王俊玲,劉惠敏,劉驥飛
(華北油田采油三廠設計室,河北 河間 062450)
西48斷塊于1992年投入開發,初期建設規模1.5×104t/a,集輸系統采用三管伴熱流程,現有油井6口、水井2口(回灌)。斷塊目前日產液量178 t/d,日產油量20 t/d,綜合含水88.8%。斷塊建有西48供熱拉油注水站1座。
西48供熱拉油注水站于1992年投產,初期設計拉油注水站,站內設原油計量、分離、裝車外運、注水、變配電等設施,原油拉至河一聯處理。站內有注配間1座,水源井1口,注水規模130 m3/d。站內用電由馬二變至里一聯35 kV線路接引,輸電線路2 km,站內建35 kV臨時變1座。通信采用無線話機與采油三廠相通。
(1)設備陳舊老化、腐蝕嚴重、維修困難,運行效率低,管理不方便。
(2)集輸管網腐蝕嚴重,不僅系統運行、維護費用高,而且存在較多的安全環保隱患,每年需要投入大量的應急維修費用,嚴重影響安全生產及環境狀況。
(3)自動化管理和控制水平低,不利于油田的安全生產和關鍵崗位的同步即時監控。
(4)污水簡易處理回灌不能有效注水,不利于油田開發。
(5)油田新增加密井,地面系統須進行調整改造。
針對西48站目前生產狀況及存在的問題,我們通過調查研究,結合實際對西48站地面建設優化簡化,主要體現在以下幾個方面:
在設計中,根據油田開發生產狀況,通過工藝數據計算,確定生產工藝改造方案,即在保證油田安全平穩生產的基礎上,做到簡化優化工藝流程,同時優化崗位配置,降低勞動強度。
在設計過程中,充分考慮原有工藝及設備的運行狀況,從工藝流程設計到設備選型、節能新技術應用、修舊利廢等方面,力爭達到節能降耗。
該工程設計充分考慮與現場實際相結合,與有關部門一起,深入生產現場調研,與技術主管、現場負責人進行詳細的技術交流,了解現場操作運行情況,調查現場與原設計圖紙的符合程度,對原有工藝設備進行綜合評價,認真聽取現場管理人員建議,方便生產,方便管理,做到設計與現場生產緊密結合。
臥式分離緩沖罐92年投用,目前罐內、外腐蝕嚴重,日常運行分離效果差,設計更新分離緩沖罐1具(D2000×6900)及配套工藝管線。分離緩沖罐設浮子液位調節器和自力式壓力調節閥。
主要是站內油氣水管網全部更新,管線重新布局,油氣水管線管架架設。污水管線沿線設雙層管架,污水管線沿低管架敷設,裝車泵回流管線抬至地面低管墩架設,大罐至裝車泵管線埋地敷設。
對于儲油罐難確定油水界面,放底水效果不好的問題,在儲油罐安裝磁控液位界面儀1套(CKY-1),罐前工藝管線抬至地面低管墩架設。
原總機關為6頭總機關,現有9口油井,總機關頭數不夠,設計拆除污水泵房內污水泵,拆除污水泵與總機關隔墻,將原污水泵房與總機關連為一體,拆除西48站總機關內工藝管線,拆除操作平臺,保留分離器及排油泵,新建9頭總機關,熱回水管線室內架空。
(1)10 m3熱回水罐更換,熱水罐安裝磁翻板液位計,熱水系統安裝計量儀表。
(2)更換12 m3卸油箱1具,卸油箱至燃油泵進口管線更換抬至地面,燃油系統安裝計量儀表,卸油箱安裝頂裝液位計,便于觀察燃油液位。
(3)2#加熱爐與新建污水處理裝置安全距離不夠,拆移2#加熱爐至1#加熱爐4.5 m處。
(1)為改善污水處理效果,增建污水處理裝置1套,選用QL全方位組合過濾器,設備選型為:QL-15/0.6(qv=15 m3/h,p=0.6 MPa,P=30 kW)。
(2)重建注配間:拆除老化陳舊的3臺舊注水泵,更換2臺三柱塞注水泵及配套工藝,增設喂水泵2臺。
選用注水泵3H-8/450 II(qv=12.1 m3/h,p=25 MPa,P=110 kW)。
選用喂水泵IS50-32-125(qv=12.5 m3/h,h=20 m,P=2.2 kW)。
配水閥組改造為3頭。
(3)高架污水罐改造:60 m3高架污水罐更換進出口、排污等管線,高架水罐增建液位計和收油工藝。
(4)更換站內水源井供水管線。
(1)將5面低壓開關柜全部更換為MNS開關柜,變壓器增容S11-M-315/6/0.4,電纜溝進行改造。
