蔡亦錦
(福建省三鋼集團三明化工有限責任公司,福建三明365001)
隨著自動化程度的不斷提高,智能型設備已在高低壓電氣上逐步推廣。特別是PLC技術、變頻技術及遙控系統的快速發展,集中控制在大型企業中應用廣泛,電儀一體化的DCS、PLC集中控制線路不僅直觀、線路簡潔和技術含量高,而且控制精度、安全系數和穩定性能等大大提高。
橋式吊車是化工行業的重要設備,特別以煤為原料的化肥企業,如三明化工有限責任公司原料車間,從原煤裝卸到漚制直至生產整個過程,都離不開吊車。且吊車工作環境惡劣,傳統的繼電器-接觸器控制系統,觸頭頻繁動作損壞較快,如不及時維護檢修,容易發生觸頭燒壞造成回路單相,繼而造成電機和其他電器元件燒壞;而頻繁的檢修,將制約產量的提高。因此,為提高吊車性能,利用新技術、新方法對吊車進行電氣改造,減少吊車的故障和維修率,很有必要。
傳統吊車電氣主元件中,大多采用老式接觸器(如CJ12型接觸器),此類接觸器雖能符合橋式吊車操作要求,但如三明化工公司產量不斷提高后,頻繁操作容易出現以下毛?。航佑|器主觸頭燒壞,三相同時性及動靜觸頭接觸壓力發生變化,如不及時調整,可能造成缺相;吊車振動大,接觸器敞開式的線圈,其固定螺絲容易松脫,線圈移位后,使接觸器銜鐵吸合不到位,造成線圈經常燒壞;接觸器鐵芯及銜鐵接觸面氧化,漏磁嚴重,噪聲大,特別安裝駕駛室內的主接觸器,強大的漏磁,可能干擾吊車工的聽力和誤操作;接觸器體形大,檢修維護不便等。
針對以上吊車接觸器存在的問題,我們對吊車上的接觸器主元件進行了改造。
吊車上電機參數為:
大車電機兩臺:YZR21-67.5 kW,380V,凸輪控制;
小車電機一臺:YZR12-65.5 kW,380V,凸輪控制;
開閉電機一臺:YZR280M-830 kW,380V,接觸器控制;
卷揚電機一臺:YZR280M-830 kW,380V,接觸器控制。
根據以上參數和設備運行的實際電流,筆者采用以下辦法改造:
進線主接觸器原為CJ12-400A/380V,改為LG GMC-400A/380V型接觸器;
開閉卷揚盤正反轉接觸器原型號為CJ12-150A/380替換為GMC-225/380V共4個接觸器;
開閉卷揚盤轉子調速接觸器CJ12-100A/380V替換為GMC-150/380V。
改造后,原吊車存在的故障點基本消除。
橋式吊車的電源通常采用磨電拖鐵(滑線)與受電器(電刷)接觸供電。軌道不平,滑線不清潔,常出現回路瞬間接觸不良跳電現象,此情況在公司一原料外橋吊車線路上頻繁發生,灰塵積在滑觸角鋼上,造成接觸電阻大引起接觸不良。
對此,我們采用增加一組受電器的辦法,解決跳電問題。安裝示意圖如圖1。

圖1 安裝示意圖
實際運行中,一組受電器在前,既可給控制箱供電,又相當掃塵器作用,確?;芈冯妷旱姆€定;后一組受電器起主供電作用。而在吊車反向運行時,兩組受電器的功能恰好相反。
橋式吊車大小車均采用凸輪控制,常采用KT14或KTJ17型接觸器。實際使用中,由于電機頻繁正反轉操作,經常性的反接制動,造成凸輪控制器主觸頭燒毀頻繁,凸輪控制器機構損壞多,特別是大車故障尤為明顯。
凸輪控制器觸頭燒壞,常表現在:其中一臺大車單相運行;兩臺大車出力不均,大車扭動;一臺大車抱死等,其結果造成電機燒壞。
對此,我們采用凸輪控制器控制接觸器,再用接觸器控制兩臺大車定子回路的辦法,改造取得很好效果。圖2、圖3是凸輪控制器改造前后電路改造部分:

圖2 凸輪控制器改造前電路部分
改造后電路為:

圖3 改造后電路
橋式吊車共有5臺電機,全部采用轉子串電阻方法調速和啟動。電機轉子所串的電阻因長期發熱而損壞,斷裂,故障率高,串電阻調速機械特性軟,負載變化時轉速變化大,調速效果差,轉子串接的電阻長期發熱,電能浪費大,效率低。要從根本上解決橋式吊車故障,常采用PLC與變頻器結合起來進行改造:
(1)采用PLC作為控制核心,其功能需要對吊車上的行程開關,限位開關進行采樣輸入;需要對設備的各種故障檢測反饋到PLC內部;需要把控制的各種信號反饋到PLC芯片來。
(2)PLC輸出主要控制4臺變頻器對負載(電機)的控制:通常2臺大車采用一臺變頻器控制,由變頻器功能控制大車的轉差率,實現出力均勻。
(3)由變頻器控制電機的轉速和包匝??刂品娇驁D如圖4。

圖4 控制方框圖
(4)可行性分析。橋式吊車5臺電機都需要調速,因而各有獨立的調速系統,其中開閉卷揚是位能負載,要求恒力矩,性能要求高,調速控制較為復雜。一般轉差頻率控制的變頻器,無法滿足負載變化劇烈的要求。而采用磁通矢量控制方式,是基于電動機的動態數字型,通過控制電機的勵磁電流和轉矩電流大小、相位,就可以對電機的勵磁電流和轉矩電流大小、相位任意控制,從而達到控制電動機轉矩的目的,也就控制了電機的轉速。因此,選用的變頻器功能要求要高。大車小車只要一般的變頻調速即可,且大車兩邊電機兩臺型號相同,用一臺變頻拖動,只要考慮其容量滿足就沒問題。
(5)采用變頻調速控制需要考慮的問題。吊車采用滑觸線與受電器接觸供電,可能由于吊車振動后,電源接觸不良造成變頻器瞬間失壓。因此其滑觸線安裝要求和電氣維護要求較高;操作正反轉頻繁,變頻器變相后,由于電機慣性運行,將能量回饋到變頻器上,使變頻器產生過電壓。因此,設計時直流側需加裝能耗制度單元;開閉卷揚快速制動或帶著負載快速下降時,電機工作在發電狀態,需要把電機所產生的能量,回饋給電網或用外部電阻消耗掉。
(6)簡單的大車變頻調速控制。由于大車頻繁正反轉控制,反接制動熱量大部分消耗在電阻器上,使吊車電阻器燒壞頻繁。不及時巡檢維修,由于電阻器燒壞后不匹配,兩臺電機轉差不同,造成吊車扭動,甚至電機燒壞。
簡單的改造為:利用凸輪控制器觸點控制變頻器開停,凸輪多檔控制接點輸入至變頻器控制變頻器多段調速,簡單的改造即可消除缺陷。
采用PLC變頻器改造橋式吊車電氣線路,將是以后吊車改造主方向,可以提高系統的安全性,且控制使電機主回路實現了無觸點化,減少了故障點故障率及檢修費用,同時節電效果明顯,是值得推廣的方法。
總之,吊車改造是比較復雜的電氣系統工程。合理化的改造,能使維修人員在發生故障后迅速找到故障點并予以排除,減少非計劃停車檢修造成減產;同時,電氣穩定,故障率少,高性能要求,是吊車線路的發展方向。
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