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留北油田簡化優化及聯合站整體改造設計

2011-12-30 12:48:18王俊玲劉惠敏劉驥飛
科學之友 2011年10期
關鍵詞:工藝流程設計

王俊玲,劉惠敏,劉驥飛

(華北油田采油三廠設計室,河北 河間 062450)

1 概述

留北油田位于河北省河間縣、獻縣、肅寧縣境內。目前有開發井80口,其中采油井72口,注水井8口。有聯合站1座,轉油站3座(路三站、路27站、留三站),計量站7座,注水站1座,污水處理站1座,配水站1座。

2 系統運行狀況及設計優化

2.1 系統運行狀況

(1)油田進入開發后期,產量不斷下降,系統存在浪費現象嚴重。工藝流程運行能耗大,增加了費用,有必要進行改造。

(2)站內、站外管線運行時間長、腐蝕穿孔嚴重,影響了正常、安全生產。

(3)站場布局不合理,現場管理工作強度大、管理相對繁瑣。

(4)站目前大部分存在設備陳舊、老化、運行效率低、管線腐蝕穿孔等現象威脅著生產安全,急需改造。

(5)站內消防道路不暢,工藝流程不合理,存在安全隱患。

(6)站內防雷、防靜電設施老化,安全性能低。

2.2 設計優化

2.2.1 針對生產運行狀況,優化設計

設計中,我們深入分析、研究,結合生產實際,對生產工藝進行技術、經濟對比,確定運行參數,優選出的工藝方案使用性強,既經濟合理又成熟可靠。在設計中,對站內工藝流程、平面布置、設備選型等進行優化,進行多方案的技術經濟對比,并充分利用現有設施,確定出的工藝流程先進適用,靈活可靠,平面布置合理緊湊,設備選型先進、高效、安全。

2.2.2 設計與現場實際緊密結合

本工程在設計各階段充分與現場實際結合,與有關部門一起,進行現場勘測、調研,與現場負責人進行詳細的技術交流,了解現場操作運行情況。對已建設施的可行性進行選型計算復核的同時,聽取現場人員在操作中的實際經驗,綜合評價,做出結論。

在設計方案過程中,就細節問題進行詳細討論,增加設計方案的可操作性。通過各職能部門參加的方案評審會,對方案進行審查,就審查意見進行討論,對設計方案進行適當調整。

2.2.3 本工程采用先進、適用、可靠的工藝技術

(1)管網采用管架架空敷設,安全方便操作,減少腐蝕維修費用。

(2)外輸油采用換熱器加熱輸送,去掉了外輸加熱爐,減少工程費用,生產運行安全。

(3)采用水源井供應清水,解決了利用外站管線調水、補充及時地問題,節省管線運行維護費用。

(4)優化、簡化工藝流程,拆除了廢棄設施,布局緊湊美觀,方便生產操作,安全可靠。

(5)采用了真空加熱爐,節能高效,操作安全。

3 工藝技術與流程

3.1 路27站工藝技術與流程

3.1.1 原油集輸部分

(1)計量站及單井集油工藝技術及流程。計量站及單井均采用三管伴熱流程集油工藝,計量站的主要工藝流程:單井來油進計量總機關,經計量,然后進集油干線進路27接轉站。

(2)路27站改造后工藝技術及流程。計量站來液進站后,先進立式儲油罐,穩定后的原油進外輸泵,再經換熱器升溫后經外輸干線輸至留一聯,路27站改造后工藝流程如下:生產匯管來液→儲罐(500 m3)→外輸油泵→計量→換熱器→外輸至留一聯。

(3)設計特點。該工藝流程的特點是:計量站及單井均采用三管伴熱流程,防止高凝原油管線的堵塞,解決了管線結蠟問題。單井產量采用計量站總機關集中計量,既計量準確,又便于管理,確保了原油集輸工藝的安全生產。接轉站應用高效節能真空加熱爐,既能加熱循環水,又通過換熱器加熱原油,減少了外輸油加熱爐的工程投資及燃油運行費用,保證了原油集輸工藝的正常生產,主要體現在以下幾個方面:①在管線走向設計中,根據井站的相對位置,設計站外管線盡量直線鋪設,節省投資,便于維修管理。②多專業管架共架設技術,將油、水、熱、電、暖、儀、表等專業的管線和電纜共同敷設在油專業管線管架上,節省了占地,減少了腐蝕,使站區更加美觀。③采用了換熱器,以水為熱媒的加熱系統,取代了原油加熱爐,解決了原油加熱爐易結焦存在安全隱患的問題。

