崔振杰
(華電國際十里泉發電廠節能環保部,山東 棗莊 277103)
華電國際十里泉發電廠300MW機組正常運行時投入AGC,在電網調度允許不投入AGC運行時,應根據機組特性分配機組負荷,達到全廠經濟效益最大化的目標。目前,300MW機組經濟帶負荷的順序是7#機組、6#機組。機組在非供熱期間,250MW以上負荷工況為定壓運行;機組在供熱期間,抽汽流量為90t/h時,230MW以上負荷工況為定壓運行;低負荷滑壓運行期間,調門開度保持在三閥半的狀態,即第4個開啟的調門開度在20%左右,根據電、熱負荷情況調整主汽壓力。機組定壓運行時,應保持主汽參數在規定范圍內、高壓調門保持順序開啟方式。
根據山東電力科學院提供的機組滑壓運行試驗報告,結合廠機組運行實際情況,300MW機組滑壓運行推薦壓力值見表1。

表1
加強鍋爐汽溫調整,尤其在機組低負荷工況以及負荷升降過程中,主要以燃燒調整為主,盡量少用過熱器、再熱器減溫水,以保持熱力系統的最大經濟性。
在主、再汽溫度高、有減溫水投入時,應采取增加下層給粉機轉速,降低上層給粉機轉速(負荷允許可停止上層給粉機),通過調整燃燒器投運方式與二次風配比等燃燒調整手段,降低火焰中心位置,以調節主、再汽溫度,同時還能有效降低鍋爐排煙溫度。
在鍋爐負荷變化較大,蒸汽溫度波動大時,必須控制好鍋爐負荷、壓力變化速度,及時調整減溫水流量,嚴禁低溫時段仍有減溫水投入的現象。當主、再汽溫偏低時,應采取適當提高鍋爐氧量,增加上層給粉機轉速等手段,盡量使主、再汽溫達到機組額定值。
嚴格執行鍋爐定期吹灰制度,在鍋爐運行當中必須加強對水平煙道、尾部煙道和鍋爐本體的吹灰,清除受熱面的積灰,以保持鍋爐吸熱面的清潔,提高受熱面的傳熱效率,降低排煙熱損失,提高鍋爐效率,從而提高經濟性。
依據機組負荷與煤質情況,保持鍋爐在最佳工況下運行,控制機組鍋爐氧量(3%~4%),保證煤粉完全燃燒的最佳氧量,減少鍋爐排煙熱損失。
(1)在保證汽溫、汽壓的前提下,盡量投用下層給粉機,少用上層給粉機,增加下層給粉機轉速,降低上層給粉機轉速。(2)盡量使鍋爐上層給粉機不投用,且對應磨煤機不運行,應關閉對應的一次風擋板。(3)當機組負荷高、煤質差,確需投入頂層給粉機時,在滿足負荷要求的前提下,必須控制頂層給粉機轉速低于其他層。(4)在煤粉管道不堵的條件下,保持較低的一次風速。磨煤機不運行,對應排粉機風壓應保持在3 500~3 800Pa;磨煤機運行,對應排粉機風壓平均值可控制在3 850Pa左右。(5)利用二次風分層可調的特點,高負荷運行時,在保證氧量變化范圍內的同時增加上層二次風量、減少下層二次風量;低負荷時段,上層給粉機全層停運后,對應層二次風及時關閉,調整二次風箱壓力和二次風速。
運行中多用熱風,停磨期間排粉機出口溫度保持在140~150℃;開磨期間磨煤機出口溫度保持在69~70℃之間。
嚴格執行機組巡回檢查制度,及時發現爐膛、煙道、制粉系統漏風點,并通知檢修人員消除;鍋爐排渣結束后要及時關閉排渣門。
根據循環水溫度的變化和機組負荷情況,合理確定循環水泵的運行方式,滿足不同季節汽機真空對循環水量的要求。循環水泵優化運行方案如表2所示。
當循環水入口水溫≤14℃,端差不大于9℃;循環水入口水溫<30℃,端差不大于7℃;循環水入口水溫≥30℃,端差不大于5℃。當凝汽器端差過大時,應考慮進行低負荷凝汽器半邊清理或查漏。

表2
(1)嚴格真空嚴密性試驗的檢查與監督,真空嚴密性指標不合格時,必須及時進行運行中的檢漏,或利用停機機會注水查漏。加強凝汽器膠球清洗工作,在條件允許時,必須投入連續清洗,膠球收球率應大于95%。(2)加強對機組循環水系統的檢查,監視循環水進出口的壓差變化,監視水塔內有無損壞的螺旋紐帶出現,若有,應利用停機機會進行清理并及時清理凝汽器銅管,減少銅管結垢現象。
通過實施上述節能降耗技術措施,兩臺300MW機組的技術經濟指標創出歷史最好水平,主要經濟指標供電煤耗明顯下降,年節約標煤35 000t,減少發電成本3 000多萬元,經濟效益顯著。