口井摻水影響較大,波動較大,在保證另外2口井的摻水情況下,熱洗這口井的瞬時水量只能達到3.5m3/h,洗井壓力只有,1.0MPa。統計的6口井中,未出現蠟卡作業井,但作業時發現有一定程度的結蠟現象,測試發現部分井有蠟影響功圖,熱洗效果相對較差,且三口井摻水分流現象較嚴重,冬季熱洗容易摻水波動導致凍井。
4.3. 4口一組的掛線井,一口井倒通熱洗流程時,對另外3口井摻水影響很大,波動較大,在非熱洗井正常摻水情況下,熱洗井的瞬時水量只能達到2.5m3/h,洗井壓力只有0.8MPa。統計的井中,有2H井在作業時發現結蠟很嚴重,熱洗效果很差,而且四口井摻水分流現象非常嚴重,特別是冬季,導通熱洗流程后,無法保證其他井的摻水,經常出現凍井現象,導致無法進行常規熱冼。
所有掛線井都只能計量總摻水量,單井摻水量無法計量,21 口井掛線的相對較好調整,2口以上掛線井摻水量調整時相互干擾較大,調整難度大。通過以上分析,熱洗效果2口掛線優于3口掛線,4口掛線最差。2口井以上掛線井應采取高壓熱洗車洗井,以保證熱洗效果。
5.生產狀況分析
5.1 掛線長度對回壓的影響
首先對掛線長度與回壓的關系進行了統計,統計的井中掛線距離在10-450m之間,平均掛線長度為101m,超過350m的有10口。通過大量的數據統計,發現掛線長度不同,回壓變化不大,且三組異常井掛線長度最遠的只有177米,距離都不遠,所以掛線長度不是影響回壓的主要因素。
5.2 掛線方式對回壓的影響
4口井掛線的全隊只有一組,經常出現回壓高現象,正常生產時平均回壓達0.69MPa,這組井掛線最遠距離為177米,但總產液較高,達196t/d,含水91.2%。
通過以上分析可以看出,不同的掛線方式對回壓影響較大,3口、4口掛線經常出現異常井,分析其原因,回壓經常升高的3組掛線井都是因為總產液過高,且回油管線規格最大的只有中76mm,投產時未更換原管線,管線老化且超能力運行是這部分井回壓高的主要原因。
從生產管理的角度考慮,在冬季,3口井和4口井走一條摻水管線的井,摻水分流現象非常嚴重,摻水波動大,經常不摻水凍井,同時3口、4口掛線井熱洗效果不能達到要求,需要高壓熱洗。投產2口以上的井掛接時,應考慮產液和管線的關系,即使投產時3口、4口井的產液都不高,但應考慮壓裂、換泵、調參等措施致使總產液升高。
6、幾點認識
綜合以上分析,同時依照近兩年的實際運行情況,我們得出以下認識:
①、掛線長度不是影響回壓的主要因素,影響掛線井回壓的主要因素為產液量和管徑的匹配。掛線井的總產液過高的時候容易出現回壓升高現象,在統計的110口井中生產運行比較穩定的掛線井的總產液最高在80t/d,同時考慮管線老化結垢現象,所以管徑在中76以下的管線,掛線后總產液控制在80t/d以下最佳。
②、掛線井2口井掛接走一條管線相對較好管理,生產狀況較為正常,很少出現異常井,這種掛線方式為最佳掛線方式。
③、不同的掛線方式對熱洗影響較大,熱洗效果2口掛線最佳,可以達到熱洗要求,3口掛線熱洗效果較差,熱洗效果不好;4口掛線熱冼效果最差,冬季無法進行常規熱洗,需要改變熱洗方式。
④、采取掛線和環狀工藝投產的油井,需要解決量油問題,量油可以采取功圖量油和液面恢復法。
參考文獻
[1]《油氣儲運設計手冊》油田設計研究院1975.3