3.1.2 供水部分

(1)路27站建水源井1口,水源井來水經潛水泵直接進入清水管線,由清水管線輸至熱回水罐。補充熱水循環損失。熱水由熱水計量后經熱水泵輸送到熱水爐,熱水加熱爐將水加熱后分配到熱水閥組,閥組分配控制熱水循環。

供水工藝流程如下:水源井來水→潛水泵→回水罐→熱水泵→加熱爐→水閥組(站內站外熱水循環)。

(2)設計特點。站內建設水源井,清水由水源井潛水泵供給,保證了水質及水量。停用了留一聯至路27站的供清水管線,減輕了留一聯的清水供應壓力,減少了清水的損失,消除了地方不法分子從管線調清水的可能,節約了清水管線的運行維修費用,站內增設了熱水閥組,由熱水閥組分配站內熱水及各計量站熱水循環,保證了熱水循環的合理應用。

熱水爐采用了高效節能加熱爐,真空加熱爐采用相變換熱技術,燃燒器將燃料充分燃燒,通過輻射、傳導將熱量傳遞給鍋殼內的中間介質——水,水受熱沸騰產生蒸汽,蒸汽與低溫的盤管壁換熱,冷凝成水,將熱量傳遞給盤管換熱器內流動的介質。凝結后的水繼續被加熱汽化,如此循環往復,實現加熱爐的換熱。在設計上保證了加熱爐殼體內壓力低于大氣壓力,沒有爆炸的危險,使用較為安全。爐內熱媒介質在爐體內運行,正常情況下不會有散失,所以避免了水垢的產生,能夠延長加熱爐的使用壽命,由于使用蒸汽與盤管中的待加熱介質進行熱量交換,換熱效率較高。

3.1.3 平面及豎向布置特點

站內平面布置與工藝流程相適應,根據不同生產功能和特點分別相對集中布置,結構合理,做到了管網短、流程順,便于生產管理和操作維修,節省占地,節約投資。增建了消防道路及消防大門,暢通了消防通道,消除了安全隱患。

接轉站所處地形基本平坦,根據場區地勢的不同特點,室內地坪±0.00 m,道路-0.2 m,場區-0.3 m,道路雨水沿道路縱坡方向排出站外,站場四周的雨水由圍墻直接排出站場,站場道路標高銜接得當,站場整平坡度0.3%,站場做適當的填方,以保證站場不受高坡段處雨水沖刷,坡向排至場區外。

3.2 留三站工藝技術與流程

設計建設輸油系統和配套的燃油系統、供熱系統、供注水系統、變配電照明系統,還有采暖、儀表、通訊、道路、土建等工程。

改造后的原油工藝流程:生產匯管來液→儲罐(275 m3)→外輸油泵→加熱爐→計量→外輸到留一聯。

平面布置:本次平面布置圖改造只是拆除兩臺原油爐和分離緩沖罐、分離器等,將三臺換熱器布置在爐子和外輸泵房之間的空地上。

4 設計采用新技術、新工藝、新設備、新材料

設計,采用了多項先進技術,創多項新水平,取得了較好的經濟和社會效益,采用的主要新技術、新工藝、新設備、新材料如下:

