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YJ19卷煙機供料系統(tǒng)高速軸傳動柔性加工技術的應用

2011-08-14 14:14:24謝文祥祁紅麗
重慶與世界 2011年12期
關鍵詞:設備

謝文祥,祁紅麗,陳 軍

(重慶煙草工業(yè)公司黔江分廠,重慶 409000)

YJ19卷煙機是由中國煙草總公司于1993年引進英國MOLINS公司的生產(chǎn)技術,許昌煙草工業(yè)機械廠轉化設計、消化吸收、生產(chǎn)制造的高速卷煙設備。我廠使用該型設備已有10余年,原7000型設備均已升級為8000型,應用于生產(chǎn)各規(guī)格產(chǎn)品,結合我廠各牌號來料煙絲的特性和長期統(tǒng)計數(shù)據(jù)積累,發(fā)現(xiàn)該設備在生產(chǎn)不同來料煙絲產(chǎn)品時一次成品合格率差異明顯。主要表現(xiàn)在:一是設備高速運行穩(wěn)定性差;二是生產(chǎn)某些牌號規(guī)格產(chǎn)品時空頭空松煙支量和煙支單支質量穩(wěn)定性兩方面產(chǎn)生的殘次品較多。為此,采用基于PLC控制的伺服電機柔性控制技術對供料系統(tǒng)高速軸傳動進行了改進,通過拓展供料系統(tǒng)高速軸傳動帶寬,適應不同來料煙絲和機速正常生產(chǎn)。

一、工作原理及問題分析

YJ19卷煙機供料系統(tǒng)的作用,是為風分室提供適量、松散、連續(xù)的煙絲流。在整個供料系統(tǒng)中,煙絲被兩次定量、磁鐵除雜和兩次風分去雜,以保證吸絲帶供給需要數(shù)量和良好質量的煙絲。來料煙絲在粗、細鉤子滾筒相互作用完成對供絲量的第二次限料后,在篦箕的護理下進入供料系統(tǒng)高速軸傳動。供料系統(tǒng)高速軸傳動是指彈絲轆、風扇轆、集流管和清潔轆4個輥子的傳動。如圖1所示,它由一臺單獨的1400r/min高速軸電機帶動,前3個輥子是實現(xiàn)供料系統(tǒng)第一次風分的關鍵,高速轉動可使煙絲充分松散,達到較好的風分效果。

圖1 供料系統(tǒng)高速軸傳動

對于不同類型的煙絲,如烤煙型與混合型、不同葉絲梗絲比例煙絲、在線膨脹煙絲,以及不同切絲寬度煙絲,因來料煙絲卷曲度、松散性、飄懸速度等特性差異,影響風分效果及吸絲成形,需要適配合理的高速軸傳動速度,高速軸傳動速度的改變原設計通過更換帶輪得以實現(xiàn),有關帶輪參數(shù)和輥體轉速見表1[1]。而在實際生產(chǎn)過程中來料煙絲存在長絲比例偏高,不易松散的特點,同一臺設備在不同機速下生產(chǎn)不同規(guī)格、不同品牌產(chǎn)品,并未對此進行調整,另外原7000型設備已升級為8000型后,供絲系統(tǒng)未作升級匹配改進,對于不同來料煙絲和不同機速都只有被動適應,以至于在生產(chǎn)某些產(chǎn)品時卷接設備高速運行穩(wěn)定性差,殘次品多,設備效率發(fā)揮不出來,產(chǎn)品質量提不起來,單箱消耗降不下來。

粗、細鉤子滾筒轉速根據(jù)機速按選定傳動比輸送煙絲,供料系統(tǒng)高速軸傳動按固定轉速運轉,A牌號煙絲回絲率與煙絲結構變化3個回絲率水平實驗間接反映了煙絲耐加工性,實驗結果統(tǒng)計表2表明:1)卷煙機供料系統(tǒng)整絲率變化率在94% ~96%,造碎并不明顯;2)煙槍出口的煙絲結構差異并不大,回絲率的調整對卷制過程煙絲整絲率變化率影響并不大。有條件拓展供料系統(tǒng)高速軸傳動帶寬,充分發(fā)揮其松散煙絲、均勻連續(xù)供料的作用。

表1 帶輪參數(shù)和輥體轉速

表2 A牌號煙絲回絲率與煙絲結構變化實驗結果統(tǒng)計(%)