(2)場區照明系統:室內照明,場區安裝可升降式高桿燈。
站內圍墻按安全規范要求加高至規范要求,大門維修3個,站場裝車及巡檢道路修補,站內門窗、采暖系統改造維修,房屋屋頂防水處理、房屋內外粉刷等。增建污水處理間,原配注間狹窄,改造配注間。
西49-2、西49-3在同一井場,2口井串接三管伴熱流程1 497 m(D60×3.5+2D48×3.5),安裝抽油機 2臺(抽油機CYJS12-5-73HB)及配電。馬 99井出油管線采用三管伴熱流程499 m(D60×3.5+2D48×3.5),安裝抽油機1臺(抽油機CYJS12-5-73HB)及配電。
(1)單井均采用三管伴熱流程,防止高凝原油管線的阻塞,解決了管線結蠟問題。單井產量采用計量站總機關集中計量,既計量準確,又便于管理,確保了原油集輸工藝的安全生產。
(2)拉油站應用分離緩沖罐、高效節能加熱爐,保證了原油集輸工藝的正常生產。
(3)在管線走向設計中,根據井站的相對位置,設計站外管線盡量直線鋪設,節省投資,便于維修管理。
(4)多專業管架共架設技術,將油、水、熱、電、暖、儀、表等專業的管線和電纜共同敷設在油專業管線管架上,節省了占地,減少了腐蝕,使站區更加美觀。
(5)管架采用了雙層管架,節省占地,方便管理。
(1)站內改造后由原來的污水回罐改為污水回注,將沉降分離后的污水進行處理,合格后回注地層。
(2)注水壓力系統由16 MPa升壓至25 MPa,改污水回罐為污水回注,改善地層條件
(3)采用組合式污水處理裝置,污水處理效果好。
(4)注水泵、喂水泵、配水閥組設在一個房間,節省空間,便于管理。
站內平面布置與工藝流程相適應,根據不同生產功能和特點分別相對集中布置,結構合理,做到了管網短、流程順,便于生產管理和操作維修,節省占地,節約投資。
(1)自動控制充分考慮油田管理水平,適應當地環境條件。做到技術先進、性能可靠、經濟合理、維護方便。儀表自控設計主要采用就地和遠傳兩種方式,重要參數遠傳至值班室,其他參數僅采用就地顯示方式。
(2)原油采用液位計計量,燃油采用流量計計量,清水采用液位計計量,熱水采用流量計計量,單井產量采用計量總機關分離器集中計量。
(3)加熱爐進出口溫度檢測采用熱電阻與數字溫度顯示儀配套,進出口壓力檢測采用壓力變送器與數字顯示儀配套,數據通過加熱爐自帶的自動控制系統遠傳至值班室,有顯示儀表。
(4)燃油泵房,計量總機關設可燃氣體報警裝置,可燃氣體報警控制器安裝在值班室,自動監控環境。
(5)電氣設備及正常不帶電的金屬設備外殼均接地。金屬管線在進出建筑物及起始、末端、分支、拐彎處用-40×4鍍鋅扁鋼與就近接地干線做可靠的接地;閥門、儀表處做跨接。
(6)注水泵采用變頻調速控制設備,提高自動化管理和節電運行水平。變頻調速調節壓力排量,節能降耗,平穩生產,安全可靠。變頻調速控制設備,可根據管線輸油壓力變化,自動調節泵的轉速,使管網始終保持在恒定的設定壓力狀態,以滿足最佳工作狀況的要求,自動化程度高,節能省電,安全可靠。
該項工程設計,采用了多項先進技術,創多項新水平,取得了較好的經濟和社會效益,采用主要的新技術、新工藝、新設備、新材料如下:
(1)對于儲油罐難確定油水界面,放底水效果不好的問題,在儲油罐安裝磁控液位界面儀1套(CKY-1),CKY-1型磁控液位界面儀是采用兩個比重不同的磁浮子,磁浮子液位和油水分界面,保護管內部干簧管在磁浮子的作用下,觸頭閉合或斷開造成傳感器輸出阻值變化,磁浮子1給出液位高度信號,磁浮子2給出油層厚度信號,再將阻值信號轉換成電壓信號后,由數字顯示液位高度及油層厚度。該儀表具有檢測快、誤差小、靈敏度高、檢測準確的特點,且是防爆產品。
(2)分離緩沖罐安裝浮子液位調節裝置及自力式壓力調節閥,實現緩沖罐的自動調節,避免伴生氣進入沉降罐或原油進入天然氣管線,盡可能控制和降低大罐蒸發油氣損耗。分離緩沖罐油氣分離效果好,運行平穩。
(3)合理利用分離器、除油器、分液器,使西48站伴生氣充分分離、除油、冷卻、除水、計量后供加熱爐燃燒,安全節能、環保。
