摘 要:通過對煤氣發(fā)生爐鼓包事故的全面檢驗、分析,提出相應(yīng)的處理辦法和預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞:煤氣發(fā)生爐;檢驗;鼓包;分析;處理
1 引 言
煤氣發(fā)生爐主要由爐體水夾套和汽包組成,部分煤氣在水夾套內(nèi)燃燒,產(chǎn)生的熱量被水吸收后產(chǎn)生蒸汽匯集到汽包,通過管道把蒸汽引回到水夾套內(nèi)壁熾熱的煤層上,與高溫煤發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生煤氣,用于陶瓷的燒制。
2011年2月,筆者對某陶瓷廠的煤氣發(fā)生爐進行年度檢查時,發(fā)現(xiàn)該煤氣發(fā)生爐爐體水夾套內(nèi)筒體發(fā)生多處鼓包。由于煤氣發(fā)生爐是陶瓷生產(chǎn)的心臟,一旦停用,將給陶瓷廠帶來巨大經(jīng)濟損失。為了準(zhǔn)確判斷煤氣發(fā)生爐的受損程度以及提出合理的處理意見,筆者立即對該煤氣發(fā)生爐進行了全面檢驗。
2 檢驗方案及其內(nèi)容
檢驗方案是根據(jù)《壓力容器定期檢驗規(guī)則》的要求和煤氣發(fā)生爐的特點,針對鼓包部位而定的,主要從以下幾方面考慮。
2.1檢驗依據(jù)
1、GB150-1998《鋼制壓力容器》;
2、TSG R0004-2009《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》;
3、TSG R7001-2004《壓力容器定期檢驗規(guī)則》;
4、GB/T1576-2008《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》。
2.2檢驗內(nèi)容
(1) 宏觀檢查。據(jù)了解,該煤氣發(fā)生爐在去年年底發(fā)生過缺水事故。通過檢查,該煤氣發(fā)生爐水處理設(shè)備不完善,爐水檢測不合格。在該爐水夾套內(nèi)筒體中下部發(fā)生3處鼓包,其中最大處直徑為842mm,高105mm,鼓包情況如圖1所示。由圖1可見,煤氣發(fā)生爐水夾套內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,達2mm,內(nèi)筒體向火側(cè)表面材料有高溫氧化現(xiàn)象;
(2) 超聲波測厚。超聲波測厚如圖2所示,具體的檢測數(shù)據(jù)如表1所示。超聲波測厚顯示,其最小壁厚發(fā)生在最大鼓包處,為17.5mm,說明鼓包處已被明顯拉薄;
(3) 磁粉檢測鼓包處,未發(fā)現(xiàn)裂紋;
(4) 超聲波檢測鼓包處,未發(fā)現(xiàn)鋼材有分層現(xiàn)象;
(5) 硬度測量。鼓包處鋼材的硬度值如表2所示。鼓包處的平均硬度值為130.5HB,表明鼓包處鋼材的硬度值明顯偏高(正常為120HB左右);
(6) 金相檢驗。該爐水夾套內(nèi)筒體的材質(zhì)為20g,交貨狀態(tài)為熱軋,其金相組織為鐵素體和珠光體。圖3為最大鼓包處鋼材的金相分析顯微組織圖。從該圖可以看出,該處已長出針狀的魏氏組織,已明顯過熱,說明材料已發(fā)生劣化。
(7) 強度計算。根據(jù)GB150-1998《鋼制壓力容器》計算爐體水夾套內(nèi)筒體的強度,經(jīng)過計算和查表,其參數(shù)如表3所示。
(8) 水壓試驗。檢驗結(jié)束后,經(jīng)水壓試驗,其結(jié)果無滲漏,無殘余變形,水壓試驗合格。
2.3檢驗結(jié)果分析
從上述檢驗結(jié)果來看,造成這次鼓包事故的主要原因是煤氣發(fā)生爐發(fā)生缺水,鋼材在高溫環(huán)境下得不到及時冷卻而出現(xiàn)短期超溫現(xiàn)象,強度急速下降,在外壓的作用下發(fā)生塑性變形,因而產(chǎn)生鼓包事故。而煤氣發(fā)生爐用水沒有經(jīng)過處理,水質(zhì)不合格,夾套內(nèi)結(jié)垢,也會導(dǎo)致內(nèi)筒體鋼材得不到及時冷卻而產(chǎn)生長期超溫現(xiàn)象,從而引起材料強度下降,這也加劇了煤氣爐鼓包事故的發(fā)生。
2.4問題處理
從檢驗結(jié)果來看,煤氣發(fā)生爐鼓包處的材質(zhì)已發(fā)生明顯劣化現(xiàn)象,根據(jù)《壓力容器定期檢驗規(guī)則》的規(guī)定,其安全狀況等級應(yīng)定為4級或5級。考慮到該容器的使用壓力較低(0.20MPa),鼓包部位發(fā)生在內(nèi)筒體,且承受外壓,發(fā)生事故的可能性較低,即使發(fā)生事故,其危險性也不會很大(因為是往內(nèi)發(fā)生破裂的)。因此將其安全狀況等級定為4級,監(jiān)護使用,最長監(jiān)護使用時間不得超過3年;在監(jiān)護使用期內(nèi)縮短檢驗周期為1年,重點監(jiān)控鼓包位置有無擴大跡象。用戶在監(jiān)護期內(nèi)應(yīng)找有資質(zhì)的相關(guān)單位進行挖補維修,以提高其安全狀況等級,延長煤氣發(fā)生爐的使用壽命。
2.5預(yù)防和改進措施
通過對鼓包部位的全面檢驗和分析,及時了解煤氣發(fā)生爐的受損程度,避免停產(chǎn)所帶來的損失,為企業(yè)維修或更換贏得時間。為了防止類似事故的發(fā)生,使用單位應(yīng)該加強人員崗位責(zé)任制的落實,確保煤氣發(fā)生爐按操作規(guī)程運行,及時把水垢清除,并加裝軟水處理設(shè)備,以確保煤氣發(fā)生爐的水質(zhì)達到GB/T1576-2008《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)要求,減少結(jié)垢,以使煤氣發(fā)生爐的受熱面得到充分冷卻,防止過熱現(xiàn)象。同時建議加裝水位報警器和自動上水裝置,防止出現(xiàn)缺水現(xiàn)象。
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