董亞寧
山西西山煤電股份公司鎮城底礦主井高硫煤庫因長期煤流沖刷,對庫壁破壞較大,造成煤庫內壁大面積垮塌,影響煤庫使用。在對煤庫維修施工過程中,采用“錨桿+鐵絲網”作為臨時支護,在錨網支護前提下,澆筑混凝土,由于煤庫總高為60.2 m,維修段為上鎖口26 m,為解決煤庫壁施工打錨桿、掛網、噴漿等臨時支護施工平臺問題,先對煤庫進行填充煤碴,自上而下,先臨時支護1 m,放走煤碴1 m,臨時支護至26 m位置時停止放煤;隨后開始支模澆筑500 mm厚混凝土井圈。
1)根據目前澆筑混凝土井圈技術,為保證井圈內徑尺寸,大部分模板固定采用內撐式支撐,但在高硫煤庫維修中,因煤庫庫壁垮塌為不規則形狀井壁,且垮塌面積比較大,煤庫原直徑為4 m,而垮塌最大段直徑為9 m,如果維修成4 m直徑的煤庫,不僅需要的時間長而且人力和材料投入比較大,為了盡快使煤庫投入使用,且保證質量和安全,經過現場多次考察和驗證,決定將煤庫沿著不規則的井壁進行澆筑混凝土,由于這種施工方法對支模技術要求比較高,采用傳統的內撐式支模很不現實,所以需要采用一種新的支模技術。
2)由于高硫煤庫內壁垮塌為不規則形狀,考慮木模板靈活性、強度及工程鋼模板柔韌性不夠,并且固定模板難度大,因此要求自制一種柔韌性好、靈活、強度夠且易于安裝的施工模板。
1)為解決上口段維修支模問題,該礦采用懸挑理論。在臨時支護前提下,打注錨桿,利用錨桿一端固定在巖石墻壁內,另一端懸挑模板及混凝土自重。根據設計要求,混凝土澆注厚度為500 mm,故錨桿采用2 500 mm長螺紋鋼錨桿,每根錨桿采用樹脂藥卷MSCK2360和MSZ2380各一卷,由錨桿機注入巖石墻壁內1 900 mm,外露600 mm,使其形成縱筋,其最外端100 mm用來固定模板。錨桿布置為上下兩排,間排距為600 mm×660 mm,見圖1。為保證澆注混凝土的整體穩定性,可適當增加豎橫鋼筋。
錨桿承載力驗算。
根據現場實際情況,每根錨桿承載力驗算力學模型簡化為獨臂懸挑梁:

式中:
V承載—每根錨桿斷面受荷載作用的最大剪力,N;
l—錨桿外露端承載混凝土長度,m,取0.5;

圖1 混凝土配鋼筋示意圖
q—外露部分錨桿線荷載,N/m。

式中:
r—混凝土容重系數,t/m3,取 2.7;
l1—每根錨桿承載混凝土寬度,m,取0.6;
h—每根錨桿承載混凝土高度,m,取0.66。
得:

式中:
V抗剪—每根錨桿的有效抗剪力,N;
σ—Q235螺紋鋼抗剪應力,N/mm2,取120;
A—錨桿斷面面積,mm2,取314。得:

因為:V承載<V抗剪,所以,每根錨桿的抗剪能力符合要求。
2)模板采用自制模板,統一制作為3 000 mm×1 260 mm×3 mm。各角邊焊接耳孔,底邊采用3 mm厚鋼板切割成尺寸為200 mm×100 mm連接板與大模板采用普通焊縫連接,連接板外露端中穿螺栓孔直徑為12 mm,底邊連接板共7塊,間距500 mm,具體尺寸見圖2;邊角連接采用等腰角鐵50 mm×50 mm×8 mm,角鐵與大模板采用普通焊縫連接。角鐵上螺栓孔直徑為12 mm。每塊模板上連接角鐵共6塊,每邊3塊,間距500 mm,具體尺寸見圖2。并在模板中部鉆出10個半徑為16 mm的錨桿孔,分為上下兩排,間排距為600 mm×660 mm。錨桿采用d20 mm×2 500 mm特制螺紋鋼錨桿,外端絲扣長200 mm。模板與錨桿連接固定采用100 mm×100 mm錨桿托盤,內外螺帽扭緊固定,保證模板與內壁500 mm尺寸。

圖2 模板示意圖
維修后的鎮城底礦高硫煤庫剖面圖見圖3。

圖3 維修后的鎮城底礦高硫煤庫剖面圖
通過對支模技術的創新,該礦在煤庫維修過程中,可由工程進度,隨時填放煤碴鋪設施工平臺,降低施工高度,避免了高空作業中的不安全因素和事故的發生;利用錨桿的懸挑作用直接固定現澆混凝土于巖石內壁上,使現澆混凝土和原不規則井壁形成一個整體式的井筒,提高了井壁的抗沖擊力:同時由于采用不規則井壁施工,工期縮短了20天,節省工程材料費用32.8萬。此施工經驗,為類似條件的立井維修維護,提供了一定的借鑒。