張 棟
(北安農(nóng)墾分局交通局襄河交通科)
首先對(duì)該微型客車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的性能參數(shù)進(jìn)行的檢測(cè),結(jié)果如下。
正向平均效率為51.41%;逆向平均效率為20.92%;橫扦球鉸摩擦阻力矩。最大摩擦阻力矩為8.23N;最小摩擦阻力矩為2.74N;平均摩擦阻力矩為5.33N。前輪定位參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 前輪定位參數(shù)
將前輪置于前輪定位儀轉(zhuǎn)盤(pán)上;脫開(kāi)左,右橫拉桿;測(cè)量前輪向外轉(zhuǎn)到極限位置所需外力及前輪從極限偏轉(zhuǎn)位置開(kāi)始回轉(zhuǎn)產(chǎn)生的力矩。
從檢測(cè)結(jié)果可判斷,該車(chē)轉(zhuǎn)向器效率過(guò)低、橫拉桿球較摩擦力矩偏大,沒(méi)能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,前輪定位基本準(zhǔn)確。影響轉(zhuǎn)向器效率的主要因素是轉(zhuǎn)向器中各部件的摩擦阻力,經(jīng)過(guò)對(duì)各組成部件檢測(cè)發(fā)現(xiàn)該轉(zhuǎn)向器效率過(guò)低是由于制造加工精度和裝配沒(méi)達(dá)到標(biāo)推,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向器效率無(wú)法滿足設(shè)計(jì)要求。
另外,由于檢測(cè)橫拉桿球鉸允許摩擦力矩的方法錯(cuò)誤,使得實(shí)際橫拉桿球餃摩擦阻力矩偏大,造成超標(biāo)的球鉸配件進(jìn)入裝配生產(chǎn)線,影響了轉(zhuǎn)向系的效率。
主銷(xiāo)內(nèi)傾角所引起的勢(shì)能回正趨勢(shì),在轉(zhuǎn)向回正時(shí)是回正的動(dòng)力,在轉(zhuǎn)向時(shí)成為阻力的一部分。
對(duì)此,對(duì)主銷(xiāo)內(nèi)傾角引起的回正力矩進(jìn)行計(jì)算,并與實(shí)際檢測(cè)值對(duì)比分析。
通過(guò)以上分析計(jì)算和檢測(cè)結(jié)果可知,前輪定位參數(shù)中除右前輪主銷(xiāo)內(nèi)傾角大于標(biāo)準(zhǔn)值1度,其他定位角正常,所以該微型客車(chē)前輪定位基本滿足設(shè)計(jì)要求。由主銷(xiāo)內(nèi)傾角和后傾角引起的回正力矩能在轉(zhuǎn)向過(guò)程中提供一定的回正力矩。同時(shí),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向器的正、反效率明顯小于標(biāo)準(zhǔn)值,不符合技術(shù)條件要求;橫拉桿球鉸摩擦阻力矩偏大,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向系統(tǒng)阻力矩與設(shè)計(jì)值不符;前軸減振器上支點(diǎn)與轉(zhuǎn)向節(jié)下支點(diǎn)的摩擦阻力矩達(dá)到10N·m,其數(shù)量級(jí)不能忽視。由此可判斷轉(zhuǎn)向器效率低和橫拉桿球錠摩擦阻力矩偏大是造成該車(chē)轉(zhuǎn)向過(guò)程中轉(zhuǎn)向沉重、回正力弱的主要的原因。
(1)保留原車(chē)轉(zhuǎn)向器。更換不同的橫拉桿,考察其轉(zhuǎn)向和回正情況。
(2)更換效率較高的轉(zhuǎn)向器,與3組不同的橫拉桿配合使用,考察其轉(zhuǎn)向和回正情況。
其中用于更換的轉(zhuǎn)向器正向平均效率為67.51%,逆向平均效率為49.86%。3組橫拉桿球鉸的平均摩擦阻力矩分別為5.88,5.00,2.95N·m。
