胡文斌
(開灤(集團)蔚州礦業地煤公司,河北 蔚縣 075700)
西澗溝煤礦位于河北蔚縣境內,始建于1996年,采用一立兩斜井單水平開拓方式,設計生產能力4萬t/a。該礦井采用中央并列式,通風方法為抽出式,北斜井、南斜井入風,立井回風。立井井筒附近安裝兩臺BK54-4-No12單機軸流式通風機,配套電機功率15 kW,額定風量6.3~15 m3/s,靜壓100~570 Pa。利用風機電機反轉反風。礦井有獨立完整的通風系統。可采煤層為5號煤,瓦斯絕對涌出量為0.14 m3/min,瓦斯相對涌出量為2.02 m3/t。本井田范圍內煤層經河北省煤田地質研究所2007年7月27日檢驗報告,煤塵有爆炸危險性,自燃傾向性為Ⅱ類自燃。
2009年9月,為適應國家政策,西澗溝煤礦被開灤蔚州地煤公司托管,進行資源整合,根據政策,礦井產能必須達到15萬 t/a,實行“三推行”,故必須進行擴能改造,通風系統首當其沖,成為改造的重點。
(1)由于西澗溝煤礦歷史欠帳嚴重,巷道斷面小、失修率高,通風阻力較大,如果簡單地只更換主扇來增加通風能力,勢必會大幅增加礦井通風阻力,局部巷道風速超限,對礦井防滅火也會帶來負面影響,所以必須先對巷道擴修。
(2)因礦井無正規采掘工作面,使用木支護,根據國家政策,必須實行“三推行”,取消木支護,形成正規的采掘工作面后才能進行系統的改造。
(3)前期準備工作完成后,要利用現有的主通風機做礦井通風阻力測定,然后根據巷道摩擦風阻,進行通風網絡解算與通風阻力計算,從而確定礦井提高通風能力后的主通風機型號。
2010年1-4月,該礦擴修巷道1 200 m,所有巷道斷面統一為5.5 m2,使用工字鋼支護,部分為錨網支護,形成了正規的采掘工作面,通風系統改造的時機基本成熟。
在地煤公司生產技術部的組織下,由工程技術人員對西澗溝煤礦進行了一次通風阻力測定,井上、下共分為26個測點,使用的儀器有:JFY一1礦井通風參數檢測儀、空盒氣壓計、風表、干濕球溫度計、卷尺、秒表等,從而確定了礦井通風阻力分布及技術參數,從而為下一步通風網絡解算奠定了基礎。
計算機網絡解算,見圖1。

圖1 西澗溝煤礦網絡解算
蔚州礦業地煤公司生產技術部相關人員于2010年5月編制了《西澗溝煤礦通風系統改造設計說明書》,其內容簡要如下:
3.4.1 采區及工作面布置
5號煤共設51、52兩個采區,51采區作為主采區,52采區作為輔助采區。51采區內設一個回采工作面與兩個掘進工作面;52采區內設一個回采工作面和一個掘進工作面。因布置一個回采工作面就能滿足生產能力要求,故兩采面互為備用工作面。
3.4.2 采煤方法
回采工作面采用走向短壁布置,放炮采煤法,懸移支架支護頂板,爆破落煤,自然垮落法管理頂板,刮板運輸機運煤。
3.4.3 設計的各項技術參數
(1)礦井總需風量及阻力
初期(困難時期):風量33 m3/s 通風總阻力733.49 Pa
后期(容易時期):風量33 m3/s 通風總阻力561.13 Pa
(2)通風機的風量:Q=35 m3/s
(3)通風機的靜壓:Hmax=850.4 Pa Hmin=632.87 Pa
(4)礦井初期通風等積孔1.45 m2,后期通風等積孔1.71 m2。
3.4.4 礦井主要通風機的選型
根據計算結果,選擇湖南湘潭平安電氣有限公司生產的型號為FBCDZNo16的對旋通風機能滿足需要。
(1)通風機運行工況

(2)電動機的功率

西澗溝煤礦通風系統擴能改造已于2010年7月完成。礦井總進風量為1 996 m3/min,礦井總排風量為2 027 m3/min,礦井負壓743 Pa,礦井有效風量率為90.7 %,礦井等積孔為1.44 m2。通過幾個月的運行,有效風量能夠滿足礦井年產15萬t的需要。
蔚縣西澗溝煤礦通過技術改造,通風能力得到大幅提升,系統改造獲得了圓滿成功,達到了改造通風系統的預期目的。實踐證明,通過技術手段來解決小煤礦通風能力不足、通風系統不合理、不完善的問題,使之達到優化目標是切實可行的。尤其是在全國范圍內進行的煤炭資源兼并整合重組的形勢下,對地方小煤礦如何轉到國有大礦的軌道上來,具的一定的借鑒意義。
1 王永安、李永懷.礦井通風[M].北京:煤炭工業出版社,2004