柔性制造技術是20世紀中葉發(fā)展起來的一項新技術,隨著卷煙工業(yè)分組加工技術的發(fā)展和按客戶訂單組織貨源的變化,行業(yè)越來越關注柔性制造技術在卷煙生產(chǎn)中的應用。所謂柔性,即靈活性或可變性,系指系統(tǒng)快速響應內外環(huán)境變化的能力。廣義的柔性包含了系統(tǒng)結構的柔性和設備實現(xiàn)的柔性兩個方面。系統(tǒng)結構的柔性是實現(xiàn)柔性制造的基本條件和保障,設備的柔性則是指設備具有較寬的工藝參數(shù)(能力、溫度、水分、比例等)適應范圍,可以實現(xiàn)對物料不同強度的加工[2]。近年來使用伺服技術的卷接機組驅動系統(tǒng)已經(jīng)成為首選方案[3],為此,對YJ19卷煙機供料系統(tǒng)高速軸傳動進行了改進。

二、改進方法

針對現(xiàn)有高速軸傳動的特點,確定改進原則:1)不改變現(xiàn)有設備部件布局;2)電機輸出扭矩平穩(wěn);3)控制系統(tǒng)靈敏可靠;4)使用維護方便;5)設備高速運行穩(wěn)定,產(chǎn)品質量得以提高。

(一)設備改裝

將高速軸電機更換為等同功率、轉速的恒功率變頻電機,恒功率變頻電機具有基頻以下是恒轉矩調速,基頻以上是恒功率調速的特點,變速過程不會改變彈絲轆、風扇轆、集流管轉矩。PLC安裝入電控柜,分享現(xiàn)有主機機速信號,帶輪參數(shù)和輥體轉速選用表1其他項配置。

(二)PLC編程設計

主機機速與彈絲轆轉速關系如示意圖2,變頻電機輸入頻率為(cx+y1)÷1330×50。由PLC編程控制,彈絲轆轉速變化系數(shù)c和彈絲轆初始轉速y1通過通訊端口納入人機界面工藝參數(shù)設置。基于高速軸傳動在設備待機時處于運轉狀態(tài),主機機速為0,這時彈絲轆初始轉速y1設定為900r/min,變頻電機輸入頻率為900÷1330×50≈34(Hz),變頻電機處于安全使用范圍。設備正常生產(chǎn),彈絲轆轉速y2取決于主機適時機速x和彈絲轆轉速變化系數(shù)c值的大小,c的取值區(qū)間為0.030~0.050,根據(jù)煙絲質量特性選擇設定,越不易松散煙絲取值越大。

圖2 主機機速與彈絲轆轉速關系

(三)設備調試及效果驗證

以A牌號煙絲(葉絲∶梗絲=95∶5)為試驗對象,供料系統(tǒng)回絲率調整為25%。1)c值設為0,y1值設為 1120,根據(jù)(cx+y1)÷1330×50計算變頻電機輸入頻率,變頻電機輸入頻率為恒值,彈絲轆轉速為1120r/min,恢復為原設備參數(shù)配置;2)c值設為0.040,y1值設為900,變頻電機輸入頻率隨主機機速變頻,分別在機速4000支/min、6000支/min、8000支/min三個機速生產(chǎn)進行試驗,在接裝機出口外排取煙支80支,用綜合測試臺檢測樣品,檢測結果表3表明煙支單支質量控制穩(wěn)定性提高。

表3 改進前后煙支單支質量檢測結果對比

清潔轆轉速隨變頻電機轉速改變在一定范圍內有所改變,但不影響清潔效果。

三、結束語

改進后YJ19卷煙機8000支/min生產(chǎn)運行穩(wěn)定,高速軸傳動轉速根據(jù)主機機速自適應調整,有利于煙絲松散,提高了供絲連續(xù)性和均勻性,煙支單支質量控制超調和振蕩現(xiàn)象減弱,單支質量標準偏差減小。換牌號根據(jù)來料煙絲特性設定PLC參數(shù),還原原來設備配置只需將c值設為0,y1值設為1120,不需機修工更換齒輪,調整方便快捷,省時省力,有利于卷煙產(chǎn)品生產(chǎn)精細化加工、智能化控制。

[1]編寫組.YJ19-YJ29卷接機組[M].北京:北京出版社,2000.

[2]羅登山,陳良元,楊忠文,等.關于卷煙柔性制絲的幾點思考[J].煙草科技,2010(1):5.

[3]王飛,周密,曾海苓,等.基于卷接機組運動狀態(tài)的交流伺服驅動系統(tǒng)軟件的實現(xiàn)方法[J].煙草科技,2008(12):27.

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