試驗(yàn)結(jié)果。
方案①:試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),3組橫拉桿中第3組在轉(zhuǎn)向沉重問(wèn)題上有了較明顯的改善,但由于原車(chē)轉(zhuǎn)向器正、逆效率均太低,但仍不理想,且回正性能沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)。
方案②:更換轉(zhuǎn)向器后,3組拉桿實(shí)測(cè)的轉(zhuǎn)向力見(jiàn)表2。行駛試驗(yàn)中轉(zhuǎn)向明顯感到輕松,回正有較大改善,但仍不理想。

表2 裝用不同球鉸摩摩擦阻力矩橫拉桿時(shí)的轉(zhuǎn)向力 N
由試驗(yàn)結(jié)果可確認(rèn)轉(zhuǎn)向器效率低和橫拉桿球鉸摩擦阻力矩偏大是造成該車(chē)轉(zhuǎn)向問(wèn)題的主要原因,對(duì)此進(jìn)行了如下改進(jìn)試驗(yàn)。
更換效率較高的轉(zhuǎn)向器和符合規(guī)定摩擦力矩的橫拉桿,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向和回正性能基本符合設(shè)計(jì)要求。同時(shí),進(jìn)一步檢測(cè)了左右輪的極限偏轉(zhuǎn)角和前輪側(cè)滑量,發(fā)現(xiàn)左右輪極限偏轉(zhuǎn)角超差較大,其側(cè)滑量盡管合格,接近上限。為此,將前輪極限偏轉(zhuǎn)角調(diào)整到規(guī)定值,并調(diào)小前束至接近零測(cè)滑,用符合標(biāo)準(zhǔn)值(0.9~3.9N·m)摩擦阻力矩為2.95N·m 的橫拉桿做行駛試驗(yàn),結(jié)果轉(zhuǎn)向和回正性能均達(dá)到良好要求,該車(chē)轉(zhuǎn)向過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題成功得以解決。
從理論計(jì)算和試驗(yàn)分析可看出,主銷(xiāo)內(nèi)傾角和主銷(xiāo)后傾角對(duì)汽車(chē)轉(zhuǎn)向回正性能有較大影響。其中主銷(xiāo)后傾角對(duì)高速轉(zhuǎn)向時(shí)的回正性能影響明顯,這能保證了高速行駛時(shí)汽車(chē)的操縱穩(wěn)定性,而低速時(shí)轉(zhuǎn)向回正主要依靠主銷(xiāo)內(nèi)傾角產(chǎn)生回正力矩的作用。此外,前束與前輪外傾角需協(xié)調(diào)作用達(dá)到動(dòng)平衡,保證前輪在汽車(chē)行駛中滾動(dòng)而無(wú)滑動(dòng),這對(duì)轉(zhuǎn)向回正性能也有所影響。同時(shí)轉(zhuǎn)向器效率,以及轉(zhuǎn)向中各傳動(dòng)部件造成的阻力矩對(duì)轉(zhuǎn)向性能的影響不可忽視。
就本車(chē)而言,由于空載質(zhì)量小,低速轉(zhuǎn)向回正力矩儲(chǔ)備小,所以前輪的定位效果非常關(guān)鍵。應(yīng)嚴(yán)格控制左右橫拉桿的尺寸與裝配,并注意控制左主銷(xiāo)內(nèi)傾角偏大的質(zhì)量問(wèn)題,已達(dá)到每輛車(chē)的前束值的最佳化。而在生產(chǎn)裝配過(guò)程中使用了效率偏低的轉(zhuǎn)向器以及檢測(cè)橫拉桿球鉸允許摩擦力矩的方法錯(cuò)誤,使超標(biāo)準(zhǔn)配件進(jìn)入裝配生產(chǎn)線,這是導(dǎo)致該車(chē)出現(xiàn)轉(zhuǎn)向回正問(wèn)題的主要原因。
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