山西永濟中農化工有限公司有兩套變換,全部為全低變工藝。其中,1#φ4 000mm變換生產能力為80kt/a,采用湖北雙雄SB303Q耐硫低變催化劑,于2009年6月升溫硫化正常后投入生產運行。開車后先后出現一、二段進口溫度波動大,催化床層溫度不好操作的問題。
2010年10月27日,在加量過程中,一段下層溫度突然出現下垮現象,熱點溫度由原來的350℃下降到240℃左右。經儀表檢查熱電偶正常,系統阻力也無明顯變化,但系統加蒸汽比原來略大,初步分析可能是催化劑層出現問題。
(1)經分析,一、二段進口溫度波動是進口帶水所致。一段帶水是因為高效氣水分離器原來的矩鞍瓷環破碎,改用銅塔褪下的舊規整填料,氣水分離效果差。問題查清后于2010年10月利用停車小修機會,將規整填料全部拔出,下部更換為矩鞍瓷環,上部為兩層不銹鋼絲網。二段帶水是因為噴水凈化器內部裝的是耐火球,分離效果差。利用一次停車機會,全部更換為φ38mm不銹鋼矩鞍環。
(2)熱點溫度下垮問題。2011年6月利用全廠停車大修機會,打開φ4 000mm變換爐一段下層裝料孔,經檢查發現熱電偶一側催化劑層有三分之一塌陷漏入鍋底(后查明原因是箅子上鋪的鐵絲網質量問題,腐蝕嚴重所致)。問題查明后立即與湖北雙雄催化劑廠家取得聯系,經協商達成一致意見,決定將一段下層催化劑掏出后重裝。再補充6m3新催化劑。
為了在掏卸過程中保護催化劑,制定了嚴格的保護措施:
①為避免空氣對流,只打開卸料孔,并從一、二段進口充入氮氣;
②掏出的催化劑全部用有內袋的化肥袋裝好,并充入氮氣將口扎緊;
③于避光處分散堆放,嚴禁積壓;
④填裝前全部過篩,先裝舊的,耙平后再裝新的。裝好用氮氣置換后立即封裝料孔,并充氮氣保護。
開車前按升溫硫化方案對一、二段催化劑進行升溫硫化,硫化結束后于2011年5月投入運行,目前運行穩定。進口溫度波動問題得到徹底解決,現一、二段進口溫度控制在200±5℃。一段下層溫度也很正常,維持在360℃左右。達到了檢修的預期效果。