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清潔生產審核重點方案實施——以張集礦為例

2011-01-31 08:36:20郭芳芳
環(huán)境影響評價 2011年4期
關鍵詞:泵站生產設備

郭芳芳

(淮南礦業(yè)集團張集煤礦資源環(huán)境科,安徽淮南232174)

1 概 述

1.1 企業(yè)基本概況

淮南礦業(yè)集團張集煤礦位于安徽省鳳臺縣境內,是國家“九五”重點建設項目,全國煤炭基建管理體制改革試點礦井,隸屬于淮南礦業(yè)集團,是國有特大型生產礦井。張集礦采用一礦兩井管理模式,分為中央?yún)^(qū)和北區(qū)兩對井,采用分區(qū)開拓、分區(qū)通風,分別集中出煤的開采方式,核定生產能力1 240萬噸/年。

1.2 清潔生產審核概念

清潔生產審核是對企業(yè)現(xiàn)在的和計劃進行的工業(yè)生產實行預防污染的分析和評估,是企業(yè)實行清潔生產的重要前提。在實行預防污染分析和評估的過程中,制定并實施減少能源、水和原材料,消除或減少產品和生產過程中有毒物質的使用,減少各種廢棄物排放及其毒性的方案[1]。

1.3 張集礦實施清潔生產審核的必要性和意義

張集礦是年產量已達1 340萬噸的國有大型礦井,經(jīng)濟效益好,具有現(xiàn)代管理制度的工業(yè)企業(yè)。近幾年,不斷采用先進的生產工藝,提高生產技術水平。2009年9月份張集礦被確定為集團公司六家重點清潔生產審核單位之一。張集礦實施清潔生產,不僅可以有效控制環(huán)境污染、增加市場競爭力,實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展[2],還可以最大限度地減少了原料和能源的消耗,降低生產成本,綜合利用“三廢”達到循環(huán)利用目的[3]。此外,還可以進一步提高管理水平,形成有利的社會影響,為礦經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造更加有利的條件。所以張集礦開展清潔生產工作十分必要,并且具有深遠的意義[4]。

2 方案篩選及審核重點確定

2.1 方案篩選

由于張集煤礦生產部門較多,確定清潔生產審核重點需結合實際情況,把見效快或具有較大清潔生產潛力的若干車間、工段或單元操作作為審核重點,即采煤工段、掘進工段、通風抽排工段、洗煤工段、提升運輸工段和綜合工段等。

經(jīng)過對礦井生產各個環(huán)節(jié)全面細致的產、排污現(xiàn)狀調查和原因分析,與煤炭行業(yè)清潔生產標準對比發(fā)現(xiàn):通風抽排工段的瓦斯利用方面有一定的提升空間,有很大的清潔生產潛力;綜合工段的提升礦井水處理能力,提高礦井水回用空間亦有一定的削減空間;洗選工段通過設備的改進,亦有一定的清潔生產潛力。經(jīng)過分析研究,初步將抽排工段、洗選工段及綜合工段初步確定為本次清潔生產審核的審核重點,備選清潔生產審核重點情況見表1。

表1 張集礦清潔生產備選審核重點

2.2 確定審核重點

清潔生產工作首先獲得單位領導支持,在專業(yè)咨詢機構專家的指導和幫助下,經(jīng)過對員工進行專業(yè)技術培訓后,使領導和職工了解實施清潔生產對企業(yè)發(fā)展的重要性。為保證清潔生產審核的順利完成,礦成立了清潔生產領導小組,制定詳細的工作計劃,為保質保量完成清潔生產審核提供保障。經(jīng)過對張集礦生產現(xiàn)狀進行調研和考察,在預評估階段分析評估物耗大、產排污嚴重的車間工序,從而確定了我礦清潔生產的審核重點,同時分析和發(fā)現(xiàn)清潔生產的潛力和機會,提出并實施了可行的中/高費方案,即通風抽排工段提高高濃瓦斯利用率。