(4)加熱爐采用油氣混燒,一般情況下燃用天然氣,在氣量足時開動燃油泵,增加燃料油。加熱爐操作實現自動控制,大大減輕操作工人的勞動強度,配備了熄火、壓力、溫度等報警儀表,實現了報警與停爐聯動,為安全生產提供了保障。
(5)站內管網由地下和低管墩敷設改為高管架敷設,多專業管架共架設,采用雙層管架,節約占地,節省投資。
(6)總機關改造,管線全部抬至地面,熱回水管線室內架空敷設,工藝布局合理美觀,便于管理,操作方便,維修方便。
(7)采用簡易污水處理回注工藝,實現污水就地回注,節約運行成本。
(8)污水處理裝置采用QL型全方位組合裝置,除油、污油回收、過濾及反沖洗全部實現數字輸入可編程序控制,除油效果好,過濾精度高,出水水質穩定,反洗采用分層階梯式反洗方式,濾料反沖洗及再生效果好。
(9)采用整體組合泵頭的3H-8/450型注水泵,極大地提高了注水泵的使用壽命。該注水泵無須手動調節回流閥門,極大的減輕了操作工人的勞動強度,提高了工作效率。它啟動噪聲小,在啟動過程中電機從低頻開始緩慢加速,啟動電流很小,延長了電動機的使用壽命,提高了電機的效率,節約維修成本。
(10)注水泵采用變頻調速控制可靠。變頻調速控制設備,可根據管線輸油壓力變化,自動調節泵的轉速,使管網始終保持在恒定的設定壓力狀態,以滿足最佳工作狀況的要求。可提高自動化管理和節電運行水平。一般節電達 25%~60%,同時可減小設備磨損與維修費用,節能省電,安全可靠。
(11)高架污水罐安裝液位界面儀,燃油箱安裝頂裝液位計,液位顯示明顯,便于管理。增建熱水、燃油、燃氣流量計,完善了油氣水計量系統。
(12)配電柜更換為新型全封閉式,節能高效,確保供電質量。
(13)場區照明采用電動升降的廣場高桿燈,節能高效,方便夜間管理。
(14)采用高密封,安全可靠,高變壓器,節能省電。
(15)污水處理間、配注間墻體采用MU10機制P型多孔磚,減噪省材。
(16)管線采用聚氨酯泡沫塑料管殼保溫,保溫效果好。
(17)單井管線串聯,改善流動狀況,節省管線,節約投資。
工程概算總投資:623萬元。
竣工決算總投資:598萬元。
(1)利用分離緩沖罐、高效節能加熱爐及高性能油氣混燒燃燒器,充分利用油田伴生氣,年節省燃料油210 t,燃料油價格按3 526元/t(原油價格按3 526元/t(含稅)計算),年節省費用:210×3 526/10 000=74.046 0萬元。
(2)注水泵采用變頻調速控制,使電機的轉速根據水量的變化進行調節,節省電能。電費價格按0.73元/kW·h,年節省費用:110×0.4×24×300×0.73/10 000=23.126 4萬元。
(3)站內系統管網、站內容器設備等更新改造后,大大方便了生產管理,減少管線腐蝕穿孔和容器設備的跑冒滴漏現象,節省維修費用5萬元。
(4)采用污水處理裝置進行合格污水回注,注入污水水質得到改善,減少了水井污染,節省水井解堵、檢管費用20萬元/a。
(5)在沒有新征地的情況下,最大限度利用了可用空間,增建污水處理裝置,擴建總機關,改造注配間,減少占地,節省征地費5萬元。
(6)分離器、干燥器、冷凝器利舊,節約資金5萬元。
(7)減少備用注水泵,配水閥組空頭,節約維修費1萬元。
(8)停運污油隔油罐1具、污油泵1臺、換熱器1臺,節約運行維修費用2萬元。
(9)油井采用串接方式,節約投資3×14.97=44.91萬元??偣澕s投資74+23.1+5+20+5+5+1+2+44.9=180萬元。
(1)優化簡化流程,方便操作,減輕了工人的勞動強度,安全生產。
(2)合理利用舊設施,節約改造費用,減少油氣揮發及原油消耗,有利于環境保護。
(3)老油田地面工藝系統重新優化,減少了浪費,地面工藝系統調整改造,改善了整個油田的運行環境,減少了熱能、電能損失。有助于油田精細管理,提高油田管理水平。
(4)整改后,減小了管理幅度。
(5)少了設備、房屋、材料的維修、更換、運行費用,減輕了工人的勞動強度。
(6)整改后,消除了安全隱患。