【摘 要】 本文從應用抽油桿減震器前后上下載荷的變化、不對稱循環應力的變化、上下電流系統效率的變化情況、功圖圖形的變化等方面、分析抽油桿減震器在現場的應用情況。現場應用的19口井,在未使用抽油桿減震器之前平均每年作業1.5 井次(包括返工),2004年這19口井共作業23井次,現場鑒定情況19井次為桿斷,自2004年4月使用抽油桿減震器后,只有2口井檢泵作業,鑒定結果桿斷1口,脫節器爪斷1口,年少檢泵21井次,節省作業費用42萬元,同時避免因泵況異常導致的產量損失420噸,每噸原油按1200元計算,獲經濟效益50.4萬元,這19口井全年獲經濟效益134.4萬元。
【關鍵詞】 桿斷比例 不對稱循環應力 經濟效益
Abstract : The paper mainly discusses the field application of the sucker rod shock absorber and effect analysis.
1.問題的提出
油田進入高含水后期,為保持產油穩產,多采用大直徑深井泵進行強化開采,抽油機井桿柱承受的載荷逐漸加大,由于抽油桿承受的非對稱循環應力,沖次、部分新桿質量存在問題、抽油桿超期服役、施工質量、管理方面存在的問題以及受桿偏磨影響,各類問題引發的桿斷井在檢泵井中占有相當大的比例,2003年抽油機井純桿斷比例已經達到18.01%,偏磨引發的桿斷比例為17.69%,占抽油機井檢泵比例的35.71%。因此,分析研究引發桿斷的各類因素并采取相應的治理措施,已成為采油工程技術人員必須面對及解決的問題。治理抽油機井桿斷主要是降低抽油機井的振動載荷,降低上下載荷的差異,減少抽油桿承受的不對稱循環應力,因此,2004年在19口桿斷幾率大的抽油機井上安裝抽油桿減震器,主要目的是降低桿斷井的比例。
2.抽油桿減震器的工作原理
2.1、抽油桿的受力狀況分析
抽油桿在工作時承受著交變載荷,因此,在抽油桿內產生了由бmax到бmin的非對稱循環應力。在交變載荷作用下,抽油桿往往由于疲勞而發生斷裂。因為,如果在最大拉應力下發生破壞,那么抽油桿的斷裂事故將發生在拉應力最大的上部,但是,現場監督的實踐表明:抽油桿在上部、中部和下部都有斷裂。因此,抽油桿斷與非對稱循環應力有關。
2.2、抽油桿減震器的工作原理
抽油桿減震器是通過彈簧緩解上下沖程交變載荷,降低抽油桿承受的不對稱循環應力,減輕抽油桿拉伸強度,減震效果顯著,能夠改善抽油桿受力狀況,具有防脫、防斷、節能、增油的效果,能夠有效地降低抽油桿桿斷幾率,同時降低電機運行電流,消除振動造成的共振影響,提高了抽油桿柱使用壽命,延長檢泵周期,功圖測試效果良好,適用于振動載荷較大、桿斷比例較高的井上使用。
3.抽油桿減震器的現場應用情況及效果分析
3.1從振動載荷及不對稱循環應力對比來看
抽油桿減震器安裝前后,19口井的最大載荷、最小載荷都發生了不同程度的變化,平均最大載荷由安裝前的55.40KN減少到安裝后的51.35KN,減少了4.05KN;最小載荷由安裝前的18.85KN上升到安裝后的20.37KN,上升了1.52KN;不對稱循環應力由安裝前的409.22KN/mm2下降到安裝后的362.98KN /mm2,下降了46.24 KN /mm2,,功圖圖形由振動較大到圖形比較平緩,降低振動載荷的作用較為明顯。
例如,一口抽油機井安裝了抽油桿減震器,安裝后該井的最大載荷由安裝前的69.14KN減少到安裝后的53.84KN,減少了15.3KN;最小載荷由安裝前的25.3KN上升到安裝后的27.65KN,上升了2.35KN;不對稱循環應力由安裝前的422.61KN/mm2下降到安裝后的295.77KN /mm2,下降了126.84 KN /mm2,降低載荷的作用比較好。
3.2電流及系統效率變化情況對比
19口井上電流平均值由安裝前的46A下降到安裝后的44 A,下降了2A;下電流平均值由安裝前的41A下降到安裝后的39A,下降了2A;抽油機井系統效率平均值由安裝前的29.26%上升到到安裝后的31.1%,上升了1.84%。
3.3從檢泵井次及檢泵周期的變化情況來看
19口井在安裝抽油桿減震器之前, 23井次,桿斷為21井次,平均檢泵周期為212天,安裝抽油桿減震器之后,截至目前檢泵3井次,桿斷為1井次,平均檢泵周期為364天,年減少檢泵21井次,檢泵周期延長了152天,檢泵費用按2萬元計算,節省作業費用42萬元,同時這19口井避免因泵況異常檢泵造成的產量損失420噸,一噸原油按1200元計算,可獲經濟效益50.4萬元,19口井年獲經濟效益134.4萬元。
3.4從日產液的變化情況來看
安裝抽油桿減震器前后對比,19口井日產液由安裝前的68.7t/d略升到按裝后的70.8t/d,日產液上升2.5t/d,日產油由安裝前的5.8 t/d略升到按裝后的5.96t/d,日產油上升0.16t/d,有一定的增液增油效果。
4.目前存在的問題及下步建議
4.1目前存在的問題
由于上產力度加大,增加了抽油桿的懸點載荷,誘發了桿斷脫井的幾率。統計145井次檢泵井中,桿斷井33 井次,占檢泵井比例為19.31%,作業隊撈桿28井次,采油隊自己淺部打撈32井次,總計93井次。從泵徑上看,70mm以上大泵桿斷井為62井次,占桿斷井比例66.67%;從沖次上看,沖次8n/min的桿斷井為53井次,占桿斷井比例56.99%。
4.2下步建議
4.2.1加大抽油桿減震器在現場的應用力度,對于70mm以上大泵的井以及沖次8n/min的抽油機井建議全部安裝抽油桿減震器。
4.2.2由于抽油桿減震器有較好的節能效果,可降低電機的運行電流,提高抽油機井系統效率,因此對于電機利用率大于85%以上的井安裝抽油桿減震器。
5.認識及體會
5.1抽油機井減震器在振動較大的抽油機井上應用,可有效降低懸點載荷,降低抽油井不對稱循環應力,改善抽油桿受力狀況,降低抽油機井桿斷幾率,延長抽油機井檢泵周期,減少產量損失,節約作業費用,效果明顯。
5.2抽油機井抽油桿減震器可以降低抽油機井運行電流,降低電機利用率,能夠一定程度的提高抽油機井系統效率。
5.3抽油機井抽油桿減震器安裝方便,性能可靠,可以在現場推廣使用。
5.4抽油桿減震器適用于沖次快、泵徑大于70mm的井以及斷脫幾率高,不對稱循環應力高、振動載荷大的抽油機井上安裝使用。
(作者單位:大慶油田有限責任公司)
China’s foreign Trade·下半月2011年2期