張集煤礦生產、排污環(huán)節(jié)較多,因此必須采用權重加和排序法才能確定出比較合理的、科學的清潔生產審核重點。備選審核重點權重分析從廢物量、能源消耗、環(huán)保費用、廢棄物毒性、清潔生產潛力、工段積極性6個方面進行打分。通過權重總和計分排序篩選方法對各種因素進行權重分析得出,抽排工段得分384、綜合工段358、提運工段185分、采煤工段295分、洗煤工段304分,抽排工段得分最高,所以抽排工段最終確定為清潔生產中/高費方案的審核重點。

3 審核重點方案評估

3.1 瓦斯抽排原理

瓦斯抽排泵站進行瓦斯抽排,通過鋪設瓦斯抽排管路,利用瓦斯抽排泵24h進行抽采工作,將抽排到地面瓦斯泵站的高濃度瓦斯進行利用,發(fā)電自用,其余的排放到大氣中。地面上的瓦斯抽排泵為永久性的,井下采用移動式的瓦斯抽排泵。

3.2 瓦斯抽采量監(jiān)測

以張集礦高濃瓦斯實施利用以前的監(jiān)測數(shù)據(jù),即2009年4月份、5月份、6月份3個月實測數(shù)據(jù)為依據(jù),從表2可以看出,實施前瓦斯的利用率僅為33%,有較大的上升空間。

表2 瓦斯抽采監(jiān)測數(shù)據(jù)

3.3 生產過程評估

通過對通風抽排工段瓦斯抽排原理的闡述以及對實測數(shù)據(jù)分析,針對從影響生產過程的8個方面 入手,分析污染物產生的原因,詳見表3。

表3 張集煤礦抽排工段污染物產生原因分析

噪聲污染:由于設備長期運轉,引起設備中某些小零件的松動,與設備運轉時產生共振,就會引起很大的噪聲。另外,還有的噪聲是設備本身造成的,只有選用先進的設備才可以降低噪聲;生產工藝和過程控制是影響廢物產生的重要因素。即使設備再先進,如果過程控制水平即對各設備的操作不得當,也會產生噪聲;員工的素質如技能不強不能滿足操作設備的需要、缺乏有效的管理人員等,也會影響到噪聲的產生,但后兩者對噪聲污染程度的貢獻較小,主要還在于前兩者因素。由于噪聲主要是風機、抽排泵運行時產生的。因此,產生的主要因素為設備、其次是過程控制,與管理及員工的環(huán)保意識也有一定關系。

廢氣:瓦斯抽排尤其是高濃瓦斯的抽排量與抽采巷道的合理布置、瓦斯賦存條件及抽排過程密切相關。首先對瓦斯量及濃度進行監(jiān)測,制定抽采方案,對濃度達到利用要求的瓦斯盡量抽排到地面進行利用。因此抽排過程的控制對瓦斯抽排是很重要的。對瓦斯抽排泵及管道的維護、使用管理,是保證瓦斯從井下抽到地面并實現(xiàn)瓦斯發(fā)電的重要保障。由于瓦斯由井下高抽巷通過管道及移動抽采泵,抽排到地面泵站,再將達到發(fā)電要求的高濃瓦斯進行發(fā)電。因此,廢氣產生的主要原因為瓦斯抽排的過程控制,其次為設備。

廢水:冷卻設備長期運轉,導致設備磨損,在過程控制中,缺乏優(yōu)秀的管理人員和操作人員導致過程控制中產生冷卻水量增大。因此,廢水產生原因為管理和員工因素占較大比例。

4 清潔生產審核重點方案可行性分析

4.1 方案設計概述

張集礦高濃度瓦斯氣源截止目前,1號機運行4 493h、2號機運行4 631h,運行至今,共發(fā)電1 558萬kW·h,利用純瓦斯氣51 946萬m3。瓦斯利用率有進一步提升空間,因此提高高濃瓦斯利用率將作為清潔生產審核重點,方案設計如表4。

表4 提高高濃瓦斯利用率方案

瓦斯抽排泵站進行瓦斯抽排,通過鋪設瓦斯抽排管路,利用瓦斯抽排泵24小時運行進行抽采工作,將抽排到地面瓦斯泵站的高濃度瓦斯進行發(fā)電利用,其余的排放到大氣中。地面上的瓦斯抽排泵為永久性的,井下采用移動式的瓦斯抽排泵。

