劉偉業
(新余鋼鐵集團有限公司熱連軋廠,江西 新余 338001)
新余鋼鐵集團有限公司熱連軋廠于2009年建成投產,主要生產設備:兩座加熱爐,兩架粗軋機,七架精軋機,兩臺卷取機。層流輥道位于精軋機與卷取機中間,主要作用是把精軋出來的帶鋼送到卷取機,共有輥子364根,分內冷輥和外冷輥,電機與輥子共同裝在一個橫梁上,以方便整體更換,電機轉速1 400r/min。隨著產能的不斷提高,在實際生產中,位于大型儀表下面的輥子,由于工作環境水氣大,溫度高,使輥道容易過熱、潤滑脂流失,經常會出現死輥、劃傷帶鋼,嚴重影響了產品質量。所以,對設備進行合理的改造就顯得非常必要。
(1)故障現象
軸承是輥子轉動的關鍵部件。由于該輥子的轉速較高,工作環境較差,全部選用進口軸承,所以軸承本身質量問題應排除。大部分更換下來的輥子軸承基本都有燒損的痕跡,保護架、滾珠磨損嚴重,表面附著黃褐色油脂,油脂被乳化,拆開的軸承座內部有水流出。
(2)原因分析
軸承損壞的情況說明,輥子供油是正常的,主要原因是軸承內進水,使其失去了潤滑的作用。如圖1所示,內冷輥主要集中在測量儀表房下面。進水管插入輥子內部,壓力為0.12MPa,回水無壓力,水只能從圖1中空心箭頭區域進入非電機側軸承內部,該側透蓋處所用密封為:唇形密封圈 B80×100×10 GB9877.1-88,雙密封。該密封用在此處防水性能沒有問題,根據現場實際情況判斷,問題應出在密封的安裝與使用不妥上。

圖1 內冷輥示意圖
(3)采取的措施
由圖1可知,水只能從非電機側透蓋處進入。透蓋的密封結構采用兩道唇型密封圈。由于該輥道運行初期還是比較平穩的,運行1年后,才開始頻繁出現軸承損壞,拆解更換時發現密封圈唇邊方向裝反。另外,與密封圈配合的襯套也沒有及時更換,襯套磨損嚴重,根本密封不住水,導致通入的水大量進入軸承座內,損壞軸承。更換新的襯套且將密封方向調整后(唇邊朝外),進水現象明顯減少,運行3個月沒有出現燒損軸承的事故。
(1)故障現象
輥子彎曲變形也是常見的故障。變形后,輥子會偏心,會造成電機跳電,變成死輥,劃傷鋼板,影響產品的質量。
(2)原因分析
由于前期軸承進水較嚴重,于是將進水閥調小,導致輥子內部不能夠完全充滿水,當輥子高速運轉時影響不大,輥子可以均勻冷卻,但是當輥子停下來時就完全不同了。一般精軋機出來的鋼板溫度大約為700℃,冷卻水只能冷卻下半部分輥子,由于熱脹冷縮,下半部分輥子冷卻更快,造成輥子向下彎曲。
(3)采取的措施
輥子冷卻水進水閥完全打開,使冷卻水充滿輥子,另外,回水管由原來的φ68mm改為φ100mm,這樣不會影響輥子內部冷卻效果,但是可以使非電機側的透蓋內水位降低,使水進入軸承內概率更低。為了進一步防止輥子彎曲,每次停機時,輥道自由轉動5min后再停機,使輥道上下冷卻更均勻。
對層流輥道的常見故障采取措施后,故障減少80%左右,使設備運行率大大提高,對產品質量的提高也起到一定的推動作用。另外,針對測量儀表房底部輥道工作環境的特殊性,也采取了一些防范措施:如針對拆卸、吊裝難,在輥道兩側增設了吊裝支架、活動吊耳等,縮短輥道的更換時間;將該段輥道增加一臺多點干油泵,單獨供油,對勞動強度和生產成本的降低也起到了一定的作用。
[1]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業出版社,2002.
[2]胡邦喜.設備潤滑基礎[M].北京:冶金工業出版社,2002.