(1)總機關改造,計量間管線全部抬至地面,熱回水管線架空敷設,單井來油管線安裝單流閥,原值班室與計量間隔離墻拆除,工藝布局合理美觀,便于管理,安全衛生。

(2)拆除了廢舊設施及構筑物,減少管理費用,簡化優化工藝流程,布局緊湊,方便生產操作,安全可靠。

(3)站內管網由地下和低管墩敷設改為高管架敷設,多專業管架共架設,節約占地,節省投資。

(4)輸油泵、熱水泵工藝管線改到地面,便于防腐蝕管理。

(5)盡量利用原有設施和設備,將留一聯舊水罐改造成20 m3熱水罐,節約建設投資。

(6)舊燃油箱與新建加熱爐安全距離不夠,且舊18 m3燃油箱容積大,燃油損耗大,安裝9 m3燃油箱及燃油泵和工藝管線,節能安全。

(7)設計中采用高效真空加熱爐,它具有鍋殼在微負壓下運行,安全高效節能等諸多優點,加熱爐采用了高效燃燒器,燃油物化好,燃燒充分。

(8)設計中采用了板式換熱器,板式換熱器傳熱率高,流體流動阻力小,結構緊湊,流程組合方便,使用安全。

(9)燃油泵房、油泵房、計量總機關設計可燃氣體報警儀,自動監控生產環境。

(10)采用了換熱器,以水為熱媒的加熱系統,取代了原油加熱爐,解決了原油加熱爐易結焦的問題,安全高效節能。

(11)燃油箱安裝了阻火器及呼吸法,卸油口采取防靜電設計。燃油箱安裝頂裝液位計,方便計量和管理。

(12)留三站設計加藥裝置對外輸原油加藥,降低了原油黏度,減小了外輸壓力。

(13)留三站外輸泵安裝了變頻器,節能高效。

5 經濟效益和社會效益分析

5.1 地面建設投資

工程概算總投資:1 068.48萬元??⒐Q算總投資:1 011.21萬元。

5.2 經濟效益

(1)停運外輸加熱爐4臺,年節省燃料油:0.3×4×365=438 t,燃料油價格按3 717元/t計,年節省費用:438×3 717=162.804 6(萬元)。

(2)停運外輸加熱爐4臺,停運污油泵2臺,停運路27-3計熱水增壓泵1臺,年節約用電475 200 kW·h,電費價格按0.58元/kW·h計算,年節省費用:17×24×365×0.58=86.373 6萬元。

(3)減少崗位工人8人,1人年費用:30 000元,年節省費用:8×30 000=24.000萬元。

(4)燃油泵,20 m3回水罐利舊,節省工程投資9萬元。

(5)車庫利用舊污油泵房改建,庫房利用舊燃油泵房改建,節省工程投資6萬元。

(6)停運留一聯至路27站清水管線年節約運行維修費2萬元。

(7)采用高效節能真空加熱爐及高性能燃燒器,爐效由50%提高至80%,節省燃油,年節省燃料油40 t,燃料油價格按3 717元/t計,年節省費用:40×3 717=14.868 0萬元。

(8)將舊18 m3燃油箱減小為9 m3燃油箱,年節省油氣損耗5萬元。

(9)采用板式換熱器,取代了原油加熱爐,節省設備費40萬元。

(10)留三站熱水爐利舊1臺,節省投資50萬元。

共實現經濟效益:162.804 6+86.373 6+24+9+6+2+14.868 0+5+40+50=400.046 2 萬元。

5.3 社會效益

(1)優化簡化流程,方便操作,減輕了工人的勞動強度,安全生產。

(2)合理利用其他油田設施及流程,節約改造費用,減少油氣揮發及原油消耗,有利于環境保護。

(3)老油田地面工藝系統重新優化,減少了浪費,地面工藝系統調整改造,改善了整個油田的運行環境,減少了熱能、電能損失。有助于油田精細管理,提高油田管理水平。

(4)調整改造后,減小了管理幅度。

(5)減少了設備、房屋、材料的維修、更換、運行費用,減少了崗位操作人員,減輕了工人的勞動強度。

(6)調整改造后,消除了安全隱患。

5.4 經濟指標分析

設計中通過優化工藝流程及參數,采用高效、節能設備等措施,達到了節能降耗的目的,各類消耗指標與同類工程相比,達到國內先進水平。

1 苗承武、江士昂.油田油氣集輸設計技術手冊[M].北京:石油工業出版社,1995

2 《石油天然氣工程初步設計內容規范》(SY/T 0082.1-2006)

3 《油氣集輸設計規范》(GB50350-2005)

4 《石油天然氣工程設計放火規范》(GB50183-2004)

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