甘松柏
在礦井生產(chǎn)過程中,由于自然和人為因素,造成礦井低洼處有積水,如果不及時排水,會給井下的安全生產(chǎn)帶來威脅,因此,井下都會施工主排水泵房。通過在低洼處設(shè)置水泵或風(fēng)泵,將積水排至主排水泵房,再由主排水泵房將水排至地面污水廠。
目前,大多數(shù)礦井采取的排水方式為在主排水泵房安裝多級泵、電氣設(shè)備、閥門、管路及其附屬裝置,排水時人工操作電氣設(shè)備、閥門來啟動泵,實現(xiàn)排水。此種方式,需要投入的人力比較多,且對排水系統(tǒng)的各種參數(shù)不清楚,很難掌握礦井涌水情況及特發(fā)情況對礦井造成的水害威脅。
西山煤電集團公司東曲礦屬大型礦井,有兩個生產(chǎn)水平,+973水平,+860水平。+860水平正常涌水量為70 m3/h,最大涌水量70 m3/h以上。由于涌水量大,排水垂高大,礦井排水采取分段式集中排水方式,由該水平在低洼處設(shè)置排水泵,將各積水點污水排放至大巷排水,最后流入+860水平主水倉。水倉設(shè)置主、副水倉2個,主水倉容積2 400 m3,副水倉容積為1 600 m3。
為了在+860水平主排水泵房實現(xiàn)遠(yuǎn)程自動控制,首先要考慮的是水泵的控制方式,以往泵房安裝的是多級泵,需要人工開啟閥門排氣、灌水、啟泵,是實現(xiàn)自動控制的一個難題,解決此難題有兩個辦法,一是安裝一套自動灌水裝置,另一個是選用潛水泵,將水泵安裝在水里,啟泵時不需要灌水。還有一個難題是閥門的自動控制,這就需要為閥門安裝動力裝置。結(jié)合東曲礦的實際情況,經(jīng)反復(fù)論證,+860水平主水倉確定采用潛水泵排水,管路上安裝電動閥門實現(xiàn)自動控制。
在電氣控制方面,經(jīng)過優(yōu)化,選擇采用PLC技術(shù)來實現(xiàn)水泵的開停及閥門的自動開閉,通過在現(xiàn)場安裝各種智能儀表,采集信號給PLC,通過對信號的分析和判斷,對排水系統(tǒng)實施保護,保證水泵正常運行。為了實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,在主水倉安裝微機控制臺,將現(xiàn)場的管路流量、壓力,水倉水位等信號通過光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸給地面機房實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
在+860水平主排水泵房內(nèi),根據(jù)礦井的涌水量計算,選型安裝3臺BQS型主排水泵,配套電動機450 kW(揚程250 m,流量350 m3/h),2趟排水管路,每趟管路長約為1 900 m。在主排水泵房內(nèi)安裝控制臺,利用西門子PLC控制,通過數(shù)據(jù)模塊采集運行參數(shù),自動檢測,動態(tài)顯示,并將數(shù)據(jù)傳送到地面微機房,進行實時監(jiān)測及報警顯示。為了實現(xiàn)自動化,在2趟主排水管路上安裝了7個電動閥門;3個壓力傳感器,采用川儀西門子PDS系列隔爆型壓力變送器;2個流量傳感器,采用唐山匯中LCZ系列隔爆型超聲波流量計;2個液位傳感器,采用西門子PDS系列隔爆型導(dǎo)壓式壓力變送器。
在現(xiàn)場安裝4個操作箱,3個操作箱分別置于1#~3#泵附近,在手動和檢修狀態(tài)時,可啟動/停止/打開/關(guān)閉所對應(yīng)的泵和電動閥。自動狀態(tài)下,除“停止”按鈕外其它按鈕無效,按動“停止”按鈕后,對應(yīng)水泵停止運行,系統(tǒng)將根據(jù)工藝要求自動換泵。第4個現(xiàn)場操作箱用于選擇水泵的檢修狀態(tài),當(dāng)該水泵被置于檢修時,井下控制臺與地面微機房均無法操作該水泵及對應(yīng)的電動閥門,只有1#~3#現(xiàn)場操作箱可以控制。