4.2 方案可行性分析

技術方面:提高高濃瓦斯利用方案符合國家推行的清潔生產政策方針,其工藝路線成熟,設備先進,并可提高廢氣利用率,減少瓦斯排放,技術成熟。

環(huán)境影響:提高高濃瓦斯利用率方案實施后,預計高濃瓦斯利用量為450萬m3/a,即可減少瓦斯排放450萬m3/a。方案實施后可減少瓦斯氣體的排放,有效地控制污染,并同時做到了廢物利用,產生了明顯的經(jīng)濟和環(huán)境效益。

經(jīng)濟效益分析:

1.項目總投資:I=823萬元

備購置費:0萬元

管路主材、安裝費:823萬元

其它費用:0萬元

2.年運行費用總節(jié)省金額:P=300萬元

3.年折舊費:D=I/n=823/10=82.3

年凈利潤:E=150萬元

納利潤:T=P-D=217.7萬元

年現(xiàn)金流量:F=D+E=232.3萬元

4.投資償還期:N=I/F=3.54

5.凈現(xiàn)值:NPV=232.3×6.1446-823=604.39萬元

6.凈現(xiàn)值率:NPVR=NPV/I×100%=73.4%

方案實施前后對比分析:

根據(jù)張集礦抽采瓦斯同期數(shù)據(jù)相比分析得出:2009年第二季度井下瓦斯賦存總量為1 147.29萬m3,其中通過通風系統(tǒng)風排的瓦斯量為469.1萬m3,抽排到地面瓦斯泵站的瓦斯量為678.19萬m3。瓦斯?jié)舛冗_到發(fā)電要求的高濃瓦斯量為67.09萬m3,其中只有22.11萬m3的高濃進行了發(fā)電利用,其余44.98萬m3的高濃瓦斯及其611.1萬m3的低濃瓦斯均排放到大氣中。

2010度第二季度井下瓦斯賦存總量為1 191.79萬m3,其中通風系統(tǒng)風排的瓦斯量為377.4萬m3,抽排到地面瓦斯泵站的瓦斯量為814.39萬m3,達到發(fā)電要求的高濃瓦斯量為59.4萬m3,全部進行發(fā)電利用,通過瓦斯泵站排放的低濃瓦斯量為754.99萬m3。方案實施后,預計全年可利用高濃瓦斯量450萬m3,即可減少瓦斯排放量450萬m3/a,并可相應節(jié)約用電成本638.9萬m3/a。

提高高濃瓦斯利用后,比實施前減少瓦斯排放289.5萬m3/a,并節(jié)約電成本411.75萬m3/a。具有可觀的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

5 結 論

1.提高高濃瓦斯利用率清潔生產中/高費方案符合國家清潔生產政策,技術工藝成熟,設備先進。

2.張集煤礦提高高濃瓦斯發(fā)電項目投資823萬元,目前已實施成功。2010年1~8月份,高濃瓦斯已累計發(fā)電777.88kW·h,預計全年可發(fā)電1 277.88萬kW·h。投資回收期約為1.5年。提高高濃瓦斯利用率后,較實施前節(jié)約電成本411.75萬元/a,具有明顯的經(jīng)濟效益。

3.提高高濃瓦斯發(fā)電可減少瓦斯排放450萬m3/a,比方案實施前減少排瓦斯289.5萬m3/a,具有良好的環(huán)境效益。

4.張集煤礦清潔生產審核提出了可行的中/高費方案,并對重點方案進行實施,解決了企業(yè)在生產及環(huán)境方面的一些問題,并在實踐中繼續(xù)發(fā)現(xiàn)生產過程中出現(xiàn)的清潔生產機會,努力挖掘清潔生產潛力,將清潔生產持續(xù)的開展下去。

[1] 段 寧,陳文明.企業(yè)清潔生產審計手冊[M].北京:中國環(huán)境科學出版社,1996:5.

[2] 劉志鵬,李菲菲,張玲.礦山企業(yè)清潔生產審核實踐及研究[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2007,33(10):62-64.

[3] 任家強,周炳中.煤礦企業(yè)清潔生產效益模糊綜合評價研究[J].環(huán)境保護科學,2006,32(6):80-82.

[4] 曾 軍.錦州六陸公司清潔生產設計方案與實施[D].天津大學化工學院,2005:6.

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