河津發(fā)電分公司設(shè)備管理部 丁志斌
某電廠吹管期間造成設(shè)備損壞事件分析
河津發(fā)電分公司設(shè)備管理部 丁志斌
某電廠一期3×350MW機組工程鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用前后墻對沖燃燒方式、平衡通風(fēng)、緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)II型鍋爐,鍋爐型號:DG1147/25.4-II1。鍋爐(THA工況)主要參數(shù)如下:
鍋爐蒸發(fā)量 1 147 t/h
過熱蒸汽出口壓力 25.5 MPa(a)
過熱蒸汽出口溫度 571 ℃
再熱蒸汽流量 27.45 t/h
再熱蒸汽進口/出口壓力 4.94/4.74 MPa(a)
再熱蒸汽進口/出口溫度 331/569 ℃
給水溫度 285 ℃
熱風(fēng)溫度(一次風(fēng)/二次風(fēng)) 336/345 ℃
排煙溫度(修正后) 124 ℃
爐膛容積熱負荷 87.91 kW/m3
煙氣系統(tǒng)設(shè)兩臺50%的靜葉可調(diào)軸流式吸風(fēng)機。安裝二層脫銷裝置,煙氣從爐膛出口通過尾部受熱面,從省煤器出口引入容克式三分倉空氣預(yù)熱器,然后通過靜電除塵器、引風(fēng)機、鋼制的總煙道進入石灰石—石膏濕法脫硫島,最后經(jīng)煙囪排至大氣。脫硫系統(tǒng)的增壓風(fēng)機與引風(fēng)機分開設(shè)置。
根據(jù)施工進度,計劃與2011年3月10日進行點火吹管方案,經(jīng)評審決定:本次吹管采用鍋爐的自生蒸汽,采用一、二次汽系統(tǒng)串吹、穩(wěn)壓與降壓相結(jié)合法(系統(tǒng)補水充足時,采取穩(wěn)壓吹管方式;系統(tǒng)補水不足時,采取降壓吹管方式),采用微油點火投燒燃煤方式。
1. 一、二次汽串吹系統(tǒng)。具體過程如下:過熱器→主蒸汽管→主汽門→臨時管→臨時門→臨時管→集粒器→臨時管→冷再管→再熱器→熱再管→中聯(lián)門→臨時管→靶板裝置→臨時管→消音器。
2. 高壓旁路系統(tǒng)。具體過程如下:過熱器→主蒸汽管→高壓旁路管(高旁臨時閥)→冷再管→再熱器→中聯(lián)門→臨時管→靶板裝置→臨時管→消音器。
2011年3月17日下午,在完成第27次降壓吹管后(當時,C制粉系統(tǒng)運行、C層4支微油槍、A層2支啟動油槍投用,本臺機組共配5臺中速磨煤機,4臺運行,1臺備用),16:54,啟動A制粉系統(tǒng)運行,17日19:43,啟動B制粉系統(tǒng)運行,并逐步加大給煤量,20:30,給煤量加至90t/h。20:38,A、B空預(yù)器進口煙溫分別達到256℃、270℃(本次升壓的最高值,當時二次風(fēng)溫330℃),21:08,B空預(yù)器主電機跳閘,21:18輔電機跳閘,相應(yīng)跳B側(cè)所有風(fēng)機,21:26,停運B制粉系統(tǒng),21:32,停運C制粉系統(tǒng),21:45,鍋爐熄火,同時,B側(cè)排煙溫度上升至274℃,22:16,輔電機跳閘,鍋爐關(guān)閉所有煙風(fēng)擋板悶爐。
18日15:30,打開人孔檢查發(fā)現(xiàn)1#爐B空預(yù)器內(nèi)部發(fā)生煤粉燃燒,立即組織有關(guān)人員進行滅火。19日進入空預(yù)器內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)部分傳熱元件燒毀,隔板變形,徑向密封損壞。
1. 吹管方案選擇不合適。調(diào)試人員對系統(tǒng)了解不透,本鍋爐在冷再入口管段上未設(shè)置事故減溫水,在低再至高再管段上設(shè)置減溫水,低再氣溫靠低溫擋板調(diào)節(jié),臨沖門安裝在低再入口管段上(汽機房12.6米平臺),在穩(wěn)壓吹管階段,由于臨沖門關(guān)閉,造成再熱器干燒(入口480℃出口最高溫度達610℃),遠遠大于低溫再熱器各管段溫度(低再有三種管,材組成SA-210C、15CrMo、12Cr1MoVG,碳鋼使用溫度最高不超過450℃,12Cr1MoVG最高使用溫度580℃),事后對再熱器三種管材取樣進行金相分析,未發(fā)現(xiàn)異常,對管徑檢查,未出現(xiàn)蠕漲現(xiàn)象;對硬度進行檢查,符合要求。
2. 調(diào)試階段銜接不力,對溫度測點未效驗、驗收,就地擋板與操作畫面存在偏差。A、B空預(yù)器進口煙溫達到本次啟動的最高值(256/270℃),和當時約330℃的二次風(fēng)溫對比,溫度指示明顯有誤。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)是進口煙溫熱電偶K分度和E分度在DCS中設(shè)置有誤,經(jīng)換算實際溫度應(yīng)為430℃左右,超過空預(yù)器運行溫度(BMCR工況為370℃)是造成誤判的主要原因。
3. 未制定有效的事故預(yù)案,在出現(xiàn)問題后,對可能造成的事故隱患防范不到位,是造成事故擴大的主要原因。B空預(yù)器卡死后,B側(cè)排煙溫度明顯上升(21:55,B側(cè)排煙溫度從120℃上升到274℃),A空預(yù)器通風(fēng)后排煙溫度從53℃(10:24)短時升到184℃(11:21),在關(guān)閉煙氣側(cè)擋板后下降至100℃,可能是B側(cè)空預(yù)器卡死后發(fā)生二次燃燒。
4. 調(diào)試中各種條件把關(guān)不嚴,一些設(shè)備處理未能達到設(shè)計要求。由于啟動鍋爐輔汽量不足,造成吹灰期間給水溫度很低(不超過40℃),為滿足鍋爐吹灰參數(shù)投入了較多的煤粉,使鍋爐煙氣溫度升高;從輔汽壓力曲線上看,在17日19:06—21:39,輔汽壓力維持在0.35~0.45MPa,溫度為260℃,影響了吹灰效果。
點火初期冷爐投粉、空預(yù)器吹灰效果差、空預(yù)器卡死后無法進行風(fēng)機吹掃等因素,都可能造成可燃物的沉積。
本次空預(yù)器著火,共更換傳熱元件185塊,更換隔板16處,更換徑向密封片30條,檢修工期1個月,影響工期20天。
1. 在吹管時選擇合理吹管方案,避免出現(xiàn)再熱器“干燒”現(xiàn)象。
2. 加強調(diào)試過程把關(guān)力度,嚴格執(zhí)行電力行業(yè)調(diào)試中實行的交調(diào)制度;嚴格履行再驗收制度,從根本上消除調(diào)試中出現(xiàn)的低級錯誤。
3. 制定詳細的事故預(yù)案和事故預(yù)想,對出現(xiàn)的異常進行認真分析,做到有備無患,杜絕事故的發(fā)生。
本次事故,造成低溫再熱器短時超溫,嚴重影響管子性能,造成空預(yù)器傳熱元件損壞、隔板變形,影響工期20天。因此,在新建機組中,吹管方式與本鍋爐形式相結(jié)合,選擇合理、合適的吹管方案,確保機組設(shè)備、人員安全,保證基建工程順利進行。