水泵的工作方式:常規(guī)一開兩備,特例時可實現(xiàn)2臺或3臺全部工作;系統(tǒng)根據(jù)工藝和設(shè)備狀態(tài)可自動選擇,并開閉相應(yīng)電動閥,實現(xiàn)無人值守;有就地控制、本安集控、網(wǎng)絡(luò)集控、自動控制4種控制方式。每一種控制方式都分為手動控制和自動控制,在手動控制時,可單獨啟動/停止任何一臺水泵及打開/關(guān)閉任何一臺電液閥門,不受水池水位、壓力信號等控制(仍然受到檢修開關(guān)及電機保護的控制)。具體又可以分為現(xiàn)場單機手動控制、地面上位機、網(wǎng)絡(luò)單機手動控制2種方式;自動控制時,可根據(jù)采集回的工藝數(shù)據(jù),在避峰用電時間段內(nèi),自動控制運行水泵的選擇、啟動/停止,電液閥門的打開/關(guān)閉,故障時的自動保護/切換,根據(jù)水池水位值及高/低水位設(shè)定值自動啟動/停止水泵等自動化控制功能,水泵的運行采用輪流制。在警戒水位狀態(tài)下,不論是否在避峰用電時間段內(nèi),系統(tǒng)立即緊急啟動。自動控制時,又分為井下控制臺自動控制/地面微機房網(wǎng)絡(luò)自動控制。地面遠(yuǎn)程控制操作采用密碼授權(quán)方式。
水泵具有避峰用電功能(但警戒水位優(yōu)先),即在礦井用電高峰時,水泵不能啟泵。具備警戒水位緊急啟動(2臺或3臺同時運行),高水位自動啟泵、低水位自動停泵功能(警戒/高/低水位值可自行設(shè)定,地面與井下均可設(shè)置);手動設(shè)置檢修泵位號時,自動狀態(tài)對檢修泵控制無效,該泵只可手動運行;具備流量、壓力、水位、故障、運行狀態(tài)、軟啟動器及綜合保護器數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控,同時將數(shù)據(jù)傳送至地面微機房,實現(xiàn)數(shù)據(jù)監(jiān)控和記錄;主排水泵房控制臺,用于系統(tǒng)控制和運行數(shù)據(jù)顯示,與地面微機房組網(wǎng),將數(shù)據(jù)傳送至地面微機房。并具備工藝數(shù)據(jù)上傳瀏覽功能,數(shù)據(jù)接口采用標(biāo)準(zhǔn)TCP/TP協(xié)議。控制臺與水泵選擇箱安裝在主排水泵房內(nèi)。在主排水泵房控制臺和地面微機房工控機上顯示每臺泵的工作狀態(tài),包括投入狀態(tài)、運行狀態(tài)、運行電流、水倉水位、高/低水位設(shè)置狀態(tài)、閥門狀態(tài)、出口壓力、瞬間流量、累計流量等。在地面微機房上位機可對多種數(shù)據(jù)進行記錄,方便以后進行查詢。
系統(tǒng)原理示意圖見圖1。

圖1 系統(tǒng)原理示意圖
系統(tǒng)原理圖說明:現(xiàn)場各種壓力傳感器,流量傳感器,水位傳感器等采集的信號自動上傳給主排水泵房控制臺,控制臺根據(jù)采集的信號經(jīng)過計算,實現(xiàn)信息滾動顯示,進行各種功能報警、保護。也能夠制臺上實現(xiàn)對管路的選擇,對水泵的進行開啟;水泵的控制也可以通過現(xiàn)場控制箱進行操作。控制臺也能將水泵運行的各種參數(shù)通過光纖上傳到地面微機房。
主排水泵房采用了遠(yuǎn)程自動控制系統(tǒng)后,由以前一個泵房需要5個職工,減少到現(xiàn)在的3個職工,勞動強度大大降低,實現(xiàn)了減人提效,經(jīng)濟效益顯著。
又因為采集的信號直觀,便于巡視和管理,通過對各種參數(shù)的分析,可以對井下的水文情況實時了解,實現(xiàn)了礦井信息化管理。同時具有水位的自動監(jiān)察及緊急啟動功能,對礦井安全和不明來源的涌水有了保障性的措施,可避免重大的水患事故。另外,避峰功能減少了大功率設(shè)備對電網(wǎng)的沖擊,大大提高了礦井的安全供電。
實踐證明,該項技術(shù)的引用,技術(shù)含量高,自動化程度高,數(shù)據(jù)全,信息反饋及時,有力地促進了礦井的安全管理,節(jié)能減排,推廣前景可觀。
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